国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

一種單伺服驅(qū)動(dòng)的制袋機(jī)速度位置控制方法

2023-07-19 09:04:12劉清茂王立松林琳王丙延
化工自動(dòng)化及儀表 2023年3期

劉清茂 王立松 林琳 王丙延

摘 要 針對(duì)某八列三邊封制袋機(jī)技改項(xiàng)目,提出用往復(fù)式定長(zhǎng)拖拽替換原飛剪的技術(shù)路線。該技術(shù)方案通過(guò)使用伺服速度/位置切換功能配合卷膜自動(dòng)收放系統(tǒng)以及卷膜恒張力控制裝置,可實(shí)現(xiàn)單伺服驅(qū)動(dòng)往復(fù)式定長(zhǎng)拖拽制袋功能。項(xiàng)目改造完成后,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,有效提高了設(shè)備生產(chǎn)效率。

關(guān)鍵詞 單伺服控制 三邊封制袋機(jī) 混合控制模式 控制器參數(shù)

中圖分類(lèi)號(hào) TP273? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 B? ?文章編號(hào) 1000?3932(2023)03?0376?04

作者簡(jiǎn)介:劉清茂(1987-),工程師,從事工業(yè)機(jī)器人集成應(yīng)用、自動(dòng)控制系統(tǒng)、伺服控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用工作,594825029@qq.com。

引用本文:劉清茂,王立松,林琳,等.一種單伺服驅(qū)動(dòng)的制袋機(jī)速度位置控制方法[J].化工自動(dòng)化及儀表,2023,50(3):376-378;395.

制袋機(jī)是制作塑料(或其他材料)包裝袋的包裝機(jī)械裝置。新一代全自動(dòng)多功能多制式制袋機(jī)整機(jī)具備顯著的多兼容性、高效和高性價(jià)比特征[1],其主要利用塑料的熱塑原理,經(jīng)牽引、送料、燙壓、熱封及切割等加工工藝,將印刷好的薄膜制成包裝袋,目前廣泛應(yīng)用于輕化工、食品包裝等領(lǐng)域[2]。

近年來(lái),我國(guó)塑料軟包裝復(fù)合制袋機(jī)的市場(chǎng)需求猛增,因此提高制袋效率,滿足化工、醫(yī)藥、食品等產(chǎn)業(yè)對(duì)包裝袋的需求,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義??v觀國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的全自動(dòng)化三邊封制袋機(jī)設(shè)備,其最主要的競(jìng)爭(zhēng)是設(shè)備工作效率的競(jìng)爭(zhēng),即高速、高效的競(jìng)爭(zhēng)。因此,提高復(fù)合薄膜的制袋速度、實(shí)現(xiàn)高速高效作業(yè)和節(jié)能降耗已成為制袋機(jī)行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)[2]。筆者在原八列三邊封制袋機(jī)的基礎(chǔ)上通過(guò)改變?cè)O(shè)備的控制模式、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)和控制參數(shù),來(lái)達(dá)到提高設(shè)備生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

1 設(shè)備組成與工藝流程

全自動(dòng)三邊封制袋機(jī)(圖1)主要由放料機(jī)構(gòu)、恒張力控制與儲(chǔ)料機(jī)構(gòu)、縱切與邊緣糾偏機(jī)構(gòu)、成型機(jī)構(gòu)、縱封機(jī)構(gòu)、橫封與拖拽機(jī)構(gòu)、打碼、切易撕口及橫切等功能機(jī)構(gòu)組成[3]。

三邊封制袋機(jī)具體工藝流程(圖2)為:將卷膜安裝到氣漲軸上并調(diào)整好位置,將膜按照機(jī)構(gòu)圖中的卷膜運(yùn)行方向穿過(guò)各功能機(jī)構(gòu),系統(tǒng)啟動(dòng)后溫度控制系統(tǒng)將首先對(duì)橫封和縱封加熱塊進(jìn)行加熱,待熱封溫度到達(dá)設(shè)定值后,系統(tǒng)初始化,橫封機(jī)構(gòu)先回到原點(diǎn),然后橫封氣缸夾緊膜向下移動(dòng),待色標(biāo)傳感器檢測(cè)到色標(biāo)后,橫封機(jī)構(gòu)伺服電機(jī)切換運(yùn)行模式運(yùn)行固定的長(zhǎng)度,定位完成后松開(kāi)橫封氣缸并返回原點(diǎn);待外部設(shè)備(上、下料等)具備運(yùn)行條件后,啟動(dòng)自動(dòng)運(yùn)行,自動(dòng)放料機(jī)構(gòu)保證儲(chǔ)料在正常范圍內(nèi),恒張力控制機(jī)構(gòu)確保卷膜上的張力恒定,縱封首先壓緊一個(gè)固定時(shí)間后松開(kāi),然后縱封氣缸壓緊的同時(shí)下料機(jī)構(gòu)動(dòng)作將定量的產(chǎn)品放入下料通道,延時(shí)后伺服電機(jī)拖動(dòng)橫封機(jī)構(gòu)下移,色標(biāo)傳感器檢測(cè)到色標(biāo)后伺服電機(jī)切換運(yùn)動(dòng)方式運(yùn)行固定長(zhǎng)度,定位完成后松開(kāi)橫封氣缸,伺服電機(jī)拖拽橫封機(jī)構(gòu)回到原點(diǎn),由此完成一次制袋裝料過(guò)程。

2 系統(tǒng)控制模式及參數(shù)設(shè)置

2.1 原控制模式存在的問(wèn)題

目前,常見(jiàn)的三邊封制袋機(jī)一般是由兩個(gè)或兩個(gè)以上的伺服電機(jī)作為卷膜拖拽的驅(qū)動(dòng)動(dòng)力,伺服電機(jī)之間做同步運(yùn)行以保證塑料膜的平穩(wěn)輸送、成型以及橫封、縱封等機(jī)構(gòu)的同步運(yùn)行。從圖1可以看出,該三邊封制袋機(jī)只有一個(gè)拖拽驅(qū)動(dòng)動(dòng)力(驅(qū)動(dòng)橫封架做往復(fù)運(yùn)動(dòng))。

由于機(jī)械傳動(dòng)誤差以及塑料膜在牽引過(guò)程中的塑性變形,在常規(guī)位置控制模式運(yùn)行時(shí),伺服電機(jī)做定長(zhǎng)運(yùn)動(dòng)后,所驅(qū)動(dòng)的塑料膜實(shí)際牽引長(zhǎng)度并沒(méi)有達(dá)到所需要的固定長(zhǎng)度,即設(shè)定牽引長(zhǎng)度與實(shí)際運(yùn)行長(zhǎng)度之間有偏差,而且運(yùn)行速度不同,該偏差值也不同。

若采用位置控制加色標(biāo)檢測(cè)中斷停止的方式,即伺服電機(jī)啟動(dòng)后做大于實(shí)際袋長(zhǎng)的位置控制,當(dāng)色標(biāo)傳感器檢測(cè)到包裝膜上的色標(biāo)后,控制器觸發(fā)中斷程序,立即打開(kāi)橫封氣缸并停止伺服電機(jī)。經(jīng)過(guò)測(cè)試,該控制方式在低速時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)包裝膜的定長(zhǎng)裁切,但是在運(yùn)行速度超過(guò)每分鐘10切后,系統(tǒng)的穩(wěn)定性會(huì)變得極差,無(wú)論如何調(diào)整伺服控制系統(tǒng)的響應(yīng)性、增益等相關(guān)參數(shù),隨著運(yùn)行速度的提升橫封機(jī)構(gòu)往復(fù)運(yùn)動(dòng)振動(dòng)越來(lái)越大,當(dāng)運(yùn)行速度達(dá)到每分鐘17切時(shí),伺服驅(qū)動(dòng)器會(huì)因過(guò)載而無(wú)法工作。

2.2 混合控制模式

經(jīng)過(guò)研究試驗(yàn)以及在其他工程項(xiàng)目上伺服電機(jī)控制方案的驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)當(dāng)伺服電機(jī)工作在混合控制模式時(shí),制袋機(jī)的穩(wěn)定性和制袋效率能夠得到明顯改善,再經(jīng)過(guò)伺服系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化及控制系統(tǒng)邏輯完善,制袋機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行速度能夠達(dá)到每分鐘37~40切(根據(jù)袋長(zhǎng)不同)。

混合控制模式下的伺服電機(jī)并不是單一的位置控制或者速度控制模式,如圖3所示。系統(tǒng)初始化時(shí)以速度控制模式低速拖拽塑料膜運(yùn)行,檢測(cè)到色標(biāo)后切換為位置控制模式并運(yùn)行一個(gè)固定長(zhǎng)度K;在啟動(dòng)自動(dòng)運(yùn)行后伺服電機(jī)先以速度模式高速拖拽塑料膜運(yùn)行不定長(zhǎng)度λ,在檢測(cè)到色標(biāo)后切換為位置控制模式以高速運(yùn)行一個(gè)固定長(zhǎng)度K,伺服電機(jī)做位置控制。運(yùn)行K長(zhǎng)度后定位完成自動(dòng)停止,λ+K即為一個(gè)完整的設(shè)定袋長(zhǎng)。根據(jù)伺服電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),橫封、縱封等其他機(jī)構(gòu)做出相應(yīng)的邏輯動(dòng)作,由此完成一次拖拽制袋裝料過(guò)程。

2.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

在混合模式下運(yùn)行的伺服電機(jī),啟動(dòng)時(shí)以速度模式啟動(dòng),其加速時(shí)間、增益等相關(guān)參數(shù)可根據(jù)工況調(diào)整以達(dá)到平穩(wěn)啟動(dòng)。啟動(dòng)后機(jī)械傳動(dòng)誤差、包裝膜塑性變形等影響因素對(duì)速度控制模式下的伺服電機(jī)運(yùn)行不會(huì)產(chǎn)生干擾,在檢測(cè)到色標(biāo)后切換為位置控制模式,此時(shí)包裝膜處于拉伸運(yùn)行狀態(tài),各種影響位置控制精度的干擾因素都已經(jīng)產(chǎn)生,系統(tǒng)處于一個(gè)動(dòng)態(tài)的穩(wěn)定狀態(tài),在這種狀態(tài)下啟動(dòng)定位控制,已經(jīng)產(chǎn)生的各種干擾因素不會(huì)對(duì)定位精度產(chǎn)生影響。停止時(shí)是在位置控制模式中做已知目標(biāo)點(diǎn)的定位控制后減速停止,定位控制的響應(yīng)性、增益等參數(shù)也可以調(diào)整,最終調(diào)整完成的伺服系統(tǒng)參數(shù)如圖4所示。伺服電機(jī)在自動(dòng)運(yùn)行時(shí),每次拖拽制袋都是重復(fù)上述過(guò)程,每次啟動(dòng)都是以速度模式啟動(dòng),這樣使得每次拖拽制袋都是一個(gè)新的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,不會(huì)產(chǎn)生累計(jì)誤差,極大地提高了包裝膜的定位精度。

3 控制器參數(shù)及程序段

系統(tǒng)采用FX5?40SSC?S簡(jiǎn)易運(yùn)動(dòng)控制器實(shí)現(xiàn)速度/位置切換控制功能,其工作時(shí)需要將控制器參數(shù)的Pr.81速度.位置功能選擇設(shè)置為“0:速度.位置切換控制(INC模式)”,即在檢測(cè)到色標(biāo)傳感器輸入信號(hào)后伺服電機(jī)做相對(duì)位置的定長(zhǎng)運(yùn)行;Pr.42外部指令功能選擇設(shè)置為“2:速度.位置控制請(qǐng)求”,Pr.95外部信號(hào)選擇設(shè)置為“1:DI1”用于指定色標(biāo)傳感器的輸入信號(hào)端子。

除上述控制器參數(shù)外還需在定位數(shù)據(jù)中新建一條伺服電機(jī)的定位控制數(shù)據(jù),其運(yùn)行模式為“結(jié)束”,控制方式為“06h:正轉(zhuǎn)速度.位置”,加速時(shí)間號(hào)、減速時(shí)間號(hào)、定位地址等其他參數(shù)由PLC的參數(shù)設(shè)置程序在生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)實(shí)際需要?jiǎng)討B(tài)寫(xiě)入。此定位控制數(shù)據(jù)在PLC程序中被調(diào)用時(shí)實(shí)現(xiàn)的功能為以設(shè)置的速度啟動(dòng)伺服電機(jī)做速度控制,在控制器接收到色標(biāo)傳感器信號(hào)后做相對(duì)位置控制,在運(yùn)行“定位地址”參數(shù)中設(shè)置的距離后伺服電機(jī)停止,“結(jié)束”運(yùn)行過(guò)程。

采用PLC程序啟用控制程序中的速度位置切換控制功能,啟用外部輸入信號(hào),允許速位切換,設(shè)置切換信號(hào)為外部輸入信號(hào),具體程序段如下:

64 LD? SM400

66 OUT U1\G4305.0//軸1外部控制指令啟用

69 OUT U1\G4328.0//軸1速度.位置控制啟用

72 MOV K0 U1\G4366//軸1速度.位置切換控制軟元件選擇

4 結(jié)束語(yǔ)

針對(duì)某三邊封制袋機(jī)的改造項(xiàng)目,闡述了一種單伺服拖拽制袋的控制方法,介紹了其工藝流程,重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了單臺(tái)伺服電機(jī)拖拽制袋的速度位置切換控制。工程實(shí)踐結(jié)果表明,整個(gè)拖拽制袋的運(yùn)行過(guò)程都是可控的,伺服系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程高效、平穩(wěn)且控制精度高,該控制方法在實(shí)際應(yīng)用中具有良好的穩(wěn)定性,顯著提高了原設(shè)備的工作效率及制袋質(zhì)量。筆者所述控制方法及實(shí)現(xiàn)途徑具有較高的性價(jià)比,對(duì)降低制袋機(jī)制造成本具有較好的借鑒意義。

參 考 文 獻(xiàn)

[1] 王瓊琦,陳安軍.高速制袋機(jī)關(guān)鍵機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)學(xué)分析[J].包裝工程,2013,34(15):82-86.

[2] 彭杭,張建桃,張鐵民,等.高效節(jié)能三列中封全自動(dòng)制袋機(jī)開(kāi)發(fā)[J].包裝與食品機(jī)械,2014,32(2):37-40.

[3] 呂夢(mèng)樊,王景良,陳豐明,等.基于虛擬總軸的制袋機(jī)多軸同步控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].包裝工程,2020,41(7):197-204.

(收稿日期:2022-09-26,修回日期:2023-04-14)

铜山县| 兴仁县| 伊通| 彰武县| 临夏市| 岳西县| 石泉县| 淅川县| 西吉县| 滕州市| 织金县| 运城市| 乐安县| 苍山县| 堆龙德庆县| 闽侯县| 长寿区| 团风县| 句容市| 芮城县| 长子县| 陈巴尔虎旗| 界首市| 河津市| 民丰县| 镇平县| 天镇县| 临桂县| 东方市| 铁岭县| 新郑市| 千阳县| 东乌| 桐柏县| 永仁县| 靖江市| 凤冈县| 洛浦县| 柞水县| 永州市| 仪征市|