佟 欣 李伯群 姜 輝
(1.營口理工學(xué)院,2.遼寧科技大學(xué),3.中唯煉焦技術(shù)國家工程研究中心有限責(zé)任公司)
200 kg試驗(yàn)焦?fàn)t爐溫控制系統(tǒng)主要由溫度控制器、測溫系統(tǒng)、煤氣流量調(diào)節(jié)閥組成。溫度控制器實(shí)時(shí)采集焦?fàn)t爐膛溫度,根據(jù)設(shè)定溫度值與實(shí)際溫度值的偏差作為溫度控制器的輸入值,該輸入值經(jīng)溫度控制器計(jì)算出煤氣流量調(diào)節(jié)閥的開度值,控制進(jìn)入燃燒系統(tǒng)的煤氣流量,達(dá)到調(diào)節(jié)爐溫的目的。
在上述焦?fàn)t爐溫控制系統(tǒng)中,溫度控制器起主導(dǎo)作用,通過調(diào)節(jié)煤氣流量實(shí)現(xiàn)爐溫的調(diào)節(jié)功能,但沒有考慮到煤氣流量、爐溫等因素的變化對(duì)系統(tǒng)的溫控效果的影響。例如,當(dāng)煤氣流量波動(dòng)較大時(shí),控制系統(tǒng)對(duì)煤氣流量變化沒有做相關(guān)的自適應(yīng)控制,影響爐溫控制效果。因此,在傳統(tǒng)PID控制系統(tǒng)的控制特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,提出采用溫度與煤氣流量兩個(gè)PID控制系統(tǒng)串聯(lián)來實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)焦?fàn)t溫度的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制[1]。
串級(jí)控制系統(tǒng)是把兩個(gè)控制回路串接在一起,整體構(gòu)成一個(gè)控制回路。前一個(gè)回路稱為主回路,其計(jì)算輸出值作為后一個(gè)回路即副回路控制器的輸入值,副回路控制器的計(jì)算輸出值送往調(diào)節(jié)裝置[2],串級(jí)控制系統(tǒng)原理如圖1所示。
圖1 串級(jí)控制系統(tǒng)原理
與單回路控制系統(tǒng)相比,在結(jié)構(gòu)上串級(jí)控制系統(tǒng)是由兩個(gè)閉環(huán)控制組成,稱為雙閉環(huán)控制系統(tǒng)[3]。在主副回路所構(gòu)成的串級(jí)控制系統(tǒng)中,副回路控制可以減少外界條件變化給控制系統(tǒng)帶來的擾動(dòng),副回路在系統(tǒng)中起“粗調(diào)”的作用,具有調(diào)節(jié)靈敏,滯后性小的特點(diǎn);主回路在整個(gè)系統(tǒng)中起“細(xì)調(diào)”的作用,具有滯后性較大的特點(diǎn)。兩回路控制作用相互影響,優(yōu)化系統(tǒng)的控制效果。
在實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)中,試驗(yàn)焦?fàn)t在煉焦過程中常遇到煤氣流量與爐膛溫度波動(dòng)造成試驗(yàn)焦?fàn)t爐溫控制不穩(wěn)定的情況。如何使焦?fàn)t溫度快速恢復(fù)穩(wěn)定,是文章研究的技術(shù)難點(diǎn)。根據(jù)串級(jí)系統(tǒng)的控制特點(diǎn),選用爐溫與煤氣流量兩個(gè)控制量進(jìn)行串級(jí)PID控制,來實(shí)現(xiàn)在控制量在干擾作用下的試驗(yàn)焦?fàn)t爐溫的自適應(yīng)調(diào)節(jié)。即:將煤氣流量控制放在副回路控制系統(tǒng)中,利用負(fù)反饋調(diào)節(jié)特性來調(diào)整外界干擾對(duì)煤氣流量的影響;將爐溫控制放在主回路控制系統(tǒng)中。爐溫與煤氣流量串級(jí)控制系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 爐溫與煤氣流量串級(jí)控制
串級(jí)控制的主回路為焦?fàn)t爐溫控制器,副回路為煤氣流量控制器。主回路具有負(fù)反饋的溫度控制,其溫度的實(shí)際測量值與設(shè)定值之差,作為爐溫控制器的輸入值。爐溫控制器由輸入值計(jì)算后得到的輸出值,作為副回路煤氣流量控制器的輸入設(shè)定值。用煤氣流量的設(shè)定值與實(shí)際值之差作為煤氣流量控制器的輸入值。煤氣流量控制器根據(jù)輸入值計(jì)算出相應(yīng)煤氣流量調(diào)節(jié)閥的開度設(shè)定值,使煤氣流量自適應(yīng)發(fā)生改變,控制試驗(yàn)焦?fàn)t燒嘴實(shí)際負(fù)荷,最終達(dá)到控制焦?fàn)t爐膛溫度的目的。
在外界控制條件平穩(wěn)的情況下,爐溫控制器與煤氣流量控制器所構(gòu)成的串級(jí)控制系統(tǒng)處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),當(dāng)爐溫驟變或煤氣流量發(fā)生波動(dòng)時(shí),主副回路控制系統(tǒng)做自適應(yīng)控制工作,最終控制系統(tǒng)到穩(wěn)定狀態(tài)。
在煤氣流量變化、爐膛溫度變化和煤氣流量與爐膛溫度同時(shí)變化時(shí),分析焦?fàn)t控制中串級(jí)控制器的工作情況。
(1)煤氣流量變化
煤氣流量變化初期,由于溫度測量值滯后,即溫度測量值未變化,主回路溫度控制器輸出穩(wěn)定,副回路煤氣控制器的設(shè)定值不變。但煤氣流量實(shí)際值發(fā)生變化,副回路煤氣流量控制器開始調(diào)節(jié),直至煤氣實(shí)際流量值接近設(shè)定值。
當(dāng)煤氣流量波動(dòng)較小時(shí),副回路煤氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以在短時(shí)間內(nèi)調(diào)整煤氣流量到平穩(wěn)狀態(tài),不會(huì)影響爐膛溫度變化。當(dāng)煤氣流量波動(dòng)較大,延續(xù)時(shí)間較長,會(huì)影響爐膛溫度,觸發(fā)主回路溫度控制器對(duì)爐膛溫度的調(diào)節(jié),即主回路與副回路同時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié),直到焦?fàn)t爐膛溫度穩(wěn)定到設(shè)定溫度為止,系統(tǒng)恢復(fù)穩(wěn)定狀態(tài)。
(2)爐膛溫度變化
焦?fàn)t出焦時(shí),爐膛溫度發(fā)生劇降,控制系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)被破壞,主回路爐溫控制器進(jìn)入調(diào)節(jié)狀態(tài),副回路煤氣流量控制器的設(shè)定值增大,煤氣流量調(diào)節(jié)閥的開度增大,流量增加,爐膛溫度上升,直到爐膛溫度重新穩(wěn)定到設(shè)定溫度為止,系統(tǒng)恢復(fù)穩(wěn)定狀態(tài)。
(3)爐膛溫度和煤氣流量同時(shí)發(fā)生改變
對(duì)爐膛溫度和煤氣流量同時(shí)升高或降低的情況進(jìn)行分析。以兩者同時(shí)降低情況為例。在控制穩(wěn)定的情況下,當(dāng)串級(jí)控制主回路檢測到爐溫突降,在負(fù)反饋的作用下主回路爐溫控制器輸出值增大,導(dǎo)致副回路煤氣流量控制器的設(shè)定值增大,但此時(shí)煤氣實(shí)際流量減小,副回路煤氣流量控制器的輸出值會(huì)增加,煤氣流量會(huì)增大,爐溫快速上升,直到爐溫達(dá)到溫度設(shè)定值,系統(tǒng)逐步恢復(fù)穩(wěn)定狀態(tài)。
對(duì)爐膛溫度和煤氣流量升降趨勢相反的情況進(jìn)行分析。以爐膛溫度降低、煤氣流量增大為例。當(dāng)爐溫降低時(shí),在負(fù)反饋的作用下主回路爐溫控制器的輸出量增大,導(dǎo)致副回路煤氣流量的設(shè)定值增大,但此時(shí)煤氣實(shí)際流量增加,副回路煤氣流量控制器的偏差值是正偏差,則副回路煤氣流量控制器則會(huì)減小煤氣調(diào)節(jié)閥開度,降低煤氣流量,使?fàn)t溫恢復(fù)到溫度設(shè)定值,系統(tǒng)逐步恢復(fù)穩(wěn)定狀態(tài)。
以山西某焦炭生產(chǎn)廠質(zhì)檢車間200 kg試驗(yàn)焦?fàn)t為例,該試驗(yàn)焦?fàn)t爐體由加熱室和炭化室構(gòu)成,加熱室兩側(cè)設(shè)立火道,具體結(jié)構(gòu)見圖3。煉焦煤樣裝入單孔炭化室,加熱方式為兩側(cè)煤氣燃燒加熱,在真空條件下,煉焦煤樣經(jīng)高溫干餾最終形成焦炭。備煤、煉焦和焦炭強(qiáng)度檢驗(yàn)等相關(guān)操作完全模擬工業(yè)焦?fàn)t的實(shí)際運(yùn)行情況,最后通過計(jì)算對(duì)試驗(yàn)煉焦煤樣作出結(jié)焦性評(píng)價(jià)[4]。
圖3 試驗(yàn)焦?fàn)t爐體結(jié)構(gòu)
第一步,焦?fàn)t預(yù)熱工作,使焦?fàn)t耐火磚達(dá)到升溫條件,通常預(yù)熱溫度在100 ℃左右,預(yù)熱時(shí)間1 h,期間同步進(jìn)行原料煤的制備工作。第二步,根據(jù)試驗(yàn)煉焦流程生產(chǎn)要求,進(jìn)行裝煤、煉焦、出焦、熄焦、相關(guān)焦炭機(jī)械強(qiáng)度檢測等操作。第三步,檢測結(jié)束后進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的處理和報(bào)表填寫。流程見圖4。
圖4 試驗(yàn)焦?fàn)t生產(chǎn)流程
試驗(yàn)焦?fàn)t燃燒控制系統(tǒng)由燒嘴、煤氣與空氣流量調(diào)節(jié)閥組及爐溫控制系統(tǒng)組成?;鸬纼蓜t各安裝一個(gè)燒嘴?;鸬罓t墻、焦?fàn)t中心均設(shè)置測溫點(diǎn)。火道爐墻測溫點(diǎn)安裝在煤氣燒嘴處,焦餅中心測溫?zé)犭娕紴镵型,爐墻測溫?zé)犭娕紴镾型,上升管、煤氣管道及其他廢氣管道測溫?zé)犭娕紴镵型??刂葡到y(tǒng)采用西門子S7-200 Smart PLC,性價(jià)比高,控制效果好,可以非常方便地書寫自定義的PID算法[5]。
對(duì)200 kg試驗(yàn)焦?fàn)t分別采用傳統(tǒng)單回路PID控制和串級(jí)PID溫度控制,PID控制相關(guān)參數(shù)一致。試驗(yàn)焦?fàn)t在控制目標(biāo)溫度較低時(shí),常規(guī)的控制器控制溫度魯棒性不好,控制溫度不理想,所以文中選擇控制目標(biāo)溫度為300 ℃。當(dāng)煤氣流量發(fā)生波動(dòng)時(shí),兩PID控制的爐溫控制效果如圖5、6所示。
圖5 單回路PID溫度控制曲線
由圖5可以看出,在煤氣流量發(fā)生波動(dòng)時(shí),單回路PID溫度控制的控制效果:最大超調(diào)量50%,峰值時(shí)間5 min,調(diào)節(jié)時(shí)間18 min,溫度控制超調(diào)嚴(yán)重,控制效果不理想,對(duì)試驗(yàn)煤樣最終機(jī)械強(qiáng)度參數(shù)影響較大。由圖6可以看出,在煤氣流量發(fā)生波動(dòng)時(shí),采取串級(jí)PID溫度控制的控制效果:最大超調(diào)量25%,峰值時(shí)間7 min,調(diào)節(jié)時(shí)間13 min,基本上一個(gè)調(diào)節(jié)周期后系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。串級(jí)PID溫度控制在最大超調(diào)量、控制溫度調(diào)節(jié)時(shí)間方面都優(yōu)于單回路PID控制,說明串級(jí)PID溫度控制控制效果好于單回路PID溫度控制。
圖6 串級(jí)PID溫度控制曲線