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長(zhǎng)沙黃土嶺站鋼管柱安裝精度控制技術(shù)

2023-03-20 09:14:58
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2023年7期
關(guān)鍵詞:頂托合格率鋼管

張 升

(中鐵五局集團(tuán)第一工程有限責(zé)任公司,長(zhǎng)沙 410117)

鋼管柱是地鐵車(chē)站蓋挖逆作法施工中的重要承重結(jié)構(gòu),是地鐵暗挖車(chē)站的關(guān)鍵分項(xiàng)工程之一,其具有施工難度大和精度要求高的特點(diǎn),受施工空間的約束,逆作鋼管柱各道工序與地面施工工藝不同[1-2]。

目前諸多學(xué)者結(jié)合具體工程項(xiàng)目,通過(guò)對(duì)鋼管柱施工的概念設(shè)計(jì)優(yōu)化等多種分析手段開(kāi)展研究并取得了一系列的成果。張子真等[1]改進(jìn)了蓋挖逆作法中柱和中柱基樁施工中鋼套筒、定位器施工技術(shù)。趙玉璽[2]研究蓋挖逆作法地鐵車(chē)站中間樁柱施工定位裝置。范重等[3]建立了3 個(gè)低軸壓比鋼管柱在水平往復(fù)荷載下的模型試驗(yàn),并運(yùn)用了非線性有限元法計(jì)算分析其變形性能。劉仲洋等[4]對(duì)3 個(gè)足尺寸的邊柱節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了靜力加載試驗(yàn)。李國(guó)強(qiáng)等[5]采用了多種手段,研制了單向(邊)高強(qiáng)螺栓緊固件、反向平衡法蘭連接技術(shù)和螺栓預(yù)拉力直接張拉法設(shè)備。王燕等[6]運(yùn)用了ANSYS 有限元軟件對(duì)裝配式鋼管柱-組合螺栓連接節(jié)點(diǎn)試件數(shù)值模擬分析。李杰等[7]建立了鋼管混凝土拱肋及塔架有限元模型。因此,本文以長(zhǎng)沙地鐵1 號(hào)線6 標(biāo)黃土嶺站為背景,為了解決鋼管柱施工精度高、控制難度大的施工問(wèn)題,通過(guò)調(diào)查分析施工過(guò)程中的儀器選擇不當(dāng)、鋼管柱外側(cè)加固不牢及單人焊接應(yīng)力變形大等重要因素,并采取了有效的措施對(duì)其施工精度進(jìn)行控制。

1 工程概況

1.1 工程簡(jiǎn)介及設(shè)計(jì)情況

長(zhǎng)沙地鐵1 號(hào)線6 標(biāo)黃土嶺車(chē)站總長(zhǎng)373.456 m,標(biāo)準(zhǔn)段總寬34.06 m。標(biāo)準(zhǔn)段基坑深度約為18.8 m,換乘節(jié)點(diǎn)基坑深度約為23.8 m。車(chē)站范圍內(nèi)南北路面高差較大,約為4 m。

車(chē)站采用全蓋挖逆作法施工,主體圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用1 000 mm 厚的地下連續(xù)墻,各層樓板作為支撐體系使用,本車(chē)站共有鋼管柱74 根,鋼管柱采用直徑800 mm、壁厚20 mm 的鋼管混凝土柱(柱長(zhǎng)14~21 m),柱下設(shè)直徑2 000 mm 的獨(dú)立樁基(樁基長(zhǎng)11~20 m,成孔深度29~41 m),上部鋼護(hù)筒采用直徑2 m、壁厚16 mm 鋼管(鋼護(hù)筒長(zhǎng)18~25 m,鋼護(hù)筒嵌固深度3.5 m),換乘節(jié)點(diǎn)段樁基在使用階段兼作抗拔樁(結(jié)構(gòu)形式如圖1)。

圖1 鋼管柱與中間樁基連接圖

1.2 主要施工難點(diǎn)

1)鋼管柱施工精度要求高,安裝控制難度較大。

2)鋼管柱施工(混凝土澆筑、鋼管柱定位)在地下較深,柱內(nèi)缺氧,對(duì)職員健康等危害較大。

3)工期緊,場(chǎng)地狹小,交叉作業(yè)多,施工組織與協(xié)調(diào)困難。

2 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及結(jié)果

2.1 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

2013 年9 月,根據(jù)CECS28∶90《鋼管混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與施工規(guī)程》對(duì)黃土嶺已施工鋼管柱進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。隨機(jī)抽取10 根已施工鋼管柱,采用鉛垂線(3 kg)、水平鋼尺、萊卡TS06 全站儀和DS32 水準(zhǔn)儀進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),調(diào)查結(jié)果見(jiàn)表1。本次總計(jì)檢查了180 個(gè)測(cè)量點(diǎn),其中有159 個(gè)合格點(diǎn),平均一次安裝合格率為88.3%。由此可見(jiàn),鋼管柱垂直度差在鋼管柱一次性安裝合格率影響因素中的比重為76.2%,是影響鋼管柱一次性安裝合格率的主要因素。而鋼管柱孔口固定不及時(shí)在影響因素中的比重僅為9.5%,鋼管柱頂中心位置偏差大,鋼管柱頂面高程誤差大,鋼管柱焊接質(zhì)量差在影響因素中的比重均為4.8%。

表1 鋼管柱調(diào)查

2.2 調(diào)查結(jié)果

對(duì)主要因素制訂了確認(rèn)計(jì)劃,根據(jù)確認(rèn)的要求和標(biāo)準(zhǔn),并采用了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、調(diào)查分析和檢測(cè)等多種分析手段對(duì)主要因素進(jìn)行研究。研究表明,儀器選擇不當(dāng)、鋼管柱外側(cè)加固不牢及單人焊接應(yīng)力變形大是影響鋼管柱安裝精度的主要因素。而未進(jìn)行崗前培訓(xùn)、交通擁堵、卷板機(jī)加工精度低、吊裝過(guò)程碰撞彎曲、原材進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)不仔細(xì)、設(shè)備檢修不及時(shí)、人員未按施組配備、設(shè)備未按施組配備和測(cè)量?jī)x器未經(jīng)檢驗(yàn)為次要因素。

3 主要因素及控制

根據(jù)調(diào)查結(jié)果中的主要因素,制訂對(duì)策措施表,見(jiàn)表2。

表2 對(duì)策措施

3.1 儀器選擇不當(dāng)

措施及效果:2013 年10 月采用了D2J3-L1 激光垂準(zhǔn)儀,取代了線測(cè)量,儀器經(jīng)過(guò)了湖南省計(jì)量檢測(cè)研究院檢測(cè)合格并投入了使用;對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行了新儀器使用教學(xué),使其熟練掌握儀器操作。使用D2J3-L1 激光垂準(zhǔn)儀進(jìn)行基礎(chǔ)中心放樣后,基礎(chǔ)中心檢測(cè)了已施工的4 根鋼管柱,已達(dá)到目標(biāo)井下20 m 深度,基礎(chǔ)中心誤差±5 mm。放樣檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3。

表3 鋼管柱基礎(chǔ)中心放樣檢測(cè) mm

3.2 鋼管柱外側(cè)加固不牢

措施及效果:2013 年9 月研究了鋼管柱外側(cè)加固方式,避免杯口澆筑中鋼管柱底部發(fā)生位移導(dǎo)致鋼管柱垂直度差。由原定為鋼筋焊接固定方式改為制作單項(xiàng)固定頂托進(jìn)行鋼管柱外側(cè)固定,并增設(shè)鋼管柱底部杯口處預(yù)制連接件,如圖2 所示。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)采用單項(xiàng)頂托及預(yù)制連接件固定件,如圖3 所示,于2013 年10 月對(duì)已施工的4 根鋼管柱進(jìn)行杯口澆筑過(guò)程中的垂直度測(cè)量,見(jiàn)表4,結(jié)果顯示在杯口底部的單項(xiàng)頂托加固后,鋼管柱垂直度均控制在3 mm 以內(nèi)。

表4 鋼管柱垂直度檢查表

圖2 增設(shè)鋼管柱底部杯口處預(yù)制連接件

圖3 單項(xiàng)頂托及預(yù)制連接件固定件

3.3 單人焊接應(yīng)力變形大

措施及效果:2 名焊工同時(shí)對(duì)稱焊接每節(jié)鋼管接縫,現(xiàn)場(chǎng)焊接如圖4 所示;改進(jìn)后,焊接完成鋼管柱效果如圖5 所示。焊接后,技術(shù)員采用超聲波探傷檢測(cè)了已施工的環(huán)向?qū)涌p,進(jìn)而檢測(cè)錯(cuò)邊和彎曲矢高,檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表5。檢測(cè)表明:最大對(duì)口錯(cuò)邊為2 mm、彎曲矢高為4 mm,均達(dá)到了控制技術(shù)要求。

表5 鋼管柱現(xiàn)場(chǎng)環(huán)形焊縫檢測(cè)表 mm

圖4 現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)焊接方式

圖5 改進(jìn)后焊接完成鋼管柱效果

4 控制結(jié)果及效益

4.1 控制結(jié)果

2014 年1 月已完成黃土嶺站西側(cè)倒邊范圍內(nèi)的鋼管柱35 根,歸納整理了鋼管柱進(jìn)行的全部檢測(cè)數(shù)據(jù),見(jiàn)表6,共200 個(gè)檢測(cè)點(diǎn),其中193 個(gè)合格點(diǎn),一次安裝合格率達(dá)到了96.5%,相比之前的鋼管柱合格率提高了8.2%。

表6 控制后的鋼管柱合格率檢測(cè)

4.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益

2013 年7 月至今,黃土嶺站共施作了鋼管柱32根,鋼管柱垂直度均控制在允許偏差范圍內(nèi),柱芯的混凝土完整性好,最大限度地縮短了地鐵車(chē)站整體工期??刂坪?,鋼管柱一次安裝精度提高,鋼管柱調(diào)查結(jié)果見(jiàn)表7,對(duì)各階段目標(biāo)順利完成創(chuàng)造了有利條件。在確保車(chē)站主體結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量和結(jié)構(gòu)安全前提下,達(dá)到了預(yù)期的效果,共節(jié)省費(fèi)用465 500 元:間接費(fèi)用411 500元(職工薪酬350 000 元+其他管理費(fèi)用61 500 元)+其他直接費(fèi)用54 000 元(租賃圍擋、活動(dòng)板房、臨時(shí)水電和泥漿池等),取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

表7 鋼管柱調(diào)查

5 結(jié)論

1)分析了鋼管柱施工難點(diǎn),其具有施工難度大、精度要求高、風(fēng)險(xiǎn)較大和協(xié)調(diào)困難的特點(diǎn)。

2)儀器選擇不當(dāng)、鋼管柱外側(cè)加固不牢及單人焊接應(yīng)力變形大是影響鋼管柱安裝精度的主要因素。而未進(jìn)行崗前培訓(xùn)、交通擁堵、卷板機(jī)加工精度低、吊裝過(guò)程碰撞彎曲、原材進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)不仔細(xì)、設(shè)備檢修不及時(shí)、人員未按施組配備、設(shè)備未按施組配備和測(cè)量?jī)x器未經(jīng)檢驗(yàn)為次要因素。

3)通過(guò)重新選購(gòu)激光垂準(zhǔn)儀,對(duì)鋼管柱外側(cè)改進(jìn)原有鋼筋加固方式,形成單邊頂托調(diào)節(jié)加固方式,采用2 人對(duì)稱同時(shí)進(jìn)行焊接,控制了鋼管柱精準(zhǔn)安裝,從而提高了施工精度,并控制了施工成本。

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