李 杰
(呼倫貝爾金新化工有限公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021506)
呼倫貝爾金新化工有限公司(簡稱金新化工)500 kt/a合成氨、800 kt/a尿素項目配套1套荷蘭殼牌下行激冷流程的粉煤加壓氣化裝置(1臺Shell氣化爐),采用N2/CO2輸送煤粉,氣化壓力為4.0 MPa,其主要生產(chǎn)單元包括預(yù)干燥單元、磨煤與干燥單元、煤粉加壓輸送單元、煤氣化與合成氣激冷單元、除渣單元、濕洗單元、灰水處理單元、公用工程單元等;其中,灰水處理單元(U1700)及公用工程單元(U3X00)設(shè)有4臺小流量高揚程GSB-L1型立式高速泵(P1702A/B、P3303A/B)。這4臺立式高速泵自2016年6月投運以來,頻繁出現(xiàn)振動大、主/輔油泵打壓低、噴油嘴堵塞、機械密封泄漏、誘導輪沖蝕等問題,嚴重制約著Shell氣化裝置的長周期、安全、穩(wěn)定運行,采取一系列有針對性的優(yōu)化改進及運行維護措施后,收到了較好的效果。以下對有關(guān)情況作一簡介。
金新化工Shell氣化裝置配套的4臺GSB-L1型立式高速泵,分別為2臺高壓循環(huán)水泵(P1702A/B)、2臺高壓工藝水泵(P3303A/B)。P1702A/B的主要作用是為氣化爐排渣罐(V1403)進行充壓;P3303A/B的主要作用是將工藝水加壓后送往高壓工藝水管網(wǎng),主要用作開工燒嘴冷卻水、破渣機機械密封水及各單元高壓儀表沖洗水、高壓機泵機械密封水等。4臺GSB-L1型立式高速泵的主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 4臺GSB-L1型立式高速泵主要技術(shù)參數(shù)
GSB-L1型立式高速泵為采用《石油、重化學和天然氣工業(yè)用離心泵》(ANSI/API 610—2004)制造的單級單吸部分流式離心泵(OH6型),由電機、齒輪增速箱(二級增速)、泵及其附件組成,其中,低速軸與中速軸采用滾動軸承,高速軸采用滑動軸承,泵葉輪采用半開式,入口設(shè)置誘導輪,其結(jié)構(gòu)示意如圖1。
圖1 GSB-L1型立式高速泵結(jié)構(gòu)示意圖
GSB-L1型立式高速泵增速箱潤滑系統(tǒng)主要由增速箱油池、主/輔油泵、油冷卻器、油過濾器、預(yù)潤滑輔助系統(tǒng)及配套管件組成。主油泵為定排量擺線齒輪型油泵,由增速箱低速軸直接驅(qū)動;輔油泵為齒輪泵,采用電力驅(qū)動,獨立設(shè)置;啟動主電機前,先啟動預(yù)潤滑系統(tǒng),預(yù)潤滑系統(tǒng)由輔油泵、單向閥及管線組成,其作用是在啟動主電機前對增速箱內(nèi)的軸承和齒輪進行預(yù)潤滑,若油壓≥0.14 MPa就可啟動主電機,從而避免啟動時可能引起的軸承及軸組件損壞,主電機啟動后預(yù)潤滑系統(tǒng)自動切換并停用。
高壓工藝水泵(P3303A/B)自安裝投運以來,其增速箱振動一直偏大,箱體上部橫向振動(振值)超過6.6 mm/s,增速箱垂直方向振動(振值)超過10 mm/s,以上振值遠超ANSI/API 610—2004相關(guān)條款要求,該泵無振動監(jiān)測,后經(jīng)專業(yè)人員到現(xiàn)場用專用儀器進行在線診斷,振動以1X倍頻為主??紤]到P3303A/B自安裝投運以來振動一直居高不下,檢查高速軸跳動及對中正常,初步排除轉(zhuǎn)子彎曲及對中不良,而不平衡是最常見的轉(zhuǎn)子系統(tǒng)故障,其主要表現(xiàn)就是1X振動過大,會導致轉(zhuǎn)子和箱體大幅振動,1X不平衡力通過系統(tǒng)的動力學剛度起作用,而振值與設(shè)備動力學剛度成反比,動力學剛度偏低會引起1X振動增大。另外,P3303A/B增速箱為鋁合金材質(zhì),箱體質(zhì)量較輕,增速箱上部采用4根寬度為50 mm、厚度為8 mm的互為獨立的扁鋼拉條固定,拉條在箱體上的連接直接采用螺栓固定,接觸面小,且應(yīng)力較為集中,調(diào)整不當即會造成增速箱箱體受力不均,影響增速箱軸承的支撐剛度,一旦支撐剛度下降,振動就會加劇。
處理措施:2018年7月,利用裝置停車大修機會將P3303A/B返廠拆檢,并重新對增速箱高速軸、中速軸及低速軸進行動平衡試驗,重新裝配;另外,在增速箱上部增設(shè)固定圓盤和拉桿,固定圓盤采用螺栓與增速箱固定后形成一體式結(jié)構(gòu),再通過高強度可調(diào)節(jié)拉桿螺栓與基座相連,減小應(yīng)力集中的同時大大增強增速箱外殼結(jié)構(gòu)的剛度。改進后,P3303A/B振動大問題得以消除,其箱體上部橫向振動(振值)、增速箱垂直方向振動(振值)均降至3 mm/s以內(nèi)。
2019年9月,高壓循環(huán)水泵(P1702A)啟動時頻繁跳車,經(jīng)仔細排查,原因是P1702A啟動瞬間主油泵打壓不足0.10 MPa,低于0.14 MPa的設(shè)定聯(lián)鎖跳車值,啟動后隨即聯(lián)鎖跳車以保護設(shè)備。排查油路及油系統(tǒng)單向閥,未見異常;解體檢查主油泵,未見磨損;進一步檢查中箱體后發(fā)現(xiàn),中箱體進/排油口密封面有較為嚴重的磨損。經(jīng)分析,認為其原因在于,中箱體上設(shè)有主油泵進/排油口,主油泵在低速軸和彈簧的固定下,其分油盤與中箱體處貼合形成密封,原設(shè)計分油盤可以旋轉(zhuǎn)180°,分油盤靠中箱體密封面上的定位銷進行定位,保證泵進/排油口可以切換,以確保泵在反轉(zhuǎn)情況下主油泵可以正常運轉(zhuǎn),但由于P1702A/B為間歇性向系統(tǒng)供水,設(shè)備啟/停較為頻繁,且中箱體進/排油口密封面采用鋁合金材質(zhì)、主油泵分油盤采用不銹鋼材質(zhì),分油盤材質(zhì)硬度較中箱體密封面硬度大,久而久之,中箱體密封面出現(xiàn)磨損,P1702A/B啟動后,主油泵內(nèi)漏較大,整個油系統(tǒng)形不成背壓,導致測點油壓偏低而觸發(fā)聯(lián)鎖停車保護。
處理措施:更換受損的中箱體進/排油口密封面,解決主油泵分油盤與中箱體配合面密封不嚴的問題,2020年9月后主油泵分油盤處增設(shè)止動墊,2022年3月后主油泵分油盤結(jié)構(gòu)改為不可旋轉(zhuǎn)式,主油泵打壓低問題得到徹底解決。
2020年9月高壓循環(huán)水泵(P1702A)在更換增速箱總成后出現(xiàn)輔油泵打壓低情況,測點壓力約為0.032 MPa,低于0.14 MPa的聯(lián)鎖跳車設(shè)定值,不滿足泵啟動條件。檢查現(xiàn)場管路,處理跑、冒、滴、漏,并進行排氣檢查后,問題未得到消除;解體檢查輔油泵,未見異常;對潤滑油流程及主油泵油路進行分析,判斷為主油泵分油盤未在工作位置所致——主油泵正常工作時,在主軸旋轉(zhuǎn)下主油泵分油盤與中箱體進/排油口重合,一旦主油泵分油盤卡在中間位置,會導致油系統(tǒng)進油通道和回油通道短路,主油泵啟動后,油大部分經(jīng)過主油泵短路通道回到增速箱油池,造成系統(tǒng)沒有背壓,其他幾個軸承潤滑點缺少潤滑,油壓低于設(shè)定聯(lián)鎖跳車值,導致輔油泵無法正常啟動。拆檢發(fā)現(xiàn),主油泵分油盤的確不在正常工作位置,印證了上述判斷。
處理措施:在主油泵分油盤處增設(shè)弧形止動墊片將分油盤固定(增設(shè)止動墊片后,連接泵聯(lián)軸器前保證泵旋向正確),通過限制分配盤的旋轉(zhuǎn)減少分油盤與中箱體進/回油口的來回摩擦,分油盤不在工作位置而致輔油泵不打量的問題得到徹底解決,保證了主油泵的運行穩(wěn)定性;2022年3月以后,在采購主油泵備件時,其分油盤直接改為了不可旋轉(zhuǎn)式。
2021年初,高壓循環(huán)水泵(P1702A)運行時突發(fā)主油泵油壓不足導致輔油泵啟動,輔油泵運行后短時間內(nèi)油壓又持續(xù)偏低,進而導致P1702A出現(xiàn)異響并伴有振動大的情況。拆檢發(fā)現(xiàn),增速箱低速軸上部軸承散架,低速軸和中速軸齒輪存在打齒情況。分析認為,增速箱低速軸、中速軸的滾動軸承全部靠噴油嘴噴油潤滑,噴油嘴孔徑約0.5 mm,一旦潤滑油被污染,過濾器不能有效過濾雜質(zhì),會導致噴油嘴堵塞,油路堵塞會引發(fā)軸承潤滑不好,嚴重時會導致軸承損壞,進而影響齒輪嚙合,低速軸與中速軸高速旋轉(zhuǎn)下發(fā)生齒輪打齒事故。
處理措施及后續(xù)保養(yǎng)措施:清理噴油嘴及整個油系統(tǒng),更換低速軸與中速軸總成,更換油濾芯等;油系統(tǒng)油濾芯更換頻次由原來的累計運行6個月調(diào)整為累計運行3個月,增速箱大修周期由原計劃的2 a調(diào)整為1 a,通過縮短設(shè)備大修周期及時解體增速箱清理油池及相關(guān)油路,同步清洗噴油嘴,消除運行隱患。
4臺GSB-L1型立式高速泵自投運以來機械密封頻繁出現(xiàn)泄漏(潤滑油)的情況,經(jīng)多次拆檢,發(fā)現(xiàn)導致機械密封損壞的主要原因如下。
(1)潤滑油油質(zhì)較差。高速泵計劃性檢修周期長,油濾器濾芯更換頻率低,久而久之油系統(tǒng)產(chǎn)生油垢,一旦油垢進入機械密封處,易造成動/靜環(huán)異常磨損,縮短機械密封的使用壽命。
(2)安裝質(zhì)量欠佳。GSB-L1型立式高速泵機械密封密封O型圈較多,不熟悉或安裝中稍有不慎便會出現(xiàn)遺漏或錯誤:其一,機械密封動環(huán)與高速軸軸肩處容易誤裝O型圈,導致O型圈受壓變形,碎渣落入機械密封靜環(huán)座中影響彈簧的壓縮,一旦彈簧受力不平衡易導致機械密封泄漏;其二,機械密封靜環(huán)座與箱體間的O型圈容易漏裝;其三,機械密封壓縮量控制不好。
(3)機械密封部件結(jié)構(gòu)形式發(fā)生了變化。GSB-L1型立式高速泵油封原采用60C型機械密封,2019年7月后設(shè)備廠家將其改為60C(Y)型機械密封,其與60C型機械密封最大的區(qū)別是密封面加寬了,同時配套加寬了的動環(huán),對于常用機械密封而言,相同工況下密封面窄更有利于散熱,尤其是高速旋轉(zhuǎn)場合,因此本改進型的寬密封面機械密封并不適合現(xiàn)有工況。
處理措施:2020年7月系統(tǒng)大檢修期間,將4臺GSB-L1型立式高速泵油封改用靜環(huán)稍窄的機械密封,即恢復(fù)使用60C型機械密封,此后再未出現(xiàn)過機械密封頻繁泄漏的情況。
4臺GSB-L1型立式高速泵運行參數(shù)較為苛刻(小流量高揚程),運行中容易出現(xiàn)一定的汽蝕現(xiàn)象,尤其是高壓工藝水泵(P3303A/B),其誘導輪頻繁出現(xiàn)沖蝕,平均使用壽命僅有2個月左右,且高壓循環(huán)水泵(P1702A/B)誘導輪平均使用壽命也只有3個月左右??紤]到誘導輪為定型系列產(chǎn)品,據(jù)實際工況選擇合適的型號即可,其材質(zhì)一般為316和316L(材質(zhì)大都是為了滿足耐腐蝕等要求,對泵抗汽蝕性能沒有明顯的影響)。鑒于誘導輪沖蝕主要與泵的汽蝕有很大關(guān)系,主要通過工藝調(diào)節(jié)盡量予以控制。
處理措施:工藝操作方面,保障泵入口罐的高液位,盡量降低泵入口介質(zhì)溫度,以提高泵的有效汽蝕余量;設(shè)備運行維護方面,定期進行計劃性檢查,及時更換誘導輪,消除隱患,避免誘導輪損壞嚴重后與泵體摩擦而造成密封泄漏等。
通過對GSB-L1型立式高速泵常見故障進行分析,找到了癥結(jié)所在,采取有針對性的改進措施并加強設(shè)備檢修質(zhì)量把控,同時加強日常計劃檢修工作,并在日常生產(chǎn)中對設(shè)備操作過程加以優(yōu)化與規(guī)范,盡量避免泵出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象,金新化工4臺GSB-L1型立式高速泵故障頻發(fā)的問題得以有效解決,目前設(shè)備整體運行較為穩(wěn)定,助力了Shell氣化裝置的安全、穩(wěn)定、長周期運行。