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預(yù)分解窯系統(tǒng)提產(chǎn)降耗技術(shù)改造及效果分析

2023-09-22 08:14龐海峰
四川水泥 2023年9期
關(guān)鍵詞:冷機(jī)電耗預(yù)熱器

龐海峰

(合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司,安徽 合肥 230051)

0 引言

近年來(lái),隨著國(guó)家“雙碳”政策、能耗雙控等環(huán)保政策出爐,水泥行業(yè)能效指標(biāo)關(guān)系到水泥企業(yè)的生存與發(fā)展。為降低能源消耗成本,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,越來(lái)越多水泥企業(yè)圍繞能效指標(biāo)有針對(duì)性地對(duì)設(shè)備和工藝進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與改造。在國(guó)家加快建設(shè)生態(tài)文明、大力推進(jìn)節(jié)能減排的政策形勢(shì)下,M 公司對(duì)設(shè)計(jì)規(guī)模為2500t/d 熟料的生產(chǎn)線進(jìn)行了全方位的提產(chǎn)降耗改造。本文僅介紹其在預(yù)分解窯系統(tǒng)實(shí)施的技術(shù)改造和達(dá)到的改造效果。

1 項(xiàng)目概況

M水泥有限公司現(xiàn)有一條設(shè)計(jì)2500t/d水泥熟料的預(yù)分解窯生產(chǎn)線,由天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),平均產(chǎn)量3084t/d,熟料燒成熱耗為116kg 標(biāo)煤/t.cl,熟料綜合電耗為64.6kWh/t.cl。

預(yù)分解系統(tǒng)采用TFD 分解爐(帶有旁置流態(tài)化懸浮爐的組合型分解爐)+五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱系統(tǒng),窯采用Φ4m×60m 斜度3.5%的三檔窯。

改造前,預(yù)分解窯系統(tǒng)存在一定的局限,造成單位熟料能耗高,生產(chǎn)成本高,已經(jīng)無(wú)法參與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。該公司根據(jù)企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)狀況以及市場(chǎng)情況,決定對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能提產(chǎn)技改。

2 改造前生產(chǎn)線運(yùn)行中的主要問(wèn)題

(1)系統(tǒng)產(chǎn)量不高且不穩(wěn)定。改造前,系統(tǒng)實(shí)際產(chǎn)量為2800~3150t/d。由于該生產(chǎn)線使用的煤比較好,平均發(fā)熱量約6200kcal/kg,所以相對(duì)來(lái)說(shuō)其產(chǎn)量并不算高,有進(jìn)一步提升的空間。另外,TFD 爐屬于離線爐,操作難度大,當(dāng)生料或煤粉發(fā)生波動(dòng)時(shí),容易導(dǎo)致懸浮爐塌料,引發(fā)生料外溢事故。所以生產(chǎn)一直不穩(wěn)定,產(chǎn)量波動(dòng)范圍大。

(2)煤耗偏高。熟料生產(chǎn)標(biāo)煤耗偏高,基本在116kg標(biāo)煤/t.cl以上,導(dǎo)致生產(chǎn)成本明顯偏高。

(3)系統(tǒng)阻力高。C1 旋風(fēng)筒出口負(fù)壓在6100~6700Pa,大部分時(shí)間在6500Pa左右。

(4)熟料綜合電耗高。熟料綜合電耗平均為64.6kWh/t.cl,熟料用電成本較高。

(5)篦冷機(jī)冷卻效率低。由于篦冷機(jī)冷卻效率低,導(dǎo)致二次溫度低,煤粉在窯內(nèi)煅燒速度慢,煤粉后燃嚴(yán)重,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯中后部長(zhǎng)期存在長(zhǎng)厚窯皮,縮口和煙室存在嚴(yán)重結(jié)皮。

3 提產(chǎn)降耗的技改措施

3.1 技改目標(biāo)

熟料產(chǎn)量≥3300t/d;熟料燒成綜合標(biāo)煤耗≤105kg/t.cl;C1 旋風(fēng)筒出口風(fēng)溫≤310℃;預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)阻力≤6000Pa。

3.2 改造內(nèi)容

為了達(dá)到熟料產(chǎn)量≥3300t/d,熟料標(biāo)煤耗≤105kg/t.cl的目標(biāo),需對(duì)現(xiàn)有燒成系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。

窯尾的功能主要有,預(yù)熱器利用廢氣熱量預(yù)熱生料、減少預(yù)熱器出口含塵、在分解爐內(nèi)燃料充分燃盡滿(mǎn)足生料分解并進(jìn)行熱力氮的近全部脫除,因此關(guān)鍵的運(yùn)行指標(biāo)為預(yù)熱器出口的溫度、壓力、CO 濃度、分離效率、自脫硝效率以及表面散熱。分解爐的技改主要考慮延長(zhǎng)停留時(shí)間和還原區(qū)時(shí)間,優(yōu)化入爐風(fēng)、煤和料之間的設(shè)計(jì),改造后分解爐容積增加,三次風(fēng)管上移,形成局部還原氣氛來(lái)降低NOx的排放濃度。優(yōu)化撒料盒的結(jié)構(gòu)改善換熱效率,對(duì)旋風(fēng)筒入口與分解爐出口進(jìn)行降阻優(yōu)化。整體更換煙室,加大窯尾煙室最小有效面積,并相應(yīng)更換窯尾密封。

3.2.1 預(yù)分解系統(tǒng)的技改

為了提產(chǎn)且節(jié)約投資,拆除懸浮爐及其配套設(shè)備,將離線爐改為在線爐,保留原分解爐并適當(dāng)加長(zhǎng),增加鵝頸管;為減小系統(tǒng)阻力,加大關(guān)鍵部位的通風(fēng)面積;分解爐煤、料采用分煤、分料的設(shè)計(jì),可以靈活調(diào)整煤料的比例,達(dá)到脫硝條件的靈活調(diào)整以適應(yīng)不同工況。分解爐下柱體、錐體改造,煤管上下2層,上部2個(gè)噴煤管布置在三次風(fēng)管上部,下部2 個(gè)噴煤管布置在分解爐錐部;入分解爐下料管改造,一路進(jìn)料進(jìn)入三次風(fēng)管上部,一路進(jìn)料進(jìn)入分解爐錐部,調(diào)節(jié)溫度,以防結(jié)皮。

技改后分解爐系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、阻力系數(shù)低、雙噴騰效應(yīng)、湍流回流作用強(qiáng)、物料分散及換熱效果好、溫度場(chǎng)和濃度場(chǎng)均勻、氣固停留時(shí)間長(zhǎng)、原燃料適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

3.2.2 預(yù)熱器系統(tǒng)的改造

C1 旋風(fēng)筒是窯尾煙氣經(jīng)過(guò)的最后一級(jí)旋風(fēng)筒,設(shè)計(jì)上要求具有較高的分離效率,降低出預(yù)熱器煙氣粉塵濃度,減少出預(yù)熱器煙氣帶走的熱量,在保持較高分離效率的同時(shí),還應(yīng)降低旋風(fēng)筒的阻力,減少后續(xù)風(fēng)機(jī)的磨損及收塵器的負(fù)荷[1]。

原有C1 旋風(fēng)筒規(guī)格明顯偏小,對(duì)應(yīng)的截面風(fēng)速偏高,將影響旋風(fēng)筒內(nèi)物料的分離,旋風(fēng)筒的阻力也將顯著上升。旋風(fēng)筒規(guī)格擴(kuò)大后,進(jìn)口風(fēng)速、內(nèi)筒風(fēng)速等均可相應(yīng)降低,C1 旋風(fēng)筒的阻力可顯著降低。采用合適的蝸殼結(jié)構(gòu)及內(nèi)筒插入深度等,提高C1收塵效率。

C2-C5 旋風(fēng)筒部分主要考慮降阻,主要通過(guò)增加進(jìn)風(fēng)口的面積來(lái)降低進(jìn)口風(fēng)速,從而降低旋風(fēng)筒的阻力。試驗(yàn)表明,在一定范圍內(nèi)進(jìn)口風(fēng)速對(duì)壓損的影響遠(yuǎn)大于對(duì)分離效率的影響,因此,在不明顯影響分離效率和進(jìn)口不致產(chǎn)生過(guò)多物料沉積的前提下,適當(dāng)擴(kuò)大旋風(fēng)筒的進(jìn)口面積,改造蝸殼,適當(dāng)降低進(jìn)口風(fēng)速,可作為有效的技改降阻措施之一。如果進(jìn)一步提產(chǎn),旋風(fēng)筒的阻力將進(jìn)一步增加。根據(jù)入口面積和風(fēng)速核算,對(duì)部分旋風(fēng)筒進(jìn)風(fēng)口和蝸殼進(jìn)行改造,擴(kuò)大進(jìn)口面積,相應(yīng)修改各級(jí)風(fēng)管風(fēng)口。

當(dāng)產(chǎn)量增大時(shí),原有C2、C3、C4、C5 旋風(fēng)筒截面風(fēng)速偏大,進(jìn)口風(fēng)速及內(nèi)筒風(fēng)速太高,出口管道風(fēng)速偏高。本次改造,增大了C2、C3、C4、C5直徑,采用弱渦流低阻旋風(fēng)筒蝸殼,增大內(nèi)筒直徑及出風(fēng)管直徑,保留原柱體部分。

3.2.3 下料管及撒料盒改造

本次改造對(duì)入爐料管進(jìn)行多點(diǎn)分料設(shè)計(jì)以控制主爐溫度分布、還原氣氛的程度。同時(shí)由于分解爐擴(kuò)容調(diào)整與撒料盒結(jié)構(gòu)的調(diào)整,下料管也需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。料管改造的同時(shí)調(diào)整了支管上的分料閥、撒料盒,鎖風(fēng)閥等,并對(duì)管道進(jìn)行重新布置。

為進(jìn)一步改善預(yù)熱系統(tǒng)的換熱效率,本次技改計(jì)劃對(duì)撒料盒結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)調(diào)整撒料盒位置。

3.2.4 煙室及窯尾密封改造

煙室是物料入窯和出窯氣體入爐的連接部位,在設(shè)計(jì)上要求物料能平穩(wěn)入窯,盡量減少揚(yáng)塵,出窯煙氣通過(guò)煙室產(chǎn)生的壓損較小。本次提產(chǎn)設(shè)計(jì)中,更換為新設(shè)計(jì)的煙室,加大煙室縮口直徑,煙室與回轉(zhuǎn)窯連接部位進(jìn)行優(yōu)化,最小截面積較大幅度增加,有利于降低煙室壓損,促進(jìn)窯內(nèi)通風(fēng)[2]。本次煙室改造的優(yōu)勢(shì)如下:

(1)擴(kuò)大斜坡與拱頂?shù)拇怪本嚯x,降低系統(tǒng)阻力,改善窯內(nèi)通風(fēng)。

(2)將喂料舌頭的包角增加到180°,適當(dāng)加長(zhǎng)煙室喂料舌頭長(zhǎng)度,減小密封處漏料的可能性。

(3)優(yōu)化回轉(zhuǎn)窯尾端縮口尺寸:加大回轉(zhuǎn)窯尾端縮口有效尺寸,加大窯口護(hù)板有效直徑,達(dá)到減少窯內(nèi)通風(fēng)阻力的目的,也為優(yōu)化窯尾煙室結(jié)構(gòu)創(chuàng)造條件。據(jù)此,進(jìn)行了如下改造:

①煙室整體更換,擴(kuò)大煙室最小通風(fēng)截面,加大喂料舌頭的包角;

②采用微晶板減少系統(tǒng)結(jié)皮;

③因煙室整體更換,現(xiàn)有的窯尾密封裝置及窯尾護(hù)板也同步更換,以配合加大的煙室與回轉(zhuǎn)窯的連接,同時(shí)優(yōu)化回料勺揚(yáng)料板角度及數(shù)量,減少潛在漏料和漏風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.5 三次風(fēng)管局部改造

為了加強(qiáng)分解爐脫硝,控制氮氧化物的排放濃度,塔內(nèi)三次風(fēng)管入分解爐位置大幅度提高,大大增加了分解爐的還原區(qū)容積,因此提高了氮氧化物的還原時(shí)間和還原效率,可有效降低燒成系統(tǒng)本底氮氧化物排放濃度。

3.2.6 提高回轉(zhuǎn)窯的轉(zhuǎn)速

目前正常生產(chǎn)情況下,回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速已經(jīng)達(dá)到3.94r/min,接近4.0r/min(滿(mǎn)轉(zhuǎn))。為提高回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的穩(wěn)定性及可靠性,回轉(zhuǎn)窯最高轉(zhuǎn)速提至5.0r/min。

窯頭現(xiàn)使用的是第三代篦冷機(jī),主要存在的問(wèn)題如下:二次風(fēng)溫低,在980~1050℃之間波動(dòng);出冷卻機(jī)熟料溫度高,熟料溫度不會(huì)低于200℃;篦冷機(jī)入AQC 鍋爐取風(fēng)溫度低,造成余熱發(fā)電效率低,單位發(fā)電量低。

由于熟料溫度過(guò)高,帶來(lái)一系列的麻煩,它對(duì)后續(xù)設(shè)備的安全運(yùn)行造成相當(dāng)大的危害,經(jīng)常燒壞熟料庫(kù)底皮帶輸送機(jī),使水泥磨的中空軸溫度高,不能連續(xù)運(yùn)行,尤其是夏天時(shí)熟料溫度更高。

本次技改采用第四代推桿節(jié)能高效篦冷機(jī)更換原有的第三代篦冷機(jī)。其最大的優(yōu)點(diǎn):熱回收效率高,能大幅提高二次風(fēng)和三次風(fēng)風(fēng)溫,提高入AQC 爐氣體溫度,回收熟料的熱量多,使燒成系統(tǒng)煤耗降低。冷卻配風(fēng)僅為1.8Nm3/kg 熟料,相應(yīng)的配套冷卻風(fēng)機(jī)總裝機(jī)功率減少,電耗降低幅度較大。

技改時(shí)保留原窯頭框架,拆卸原第三代篦冷機(jī),更換第四代推桿節(jié)能高效篦冷機(jī)。

4 改造效果

4.1 水泥熟料產(chǎn)量提升

2022 年2 月14 日,生料喂料量由改造前的185t/h提高到202t/h,窯尾提升機(jī)電流由改造前的119A 提高到135.3A。由于生料稱(chēng)顯示值比實(shí)際值小,所以該水泥公司進(jìn)行盤(pán)庫(kù)統(tǒng)計(jì),確定當(dāng)天全天產(chǎn)量為3340t。

2 月16 日,喂料量提升至209.7t/h,當(dāng)天由于窯頭喂煤稱(chēng)跳停,系統(tǒng)止料30min,即便如此,經(jīng)盤(pán)庫(kù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)天的產(chǎn)量為3380t/d。

2 月17 日,喂料量提升至211.8t/h,窯尾提升機(jī)電流提高到136A,經(jīng)盤(pán)庫(kù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)天的產(chǎn)量為3450t/d。

水泥熟料產(chǎn)量由3084t/d提高到3450t/d以上,目前生產(chǎn)線生產(chǎn)穩(wěn)定,且產(chǎn)量還在進(jìn)一步提升。

4.2 水泥熟料熱耗下降

C1 預(yù)熱器出口溫度由原來(lái)的350℃下降到310℃,下降了40℃,隨著產(chǎn)量進(jìn)一步提高,C1 預(yù)熱器出口溫度會(huì)繼續(xù)下降。系統(tǒng)熱耗下降明顯。根據(jù)2月14日、2月17 日盤(pán)庫(kù)熟料產(chǎn)量和煤粉稱(chēng)下料量統(tǒng)計(jì)值,計(jì)算得出系統(tǒng)熱耗為104.5kg 標(biāo)準(zhǔn)煤/t.cl。水泥熟料熱耗由116kg標(biāo)煤/t.cl降至104.5kg標(biāo)煤/t.cl以下。

4.3 C1預(yù)熱器出口負(fù)壓降低

改造前,C1 預(yù)熱器出口負(fù)壓在6100~6700Pa,大部分時(shí)間在6500Pa 左右,改造后,C1 預(yù)熱器出口負(fù)壓在5500Pa左右,降低約1000Pa。

改造前,投料185t/h 時(shí),高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速需開(kāi)到885r/min;改造后,投料量為211.8t/h 時(shí),高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為816r/min。投料量增加了,高溫風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速反而下降了,從另外一個(gè)方面也說(shuō)明了改造后系統(tǒng)阻力下降明顯,另外,改造后,高溫風(fēng)機(jī)還有富余,說(shuō)明系統(tǒng)還有提產(chǎn)空間。

4.4 熟料綜合電耗降低

改造前,熟料綜合電耗平均為64.6kWh/t.cl。改造后,根據(jù)2月16日、17日盤(pán)庫(kù)熟料產(chǎn)量和系統(tǒng)用電量統(tǒng)計(jì)值,計(jì)算得出熟料綜合電耗為55kWh/t.cl。

4.5 拉鏈機(jī)上熟料溫度降低幅度大

回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)技改前后的主要技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表1。從表1可知,拉鏈機(jī)上熟料溫度低于80℃。

表1 技改前后主要技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

5 經(jīng)濟(jì)效益分析

5.1 產(chǎn)能提升

由3084t/d提升至3450t/d,產(chǎn)能提升366t/d,按年運(yùn)轉(zhuǎn)270d 計(jì)算(考慮該地區(qū)每年限產(chǎn)3 個(gè)月),年增加產(chǎn)能9.882 萬(wàn)噸熟料。改造前熟料的平均凈利潤(rùn)約35元/t(不含稅),改造后,熟料成本降低約12.3元,所以增產(chǎn)后的熟料利潤(rùn)應(yīng)按47.3 元/t(不含稅)計(jì)算,年增加利潤(rùn)467.4萬(wàn)元。

5.2 熱耗降低

熱耗由原來(lái)116kg標(biāo)煤/t.cl降至104.5標(biāo)煤/t.c(l煤熱值以6200kcal/kg 計(jì)),年節(jié)省用煤量1.08 萬(wàn)噸(以技改前的3084t/d,年運(yùn)轉(zhuǎn)270d 計(jì)),按目前原煤采購(gòu)價(jià)800元/t計(jì)算,年節(jié)省費(fèi)用864萬(wàn)元。

5.3 電耗降低

電耗由原來(lái)64.6kWh/t.cl降至55kWh/t.cl,年節(jié)省用電799.37 萬(wàn)kWh(以技改前的3084t/d,年運(yùn)轉(zhuǎn)270d計(jì)),按平均電費(fèi)0.55 元/kWh 計(jì)算,年節(jié)省費(fèi)用439.7萬(wàn)元。

由上述分析可知:技改完成后,年增加經(jīng)濟(jì)效益在1800萬(wàn)元左右,不含建設(shè)期的投資回收期為12個(gè)月。

6 結(jié)束語(yǔ)

此次技改是在原Φ4m×60m 回轉(zhuǎn)窯不動(dòng)的情況下,充分考慮了現(xiàn)有原料磨、煤磨、廢氣處理系統(tǒng)以及窯尾預(yù)熱器框架和預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)等的現(xiàn)狀和特點(diǎn),在進(jìn)行了原料平衡和熱工計(jì)算后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,充分發(fā)掘現(xiàn)有系統(tǒng)的潛力,并通過(guò)改造預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)、更換篦冷機(jī)等措施,最終實(shí)現(xiàn)Φ4m×60m 回轉(zhuǎn)窯提產(chǎn)降耗改造的合同目標(biāo)。本次燒成系統(tǒng)技術(shù)改造投資約1500 萬(wàn)元,停窯實(shí)際工期45d。改造后系統(tǒng)產(chǎn)量提高,預(yù)熱器出口的氣體溫度和壓力下降,窯能夠保持穩(wěn)定高產(chǎn)運(yùn)行,煤粉后燃問(wèn)題得到解決,熟料出料溫度降低,窯二、三次風(fēng)溫度得到提高,達(dá)到了提產(chǎn)節(jié)能降耗的改造目的。

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