鄭海洪
(中石化西南石油工程有限公司鉆井工程研究院,四川德陽 618000)
HJ203H井位于四川省通江縣涪陽鎮(zhèn)陳河鄉(xiāng),是以嘉二段儲層為主要目的層的一口水平開發(fā)試驗井,完鉆井深5767.00/4597.45m(斜/垂深)。
2010 年6 月11 日~11 月17 日,對嘉二段T1j2(5073.0~5767.0m)井段進(jìn)行完井投產(chǎn)測試,過臨界速度流量計進(jìn)行求產(chǎn),求得天然氣產(chǎn)量29.1×104m3/d。
2016 年1 月19 日靜壓測試遇阻,采用泵注熱水及連續(xù)油管井筒解堵,2017年6月1日測靜壓通井工具落井,多次嘗試未打撈成功,至2020年多次修井作業(yè),并于2020年12月連油通井時鉚釘接頭斷裂,截止2021年4月4日,共計連油打撈、套銑等修井作業(yè)31趟,成功撈出連油帶鉚釘接頭落魚,但井內(nèi)尚余測井工具串落魚,落魚位于4200m左右,并已形成堵塞。
2021年8月甲方?jīng)Q定采用定制小鉆桿及配套工具再進(jìn)行套銑、倒扣打撈作業(yè)。為降低壓井風(fēng)險,增強(qiáng)無固相修井液的懸浮性能,攜帶沉砂、雜垢及套銑鉆磨所產(chǎn)生的鐵屑,凈化井眼,防止起下鉆掛卡復(fù)雜情況和卡鉆事故發(fā)生,確保施工安全,設(shè)計使用增粘型無固相修井液體系。
本次修井采用反扣2-3/8″G105 非標(biāo)石油鉆具4500m±在油管內(nèi)進(jìn)行作業(yè),其接頭外徑65.1mm。井內(nèi)油管為?88.9mm G3-125,內(nèi)徑76.00mm。主要存在以下重難點:
(1)硫化氫含量高。本井屬于高壓含硫氣井,硫化氫含量0.77%~0.84%,作業(yè)過程中可能存在硫化氫腐蝕、中毒的風(fēng)險。
(2)井控風(fēng)險高。由于本井壓力高且根據(jù)前期生產(chǎn)時關(guān)井壓力恢復(fù)快的情況,鉆桿在套銑等作業(yè)時極易發(fā)生堵塞物下部高壓上頂?shù)娘L(fēng)險。且本井多次出現(xiàn)堵塞,根據(jù)前期作業(yè)情況及該井溶蝕實驗分析,堵塞位置和堵塞物類型可能多樣化。同時由于鉆具內(nèi)徑及外環(huán)空間隙小,當(dāng)發(fā)生井噴或溢流時,將上頂鉆具,甚至導(dǎo)致鉆具噴出,都存在井控風(fēng)險。
(3)阻卡風(fēng)險高。因使用鉆桿處理落魚,小間隙環(huán)空,套銑形成的碎屑不易返出,成團(tuán)的機(jī)率高,且可能導(dǎo)致鎢加重脫出;同時入井工具尺寸小,強(qiáng)度低,易破壞產(chǎn)生掉塊;在打撈時,撈獲落魚且無法解卡,這些都易造成卡鉆的風(fēng)險。
(4)可能存在圈閉氣體。本井堵點以下可能存在圈閉氣體,存在管柱上頂、硫化氫溢出的風(fēng)險。
(5)修井液性能要求高。2-3/8″G105 非標(biāo)石油鉆具進(jìn)行作業(yè),環(huán)空間隙最小處僅為5.45mm,修井液需具有良好的流變性、良好的攜砂能力、適當(dāng)?shù)拿芏?、良好的抗溫穩(wěn)定性、良好的防腐蝕能力、防硫化氫污染能力等,以便于泵壓控制、及時攜帶堵塞物、降低井控風(fēng)險、防止硫化氫污染和減少對套管及管柱的傷害等。
因增粘型無固相修井液是西南油氣分公司在川渝區(qū)域首次使用,甲方根據(jù)HJ203H井的實際情況和增粘型無固相修井液可能存在的難點,制定了相應(yīng)技術(shù)要求,見表1。
表1 增粘型無固相修井液技術(shù)要求表
經(jīng)過篩選,本井?dāng)M采用XNHW無固相修井液體系,該體系主要由提切劑ZN-AD、緩蝕殺菌劑HS-2、加重劑HWJZ-1組成。提切劑ZN-AD是一種無機(jī)正電聚合物,加重劑HWJZ-1是一種復(fù)合鹽,由無機(jī)鹽和有機(jī)鹽組成,增粘型無固相修井液配方見表2。
表2 增粘型無固相修井液配方
XNHW 無固相修井液的配制分兩步完成,第一步配制ZN-AD 膠液,即在清水中加入一定量的ZN-AD,水化24h 得到ZN-AD 膠液;第二步加入緩蝕殺菌劑HS-2和加重劑HWJZ-1得到XNHW無固相修井液。
不同配方的性能測試結(jié)果見表3,可以看出,ZNAD加量在2%、3%、4%、4.5%濃度下,YP均大于2Pa,滿足增粘型無固相修井液動切力技術(shù)要求。
表3 不同配方性能測試結(jié)果
綜合考慮本井重難點,修井液性能要求及配方優(yōu)選結(jié)果,選用配方2作為本次增粘型無固相修井液施工配方,即:清水+3%提切劑ZN-AD+1%緩蝕殺菌劑HS-2+無固相加重劑HWJZ-1,并評價其綜合性能、潤滑性能、防腐蝕性能、抗溫穩(wěn)定性。
按照配方2配制增粘型無固相修井液,整體性能見表4,密度達(dá)1.55g/cm3,漏斗粘度僅36s,pH 達(dá)11,動切力達(dá)3Pa,該性能能滿足修井液需要的流變性、攜砂能力、密度、泵壓控制等要求。
表4 增粘型無固相修井液綜合性能測試表
由于該井修井作業(yè)中環(huán)空間隙小,較低的潤滑系數(shù)有利于降低泵壓,提高循環(huán)排量,減少阻卡,采用Fann 式極壓潤滑儀測試各流體的潤滑扭矩,增粘型無固相修井液潤滑系數(shù)降低率達(dá)98.4%,見表5。
表5 修井液與水、泥漿潤滑系數(shù)對比表
將超級13Cr鋼片置入密度1.55g/cm3的HWJZ-1溶液中,120℃浸泡7d,取出,測試,HWJZ-1溶液對鋼片腐蝕也為輕度均勻腐蝕,無點蝕,見圖1。
圖1 腐蝕性能評價圖
在120℃條件下,分別做24h、48h、72h靜恒溫實驗,密度一直維持1.55g/cm3,無分層,無沉淀產(chǎn)生,抗溫穩(wěn)定性良好,見表6。
表6 抗溫穩(wěn)定性評價表
2021 年8 月20~21 日現(xiàn)場按照配方準(zhǔn)備生產(chǎn)用水47m3,加入1.42t 提切劑ZN-AD,攪拌水化24h 后,加入0.47t 緩蝕殺菌劑HS-2,46t 復(fù)合鹽HWJZ-1,配制增粘型無固相修井液60m3,8 月22 日8:00 增粘型無固相修井液入井,至11 月5 日結(jié)束小鉆桿打撈,共撈25 趟,沒能撈出落魚,撈出部分鐵屑和鋼絲,后替入常規(guī)鉆井液轉(zhuǎn)入倒油管作業(yè),增粘型無固相修井液使用2 個多月,性能穩(wěn)定,性能控制情況見表7,修井液樣品見圖2,滿足了小鉆桿作業(yè)期間的施工要求,確保了井下安全。
圖2 增粘型無固相修井液樣品
表7 增粘型無固相修井液性能控制情況
(1)HJ203H 井是一口含硫氣井,采用2-3/8″G105非標(biāo)石油鉆具進(jìn)行修井作業(yè),環(huán)空間隙最小處僅為5.45mm,作業(yè)過程中井控風(fēng)險、阻卡風(fēng)險高,對修井液流變性能、抗溫穩(wěn)定性、防腐蝕等性能要求高,常規(guī)修井液難以滿足施工要求。
(2)修井過程中使用增粘型無固相修井液體系,配方為:清水+3%提切劑ZN-AD+1%緩蝕殺菌劑HS-2+無固相加重劑HWJZ-1,該配方密度達(dá)1.55g/cm3,漏斗粘度36s,pH 達(dá)11,動切力達(dá)3Pa,潤滑系數(shù)降低率達(dá)98.4%,平均腐蝕速率為0.0056822mm/a,抗溫穩(wěn)定性良好。
(3)增粘型無固相修井液使用2個多月,性能穩(wěn)定,