劉寶奎,孟凡雙,李建軍,張榮軍
(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021)
高爐冶煉過(guò)程中,爐頂料罐裝料前需先將罐內(nèi)的高壓煤氣放散泄壓,再開(kāi)啟上部閥門(mén)裝料。此部分放散煤氣通常都是直接通過(guò)爐頂消音器排入大氣。由于煤氣中含有大量有毒有害、易燃易爆的氣體,且放散過(guò)程中伴隨有大量粉塵,會(huì)對(duì)大氣環(huán)境尤其是高爐區(qū)域造成嚴(yán)重污染。另外,放散煤氣中一般含有較高的水分,通過(guò)消音器對(duì)空放散時(shí),由于壓力突然降低,煤氣中的水分容易析出結(jié)露與粉塵混合后黏糊,堵塞均排壓閥及放散消音器,使其不能正常工作,導(dǎo)致高爐需休風(fēng)檢修,給高爐的生產(chǎn)維護(hù)帶來(lái)很大困難。為此,對(duì)鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠10號(hào)(3200 m3)高爐開(kāi)展了爐頂均壓煤氣回收技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐。
高爐爐頂均壓煤氣回收工藝由煤氣回收系統(tǒng)、煤氣凈化系統(tǒng)和自動(dòng)控制系統(tǒng)三部分組成。系統(tǒng)建成后與原有均排壓系統(tǒng)為并行關(guān)系,可通過(guò)程序控制自由切換。當(dāng)系統(tǒng)具備回收條件時(shí),切換成投運(yùn)狀態(tài);當(dāng)系統(tǒng)處于故障或檢修狀態(tài)時(shí),切換成常規(guī)放散狀態(tài)。
不同狀態(tài)時(shí)的系統(tǒng)工藝流程如下:
(1)系統(tǒng)離線時(shí)的均排壓流程
均壓流程:凈煤氣→均壓閥→下料罐;
排壓流程:下料罐→主排壓閥→消音器→大氣。
(2)系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)的均排壓流程
均壓流程:凈煤氣→均壓閥→下料罐;
排壓回收流程:下料罐→備用排壓閥→煤氣回收管路→布袋除塵器→凈煤氣管網(wǎng);
二次放散流程:下料罐→主排壓閥→消音器→大氣。
高爐放散煤氣回收工藝流程圖見(jiàn)圖1。由圖1可以看出,此工藝新增了一路放散煤氣回收管路,既可實(shí)現(xiàn)爐頂接近零排放,又能實(shí)現(xiàn)煤氣的回收利用。
圖1 高爐爐頂均壓煤氣回收工藝流程Fig.1 Process Flow for Recovery of Equalizing Gas at Top of BF
1.1.1 煤氣回收系統(tǒng)組成
煤氣回收系統(tǒng)由管路及閥門(mén)組成,負(fù)責(zé)將爐頂放散煤氣引至除塵系統(tǒng),之后再將凈化后的煤氣并入管網(wǎng)中。整個(gè)回收系統(tǒng)由兩部分組成,一部分是從爐頂?shù)讲即龎m器間的粗煤氣管路,另一部分是從布袋除塵器至煤氣管網(wǎng)之間的凈煤氣管路。每部分管路兩端均設(shè)置切斷閥,方便檢修單獨(dú)處理煤氣。
1.1.2 煤氣回收系統(tǒng)工藝流程
煤氣回收系統(tǒng)工藝采取一次回收結(jié)合二次放散工藝。當(dāng)回收系統(tǒng)就緒時(shí),開(kāi)啟回收閥門(mén),使整個(gè)回收管路保持暢通狀態(tài)。隨著爐頂備用排壓閥的開(kāi)啟,放散煤氣通過(guò)爐頂料罐與管網(wǎng)之間的壓差自然流至管網(wǎng)?;厥漳┢陉P(guān)閉備用排壓閥,開(kāi)啟主排壓閥,將料罐內(nèi)約20%的低壓煤氣二次排放到大氣中,此部分氣體壓力較低、攜塵量較少,二次排放時(shí)幾乎不可見(jiàn),對(duì)環(huán)境和消音設(shè)備影響也較小。
由于煤氣回收量與時(shí)間成正比,同時(shí)整個(gè)回收過(guò)程先快后慢。為不影響爐頂裝料主工藝,通過(guò)裝料時(shí)序演算,回收時(shí)間控制在10 s以內(nèi)較為合理,實(shí)際操作時(shí)可根據(jù)高爐的裝料制度靈活調(diào)整回收時(shí)間或回收壓差,以滿足效益最大化[1]。
煤氣回收系統(tǒng)滿足爐頂常規(guī)放散煤氣回收工藝需要,根據(jù)爐頂上料時(shí)序要求,在不同時(shí)間設(shè)置下,能回收爐頂80%的放散煤氣。管系直徑選擇方面,遵循減少磨損、減少積水積灰的原則,采用前粗后細(xì)的不等徑設(shè)計(jì)。充分利用干法除塵倉(cāng)體的緩沖作用,快速將爐頂煤氣引至除塵器內(nèi),再緩慢釋放到管網(wǎng)中,以減小氣流對(duì)布袋和管網(wǎng)的沖擊[2]。
1.1.3 煤氣回收系統(tǒng)特點(diǎn)
煤氣回收系統(tǒng)的倉(cāng)體前段、后段管道采用DN500管徑,降低煤氣流速和阻損,有利于減輕管壁磨損和布袋負(fù)荷,使整個(gè)回收過(guò)程平穩(wěn)、順暢。新增管路在布置上采用共架方案,不新立支架。爐頂區(qū)域接點(diǎn)處選擇在現(xiàn)有平臺(tái)上,順著下降管敷設(shè)至重力除塵器區(qū)域,之后再沿著塔前管道接至新增干法除塵器入口。除塵器出口管道沿著干法除塵框架和凈煤氣管網(wǎng),敷設(shè)至調(diào)壓閥組后部?jī)裘簹夤艿郎?。為不影響爐頂現(xiàn)有均排壓工藝,滿足在線改造需求,在爐頂新增一路均排壓管道,管路上面新增兩臺(tái)排壓閥,串聯(lián)布置,一用一備[3]。
煤氣凈化系統(tǒng)包括布袋除塵器本體和附屬的反吹系統(tǒng)、保溫清灰系統(tǒng)和控制系統(tǒng),主要作用是將爐頂放散回收過(guò)來(lái)的含塵煤氣通過(guò)除塵器內(nèi)部濾袋凈化,將含塵量由5 g/Nm3降到5 mg/Nm3以滿足凈煤氣并網(wǎng)條件。如不進(jìn)行凈化,高爐每年將有約40 t的瓦斯灰進(jìn)入管網(wǎng),會(huì)對(duì)下游生產(chǎn)設(shè)備造成較大影響[4]。另外,布袋除塵器箱體具有一定的緩沖作用。放散煤氣回收初期煤氣壓力較大,流速較快,通過(guò)除塵器時(shí),因?yàn)槌龎m器箱體容積較大,能快速接收此部分煤氣,同時(shí)又能通過(guò)濾袋阻隔將此部分煤氣緩慢釋放到后部管網(wǎng),降低對(duì)凈煤氣管網(wǎng)和其它設(shè)備的沖擊。
煤氣凈化裝置在結(jié)構(gòu)與功能上與干法除塵設(shè)施基本一致。實(shí)際實(shí)施過(guò)程中,如果干法除塵器組有富裕除塵器,可優(yōu)先采用隔離一個(gè)除塵器利舊改造方案,能夠節(jié)省工期,降低投資[5]。新建布袋除塵器選用DN 4600箱體規(guī)格,采用與現(xiàn)有重力除塵器框架共建方案,具體設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 新建布袋除塵器設(shè)計(jì)參數(shù)Table 1 Design Parameters of New Bag Filter
除塵器經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的運(yùn)行后,需對(duì)除塵器內(nèi)的濾袋進(jìn)行清灰處理。清灰系統(tǒng)采用固定式低壓氮?dú)饷}沖清灰工藝。濾袋除塵器錐形灰倉(cāng)中收集的瓦斯灰定期通過(guò)新增的無(wú)動(dòng)力卸灰裝置卸灰,卸灰運(yùn)輸方式采用與鄰近重力除塵器同形式。新增除塵器架設(shè)在現(xiàn)在三閥室框架之上,借用三閥室外側(cè)四個(gè)地角立柱,向上焊接立柱平臺(tái)。無(wú)新增落地支架。
高爐爐頂均壓煤氣回收工藝于2020年1月開(kāi)始投入運(yùn)行。煤氣回收從爐頂下料罐放散閥旁邊接出,并設(shè)兩臺(tái)液壓回收閥,通過(guò)管道引至布袋除塵器,經(jīng)過(guò)布袋除塵后煤氣直接進(jìn)入凈煤氣低壓管網(wǎng)。新增煤氣回收系統(tǒng)中的均排壓閥與高爐爐頂料罐下密封閥連鎖,當(dāng)爐頂下料罐內(nèi)料排空,下密封閥完全關(guān)閉后,對(duì)應(yīng)的新增均排壓閥開(kāi)啟。開(kāi)啟40 s后,新增均排壓閥關(guān)閉 (即煤氣回收完成),爐頂原有放散閥開(kāi)啟。當(dāng)下料罐內(nèi)壓力降為大氣壓后,上密封閥開(kāi)啟進(jìn)入下一個(gè)裝料時(shí)序。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算,均壓煤氣回收率為81%。年煤氣回收量為1 120萬(wàn)Nm3,煤氣灰日回收量約0.5 t,年減少高爐爐頂粉塵排放175 t,在很大程度上改善了高爐區(qū)域的操作環(huán)境,有利于清潔生產(chǎn)。
效益計(jì)算:
(1)煤氣回收減少碳排放量:高爐煤氣標(biāo)準(zhǔn)煤折算系數(shù)按0.12 kg/m3(標(biāo)態(tài))計(jì),年回收均壓煤氣折算標(biāo)準(zhǔn)煤量為1 344 t。標(biāo)準(zhǔn)煤碳排放折算系數(shù)按0.85計(jì),且煤氣灰含有焦炭粉塵(約5%),則均壓煤氣回收減少碳排放量為1 344×0.85+175×0.05≈1 151 t/a。
(2)煤氣回收利用效益:高爐煤氣按照0.1元/m3計(jì)算,年節(jié)約煤氣1 120萬(wàn)m3,則效益為1 120×0.1=112萬(wàn)元/a。
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠10號(hào)(3200 m3)高爐通過(guò)應(yīng)用爐頂均壓煤氣回收技術(shù)回收原本直接排入大氣中的煤氣,煤氣回收率達(dá)到81%,減少高爐爐頂粉塵排放175 t/a,減少碳排放量約為1 151 t/a,創(chuàng)效112萬(wàn)元/a,既有良好的節(jié)能效果及經(jīng)濟(jì)效益,又從根本上降低了污染物排放,具有重要的環(huán)保意義,值得推廣和借鑒。