張曉晨
摘要:對(duì)羅源閩光2號(hào)1 250 m3爐況失常的處理進(jìn)行了總結(jié)分析,高爐長(zhǎng)期休、慢風(fēng)率高及高Al2O3爐渣造成爐缸堆積,鋅負(fù)荷高風(fēng)口結(jié)瘤致送風(fēng)不均勻,焦炭頻繁更換質(zhì)量波動(dòng)大,燒結(jié)礦低溫還原粉化率低、爐墻結(jié)厚等原因?qū)е旅簹饬鞣植际СR馉t況惡化。通過(guò)改善原燃料質(zhì)量,處理風(fēng)口結(jié)瘤,提高渣鐵物理熱,調(diào)整布料矩陣及下部送風(fēng)裝置、更換風(fēng)口小套面積,采取堵風(fēng)口、增加出鐵次數(shù)、加螢石和錳礦洗爐、精細(xì)化操作等措施后,爐況逐步恢復(fù)正常。
關(guān)鍵詞:爐況失常;鼓風(fēng)動(dòng)能;燒風(fēng)口套;爐缸堆積;高爐操作;洗爐
0 前言
羅源閩光 2 號(hào)高爐,設(shè)計(jì)爐容1 250 m3,生鐵日產(chǎn)量4 500 t/d,熱風(fēng)溫度1 230℃,高徑比Hu/D=2.4 8,爐身角α82.57°,爐腹角β78.02°。設(shè)有兩個(gè)鐵口和24個(gè)風(fēng)口。爐頂采用串罐無(wú)料鐘爐頂設(shè)備,皮帶上料,爐底、爐缸部位采用炭磚—陶瓷杯砌體復(fù)合爐襯結(jié)合水冷爐底結(jié)構(gòu),薄壁爐襯。冷卻系統(tǒng)采用軟水密閉循環(huán)+部分工業(yè)凈水開(kāi)路循環(huán)系統(tǒng)方案等多項(xiàng)新技術(shù)、新設(shè)備。于2022年5月11日投產(chǎn),從開(kāi)爐點(diǎn)火到全風(fēng)口送風(fēng)僅用120小時(shí),開(kāi)爐期間設(shè)備零故障、工藝零事故、零懸料、零休風(fēng),自投產(chǎn)以來(lái)2號(hào)高爐各項(xiàng)指標(biāo)良好,煤氣利用率達(dá)48.8%,平均燃料比509 kg/t·Fe。
1 爐況失常
1.1 第一階段,12月份下旬,由于下道工序年度檢修和2023年控產(chǎn)6 000 t/d的需要,兩次計(jì)劃休風(fēng),調(diào)整24個(gè)風(fēng)口小套,風(fēng)口面積由0.206 m2縮小到0.161 m2(表1),提高鼓風(fēng)動(dòng)能,活躍爐缸。從20日開(kāi)始高爐頻繁休風(fēng),至29日高爐共計(jì)休風(fēng)8次,20、22日 這兩次休風(fēng)復(fù)風(fēng)后,爐況急轉(zhuǎn)直下,多次管道氣流、塌料后偏尺、頻繁燒小套,反應(yīng)出高爐爐缸開(kāi)始不夠活躍。27日又出現(xiàn)嚴(yán)重管道氣流,爐缸熱制度被破壞,爐缸虧熱,按爐涼處理,大量加焦恢復(fù)爐缸熱制度,通過(guò)各項(xiàng)操作制度的調(diào)整后,到29日爐況勉強(qiáng)恢復(fù)。
1.2 第二階段,1月8日調(diào)整小套(表1)復(fù)風(fēng)后出現(xiàn)管道,懸料,燒小套(表2)現(xiàn)象,13日休風(fēng)更換漏水小套,堵3#、11#、15#、21#風(fēng)口,爐子恢復(fù)困難,多次管道,嚴(yán)重失常。此階段爐況失常主要表現(xiàn)為:①管道氣流、懸料、塌料事故頻繁發(fā)生。塌料后偏尺,氣流表現(xiàn)為中心、邊緣渙散,沒(méi)有形成穩(wěn)定的煤氣流。風(fēng)口送風(fēng)不均勻,時(shí)有生降現(xiàn)象,多數(shù)小套貼內(nèi)壁結(jié)了一圈1-2 cm厚的圓環(huán)形的瘤(鋅占比62.24%)。另外從爐內(nèi)紅外成像看點(diǎn)火孔鋼磚下方爐墻有少量結(jié)厚。
②鼓風(fēng)動(dòng)能與高爐順行不匹配,在判斷鼓風(fēng)動(dòng)能的直觀現(xiàn)象[1]中已作描述,高爐不接受風(fēng)量,長(zhǎng)時(shí)間慢風(fēng)或小風(fēng)量操作,爐芯溫度持續(xù)降低,爐缸工作狀況急劇變差,爐缸堆積已成事實(shí)。③兩邊鐵口出鐵不均勻,[Si%]相差0.2%,鐵水物理熱相差30°C左右,出鐵時(shí)間短,易憋爐,鐵口過(guò)深。
2 爐況失常原因分析
2.1 長(zhǎng)期慢風(fēng)產(chǎn)能不匹配,制約高爐生產(chǎn)。高爐操作頻繁被動(dòng)性調(diào)節(jié),爐況順行被打破,出鐵因壓罐減風(fēng),造成高爐無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)順進(jìn)行生產(chǎn),加劇高爐爐況波動(dòng),不利于高爐爐型的維護(hù)與生產(chǎn)的穩(wěn)定。
2.2 送風(fēng)制度、上部裝制與高爐順行不匹配。中心煤氣通道受阻,煤氣流不穩(wěn),接受風(fēng)量能力低,風(fēng)量上不去,爐缸狀況得不到改善,在原料波動(dòng)和爐溫波動(dòng)時(shí)易發(fā)生管道行程。另外小套內(nèi)徑90 mm、95 mm的風(fēng)口結(jié)瘤比較嚴(yán)重,風(fēng)口送風(fēng)不均勻,影響煤氣流初始分布。高爐操作者應(yīng)對(duì)措施不到位,對(duì)參數(shù)變化及原料波動(dòng)未引起足夠重視,對(duì)爐況走勢(shì)、調(diào)劑不及時(shí)、應(yīng)對(duì)手段不靈活,尤其是對(duì)燒結(jié)礦堿度變化時(shí),配料結(jié)構(gòu)調(diào)劑滯后,造成低硅高堿,另外,頻繁休風(fēng)復(fù)風(fēng)后,大量生料進(jìn)入爐缸,消耗的爐缸熱量得不到及時(shí)恢復(fù),爐缸熱制度破壞。造成爐缸側(cè)壁及爐芯溫度不斷走低,風(fēng)口破損后,大量冷卻水漏入爐缸,壞風(fēng)口前端渣鐵不斷凝結(jié),形成局部堆積,加上渣皮不規(guī)則脫落,易燒壞風(fēng)口。從此次燒壞的風(fēng)口位置可以看出,主要集中在風(fēng)口前端下部燒損,判斷一般多為爐缸堆積,少量前端上部燒損多為鼓風(fēng)動(dòng)能不足和上部燒多為局部邊緣過(guò)剩[2]。
2.3 原燃料問(wèn)題
2.3.1 焦炭全為外購(gòu)焦,焦種更換頻繁,批次多,質(zhì)量差別大。由于成本壓力,采購(gòu)的焦炭強(qiáng)度差、小焦量增加、粉末增多。焦炭篩分小于20 mm占比為25.94%;焦炭平均值:S含量為0.85%;灰分為13.45%;反應(yīng)性(CRI)為25.86%;CSR64.6%;M10為5.78%;M25為91.63%。高爐休風(fēng)時(shí),從風(fēng)口扒出的焦炭均是粉末,使用效果差。目前焦炭的強(qiáng)度較差,無(wú)法滿(mǎn)足高爐生產(chǎn)。
2.3.2 燒結(jié)質(zhì)量波動(dòng)大,堿度、亞鐵穩(wěn)定率等質(zhì)量指標(biāo)呈下滑的趨勢(shì),燒結(jié)RDI+3.15 mm僅為58.87%。時(shí)有燒結(jié)礦開(kāi)機(jī)料、夾生料無(wú)計(jì)劃入爐。燒結(jié)礦配用煉鋼污泥、除塵灰后,鉛鋅負(fù)荷高。燒結(jié)堿度±0.08一檔率72.30%,堿度±0.1穩(wěn)定率 81.34%,堿度≤1.80占比14.97%。亞鐵≤8%占比32.17%。
2.3.3 熟料比偏低。高爐爐況恢復(fù)過(guò)程中,提高球團(tuán)比。球團(tuán)庫(kù)存緊張,爐況好轉(zhuǎn)后,高爐提高塊礦比例,爐況出現(xiàn)反復(fù)。高爐孰料比87.3%、塊礦比12.7%。塊礦濕、粉率高篩分效果差,粉末入爐量上升。由于熟料比偏低,焦炭水分高(含量平均8%)等原因,干法布袋煤氣溫度持續(xù)在65-70℃,使?fàn)t頂排Zn能力減弱,大量的ZnO及原料粉末粘附在爐料爐墻上,造成爐身渣皮不穩(wěn),料柱透氣性差,中心氣流變?nèi)酢?/p>
2.4 堿金屬等有害物質(zhì)影響
煉鋼污泥和除塵灰含Zn、堿金屬等有害物質(zhì)高,燒結(jié)配用時(shí)Zn含量升到0.079%,Zn負(fù)荷1.3 kg/t,K+Na負(fù)荷2.779 kg/t,堿金屬等有害物質(zhì)高爐排出率低,在高爐內(nèi)富集循環(huán),降低了焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度。焦炭的強(qiáng)度降低,減小了爐芯焦的透液性,渣鐵難以及時(shí)滲透不利于爐缸恢復(fù)。Zn含量高堵塞料柱的空隙,導(dǎo)致煤氣通道變小,破壞煤氣流分布、煤氣流分布紊亂,爐身壓差高,透氣性差,引起爐身下部渣皮大面積脫落,爐況出現(xiàn)波動(dòng),高爐塌料、懸料甚至管道氣流。
燒結(jié)配料中含鐵原料Al2O3含量高,燒結(jié)礦中鋁含量平均2.19%,渣中鋁平均為17.34%。渣中Al2O3含量高,渣黏度大,爐渣流動(dòng)性差,渣鐵不易出凈,未排放出的高Al2O3爐渣在爐缸內(nèi)與焦炭、未燃煤粉以及新產(chǎn)生的渣鐵長(zhǎng)時(shí)間接觸、積聚,進(jìn)一步影響渣鐵流動(dòng)性,兩邊鐵口出鐵爐溫偏差變大,加劇了爐缸堆積和爐況惡化。
3 爐況失常的處理過(guò)程
3.1 改善原燃料條件
選用質(zhì)量成份稍微好的焦炭,停用質(zhì)量差的焦炭,臨時(shí)緊急采購(gòu)平煤干熄焦炭,改善爐芯焦,料柱骨架,提高頂溫。
增加球團(tuán)配比,取消塊礦、焦丁配用,采購(gòu)本部球團(tuán),提高熟料比,降低粉末入爐,改善透氣性。
降低燒結(jié)礦中鋁含量,大幅度提高巴西混合粉配比,降低Al2O3。停止污泥和除塵灰在燒結(jié)中配料,降低Zn負(fù)荷。燒結(jié)堿度1.85提高至1.90,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)≥78%,提高燒結(jié)礦成份穩(wěn)定率。燒結(jié)礦FeO控制在8.0-8.5%,堿度一檔率±0.04占比大于60%。RDI+3.15比例≥62%。入爐篩分小于10 mm占比25%以下。杜絕燒結(jié)開(kāi)機(jī)料、夾生料入爐,要求供料必須按高爐指定倉(cāng)位精準(zhǔn)送料,杜絕混料,錯(cuò)料。
3.2 送風(fēng)制度、裝料制度的調(diào)整
3.2.1 通過(guò)均勻堵風(fēng)口,縮小進(jìn)風(fēng)面積,保證單風(fēng)口足夠高的進(jìn)風(fēng)量,活躍爐缸。實(shí)踐證明,堵風(fēng)口作業(yè)是快速恢復(fù)爐況的最有效手段。經(jīng)對(duì)比均勻堵風(fēng)口與集中堵風(fēng)口優(yōu)缺點(diǎn)、及高爐失常特征,此次采用的是均勻堵風(fēng)口[3]。通過(guò)三次堵風(fēng)口,爐況才逐漸恢復(fù)。1月15日高爐休風(fēng),處理13個(gè)風(fēng)口結(jié)瘤,堵6個(gè)風(fēng)口(表1),恢復(fù)爐況,復(fù)風(fēng)后,爐況有所好轉(zhuǎn),但仍不理想,表現(xiàn)為不接受風(fēng)量。也曾嘗試強(qiáng)行加風(fēng)活躍爐缸,但效果很不理想,尤其管道抑制不住。堵風(fēng)口后剛開(kāi)始不走料,爐缸熱制度好轉(zhuǎn)后,走料基本正常,管道氣流明顯減少,但懸料次數(shù)增加。17日更換漏水小套,重新堵8個(gè)風(fēng)口(表1)恢復(fù)爐況,管道氣流、懸料基本制止,量壓關(guān)系平穩(wěn)。走正常料約2/3體積后,視爐子接受情況,每隔2-3個(gè)小時(shí)加風(fēng)一次,每次加3 kpa或者5 kpa,每個(gè)班加2-3次。風(fēng)溫不加滿(mǎn),預(yù)留100°C作為調(diào)劑手段,通常捅風(fēng)口,是先捅開(kāi),然后再加風(fēng),此次是先加風(fēng),實(shí)際風(fēng)速達(dá)250 m/s左右,再捅風(fēng)口,開(kāi)風(fēng)口時(shí)先開(kāi)一個(gè)洞,過(guò)2-3個(gè)小時(shí)后再全開(kāi)此風(fēng)口。開(kāi)風(fēng)口優(yōu)先選擇靠鐵口側(cè)、不經(jīng)常燒的,從料面看相對(duì)安靜的一側(cè)的風(fēng)口。保持物理熱大于1480°C爐溫[Si%]逐漸從1%-1.2%降下來(lái)到0.5%-0.8%。19日開(kāi)始少量噴煤,富氧。高爐狀態(tài)逐漸好轉(zhuǎn)。但21日9#風(fēng)口打開(kāi)(余7#、19#未開(kāi)),風(fēng)壓到320 Kpa后,爐況出現(xiàn)反復(fù),再次出現(xiàn)管道氣流,22日更換漏水小套,再次堵6個(gè)風(fēng)口恢復(fù)爐況,有先前恢復(fù)經(jīng)驗(yàn),加上爐缸狀態(tài)逐漸好轉(zhuǎn),加風(fēng),開(kāi)風(fēng)口比較順利,到24日爐況基本恢復(fù)正常。
3.2.2 上部調(diào)劑。采用開(kāi)放中心兼顧邊緣的布料制度,維持兩股氣流。小礦批小風(fēng)量,輕負(fù)荷操作保順行。針對(duì)中心弱,有加焦機(jī)會(huì)時(shí),集中2-3次中心加焦把中心氣流引出來(lái);料面偏,每次3-5 t焦炭,扇形偏布和改溜槽正反轉(zhuǎn),把料線(xiàn)偏差控制在0.8米以?xún)?nèi)。從風(fēng)口上部燒損分析為爐墻結(jié)厚,局部邊緣過(guò)度發(fā)展,這時(shí)候不應(yīng)該去壓邊,應(yīng)該把整個(gè)邊都放出來(lái)。以維持中心和邊緣兩道氣流,緩解邊緣因局部鐵流管道,造成的燒小套。爐況恢復(fù)后礦角逐漸外移。
3.3 降低堿度,加錳礦螢石洗爐
提高爐缸熱制度,改善透氣性,增硅提物理熱,爐溫按0.8-1.0%控制,風(fēng)溫按1 100℃,鐵水物理熱1 480℃-1 510℃。配加螢石5 kg/t,錳礦24 kg/t洗爐。實(shí)踐證明螢石用量5 kg/tFe左右時(shí),對(duì)燃料比、壓量關(guān)系影響不大,僅對(duì)爐渣流動(dòng)性有影響[4]。為改善渣系配蛇紋石35 kg/t,MgO/Al2O3控制在0.65左右,[Mn]在0.8%~1.0%,爐渣堿度控制在1.1-1.13,含硫0.030%-0.050%,渣鐵流動(dòng)性得到極大改善,爐缸內(nèi)堆積的石墨碳被渣鐵大量帶出,爐缸爐芯焦渣鐵滲透性變好,爐缸工作狀況逐步改善,爐況好轉(zhuǎn),達(dá)到洗爐效果。當(dāng)風(fēng)口不再損壞,高爐風(fēng)量自動(dòng)增加和透氣性指數(shù)自動(dòng)提高到接近正常水平,可停加錳礦。本次處理爐缸共用錳礦325.708 t,螢石225.17 t。
3.4 冷卻制度控制
洗爐初期,要適當(dāng)降低爐墻冷卻強(qiáng)度,將軟水流量由3 800 m?/h降至3 200 m?/h, 略提水溫差,減少熱量損失,促進(jìn)結(jié)厚渣皮的脫落,使得熱量充沛流動(dòng)性好的爐渣將爐內(nèi)尤其是爐腹至風(fēng)口區(qū)域含鋅高的渣皮置換;結(jié)厚渣皮大量脫落后,水溫差上升,為防止?fàn)t墻被過(guò)度沖刷,則適當(dāng)回提冷卻強(qiáng)度,軟水流量調(diào)回至3 800 m?h,以維持適宜的渣皮厚度,防止冷卻設(shè)備的破損。為配合洗爐操作,控制稍高的爐缸水溫差,由原來(lái)的1.7℃逐漸調(diào)至2.6℃-2.9℃,關(guān)小爐底冷卻水量2/3,減少爐缸熱量損失,促進(jìn)消除爐缸堆積。減少打泥量增加出鐵頻次,加大鐵水環(huán)流,減薄爐缸保護(hù)層,促進(jìn)活躍爐缸。
4 此次爐況失常得到的啟示
4.1 焦炭是高爐料柱的“骨架”,是構(gòu)成爐芯焦最基本的固體,它的空隙度,很大程度上,決定于焦炭熱強(qiáng)度。高爐休風(fēng)時(shí),從風(fēng)口扒出的焦炭做篩分,小于10 mm的占50.2%-60.5%。可以說(shuō)爐缸嚴(yán)重堆積,與焦炭質(zhì)量差有很大關(guān)系。通過(guò)改善焦炭質(zhì)量,停用強(qiáng)度差的焦炭,提高焦炭的透氣性和透液性,避免了風(fēng)口的頻繁破損。要重視焦炭質(zhì)量,減少焦炭品種多,無(wú)主打焦的現(xiàn)象,杜絕處理好堆積以后,再次使用質(zhì)量低劣的焦炭,使?fàn)t況,重新惡化,爐缸堆積再次降臨。
4.2 控制有害元素的入爐及增加排出量。配入燒結(jié)的除塵灰提前進(jìn)行脫鋅處理。嚴(yán)格把控堿金屬等有害物質(zhì)入爐的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)高爐定期排堿排鋅,通過(guò)降低爐渣堿度(控制爐渣堿度1.1-1.12倍[5])提高爐渣中Si02含量,抑制K20和Na20還原,提高鐵水溫度1 500℃以上,保證鐵水熱量充足,提高爐渣的排堿能力。鋅主要通過(guò)爐頂伴隨煤氣排出爐外,充分發(fā)展中心氣流,提高煤氣流速、爐頂溫度,促進(jìn)鋅元素的排除。
4.3 恢復(fù)爐況不可操之過(guò)急,出現(xiàn)反復(fù)時(shí)處理要果斷,及時(shí)休風(fēng)堵風(fēng)口,再次恢復(fù)時(shí)可以根據(jù)實(shí)際爐況,適當(dāng)加快恢復(fù)至反復(fù)前的水平。爐缸化開(kāi)過(guò)程中,開(kāi)風(fēng)口時(shí),會(huì)有塌料等爐況波動(dòng),不要過(guò)分擔(dān)心,爐況調(diào)節(jié)手段盡量不要波動(dòng)太大,避免爐溫大幅度波動(dòng)時(shí),渣鐵不能及時(shí)排出去,容易燒風(fēng)口,可以采取不間斷或者負(fù)間隔出鐵?;謴?fù)爐子期間加強(qiáng)爐前鐵水溝、爐前設(shè)備等及時(shí)維護(hù)好,避免因排渣鐵不及影響爐況恢復(fù)。加強(qiáng)風(fēng)口巡視,關(guān)注小套水溫差,發(fā)現(xiàn)風(fēng)口漏水,立即控水,及時(shí)組織人員更換。漏水,會(huì)加重爐缸堆積不利于恢復(fù)。
4.4 集思廣益,統(tǒng)一思想,定好操作方針,認(rèn)真執(zhí)行,避免混亂,增加高爐恢復(fù)時(shí)間。處理爐缸堆積是長(zhǎng)期的過(guò)程,樹(shù)立信心,堅(jiān)信操作方法的正確性,恢復(fù)爐子的過(guò)程中肯定會(huì)遇到這樣那樣的問(wèn)題,有時(shí)候路到盡頭時(shí),也許就是新的轉(zhuǎn)折。
4.5 加強(qiáng)下道工序的管理,穩(wěn)定產(chǎn)能,不能頻繁以高爐加、減風(fēng)和休風(fēng)來(lái)平衡生產(chǎn),確保高爐穩(wěn)定順行。合理安排檢修計(jì)劃,盡量避免對(duì)高爐產(chǎn)能大幅度影響。
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