供稿|孫帥,許銘
內(nèi)容導(dǎo)讀 山東某鋼廠連續(xù)退火機(jī)組,投產(chǎn)以來(lái)每隔4 個(gè)月左右,在退火爐均熱、緩冷段頻繁發(fā)生爐輥結(jié)瘤現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)爐輥結(jié)瘤的根本原因是爐內(nèi)環(huán)境氛圍異常以及清洗段能力差造成的。通過(guò)提高清洗段刷輥壓下量,加大帶鋼表面刷洗面積,促使清洗后帶鋼反射率大于92%;加強(qiáng)對(duì)退火爐爐輥周邊點(diǎn)檢,避免漏油、漏水事故;此外,定期使用高強(qiáng)鋼對(duì)爐輥進(jìn)行磨輥,最終降低了退火爐結(jié)瘤概率。
退火爐結(jié)瘤是冷軋連續(xù)退火爐常見(jiàn)的問(wèn)題,結(jié)瘤的原因通常與原料的表面狀態(tài)以及爐輥所處環(huán)境有很大關(guān)系。汽車(chē)板的穩(wěn)定生產(chǎn)嚴(yán)格考驗(yàn)機(jī)組各方面的工況,汽車(chē)板以深沖鋼為主,退火爐溫度相對(duì)較髙,因此爐內(nèi)的深沖鋼材質(zhì)偏軟,如果爐輥表面有微小的缺陷(如結(jié)瘤)就很容易“復(fù)印”到帶鋼表面上去,影響帶鋼表面質(zhì)量。爐輥結(jié)瘤嚴(yán)重影響連續(xù)退火線汽車(chē)板生產(chǎn),而退火爐爐輥結(jié)瘤又不可完全避免,山東某鋼廠新建連續(xù)退火線在投產(chǎn)1 年后頻繁出現(xiàn)因爐輥結(jié)瘤現(xiàn)象造成停機(jī)開(kāi)爐事故。
冷軋廠連續(xù)退火產(chǎn)線由德國(guó)西馬克公司總設(shè)計(jì)承包,清洗段采取堿洗、刷洗、電解清洗、熱水刷洗、熱水漂洗與熱風(fēng)烘干工藝,退火爐由比利時(shí)DREVER 公司設(shè)計(jì)制造,退火爐總共包含預(yù)熱段、加熱段、均熱段、緩冷段、快冷段、過(guò)時(shí)效段和終冷段7 個(gè)區(qū)域,采用W 形輻射管加熱,此種加熱方式均勻、穩(wěn)定且控制精度較高。爐輥涂層有18Cr8Ni、25Cr20Ni 與25Cr12Ni 3 種材 質(zhì)。爐內(nèi)保護(hù)氣體為氮–氫混合氣體,其中氫氣體積分?jǐn)?shù)4%~7%,爐內(nèi)正壓力為100~400 Pa。生產(chǎn)帶鋼厚度范圍0.4~2.0 mm,寬度范圍900~1880 mm,最高抗拉級(jí)別590 MPa,機(jī)組主要以生產(chǎn)汽車(chē)板為主。
退火爐爐輥結(jié)瘤,表現(xiàn)為爐輥表面出現(xiàn)小凸起,如瘤子一樣(圖1),分布沒(méi)有明顯規(guī)律。由于退火爐爐輥結(jié)瘤,造成的產(chǎn)品帶鋼出爐子后表面出現(xiàn)雪花紋(圖2)、白點(diǎn)兒缺陷,無(wú)手感、無(wú)周期、分布面廣。將白點(diǎn)缺陷放在掃描電鏡下觀察,可以發(fā)現(xiàn)白點(diǎn)實(shí)際上并非一個(gè)點(diǎn),而是由許多凹坑組成,如圖3 所示。凹坑是由于結(jié)瘤凸臺(tái)高出爐輥表面,在退火爐內(nèi),高溫環(huán)境下,在前后爐輥的張力作用下與帶鋼上下表面接觸后形成,通常表現(xiàn)為在結(jié)瘤嚴(yán)重的爐輥,其對(duì)應(yīng)帶鋼寬度方向上雪花紋就明顯。
圖1 爐輥結(jié)瘤照片
圖3 帶鋼雪花紋微觀形貌
由于結(jié)瘤嚴(yán)重,造成產(chǎn)品表面降級(jí),停機(jī)請(qǐng)專(zhuān)業(yè)維護(hù)隊(duì)伍進(jìn)行清爐,清爐時(shí)發(fā)現(xiàn),退火爐預(yù)熱段污染較重,爐墻表面發(fā)白嚴(yán)重(圖4),爐底存在大量黑灰(圖5)。同時(shí),爐墻的襯板發(fā)白,表明帶鋼未在清洗段清洗干凈,表面殘留堿液帶入爐內(nèi),與內(nèi)部污染物(灰塵、耐材殘?jiān)┗旌?,高溫?fù)]發(fā)后粘結(jié)在爐墻上。此外,還發(fā)現(xiàn)相關(guān)爐輥存在漏油現(xiàn)象,爐輥表面為墨綠色(圖6),結(jié)瘤打磨后仍然存在墨綠色痕跡(圖7)。
圖5 退火爐爐底蓋照片
圖6 退火爐爐輥照片
圖7 爐輥結(jié)瘤形貌放大圖
在退火爐均熱段、緩冷段的爐輥輥面兩側(cè)低粗糙度區(qū)域出現(xiàn)結(jié)瘤,由于結(jié)瘤處存在部分爐輥涂層,經(jīng)過(guò)成分打點(diǎn)測(cè)試(圖8),不能判斷結(jié)瘤與高強(qiáng)鋼生產(chǎn)有必然關(guān)系,其中Mn 主要來(lái)自于帶鋼,Al 主要來(lái)自于耐材或帶鋼以及爐輥的涂層。而對(duì)于Si 元素而言,其來(lái)源可能有兩方面,其一為消泡劑,其二是清洗段的堿液;Fe 主要來(lái)自于耐材、帶鋼;O 多來(lái)自空氣、退火爐內(nèi)氮?dú)馀c氫氣管道內(nèi)的空氣殘留[1]。
圖8 結(jié)瘤處帶鋼能譜分析(a)區(qū)域1;(b)區(qū)域2
爐輥結(jié)瘤主要機(jī)理:①爐輥與帶鋼產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)后在表面滑動(dòng),在機(jī)械摩擦的作用下,帶鋼表面的氧化物、鐵屑以及氣氛中的雜質(zhì)在爐輥表面發(fā)生粘結(jié),在爐內(nèi)高溫環(huán)境下,形成爐輥表面結(jié)瘤,特別是深沖鋼板,爐內(nèi)溫度最高可達(dá)850 ℃。帶鋼在爐內(nèi)向前運(yùn)行的同時(shí),爐底輥托著帶鋼轉(zhuǎn)動(dòng),由于爐底輥通常為從動(dòng)輥,在阻力和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的作用下,輥面與帶鋼表面會(huì)因速度不匹配發(fā)生少量的相對(duì)滑動(dòng)。輥?zhàn)颖砻娼M織在高溫環(huán)境下硬度降低、變軟,單位表面的微凸體含量增多,接觸面積增加,熱擴(kuò)散效果增加,在微凸體部位易形成附著性結(jié)瘤。同時(shí)在板材軋制過(guò)程中表面附著的污染物(Fe3O4、FeO、油脂等)會(huì)在高溫氣氛下被還原,并且粘附在爐底輥輥面,生成結(jié)瘤核心,核心堆積逐漸長(zhǎng)大,最終形成結(jié)瘤[2]。②爐輥本身表面發(fā)生磨損氧化,爐輥表面的氧化物逐漸附著積聚形成結(jié)瘤,這種由氧化物堆積形成的結(jié)瘤雖然硬度不高,但在切應(yīng)力的作用下易發(fā)生脫落從而變成磨料,當(dāng)形成的瘤狀物與輥面發(fā)生輕微的熔融、擴(kuò)散和合金化后,部分瘤狀物牢固粘附于輥面造成板面白點(diǎn)缺陷。兩種結(jié)瘤機(jī)制,都經(jīng)歷了形成瘤核和聚集長(zhǎng)大兩個(gè)過(guò)程,聚集長(zhǎng)大是一個(gè)層層累積的過(guò)程,因此表現(xiàn)在瘤狀物的形貌上就出現(xiàn)了可以層層剝離的結(jié)構(gòu)。
粘附型結(jié)瘤有3 個(gè)必備條件:可粘附固體物、粘附介質(zhì)和粘附環(huán)境,粘附環(huán)境和可粘附固體物一般可以通過(guò)修磨手段去除,粘附介質(zhì)一般是爐內(nèi)的水和油[3]。當(dāng)爐內(nèi)混入空氣時(shí),帶鋼在高溫含氧的情況下容易發(fā)生氧化,產(chǎn)生氧化鐵皮。這種氧化鐵皮薄而輕,如果氧化嚴(yán)重容易在一定條件下從帶鋼表面剝離,掉落在輥?zhàn)优c帶鋼之間,經(jīng)過(guò)碾壓粘附在輥面,或者隨著帶鋼入鋅鍋,對(duì)鋅鍋內(nèi)鋅液的成分造成影響[4]。
開(kāi)爐調(diào)查爐內(nèi)露點(diǎn)在合理范圍內(nèi),爐內(nèi)殘油來(lái)自帶鋼表面殘留的乳化液。爐內(nèi)環(huán)境較差:爐底堆積保溫耐材及明顯顆粒狀污物,原料清潔度較低(來(lái)料帶鋼反射率低于60%)、清洗質(zhì)量差(清洗后帶鋼反射率在85%左右),較多的殘留乳化液進(jìn)入爐內(nèi),再加上原料帶入爐內(nèi)的鐵粉等,給爐輥輥面結(jié)瘤帶來(lái)了有利條件,加之爐輥存在漏油,為結(jié)瘤提供充足的粘附介質(zhì),以上幾個(gè)方面是造成本次爐子結(jié)瘤的主要原因。
(1)帶鋼進(jìn)入退火爐前,清洗段刷輥電流密度在無(wú)負(fù)載情況下由原1~2 A 調(diào)整到3~4 A,加大刷輥的壓下量,對(duì)于堿液槽罐,由每隔15 min 改為每隔10 min 排廢30 L,保證清洗后帶鋼反射率>92%。
(2)在清洗段程序設(shè)置上,焊接過(guò)程中刷輥從打開(kāi)到關(guān)閉的響應(yīng)時(shí)間由2 min 改為30~40 s,提高刷洗的效率,同時(shí)對(duì)刷輥零位控制精度定期標(biāo)定,保證壓下到位,確保刷洗效果。
(3)日常對(duì)爐區(qū)點(diǎn)檢和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),停機(jī)檢修后進(jìn)行必要的爐體測(cè)漏、氮?dú)獯祾叩拳h(huán)節(jié),保證爐內(nèi)非氧化環(huán)境,此外,爐輥軸承注油按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,杜絕過(guò)多注油或日常維護(hù)不到位。
(4)每隔2 個(gè)月使用厚度大于1.8 mm 高強(qiáng)鋼按照預(yù)設(shè)定爐輥磨輥曲線進(jìn)行磨輥。磨輥時(shí)選中的爐輥設(shè)定速度會(huì)周期性的疊加一個(gè)正向速度差或反向速度差,加速度一般設(shè)置0.12 m/s2,使選中的爐輥相對(duì)帶鋼有正向和反向滑動(dòng)的趨勢(shì),其他未選中爐輥的速度和爐區(qū)帶鋼速度保持一致。
通過(guò)優(yōu)化機(jī)組清洗段工藝參數(shù)、定期在線磨輥、每天監(jiān)測(cè)爐內(nèi)露點(diǎn)情況、每半年定期清爐更換爐輥等措施,有效遏制了爐輥結(jié)瘤的產(chǎn)生。由爐輥結(jié)瘤造成產(chǎn)品質(zhì)量原因被迫停爐由2019 年3 次減少到2020、2021 年每年正常檢修停爐1 次。