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解決煙草制葉絲回潮工序設(shè)備誤停機問題

2023-10-26 11:35:52任愷薇吳鐫峰
設(shè)備管理與維修 2023年17期
關(guān)鍵詞:葉絲結(jié)團濕空氣

張 軼,任愷薇,吳鐫峰

(陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漢中卷煙廠,陜西漢中 723102)

0 引言

提質(zhì)降耗是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本定位,煙草工業(yè)圍繞工藝、質(zhì)量、成本控制需求,進行合理的技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備改進,以達到向生產(chǎn)組織、設(shè)備管理要效益,落實提質(zhì)降耗各項指標(biāo)要求的目的。葉絲超級回潮機啟動后處于預(yù)熱狀態(tài),煙絲進入滾筒后,霧化增濕水噴射到物料上,增溫、濕蒸汽注入到循環(huán)熱風(fēng)中,由于滾筒的軸向傾角及滾筒內(nèi)扒釘、抄板的疏導(dǎo)作用,達到增溫、增濕的效果并輸送到出口。但是此工序普遍存在加水和增溫、增濕過程容易產(chǎn)生煙絲濕團,造成產(chǎn)品水分達不到工藝要求,導(dǎo)致生產(chǎn)過程不穩(wěn)定,最終不得不人為強行停機的結(jié)果。煙草行業(yè)對回潮機方面研究也較多,其中戴宇昕通過計算分析并調(diào)整煙用隧道式回潮機傾角的方法,解決了隧道式回潮機堵料頻次高的問題[1],強偉東等通過解決葉絲吸附冷凝水而產(chǎn)生濕團的質(zhì)量缺陷問題,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量[2],但沒有全面考慮保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和減少設(shè)備停機方面的問題。

1 現(xiàn)狀分析

WQ3085A 型葉絲超級回潮機在使用時出口煙絲出現(xiàn)較多結(jié)團,導(dǎo)致烘前水分標(biāo)偏大。雖然在后續(xù)工序得以干燥處理,但會造成烘后水分的波動問題,存在一定的質(zhì)量隱患。因此,生產(chǎn)時需要在葉絲超級回潮機出口對結(jié)團煙絲進行人工挑選,并對挑選出的煙絲進行分揀、添加,費時費力,水分較大的結(jié)團煙絲挑選后無法使用,增加原料消耗。

當(dāng)置于不同的空氣狀態(tài)下,煙葉本身的含水率將增大或減少,這種受空氣溫、濕度影響,而改變其含水率的性能,叫做煙葉的吸濕性[3]。它包含:①表面簡單吸附與擴散作用;②膠體的吸附和毛細管凝結(jié)作用;③晶體潮解作用。煙絲結(jié)團的產(chǎn)生是因為少量煙絲濕度較大,濕度較大的煙絲在回潮機運行的過程中與濕度較小的煙絲相互粘連,部分濕度較大的煙絲會完全被濕度較小的煙絲包裹形成結(jié)團。葉絲超級回潮機出口產(chǎn)生的濕團種類有集中性,共分為大濕團、球形煙絲小濕團、球形煙沫小濕團、毛絲濕團和其他濕團5 種煙絲濕團。經(jīng)過烘絲機后可使大部分成團煙絲的濕度正常,在振槽中均勻散開。小部分成團煙絲與正常煙絲混合,在烘絲過程中無法真正的與工藝氣體充分均勻接觸,造成成團煙絲內(nèi)部出現(xiàn)水分偏大。

2 改進措施

2.1 原因分析

影響煙絲吸濕性的主要因素有:空氣相對濕度、空氣溫度、空氣流速等。相同物料的平衡含水率的大小,在相同的溫度下取決于濕空氣的水蒸氣分壓高低,以及濕空氣的相對濕度的大小。濕空氣的相對濕度大,平衡含水率就大。在同一溫度條件下,空氣相對濕度影響煙葉的平衡含水率高低和吸濕速度快慢。

葉絲超級回潮機在生產(chǎn)時,通過調(diào)節(jié)注入蒸汽的氣動薄膜閥來調(diào)節(jié)熱風(fēng)溫度濕度。在同一相對濕度條件下,空氣溫度高時煙葉的平衡含水率低;空氣溫度低時平衡含水率高。在相對濕度相同時,空氣溫度高可以加速吸附和解濕的進程。

葉絲超級回潮機入口煙絲種類和水分基本均勻,熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機頻率和排潮風(fēng)機頻率為固定值。分析造成葉絲超級回潮機出口煙絲結(jié)團量多的主要原因為:加水閥控制參數(shù)不合理和增溫、濕蒸汽閥控制參數(shù)不合理。

2.2 改進措施

WQ3085A 型葉絲超級回潮機從電子秤流量大于1500 kg/h開始計時,約30 s 時,煙絲到達回潮機滾筒入口,至第150 s 煙絲抵達滾筒出口。對加水閥控制參數(shù)進行優(yōu)選,得出加水閥開啟時間為70 s、料頭加水比例為40%、料頭加水時長為75 s。加水流程如圖1 所示。

圖1 加水流程

改進后加水控制主要程序如下[4]:

增溫、濕蒸汽流量對煙絲溫度影響較大。工藝上對生產(chǎn)穩(wěn)定狀態(tài)的增溫、濕蒸汽流量有明確規(guī)定,為200 kg/h,規(guī)定煙絲溫度為55±4 ℃。因此,決定采用單因素優(yōu)選法中的黃金分割法來確定增溫、濕蒸汽施加比例最佳參數(shù)。對增溫、濕蒸汽閥控制參數(shù)進行優(yōu)選,得出增溫、濕蒸汽施加比例參數(shù)為62%,增溫、濕蒸汽閥開啟時間52 s,料頭增溫、濕蒸汽時長75 s。增溫、濕蒸汽施加流程圖2 所示。

圖2 增溫濕蒸汽施加流程

改進后加蒸汽控制主要程序如下[4]:

在此參數(shù)組合下,葉絲超級回潮機出口煙絲水分均勻穩(wěn)定,結(jié)團煙絲數(shù)量最少。

分析增溫、濕蒸汽參數(shù),由式(1)可知,當(dāng)濕空氣被冷卻時,飽和蒸氣壓變小,相對濕度增加。當(dāng)飽和蒸氣壓下降到和水蒸氣分壓相等,濕空氣的溫度達到露點值,濕空氣變成飽和;如果溫度再降低,即開始水蒸氣的冷凝。通過理論推導(dǎo)和驗證分析,針對一組確定的加水參數(shù)進行增溫、濕蒸汽的調(diào)整,存在相應(yīng)的增溫、濕蒸汽最佳參數(shù)組合。

2.3 改進效果

通過對葉絲超級回潮機進行調(diào)試,達到減少煙絲結(jié)團量的目的。因為濕團問題引起的設(shè)備停機次數(shù)降低到月均零次(表1)。

表1 2022 年6—10 月葉絲回潮工序故障停機統(tǒng)計

3 結(jié)束語

對煙草制葉絲回潮工序的誤停機問題進行解決,主要是對該工序出現(xiàn)濕團后導(dǎo)致的工藝指標(biāo)不合格問題進行解決,最終消除設(shè)備誤停機,提升該工序的設(shè)備穩(wěn)定運行和工藝指標(biāo)的穩(wěn)定性。該項改進的實施,可以減少整個煙草制絲線的設(shè)備誤停機次數(shù),從而提升整個制絲線的運行水平,達到節(jié)能降耗和制絲線高質(zhì)量發(fā)展的目的。

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