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納米復(fù)合陶瓷球在邊磨邊浸工藝中的應(yīng)用研究

2023-03-15 05:45:30秦貞軍陳光輝張吉安牛桂強石寶興
黃金 2023年2期
關(guān)鍵詞:陶瓷球氰化鈉球磨機

秦貞軍,陳光輝,張吉安,牛桂強,石寶興,王 虎

(青海昆侖黃金有限公司)

引 言

邊磨邊浸工藝可以強化浸出過程,縮短浸金時間,其原因是:①金精礦在磨礦過程中不斷暴露出新鮮金表面,具有較高的反應(yīng)活性,有利于氰化絡(luò)合反應(yīng)的進行;②磨礦過程中強烈的攪拌作用,破壞或減薄了金粒表面界面層,強化了CN-、O2、[Au(CN)2]-的擴散,從而加快了金的氰化絡(luò)合反應(yīng);③磨礦過程中產(chǎn)生的熱量提高了礦漿溫度,有利于金的浸出[1]。但是,邊磨邊浸也存在一定的問題:①磨礦過程中產(chǎn)生的鐵粉會緩慢地與氰化物作用,增加氰化物消耗量[2],同時生成的Na2Fe(CN)6采用酸化法很難去除,從而惡化了浸出環(huán)境;②溫度的升高會增加氰化物與非貴金屬的反應(yīng)活性及氰化物的水解,使氰化物消耗量增加[3]。

納米復(fù)合陶瓷球具有耐腐蝕、耐磨、密度低等特點,目前較多地應(yīng)用在塔磨機和有色金屬礦山細磨階段,尚未有關(guān)于納米復(fù)合陶瓷球在臥式球磨機超細磨、邊磨邊浸工藝中應(yīng)用的報道。青海昆侖黃金有限公司從2021年7月開始,開展了納米復(fù)合陶瓷球應(yīng)用于邊磨邊浸工藝中臥式球磨機的可行性試驗研究,結(jié)果表明,采用納米復(fù)合陶瓷球替代鋼球,實現(xiàn)了能耗、氰化鈉耗量、球耗的降低,同時浸出介質(zhì)質(zhì)量得到改善,貴金屬浸出率得到提高。在國家碳達峰碳中和背景下,具有很好的推廣應(yīng)用前景。

1 工藝流程及金精礦性質(zhì)

1.1 磨礦分級工藝流程

青海昆侖黃金有限公司氰化流程采用傳統(tǒng)的CCD工藝,磨礦為2個平行的一段一閉路磨礦分級流程,金精礦經(jīng)給料器給入攪拌槽內(nèi),攪拌后的礦漿進入緩沖槽,槽內(nèi)的礦漿經(jīng)分料器均勻分配到2臺MQY1545球磨機對應(yīng)的旋流器分級泵箱,經(jīng)一段分級后,旋流器沉砂進入球磨機,磨礦后的產(chǎn)品進入分級泵箱內(nèi),形成閉路循環(huán),旋流器溢流(即為最終的磨礦產(chǎn)品)進入到浸前濃密機,磨礦、分級用水均采用浸前濃密機溢流水,同時在球磨機給料口處添加氰化鈉,實現(xiàn)邊磨邊浸。工藝流程見圖1。

圖1 磨礦分級工藝流程

青海昆侖黃金有限公司MQY1545球磨機采用鍛造鋼球作為充填介質(zhì),初始球制度為φ30 mm、φ20 mm 質(zhì)量比1 ∶1,充填率為38 %,日常生產(chǎn)中補加φ30 mm鋼球,電動機工作電流為(192±1)A。受氰化鈉及堿腐蝕等因素的影響,鋼球噸耗達到1.5 kg左右,磨礦過程中產(chǎn)生的大量鐵屑與氰化鈉反應(yīng),造成氰化鈉耗量增加,同時產(chǎn)生的鐵氰絡(luò)合物進入浸出介質(zhì)中,采用酸法無法有效去除,從而進一步惡化了浸出條件,造成貴金屬浸出率偏低。

1.2 金精礦性質(zhì)

金精礦化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,礦物組成分析結(jié)果見表2。

表1 金精礦化學(xué)成分分析結(jié)果

表2 礦物組成分析結(jié)果

由表1、表2可知,該金精礦中主要礦物為黃鐵礦、毒砂、石英等,為中等可磨性礦石。

1.3 原礦及磨礦產(chǎn)品粒度分析

原礦及采用鍛造鋼球球磨機磨礦產(chǎn)品(旋流器溢流)粒度篩析結(jié)果見表3。

表3 粒度篩析結(jié)果

2 納米復(fù)合陶瓷球應(yīng)用研究

納米陶瓷球按制成材料可分為碳化硅陶瓷球、氮化硅陶瓷球、氧化鋯陶瓷球及氧化鋁陶瓷球[4]4種。試驗用陶瓷球為景德鎮(zhèn)百特威爾新材料有限公司生產(chǎn)的納米復(fù)合陶瓷球,真密度3.7~4.1 g/cm3,莫氏硬度>8.5,是由延性的金屬粉末和脆性的陶瓷粉末相結(jié)合,制成的一種新型粒子增強型工程材料,具有高強度、高耐磨、可塑性和耐疲勞性等特點。其磨耗與常規(guī)納米陶瓷球基本相當,價格僅為常規(guī)納米陶瓷球的一半。

為更好地對比鋼球和納米復(fù)合陶瓷球的應(yīng)用效果,此次試驗僅將2#球磨機的磨礦介質(zhì)由鋼球全部更換為納米復(fù)合陶瓷球。

2.1 初始球及補加球制度

由于試驗是將納米復(fù)合陶瓷球應(yīng)用到細磨階段,金精礦以研磨作用為主,因此初始球制度按照大幅減小球徑、增大比表面積的原則,確定φ25 mm、φ20 mm、φ15 mm納米復(fù)合陶瓷球質(zhì)量比1 ∶2 ∶2為初始球配比。日常生產(chǎn)過程中補加φ25 mm納米復(fù)合陶瓷球。

2.2 充填率

由于納米復(fù)合陶瓷球密度為3.77 g/cm3,僅為傳統(tǒng)鋼球的一半,在球磨機中作為磨礦介質(zhì)使用,降低了介質(zhì)離心力和對礦物的沖擊能。因此,為了確保磨礦效率,需要提升磨礦介質(zhì)充填率。此外,對現(xiàn)場球磨機中空軸頸內(nèi)套進行了改造,增設(shè)了帶有條縫孔的反螺旋裝置,在提高磨礦介質(zhì)充填率的同時,保證球磨機不“吐球”。球磨機排料口反螺旋裝置見圖2。

圖2 球磨機排料口反螺旋裝置

控制磨礦濃度為63 %左右,在保證磨礦產(chǎn)品中-0.037 mm粒度達到95 %的條件下,進行了充填率與磨機臺時處理能力試驗,結(jié)果見表4。

表4 充填率與磨機臺時處理能力試驗結(jié)果

由表4可知:采用納米復(fù)合陶瓷球作為磨礦介質(zhì)時,當充填率達到42 %時,與鋼球充填率達到38 %時基本一致;當進一步提高納米復(fù)合陶瓷球充填率時,出現(xiàn)明顯的吐球現(xiàn)象,因此控制納米復(fù)合陶瓷球充填率為42 %。

2種磨礦介質(zhì)質(zhì)量及表面積對比見表5。

表5 納米復(fù)合陶瓷球與鋼球質(zhì)量及表面積對比

由表5可知:納米復(fù)合陶瓷球質(zhì)量僅為鋼球質(zhì)量的55.65 %,但表面積為鋼球的1.41倍。與鋼球相比,雖然納米復(fù)合陶瓷球的沖擊作用明顯減弱,但研磨作用更加明顯,因此保證了球磨機的磨礦效率。另外,由于納米復(fù)合陶瓷球質(zhì)量更小,球磨機電流也由192 A左右降低到125 A,降幅達到34.90 %。

2.3 磨礦濃度

磨礦濃度與磨機臺時處理能力試驗結(jié)果見表6。

表6 磨礦濃度與磨機臺時處理能力試驗結(jié)果

由表6可知:當磨礦濃度控制在(65±1)%時,磨機臺時處理能力較大,旋流器溢流細度達到95.36 %,與采用鋼球進行磨礦時的產(chǎn)品細度基本一致。隨著磨礦濃度的增加,礦漿流動性變差、流速變慢,磨礦效率降低,且當磨礦濃度達到70 %左右時,部分納米復(fù)合陶瓷球隨礦漿一同排出,影響正常磨礦。

采用納米復(fù)合陶瓷球和鋼球的分級效率、球磨機給排料細度對比見表7。

表7 粒級指標及分級效率對比 %

由表7可知,采用納米復(fù)合陶瓷球進行磨礦,分級效率有所提升。

2.4 氰化鈉耗量

分別對2#、3#球磨機對應(yīng)的旋流器溢流進行取樣分析,重點分析了其液體中的Fe質(zhì)量濃度,結(jié)果見表8。

表8 磨礦-分級系統(tǒng)溢流液體中Fe質(zhì)量濃度

由表8可知,采用納米復(fù)合陶瓷球磨礦,旋流器溢流液體中的鐵質(zhì)量濃度降低了304 mg/L,這表明納米復(fù)合陶瓷球在化學(xué)性能方面屬于惰性穩(wěn)定物,基本不與堿反應(yīng);鋼球的磨損導(dǎo)致產(chǎn)品中雜質(zhì)鐵增加,使得氰化鈉耗量和浸出液中雜質(zhì)鐵增加[5]。

3 工業(yè)試驗

2021年11月8日,青海昆侖黃金有限公司將2臺MQY1545球磨機磨礦介質(zhì)全部更換為納米復(fù)合陶瓷球,并保持充填率42 %左右,在保證處理礦量的同時,實現(xiàn)了能耗、球耗、氰化鈉耗量的有效降低,另外進入到浸出介質(zhì)中的鐵含量明顯降低,浸出介質(zhì)質(zhì)量得到改善,浸出率得到提高。工業(yè)試驗結(jié)果見表9。同時,對比了2種磨礦介質(zhì)下產(chǎn)品細度,結(jié)果見圖3。

表9 納米復(fù)合陶瓷球使用前后對比

圖3 2種磨礦介質(zhì)下產(chǎn)品細度對比

采用鋼球作為磨礦介質(zhì)時,磨礦細度的總體標準差8.82 %;采用納米復(fù)合陶瓷球作為磨礦介質(zhì)時,總體標準差3.25 %;表明采用納米復(fù)合陶瓷球作為磨礦介質(zhì)時磨礦細度更加穩(wěn)定。2種磨礦介質(zhì)下經(jīng)濟效益分析結(jié)果見表10。

表10 2種磨礦介質(zhì)下經(jīng)濟效益分析結(jié)果

由表10可知,采用納米復(fù)合陶瓷球作為磨礦介質(zhì),球耗成本年可節(jié)約4.6萬元,氰化鈉消耗成本年可節(jié)約74萬元,磨礦電耗成本年可節(jié)約12.22萬元,指標提升年可新增經(jīng)濟效益125.52萬元,年新增經(jīng)濟效益合計216.34萬元。

4 結(jié) 論

1)采用納米復(fù)合陶瓷球替代鋼球作為磨礦介質(zhì)時,為保證球磨機磨礦效率,需要提高磨機充填率,增加磨礦介質(zhì)比表面積。通過對球磨機排料口進行改造,增加帶有條縫孔的反螺旋裝置,可在提升磨機充填率的前提下,避免“吐球”現(xiàn)象。

2)采用納米復(fù)合陶瓷球,在磨機充填率達到42 %時,與采用鋼球、磨機充填率為38 %相比,磨機臺時處理能力基本一致。

3)采用納米復(fù)合陶瓷球可有效減少鐵質(zhì)進入浸出介質(zhì)中,從而改善浸出介質(zhì)質(zhì)量并降低氰化鈉耗量,同比降幅6.28 %,年可節(jié)約氰化鈉消耗成本74萬元;金浸出率提高0.23百分點,年可新增經(jīng)濟效益125.52萬元。此外,噸礦電耗同比下降34.90 %,年可節(jié)約電耗成本12.22萬元。

4)采用納米復(fù)合陶瓷球,由于充填率更高、磨礦介質(zhì)的比表面積大幅增加,磨礦穩(wěn)定性更好。而且納米復(fù)合陶瓷球具有耐磨、耐腐蝕性能,特別是在具有腐蝕性液體的環(huán)境下,球耗低的優(yōu)勢更加明顯,球耗實際下降比例為56.67 %,年可節(jié)約球耗成本4.6萬元。

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