陳里根,許 磊,段凌澤,黃曉霞
(1.航空工業(yè)洪都,江西 南昌,330024;2.空裝駐南昌地區(qū)軍事代表室,江西 南昌,330095)
進(jìn)氣道結(jié)構(gòu)是飛機(jī)的一個(gè)重要部件,主要承受氣動(dòng)載荷。進(jìn)氣道結(jié)構(gòu)通常比較復(fù)雜,為減小進(jìn)氣道阻力值,裝配質(zhì)量要求較高。進(jìn)氣道結(jié)構(gòu)故障如進(jìn)氣道結(jié)構(gòu)裂紋[1]、進(jìn)氣道蒙皮裂紋[2]、進(jìn)氣道鉚釘脫落[3]等會(huì)直接影響飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的正常工作,進(jìn)而影響飛行安全。
某型飛機(jī)在使用過程中,發(fā)現(xiàn)左側(cè)進(jìn)氣道23 框前一處加強(qiáng)箍存在裂紋,如圖1 和圖2 所示。
圖1 進(jìn)氣道結(jié)構(gòu)
圖2 進(jìn)氣道加強(qiáng)箍
進(jìn)氣道內(nèi)壁主要承受氣動(dòng)載荷,加強(qiáng)箍主要起維持進(jìn)氣道外形作用。發(fā)生裂紋故障的加強(qiáng)箍采用材料為LY12、厚度為1.2mm 的鈑彎型材,加強(qiáng)箍典型截面見圖3。
圖3 加強(qiáng)箍典型截面
該加強(qiáng)箍與另一根加強(qiáng)箍為搭接關(guān)系,見圖2。加強(qiáng)箍立邊通過鉚釘HB6298-3.5×L 進(jìn)行連接,底邊通過鉚釘HB8066-4×L 與進(jìn)氣道內(nèi)蒙皮連接。通過有限元分析,其靜強(qiáng)度分析結(jié)果如圖4、圖5 所示,進(jìn)氣道22-23 框段最大應(yīng)力225MPa,位于靠近飛機(jī)對(duì)稱面一側(cè)的加強(qiáng)箍上。加強(qiáng)箍在對(duì)接處(產(chǎn)生裂紋處)應(yīng)力207MPa,小于材料破壞應(yīng)力390MPa。 穩(wěn)定性計(jì)算結(jié)果如圖6 所示,屈曲因子1.004,大于1,結(jié)構(gòu)滿足設(shè)計(jì)要求,且已通過靜力試驗(yàn)考核。該處應(yīng)力水平較低,不會(huì)發(fā)生靜力破壞。
圖4 左側(cè)進(jìn)氣道22-23 框段應(yīng)力云圖
圖5 加強(qiáng)箍應(yīng)力云圖
圖6 穩(wěn)定性屈曲因子計(jì)算結(jié)果
針對(duì)進(jìn)氣道加強(qiáng)箍裂紋故障,對(duì)外場9 架飛機(jī)的加強(qiáng)箍進(jìn)行了目視檢查,檢查結(jié)果見表1。
表1 飛行情況及加強(qiáng)箍檢查結(jié)果
通過檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),有6 架飛機(jī)的進(jìn)氣道加強(qiáng)箍出現(xiàn)了裂紋故障,另外3 架飛機(jī)未發(fā)現(xiàn)裂紋。6 架出現(xiàn)裂紋故障的飛機(jī)飛行小時(shí)數(shù)均超過或接近300 小時(shí),飛行架次均在300 以上,飛行小時(shí)數(shù)和飛行架次較少的飛機(jī)均未出現(xiàn)裂紋故障。通過分析計(jì)算得知加強(qiáng)箍滿足靜強(qiáng)度要求,可以判斷產(chǎn)生裂紋的原因是加強(qiáng)箍在進(jìn)氣道氣流振動(dòng)載荷的作用下,使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了裂紋。
加強(qiáng)箍采用LY12 材料制成,零件厚度1.2mm,零件截面為Z 形,采用常規(guī)的鈑彎成形工藝制成。此次加強(qiáng)箍故障出現(xiàn)在零件下陷處,故對(duì)加強(qiáng)箍的下陷設(shè)計(jì)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)符合性檢查。
根據(jù)HB0-22-2008《擠壓型材下陷》,連續(xù)壓制下陷時(shí),兩下陷最小區(qū)間距離C,當(dāng)δ<4mm 時(shí),Cmin=50mm;當(dāng)δ≥4mm 時(shí),Cmin=60mm,如圖7 所示。板彎型材下陷目前尚無標(biāo)準(zhǔn),可以參照HB0-22-2008執(zhí)行。
圖7 連續(xù)下陷
因結(jié)構(gòu)限制,在該加強(qiáng)箍的端頭設(shè)計(jì)了連續(xù)下陷,如圖8 所示,兩個(gè)下陷之間的距離為40,不符合標(biāo)準(zhǔn)HB0-22-2008。另外按《飛機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)》中要求,雙面下陷最好兩下陷錯(cuò)開一段距離,以便進(jìn)行壓制。在加強(qiáng)箍的裂紋位置處設(shè)計(jì)了雙面下陷,兩個(gè)下陷沒有錯(cuò)開一段距離,不符合設(shè)計(jì)要求。
圖8 加強(qiáng)箍下陷
根據(jù)分析,加強(qiáng)箍在設(shè)計(jì)時(shí)沒有完全貫徹相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求,同時(shí)未要求對(duì)該零件不符合標(biāo)準(zhǔn)處進(jìn)行相關(guān)檢測,確保零件性能滿足要求。加強(qiáng)箍在壓制下陷時(shí),下陷重疊區(qū)零件厚度勢必變薄,容易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)初始損傷,該下陷處會(huì)成為零件的疲勞薄弱部位。
針對(duì)外場飛機(jī)及在制品,因加強(qiáng)箍處的通路不佳和改裝難度較大等原因,采取新增加強(qiáng)件的方式對(duì)加強(qiáng)箍進(jìn)行加強(qiáng),具體方案為:
1) 針對(duì)存在裂紋的加強(qiáng)箍,將加強(qiáng)箍裂紋處打磨光滑,并在裂紋底部開圓角止裂,防止裂紋繼續(xù)擴(kuò)展;
2) 新增加強(qiáng)板和墊片對(duì)加強(qiáng)箍進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),加強(qiáng)板與故障加強(qiáng)箍、加強(qiáng)箍(參考)采用HB6298-3.5 鉚釘進(jìn)行連接,通過此方式降低加強(qiáng)箍薄弱處的應(yīng)力水平,提高疲勞性能,具體如圖9 所示。
圖9 外場修理方案
對(duì)加強(qiáng)方案進(jìn)行有限元分析計(jì)算,應(yīng)力云圖如圖10 所示,新增加強(qiáng)板最大應(yīng)力為87MPa,低于原加強(qiáng)箍在對(duì)接處(產(chǎn)生裂紋處)應(yīng)力207MPa,且小于材料破壞應(yīng)力390MPa。通過分析計(jì)算,加強(qiáng)板最大連接載荷668N,HB6298-3.5 鉚釘剪切破壞載荷為2355N,連接載荷小,滿足強(qiáng)度要求,如圖11 所示。
圖10 新增加強(qiáng)板應(yīng)力云圖
圖11 新增加強(qiáng)板連接載荷
后續(xù)改進(jìn)方案如圖12 所示,為消除兩個(gè)加強(qiáng)箍在搭接處的連續(xù)下陷和雙面下陷,采用機(jī)加件連接兩個(gè)加強(qiáng)箍,代替兩個(gè)加強(qiáng)箍搭接的結(jié)構(gòu)形式。機(jī)加件材料為7050—T7451,典型厚度1.5mm。新增機(jī)加件與兩個(gè)加強(qiáng)箍立邊分別通過3 只HB6298—3.5 鉚釘進(jìn)行連接,機(jī)加件在進(jìn)氣道內(nèi)蒙皮一側(cè)與兩個(gè)加強(qiáng)箍分別通過一只5mm 螺釘和2 只HB8066-4 鉚釘進(jìn)行連接。
圖12 改進(jìn)方案示意圖
對(duì)結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案進(jìn)行有限元分析計(jì)算,應(yīng)力云圖如圖13 所示,機(jī)加件最大應(yīng)力為123MPa,低于原加強(qiáng)箍在對(duì)接處(產(chǎn)生裂紋處)應(yīng)力207MPa,且小于材料破壞應(yīng)力510MPa。同時(shí)通過分析計(jì)算,機(jī)加件連接載荷如圖14 所示,最大載荷1130N,HB6298-3.5 鉚釘剪切破壞載荷為2355N,連接載荷小,滿足強(qiáng)度要求。
圖13 機(jī)加件應(yīng)力云圖
圖14 機(jī)加件連接載荷
某型飛機(jī)進(jìn)氣道加強(qiáng)箍裂紋改進(jìn)方案已在多個(gè)批架次飛機(jī)上執(zhí)行,改進(jìn)后的部分飛機(jī)已進(jìn)行約300飛行小時(shí)的飛行驗(yàn)證,未出現(xiàn)加強(qiáng)箍裂紋現(xiàn)象。 實(shí)踐表明,進(jìn)氣道加強(qiáng)箍改進(jìn)方案有效可行。