李建林,劉博男,周春麗,王曉紅,孫 濱,王 爽
(1.青島聯(lián)信催化材料有限公司,山東青島 263000;2.中國石油大學(xué) 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院,北京 102249)
我國大型硫黃回收裝置一般采用克勞斯硫回收+尾氣加氫還原工藝[1]。常規(guī)尾氣加氫催化劑活性組分以氧化態(tài)形式存在,開工時需要在裝置內(nèi)進行硫化處理后才能具備較高的加氫活性,但在硫化的過程中,存在SO2排放超標、開工時間長、床層超溫、活性組分被還原等一系列風(fēng)險[2]。因此,尾氣加氫催化劑的預(yù)硫化研究具有非常重要的現(xiàn)實意義。
催化劑硫化方式主要分為器內(nèi)硫化和器外預(yù)硫化2種。傳統(tǒng)的器內(nèi)硫化是指催化劑與硫化劑在現(xiàn)場工業(yè)裝置反應(yīng)器內(nèi)進行硫化反應(yīng),使催化劑變?yōu)榱蚧瘧B(tài),從而具有較高的加氫活性[3]。器外預(yù)硫化分為器外裝置硫化和負載硫化劑2種方式。器外裝置硫化與工業(yè)裝置在反應(yīng)器內(nèi)硫化方法相同,只是將硫化過程放在催化劑廠家進行,這樣大幅節(jié)省了業(yè)主的開工時間;負載硫化劑的預(yù)硫化方式是通過將硫化劑以某種方式添加到催化劑中,然后在不同溫度下活化處理,達到預(yù)硫化的目的[4]。
尾氣加氫催化劑使用器外預(yù)硫化技術(shù),裝填后無需再硫化,開工時直接用氮氣升溫即可,縮短了裝置開工時間,降低了能耗,減少了裝置開工期間的SO2排放量,并有效避免了硫化過程中存在的諸多風(fēng)險,是未來硫黃回收行業(yè)尾氣加氫催化劑的重要發(fā)展方向。
本文重點考察了硫化劑種類、反應(yīng)溫度、反應(yīng)空速、SO2濃度對器外預(yù)硫化尾氣加氫催化劑的活性影響。研究開發(fā)出一種新型器外預(yù)硫化尾氣加氫催化劑,其活性與模擬工業(yè)裝置硫化的效果相同。
選用自制催化劑作為尾氣加氫預(yù)硫化樣品,其活性組分w(CoO)=(3.0±0.5)%,w(MoO3)=(12.0±1.0)%,其余為載體和助劑。
選用常壓活性評價尾氣加氫催化劑的活性,采用中科惠分儀器有限公司GC-6890A型氣相色譜儀對硫化物組分進行分析,并以SO2加氫轉(zhuǎn)化率(XSO2)來表征催化劑活性的高低。
(1)
式中:Y0為反應(yīng)前原料氣中SO2的體積分數(shù);Y1為反應(yīng)尾氣中SO2的體積分數(shù)。
試驗用活性評價裝置流程見圖1。
1—截止閥;2—穩(wěn)壓閥;3—壓力表;4—穩(wěn)流閥;5—轉(zhuǎn)子流量計;6—水浴飽和器;7—混合器;8—反應(yīng)爐;9—硫黃捕集器;10—冷凝器;11—三通閥;12—皂膜流量計。
催化劑活性評價條件見表1。
表1 尾氣加氫催化劑活性評價條件
采用不同硫化劑(1#~4#)按照相同的制備工藝制備了不同型號的預(yù)硫化尾氣加氫催化劑,分別簡稱為A催化劑、B催化劑、C催化劑、D催化劑。
在表1所示的活性評價條件下,考察了硫化劑種類對預(yù)硫化尾氣加氫催化劑的影響,結(jié)果見圖2。
由圖2可以看出:采用不同的硫化劑制備的預(yù)硫化尾氣加氫催化劑活性變化趨勢不同,其中D催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率最高且最穩(wěn)定,因此選定4#硫化劑作為預(yù)硫化尾氣加氫催化劑的硫化劑,并針對D催化劑進行不同工藝條件的考察。
在表1所示的活性評價條件下,考察了反應(yīng)溫度對D催化劑活性的影響,結(jié)果見圖3。
圖3 反應(yīng)溫度對D催化劑活性的影響
由圖3可以看出:隨著溫度增加,SO2加氫轉(zhuǎn)化率呈現(xiàn)逐漸升高的趨勢,在220 ℃時D催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率即達到100%,表明D催化劑具有非常好的低溫加氫活性。反應(yīng)溫度繼續(xù)升高,D催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率一直穩(wěn)定在100%。
在表1所示的活性評價條件下,考察了反應(yīng)空速對D催化劑活性的影響,結(jié)果見圖4。
圖4 反應(yīng)空速對D催化劑活性的影響
由圖4可以看出:空速介于1 000~2 000 h-1的試驗條件下,D催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率≥99.8%;空速超過2 000 h-1后,隨著空速的增加,SO2加氫轉(zhuǎn)化率呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢。
在表1所示的活性評價條件下,考察了SO2體積分數(shù)對D催化劑活性的影響,結(jié)果見表2。
表2 SO2濃度對D催化劑活性的影響
由表2可以看出:在SO2體積分數(shù)介于0.3%~1.3%的試驗條件下,D催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率始終≥99.8%,表明D催化劑具有良好的抗SO2工況波動的能力。
選用4#硫化劑,在實驗室反應(yīng)器內(nèi)對尾氣加氫催化劑,按照工業(yè)裝置硫化條件進行器外預(yù)硫化處理,然后卸出樣品(樣品1)備用;同時,對相同樣品進行負載硫化劑處理,制得負載硫化劑預(yù)硫化尾氣加氫催化劑(樣品2)。將2種器外預(yù)硫化樣品進行催化劑活性評價,并在實驗室反應(yīng)器模擬工業(yè)裝置硫化條件,對尾氣加氫催化劑進行在線硫化,測試其加氫活性,評價結(jié)果見表3。原料氣組成為φ(H2S)=1%、φ(SO2)=0.5%、φ(H2)=8%,其余為N2。
表3 不同硫化方式對尾氣加氫催化劑活性的影響
由表3可以看出:開發(fā)的不論是器外裝置硫化還是負載硫化劑技術(shù),預(yù)硫化尾氣加氫催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率均≥99.8%,與模擬工業(yè)裝置硫化的尾氣加氫催化劑活性相同。
(1) 采用不同的硫化劑制備的預(yù)硫化尾氣加氫催化劑活性變化趨勢不同,其中采用4#硫化劑制備的D催化劑SO2加氫轉(zhuǎn)化率最高且活性穩(wěn)定性好,因此4#硫化劑為適合的預(yù)硫化劑。
(2) 隨著反應(yīng)溫度的增加,預(yù)硫化尾氣加氫D催化劑SO2加氫轉(zhuǎn)化率呈現(xiàn)逐漸升高的趨勢,220 ℃時SO2加氫轉(zhuǎn)化率即達到100%,表明D催化劑具有較好的低溫加氫活性;隨著反應(yīng)空速的增加,D催化劑SO2加氫轉(zhuǎn)化率呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢,當空速為1 000~2 000 h-1時,D催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率均≥99.8%;在SO2體積分數(shù)介于0.3%~1.3%的試驗條件下,D催化劑SO2加氫轉(zhuǎn)化率始終≥99.8%,表明D催化劑具有良好的抗SO2工況波動的能力。
(3) 在表1所示的活性評價條件下,研究開發(fā)的預(yù)硫化尾氣加氫催化劑的SO2加氫轉(zhuǎn)化率≥99.8%,與模擬工業(yè)裝置硫化的尾氣加氫催化劑活性水平相同。