隗小山 余柳麗 賈金鋒 趙克 邱愛珍 佟鳳宇 羅言 薛金召
摘 要:以某煉化公司240萬t/年的柴油加氫裝置中循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)的工藝為基礎(chǔ),進(jìn)行Aspen Plus軟件的工藝模擬,模擬參數(shù)與生產(chǎn)參數(shù)對(duì)比,其相對(duì)誤差最大4.1%,在誤差允許范圍內(nèi),表明該模型能較好說明實(shí)際生產(chǎn)情況。通過該模型,對(duì)循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,研究了貧胺液進(jìn)塔溫度、吸收液濃度和溶劑流量等因素對(duì)脫硫效果的影響。結(jié)果表明:貧胺液進(jìn)塔溫度從生產(chǎn)時(shí)的48 ℃優(yōu)化到44 ℃,循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)為1.544×10-5;吸收液質(zhì)量分?jǐn)?shù)優(yōu)化在30%,循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)為1.195×10-5;溶劑流量增至原來的33%,循環(huán)氫出塔H2S含量只減小2%。
關(guān)鍵詞:Aspen Plus軟件;柴油加氫;脫硫;循環(huán)氫;優(yōu)化
中圖分類號(hào):TQ028.3
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1001-5922(2023)04-0125-04
Simulation and optimization of Aspen Plus in diesel hydrogenation cycle hydrogen desulfurization system process
KUI Xiaoshan,YU Liuli,JIA Jinfeng,ZHAO Ke,QIU Aizhen,TONG Fengyu,LUO Yan,XUE Jinzhao
(Hunan Petrochemical Vocational Technology College,Yueyang 414000,China)
Abstract:The Aspen Plus software is simulated based on the process of circulating hydrogen desulfurization parts in a 2.4 million tons/year of diesel hydrogenation device for a refinery company.The simulation parameters are compared with production parameters.The relative error is 4.1% at most.Within the allowable range,it indicates that the model can better explain the actual production situation.Through this model,the circulating hydrogen desulfurization section is optimized,and the effects of the poverty-stricken tower inlet temperature,the concentration of absorbing liquid,and solvent flow on the desulfurization effect is studied.The results show that the tower temperature of lean amine solution is optimized from 48 ℃ to 44 ℃ at the time of production and the H2S content of circulating hydrogen outlet tower is 1.544×10-5.The concentration of absorption solution is optimized at 30wt%.The H2S content of circulating hydrogen outlet tower is 1.195×10-5.When increasingthe solvent flow rate by 33%,the H2S content of circulating hydrogen outlet tower only decreases by 2%.
Key words:Aspen Plus software;diesel hydrogenation;desulfurization;circulating hydrogen;optimization
隨著車用柴油國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,煉廠需要對(duì)柴油產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量升級(jí),而循環(huán)氫中硫化氫的含量過高將影響柴油產(chǎn)品的質(zhì)量,還會(huì)降低催化劑活性、腐蝕裝置設(shè)備以及污染環(huán)境等,所以需要對(duì)柴油加氫中的循環(huán)氫進(jìn)行脫硫處理,使其影響降到最小 [1-6]。當(dāng)前,醇胺法脫硫因其具有溶劑再生、可連續(xù)、處理量大、脫硫效率高等優(yōu)點(diǎn)被普遍應(yīng)用于化工生產(chǎn)中。醇胺法脫硫主要是在吸收塔中操作,以醇胺為吸收劑,與含硫氣體進(jìn)行逆向接觸充分反應(yīng),含硫物質(zhì)被脫除[7-14]。本文基于柴油加氫循環(huán)脫硫部分的醇胺法工藝,進(jìn)行Aspen Plus軟件模擬,考察了貧胺液的進(jìn)塔溫度、吸收液的濃度、循環(huán)氫進(jìn)塔流量等因素,對(duì)循環(huán)氫脫硫效率、生產(chǎn)成本以及發(fā)泡現(xiàn)象等方面的影響。
1 循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)模擬
1.1 模型工藝說明與建立
本文以某煉化公司240萬t/年的柴油加氫裝置中循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)的工藝為基礎(chǔ),進(jìn)行Aspen Plus軟件模擬,其模擬流程圖如圖1所示。
本部分的核心設(shè)備為循環(huán)氫脫硫塔(T-101),其原理是甲基二乙醇胺(MDEA,分子式為C5 H13 NO2)選擇性吸收H2S,采用16層浮閥塔盤。自冷高壓分離器(V-101)來的循環(huán)氫先經(jīng)循環(huán)氫脫硫塔入口分液罐(V-102)除去小于15 μm的液滴,再從循環(huán)氫脫硫塔(T-101)塔底進(jìn)入, MDEA貧液自貧胺液緩沖罐(V-103),經(jīng)循環(huán)氫脫硫塔貧溶劑泵(P-101)送至T-101塔頂,與循環(huán)氫進(jìn)行逆向接觸脫除混合物中的H2S。脫硫后的循環(huán)氫由塔頂采出,送至循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐(V-104)。MDEA富液由塔底抽出,經(jīng)富液閃蒸罐,液相送至溶劑再生裝置,氣相并入低分氣送至延遲焦化裝置。
Aspen Plus軟件對(duì)胺類吸收劑脫酸性氣體有專用數(shù)據(jù)包,用于循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)的模擬比較合適?;谘h(huán)氫脫硫系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)(如表1、表2所示)進(jìn)行初步模擬,物性方法選擇AMINES方法;基于Kent-Eisenberg模型,用于胺體系模擬計(jì)算,將H2S作為亨利組分;模型中循環(huán)氫脫硫塔(T-101)選用的是塔模塊Rad Frac,空冷器選用的是換熱器模塊Aircooler;分液罐選用的是閃蒸Flash2模塊[15-20]。
1.2 模型可行性驗(yàn)證
為了驗(yàn)證上述計(jì)算模型的可行性,隨機(jī)選取某天某裝置柴油加氫循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)的標(biāo)定數(shù)據(jù)作為Aspen plus軟件的初始模擬數(shù)據(jù),對(duì)該模型進(jìn)行模擬運(yùn)行,得到的結(jié)果是可收斂的;生產(chǎn)參數(shù)與模擬參數(shù)對(duì)比如表2所示。
表2 生產(chǎn)參數(shù)與模擬參數(shù)對(duì)比一覽表
由表2可知,二者的相對(duì)誤差最高為4.1%,在誤差允許范圍內(nèi);這表明該模擬模型,可以較好反映實(shí)際生產(chǎn)情況。
2 模型分析與優(yōu)化
為了提高了循環(huán)氫脫硫效率、減少生產(chǎn)成本以及減少發(fā)泡現(xiàn)象產(chǎn)生,在該模型的基礎(chǔ)上,對(duì)循環(huán)氫脫硫部分進(jìn)行優(yōu)化,研究了貧胺液的進(jìn)塔溫度、吸收液的濃度、循環(huán)氫進(jìn)塔流量等因素對(duì)循環(huán)氫出塔H2S含量的影響。
2.1 貧胺液進(jìn)塔溫度的影響
循環(huán)氫脫硫塔是一個(gè)吸收塔,因此溶劑的溫度對(duì)于吸收操作而言極其重要。本節(jié)以貧胺液的進(jìn)塔溫度為變量,其他條件不變,研究其對(duì)于循環(huán)氫出塔H2S含量的影響。將貧胺液的進(jìn)塔溫度從24~64 ℃進(jìn)行模擬,其結(jié)果如圖2所示。
從圖2可以看出,隨著貧胺液的進(jìn)塔溫度升高,循環(huán)氫出塔H2S含量逐漸升高,當(dāng)溫度大于44 ℃時(shí),曲線斜率變大。這是因?yàn)樨毎芬何誋2S主要發(fā)生化學(xué)吸收過程,且正反應(yīng)是放熱反應(yīng),升高溫度平衡逆向移動(dòng),脫硫效率下降。此外,還有一個(gè)原因是氣體的溶解度隨著溫度的升高而降低。但是,吸收溫度也不能太低,因?yàn)槿軇┑酿ざ葧?huì)隨著溫度降低而增大,從而增加能耗。
圖3為根據(jù)文獻(xiàn)[7]得出關(guān)于質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%貧胺液黏度隨溫度變化曲線。
從圖3可以看出,在溫度為60 ℃時(shí)曲線的斜率迅速下降,此外,貧胺液的進(jìn)塔溫度過低,這會(huì)帶走循環(huán)氫中的重組分,當(dāng)積累到一定程度會(huì)導(dǎo)致溶劑發(fā)泡[8],降低脫硫效果。綜合上述,適宜的吸收溫度為44~60 ℃,表明不宜過高也不宜過低;為此在這個(gè)區(qū)間選脫硫效率最高的點(diǎn),選44 ℃進(jìn)行優(yōu)化,循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)為1.544×10-5。
2.2 吸收液濃度的影響
本節(jié)探討吸收塔吸收液的含量變化對(duì)循環(huán)氫脫硫效果的影響,保持貧胺液的進(jìn)塔溫度、溶劑流量等參數(shù)不變,調(diào)節(jié)吸收塔溶劑的含量,從10%~40%進(jìn)行模擬優(yōu)化,分析吸收塔溶劑的含量變化對(duì)循環(huán)氫出塔H2S含量的影響,其結(jié)果如圖4所示。
從圖4可以看出,隨著貧胺液含量的增大,循環(huán)氫出塔H2S含量逐漸減小,說明含量的增大有利于循環(huán)氫脫硫。在貧胺液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%~30%時(shí),曲線的斜率最大,當(dāng)高于30%時(shí),減幅下降;由此可見,并非貧胺液含量越大越好,原因是當(dāng)含量越大,溶劑的成本越高。此外,貧胺液含量越大越容易引起發(fā)泡現(xiàn)象,導(dǎo)致循環(huán)氫脫硫效果低??紤]經(jīng)濟(jì)成本和脫硫效率,一般貧胺液質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在30%左右,循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)為1.195×10-5。
2.3 溶劑流量的影響
根據(jù)吸收塔的物料衡算方程可以看出,當(dāng)溶劑的量越大時(shí),循環(huán)氫脫硫的效果越好。本節(jié)探討吸收塔溶劑流量對(duì)循環(huán)氫脫硫效果的影響,其他條件不變,改變?nèi)軇┝髁浚x取貧胺液流量為59 692、64 692、69 692、74 692和79 692 kg/h進(jìn)行模擬,分析貧胺液流量對(duì)循環(huán)氫脫硫效果的影響,其結(jié)果如圖5所示。
從圖5可以看出,溶劑流量的大小對(duì)于循環(huán)氫出塔H2S含量的影響較小,貧胺液流量為59 692 kg/h,其循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)為1.2×10-5,當(dāng)流量增大到79 692 kg/h,其循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)為1.176×10-5,流量增大33.5%,循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)減小2%。由此可見,增加溶劑流量對(duì)于循環(huán)氫脫硫效果的作用不大。此外,溶劑的流量增大會(huì)加大溶劑回收的難度,增加生產(chǎn)成本。因此,在滿足脫硫效果的基礎(chǔ)上,溶劑流量的選取還要考慮生產(chǎn)成本。
2.4 優(yōu)化結(jié)果
(1)循環(huán)氫脫硫塔的溶劑進(jìn)料溫度的選取,溫度不是越低越好,還要綜合考慮低溫下溶劑的黏度和發(fā)泡問題,吸收溫度控制在44~60 ℃,在溫度為44 ℃時(shí),循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)為1.544×10-5;
(2)貧胺液含量的增大,利于循環(huán)氫脫硫,但含量不宜過大;若其過大會(huì)增加生產(chǎn)成本和發(fā)泡現(xiàn)象,一般MDEA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在30%左右,循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)為1.195×10-5;
(3)溶劑流量的增大對(duì)于循環(huán)氫脫硫效果增強(qiáng)不明顯,當(dāng)流量增大33.5%,循環(huán)氫出塔H2S摩爾分?jǐn)?shù)僅僅減小2%。此外,大溶劑流量會(huì)增加再生難度,增大生產(chǎn)成本。
3 結(jié)語
本文基于Aspen Plus軟件對(duì)某煉化公司240萬t/年的柴油加氫裝置中循環(huán)氫脫硫技術(shù)進(jìn)行工藝模擬,并對(duì)該部分進(jìn)行優(yōu)化模擬,發(fā)現(xiàn)循環(huán)氫脫硫塔的溶劑進(jìn)料溫度控制在44 ℃左右,貧胺液質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在30%,可以有效提高循環(huán)氫的脫硫效率,還可以減少生產(chǎn)成本和減少發(fā)泡現(xiàn)象產(chǎn)生等優(yōu)點(diǎn);而增加貧胺液含量則對(duì)脫硫效率影響不大。在實(shí)際生產(chǎn)中可以應(yīng)用Aspen plus軟件模擬,解決實(shí)際生產(chǎn)中的難題,及時(shí)調(diào)整工藝,保障循環(huán)氫脫硫高效運(yùn)行。
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