王才進(jìn) 李宏玉
摘 要:對柳鋼4號高爐開爐進(jìn)行總結(jié),細(xì)化高爐開爐過程中的各項工作。通過制定科學(xué)合理的烘爐和開爐方案,進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟僮髡{(diào)劑和優(yōu)化,于2022年9月26日16:35分全風(fēng)口點火開爐,實現(xiàn)了精準(zhǔn)開爐和快速達(dá)產(chǎn)的目標(biāo)。后續(xù)根據(jù)爐型特點,通過各項操作制度匹配,實現(xiàn)了超低燃料比的突破,2022年12月燃料比低至483.3 kg/tFe。
關(guān)鍵詞:高爐;精準(zhǔn)開爐;低燃料比
PRACTICE OF EFFICIENT BLOWING IN AND OPTIMIZATION OF INDICATORS FOR LIUGANG NO.4 BLAST FURNACE
Wang Caijin? ? Li Hongyu
(Liuzhou Steel Co., Ltd.? ? Liuzhou? ? 545001,China)
Abstract:Summarize the opening of the No.4 blast furnace at Liugang and refine the various tasks during the opening process. By developing a scientific and reasonable oven drying and start-up plan, conducting appropriate operational adjustments and optimizations, the furnace was ignited and started at 16:35 on September 26, 2022, achieving the goal of precise start-up and rapid production. Based on the characteristics of the furnace type, a breakthrough in ultra-low fuel ratio was achieved through matching various operating systems. In December 2022, the fuel ratio was as low as 483.3 kg/tFe.
Key words:blast furnace; accurate furnace opening; low fuel ratio
0? ? 引? ? 言
柳鋼煉鐵廠4號高爐第一代爐齡于2008年1月23日投產(chǎn),設(shè)計爐容為2 000 m3。2017年4月11日爐缸側(cè)壁溫度標(biāo)高9.4 m北T12點上升至最高點473 ℃,象腳區(qū)爐缸側(cè)壁溫度整體升高,開始持續(xù)加釩鈦礦護(hù)爐生產(chǎn),而后爐缸側(cè)壁溫度逐步回歸穩(wěn)定可控,但2020年開始陸續(xù)查出40多根冷卻壁漏水,爐身大量漏煤氣等問題嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)。根據(jù)公司安排于2021年12月30日3:30開始進(jìn)行空料線降料面停爐,一代爐齡近14年,單位容積產(chǎn)鐵12 700 t/m3。2022年9月26日16:35全風(fēng)口點火開爐,本次開爐實現(xiàn)全風(fēng)口開爐,同時第一次鐵直接過撇渣器,放水渣,開爐第5天產(chǎn)量5 047.4 t,通過爐況的優(yōu)化調(diào)整,煤氣利用率提升,燃料比屢創(chuàng)新低,月均燃料比穩(wěn)定在500 kg/tFe以下。
1? ? 開爐前的準(zhǔn)備
1.1? ? 烘爐
高爐烘爐采用熱風(fēng)爐對高爐烘爐,烘爐溫度控制以風(fēng)口溫度均值為準(zhǔn)。按照先調(diào)風(fēng)溫再調(diào)風(fēng)量的原則,將爐頂溫度控制在350 ℃以下,同時控制齒輪箱溫度小于70 ℃。高爐烘爐實踐溫度曲線見圖1。
1.2? ? 試壓試漏
試壓試漏的整個過程:試壓壓力調(diào)整:0.1 MPa→0.2 MPa→0.23 MPa。如有泄露,休風(fēng)處理。處理完畢后復(fù)壓復(fù)檢。
1.3? ? 高爐設(shè)備聯(lián)動試車
高爐開爐除了要保證爐內(nèi)操作穩(wěn)定,設(shè)備的穩(wěn)定性也是影響高爐開爐是否順利的重要因素之一。良好的設(shè)備性能是高爐順利開爐盡快達(dá)產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)。在設(shè)備的安裝調(diào)試過程中,組織生產(chǎn)設(shè)備人員動態(tài)跟蹤管理并在開爐前對設(shè)備進(jìn)行充分的試運(yùn)行。不僅保證了設(shè)備的性能,也為崗位操作工提前熟悉設(shè)備提供渠道,增強(qiáng)崗位操作工處理應(yīng)急事故的能力[3]。
1.4? ? 開爐料的裝入
本次開爐采用在爐缸底部鋪設(shè)木材,并在距離風(fēng)口中心線200 ~ 300 mm處,在中心用木材堆疊一個直徑為爐缸半徑一半,高度為2 m的一個圓臺結(jié)構(gòu),最后將風(fēng)口用木材保護(hù)起來的方式。裝木材的目的在于易于點火,同時有利于開爐后爐內(nèi)軟融帶的形成[4]。圖2為高爐爐缸填充木材后的成像。
木材填充完畢后,向爐內(nèi)焦凈焦。
1)凈焦加至爐身下沿以上1.0 m,空焦加至爐身下沿以上4.0 m,位置在高爐工作高度的42.22%,空焦以上為輕負(fù)荷料。
2)焦批11 t,爐喉焦層厚度約0.457 m/批(在爐腰焦炭層厚度為0.208 m/批)。
3)空焦組成:焦炭、白云石、螢石;二元堿度按0.90校核。
4)正常料組成:焦炭、燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、白云石、塊礦、錳礦、螢石。焦炭干基11 t,負(fù)荷逐步提高(第4~15段料),礦批隨負(fù)荷逐步增加,爐渣二元堿度按0.95~1.20、Al2O3≤13.0%、MgO/Al2O3=0.50~0.60,鐵水含[Si]3.0%,[Mn]1.0 %。
5)全爐焦比3.88 t/t,堿度R2=0.69。
6)后續(xù)正常料組成 :焦炭、燒結(jié)礦、球團(tuán)、塊礦、錳礦。礦批10 ~ 25 t,焦炭綜合負(fù)荷逐步提高至2.5。二元堿度按1.15,鐵水含[Si]=1.0 ~ 2.0%。表1為相關(guān)參數(shù)設(shè)定值。
高爐開爐的配料計算、裝料方式與爐料分布是整個開爐過程的核心,其目的是為了保證開爐過程中升溫正常,初渣鐵溫度堿度合適,能夠有較好的流動性。
1.5? ? 開爐料料面測定
料面測定目的:爐內(nèi)爐料的初始分布狀況直接影響到高爐的順行和長壽。人們普遍在開爐裝料過程中對料面形狀進(jìn)行全面測量,以此來掌握裝料設(shè)備的布料規(guī)律,指導(dǎo)高爐生產(chǎn)操作[5]。
本次開爐料一開始凈焦段以及空焦段就采取多環(huán)布料且在后續(xù)輕負(fù)荷料的裝填過程中采用焦炭角度大于礦石角度的布料方式,同時裝填過程中,選取了幾個節(jié)點進(jìn)行爐料料面的測定,為我們掌握爐內(nèi)料面形狀,及時調(diào)整布料角度提供了參考依據(jù)。布料過程中,對礦石以及焦炭的碰撞點進(jìn)行了測量,為高爐后續(xù)操作提供了依據(jù),圖3為部分料面測量以及焦炭部分碰撞點的測量。
2? ? 開爐操作
2.1? ? 全風(fēng)口開爐提前引煤氣
9月26日16:37分采用全開風(fēng)口送風(fēng)開爐,16;40送氣,16:50加風(fēng)至81 000 m3/h、風(fēng)壓0.022 MPa,17:20加風(fēng)至163 000 m3/h、風(fēng)壓0.084 MPa,18:25加風(fēng)至217 000 m3/h、風(fēng)壓0.12 MPa,風(fēng)溫725 ℃,18:54加風(fēng)至226 000 m3/h、風(fēng)壓0.143 MPa、風(fēng)溫760 ℃,觀察頂溫在70 ℃左右,提前15-20 min引煤氣,19:04拆4—1號水封,19:20提單鐘,19:23引煤氣,引煤氣時熱風(fēng)壓力:0.20 MPa,爐頂壓力:100 kPa,爐頂平均溫度:133 ℃,19:30確認(rèn)風(fēng)口全部著火繼續(xù)加風(fēng)。
2.2? ? 軟熔帶形成
隨著點火送風(fēng)3 h后爐缸中木材快速燃燒軟熔帶開始逐步形成,19:45風(fēng)量加至223 000 m3/h、頂壓80 kPa、風(fēng)壓0.182 MPa、風(fēng)溫760 °,雷達(dá)料線6.76 m開始下第一批料,第一批料:批重27 100,燒結(jié)13 156、球團(tuán)9 614、白云石300、錳礦1 000、螢石500,負(fù)荷2.51。布料制度:P 272 421(443),K 323 027 242 013(432 213) 。
復(fù)風(fēng)后約4 ~ 5 h,21:20風(fēng)壓逐步走高,此時應(yīng)該是軟熔帶初步形成,透氣性下降快速下降,此時風(fēng)壓0.225 MPa、風(fēng)量223000 m3/h、頂壓100 MPa、風(fēng)溫815 °。爐內(nèi)改制P 24 2 118(443) K 292 724 211 713(432 213) ,批重用20 t,負(fù)荷退至2.3。
21:54風(fēng)壓持續(xù)走高至0.248 MPa,風(fēng)量大幅度萎縮至188 000 m3/h,爐內(nèi)逐步降低頂壓由104至80,稍控料減慢上料速度改善料柱透氣性,同時爐內(nèi)改制P 242 118(443)K 292 724 21 1 713(432 213) ,批重用20 t,負(fù)荷退至2.3??赡苁钦{(diào)節(jié)偏晚了,剛開始有改善但幾批料后風(fēng)壓又開始逐步升高,風(fēng)量萎縮,阻力系數(shù)上升,調(diào)節(jié)效果不好。
23:00風(fēng)壓0.287 MPa,風(fēng)量萎縮190 000 m3/h,逐步難行。23:06減風(fēng)降頂壓緩解(風(fēng)壓0.246、頂壓30)料不下,此時雷達(dá)料線1.8 m,23:07放風(fēng)坐料,風(fēng)壓放至0.08左右觀察爐頂成像料滑下,雷達(dá)料線下至3.7 m,所以逐步回風(fēng),回風(fēng)后觀察料面只有部分料滑下去了,風(fēng)壓仍高,透氣性差加凈焦2批用大角度布料,至23:45分風(fēng)壓走高至0.35、風(fēng)量大幅萎縮至150 000。27日00:01由于風(fēng)壓太高風(fēng)機(jī)房憋風(fēng)后放風(fēng),風(fēng)壓放至0.005后料整體座下,此時雷達(dá)料線6.2,查看有少量風(fēng)口吹管灌有焦炭,在低風(fēng)壓狀態(tài)下組織人員打開插板逐個處理好。
00:12風(fēng)壓0.09 MPa,風(fēng)量109 000 m3/h開始用制度P2 422(44)K2 927 242 113(43 223) ,批重20t上料,逐步加風(fēng)恢復(fù)爐況重新形成軟熔帶,至3:53恢復(fù)風(fēng)壓0.265風(fēng)量226000頂壓133,雷達(dá)料線1.6,透氣性好轉(zhuǎn),走料均勻,宣告穩(wěn)定的軟熔帶基本正常形成。
2.3? ? 強(qiáng)化優(yōu)化至正常階段
一般開爐送風(fēng)逐步走料正常后2個班,根據(jù)計算爐內(nèi)存鐵量要準(zhǔn)備出第一爐鐵開始過爐前關(guān)。9月27日3:30東面鐵口有渣噴出,割掉消音器后燒氧東面鐵口,用開口機(jī)直接鉆出來后并馬上堵口,待計算鐵量達(dá)到開爐要求再開鐵口出鐵。至7:35開口機(jī)打開東面出鐵,打開鐵口觀察先來鐵,鐵水流動性可,8:32來渣后順利第一爐就放水渣,出鐵至8:58堵口第一爐出鐵量約340 t。
27日16:10開始噴煤5 t,爐內(nèi)逐步強(qiáng)化優(yōu)化至接近正常生產(chǎn)狀態(tài)。28日11:05第一次開西面鐵口出鐵,開口機(jī)鉆出后由于鐵流量過大,有鐵口有噴濺跡象,考慮保安全11:18帶鐵堵口,重新做鐵口泥套后11:53再次開西面鐵口出鐵,鐵水正常下罐放水渣。20:58 TRT并網(wǎng)成功。9月30日4:53開始富氧2 000 m3/h,富氧較晚主要是受富氧調(diào)節(jié)閥失靈影響,比計劃富氧晚了一個班。
開爐后從27日6:12出現(xiàn)第一次上料程序問題上不了料,每天都有上料問題不自動上料或上不了料。程序非常繁瑣復(fù)雜,連鎖保護(hù)太多,設(shè)備磨合期問題多,其中上下密打不開或關(guān)不回問題最多,其次是槽下信號連鎖等造成不自動上料問題頻繁,嚴(yán)重影響了高爐的強(qiáng)化優(yōu)化進(jìn)程。
3? ? 爐況優(yōu)化
4號高爐大修期間對爐型進(jìn)行了優(yōu)化改造,在2 000m3爐容不變的情況下,增加了2個風(fēng)口,減少進(jìn)風(fēng)死區(qū),利于活躍爐缸;整體擴(kuò)大爐喉直徑和爐腰直徑,增大在軟熔帶煤氣流阻塞較為嚴(yán)重的爐腰區(qū)域截面積。確定了下部進(jìn)風(fēng)為28個風(fēng)口,風(fēng)口型號為φ115 mm×560 mm,進(jìn)風(fēng)面積為0.2 907 m2,較改造前小幅增加0.0 065m2;但爐腰直徑增大800 mm,截面積增大14.57 m3,爐腰區(qū)域煤氣流速與爐腰截面積呈反比,而其他條件不變情況下煤氣流在此區(qū)域的阻力是流速的1.7次方,則改造后的4號高爐在軟熔帶區(qū)域的阻力為改造之前的79%,配合爐喉直徑的增加,為優(yōu)化煤氣流分布,提高煤氣利用提供基礎(chǔ)。
冷卻壁配置 板壁結(jié)合厚壁爐襯 6~10層銅冷卻壁薄壁爐襯開爐達(dá)產(chǎn)后,高爐通過操作制度與高爐設(shè)計爐型特點的匹配,結(jié)合新高爐開爐初期爐缸截面積較小、冷卻壁澆注后截面積小,邊緣氣流易受抑制的特點,逐步的優(yōu)化調(diào)整裝料。高爐開爐初期將礦石逐步移向邊緣,使中心礦石量減少,以達(dá)到開放中心增強(qiáng)中心氣流,保證大風(fēng)量抑制邊緣氣流改善煤氣利用的作用,最大礦角提升至39°,礦焦最大角度角差負(fù)0.5°,焦炭采用平鋪的方式,焦炭負(fù)荷也提升至5.0,燃料比低至483 kg/tFe。
開爐生產(chǎn)兩個月后,原燃料條件變化,為消耗庫存較高澳礦,渣中Al2O3含量超17%,存在爐缸堆積的特征,鐵口噴濺、出鐵受憋、壓量關(guān)系偏緊的問題,而且隨O/C的不斷加重,焦層厚度越來越薄,隨之帶來的是軟熔帶焦窗的透氣性變差,一旦渣鐵未出盡,氣流隨之發(fā)生變化,風(fēng)壓波動。12月16日高爐休風(fēng)后的爐況恢復(fù)過程中渣皮不穩(wěn),風(fēng)壓波動大,17日8:00出現(xiàn)管道并懸料,降低礦焦平臺角度,退負(fù)荷縮批重恢復(fù)爐況,爐溫的控制也存在長時間偏低的問題,后開始降低礦石平臺角度,最大礦角降低至35°,礦焦負(fù)2.5°角差,疏導(dǎo)邊緣氣流,爐型逐步穩(wěn)定,燃料消耗穩(wěn)定在低耗水平。隨著爐內(nèi)耐材的侵蝕,高爐的布料角度和操作爐型亦不斷的調(diào)整,引導(dǎo)氣流朝抑制邊緣和逐步放開中心氣流的方向發(fā)展,但因4號高爐煤氣分布均勻,煤氣利用率較好,所以在不破壞目前煤氣利用率較高的爐型基礎(chǔ)情況下,逐步縮小礦焦平臺角差,提高平臺的角度,利于穩(wěn)定邊緣氣流維護(hù)爐型和引導(dǎo)中心氣流疏導(dǎo)氣流,保持高爐的穩(wěn)定順行,過程勢必犧牲部分燃料指標(biāo)。
4? ? 結(jié)? ? 論
此次4號高爐大修后能夠順利開爐,首先是因為對柳鋼以往高爐開爐過程進(jìn)行了總結(jié),同時借鑒了國內(nèi)同類型高爐開爐的成功經(jīng)驗,摸索出了一套高爐順利開爐、快速達(dá)產(chǎn)和低耗生產(chǎn)的冶煉操作,為柳鋼煉鐵作業(yè)積累了寶貴經(jīng)驗,其主要經(jīng)驗:
1)本次開爐采用全風(fēng)口送風(fēng)、快速降硅提產(chǎn)、激光測料面的掃描儀、激光測距儀等高新技術(shù)手段。全風(fēng)口送風(fēng),相對于堵風(fēng)口送風(fēng)開爐,氣流分布更均勻,有利于活躍爐缸,同時降低了人員開風(fēng)口的勞動強(qiáng)度。激光測料面的掃描儀、激光的測距儀,使布料位置更精確,料面形狀更清晰。
2)開爐料的精準(zhǔn)計算,有利于適應(yīng)爐內(nèi)熱量變化需求,開爐焦比和堿度選擇合適,是開爐成功的關(guān)鍵。焦比合適保證了開爐爐溫的合適,渣鐵溫充足,堿度合適保證了爐渣成分合適和渣鐵流動性,同時配加少量錳礦,減輕爐前的工作量,通過快速降硅提產(chǎn)技術(shù),能夠盡快過渡到正常生產(chǎn)狀態(tài)。開爐前的爐料配置及原料質(zhì)量的保證是實現(xiàn)開爐快速達(dá)產(chǎn)的核心要素。
3)在加風(fēng)進(jìn)程中,根據(jù)風(fēng)氧恢復(fù)節(jié)奏及渣鐵排情況,及時調(diào)整焦炭負(fù)荷擴(kuò)大礦焦批重,將操作參數(shù)逐步提升至正常水平,有利于爐況快速恢復(fù)。
4)開爐期間渣鐵排放關(guān)系到后續(xù)加風(fēng)進(jìn)度,及時打開鐵口排放渣鐵才能為后續(xù)強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造條件。
5)在形成軟熔帶的過程前,快速引煤氣和控制料線操作,使形成的軟熔帶在時間及空間上錯開,有效地避免爐內(nèi)孔隙率驟降引起懸料。
6)爐型設(shè)計和送風(fēng)制度的初始設(shè)計的優(yōu)化,是取得較好經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)。
7)開爐后,隨著耐材侵蝕和操作爐型的變化,階段性的通過裝料制度的調(diào)整引導(dǎo)氣流分布,在高爐保持長時間穩(wěn)定順行的情況下,保持經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)在較高的水平上。
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