葛俊,梁春輝,施曉偉,樂婷
(蕪湖天航裝備技術(shù)有限公司,安徽蕪湖 241000)
增壓渦輪屬于飛機(jī)氧氣系統(tǒng)的子系統(tǒng)部件,安裝在飛機(jī)的左邊條艙,主要是通過環(huán)控系統(tǒng)引氣進(jìn)入增壓渦輪壓氣機(jī)端,再通過壓氣機(jī)做功實現(xiàn)氣體增壓,同時,增壓后的氣體通過推動渦輪做功,進(jìn)一步實現(xiàn)空氣的降溫,最終將經(jīng)過增壓渦輪增壓后的氣體引入氧氣濃縮器,分離出富氧供飛行員呼吸。因此,增壓渦輪的好壞直接影響整架飛機(jī)的飛行安全性[1-3],它一旦產(chǎn)生故障將導(dǎo)致非常嚴(yán)重的后果,因此,針對增壓渦輪的性能檢測顯得尤為重要[4]。
增壓渦輪性能測試平臺集狀態(tài)監(jiān)測、數(shù)據(jù)顯示于一體,其主要功能是對各種類型的軍用增壓渦輪性能進(jìn)行實時檢測,以此來保證增壓渦輪的使用性能及安全性要求。因此,增壓渦輪性能測試平臺的設(shè)計與故障診斷對于保障增壓渦輪的安全使用具有重大意義[5]。
通過對增壓渦輪性能試驗平臺進(jìn)行產(chǎn)品測試,發(fā)現(xiàn)測試出的性能參數(shù)不合格,與制定的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)有所差異,具體表現(xiàn)為:
(1) 產(chǎn)品試驗時渦輪端流量不夠,與制定的參數(shù)要求值相差約15 kg/h,渦輪端溫降亦達(dá)不到要求的大于50 ℃。
(2) 設(shè)備與產(chǎn)品連接的管路布局不合理,壓力、溫度傳感器距離產(chǎn)品入口、出口較遠(yuǎn),測量誤差較大。
(3)在設(shè)備試驗過程中,一些性能參數(shù)出現(xiàn)波動現(xiàn)象。
基于以上故障問題,針對增壓渦輪性能測試平臺在設(shè)備選型、管路設(shè)計等方面進(jìn)行理論計算,以實現(xiàn)故障的定位;同時,通過引入相關(guān)改進(jìn)措施,并剔除外界大氣壓力因素的影響,成功實現(xiàn)了測試平臺的正常運行,并提高了產(chǎn)品測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
首先對增壓渦輪測試平臺進(jìn)行排故,主要針對設(shè)備選型、管路設(shè)計、環(huán)境保護(hù)艙等方面進(jìn)行校核。校核內(nèi)容包括測試平臺的真空泵、渦輪(壓氣機(jī))入口加熱器、渦輪端和壓氣機(jī)端進(jìn)出口管徑以及設(shè)備環(huán)境保護(hù)艙等。
1.2.1 真空泵的抽氣量校核
首先列出測試平臺真空泵的抽氣量計算公式和空氣密度計算表達(dá)式如下:
(1)
(2)
其中:Qv為真空泵抽氣量;v為渦輪端空氣流量;ρ1為指定工作狀態(tài)下的空氣密度;p1為渦輪端出口壓力;T1為渦輪端溫度。
為了更好地校核真空泵的抽氣量是否滿足設(shè)計要求,v、p1、T1均取最大極限值,以此來計算真空泵在工作條件下最大的抽氣量,根據(jù)測試平臺性能設(shè)計參數(shù)(表1)可知v=100 kg/h、p1=60 kPa、T1=95 ℃。代入上式進(jìn)行計算可得:
而此測試平臺的真空泵最大抽氣速率指標(biāo)為70 L/s,由此可知,該抽氣泵抽氣速率至少還有30%的裕量,該真空泵能夠滿足試驗臺使用要求。
1.2.2 渦輪(壓氣機(jī))入口加熱器加熱功率校核
渦輪(壓氣機(jī))入口加熱器加熱功率計算表達(dá)式如下:
(3)
其中:PT為加熱功率;v為對應(yīng)最大空氣流量;t為時間;η為空氣泄漏系數(shù);ΔT為加熱溫差。為了更好地校核加熱器加熱功率是否滿足設(shè)計要求,ΔT取最大溫差,以此來計算渦輪(壓氣機(jī))入口加熱器加熱功率的最大值。
首先可計算渦輪端最大加熱功率:
同理計算出壓氣機(jī)端最大加熱功率:
可以計算出兩者加熱總功率:
PG=PT+PC=3.66 kW
(4)
而試驗臺選定的加熱器為兩臺3.0 kW功率空氣加熱器,渦輪端和壓氣機(jī)端單獨使用一臺,因此,兩個加熱器在極限工作狀態(tài)下仍然滿足加熱要求,表明渦輪(壓氣機(jī))入口加熱器的選型滿足要求。
1.2.3 渦輪(壓氣機(jī))進(jìn)出口管徑
首先列出渦輪(壓氣機(jī))空氣流量計算表達(dá)式如下:
(5)
其中:Qv為空氣體積流量;D為管路直徑;v為空氣流速。
根據(jù)表1所示參數(shù)測試指標(biāo),渦輪空氣質(zhì)量流量最大為100 kg/h,同理,按照最大值計算空氣體積流量Qv:
(6)
表1 試驗臺性能要求
渦輪進(jìn)出口最大壓力為160 kPa,通過查閱資料可得管路流速推薦值如表2所示。
表2 管路流速推薦值
根據(jù)表2可知,當(dāng)壓縮空氣的壓力在表壓p≤0.3 MPa以下時,空氣流速v可取10 m/s,代入公式(7)可得渦輪進(jìn)口管徑:
(7)
同理,渦輪出口壓力為60 kPa,此時取空氣流速為8 m/s,最終可以計算出渦輪出口管徑為58.5 mm。而對于實際試驗臺渦輪端,其進(jìn)口管徑是38 mm,渦輪出口管徑是50 mm,這與計算出來的渦輪端進(jìn)出口管徑大小相差較大。
而壓氣機(jī)端質(zhì)量流量為60 kg/h,入口端流速參考表2均取10 m/s,通過計算得入口管徑為40.5 mm。出口管內(nèi)流速取12 m/s,計算得出口管徑為37 mm,這與實際壓氣機(jī)端進(jìn)出口管徑保持一致。
通過上述理論計算可以得出結(jié)論:試驗臺渦輪端進(jìn)出口管徑值偏小,其主要原因為在計算過程中,管內(nèi)空氣流速選值可能過大,超出了推薦值。
1.2.4 環(huán)境保護(hù)艙
通過分析發(fā)現(xiàn),該型試驗臺環(huán)境保護(hù)艙內(nèi)部壓氣機(jī)進(jìn)出口段和渦輪進(jìn)出口段均采用的是塑料軟管,具體如圖1所示。上面已經(jīng)證明渦輪進(jìn)出口連接管管徑選擇偏小,流阻偏大,而試驗臺環(huán)境保護(hù)艙內(nèi)部渦輪進(jìn)出口和壓氣機(jī)進(jìn)出口連接管采用塑料內(nèi)波紋管軟管,這將使得管路流阻進(jìn)一步加大,進(jìn)而導(dǎo)致渦輪端流量與要求值產(chǎn)生偏差。
圖1 改進(jìn)前試驗臺
另外,該型試驗臺分別在壓氣機(jī)進(jìn)出口端和渦輪進(jìn)出口端設(shè)置了壓力、溫度信號采集點,但是發(fā)現(xiàn)壓力、溫度信號測量點距離測試件的測試點偏遠(yuǎn),這會導(dǎo)致通過采樣點采集的試驗數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)有所差異。根據(jù)壓力、溫度傳感器的一般安裝規(guī)范:傳感器測點前后要有足夠長的直管段,不能處于管道彎曲、分叉或能形成渦流的地方;并且,在產(chǎn)品閥門前進(jìn)行采集取壓,則傳感器與閥門的距離應(yīng)該大于2D(D為管道直徑),在產(chǎn)品閥門后采集取壓,則與閥門的距離應(yīng)大于3D。而通過上述管徑的計算可知,壓氣機(jī)端和渦輪端進(jìn)出口管徑最大值為58.5 mm,此時傳感器的安裝位置需要距離產(chǎn)品至少3×58.5=175.5 mm,因此,需要在滿足傳感器安裝要求的同時,減小壓力、溫度傳感器與產(chǎn)品之間的距離。另外,采用塑料內(nèi)波紋軟管輸入輸出空氣時,會產(chǎn)生振動,導(dǎo)致壓力測值出現(xiàn)明顯的波動現(xiàn)象,穩(wěn)定性變差。
通過上述計算分析,針對試驗測試平臺故障問題,提出新的改進(jìn)措施如下:
(1)重新設(shè)計環(huán)境保護(hù)艙內(nèi)渦輪端進(jìn)出口管徑,采用校核計算后的管路直徑對渦輪端進(jìn)出口管徑進(jìn)行改進(jìn),減小空氣沿程阻力。
(2)重新制作環(huán)境保護(hù)艙內(nèi)的全套試驗管路,按圖2更改產(chǎn)品放置方向,并將原塑料波紋軟管更換為不銹鋼管,管路變徑位置采用錐形光滑過渡,減小了空氣流阻以及管路振動導(dǎo)致的測量值波動;同時也對艙內(nèi)管路布置進(jìn)行了調(diào)整,以便與測試件連接和拆卸。
(3)改進(jìn)環(huán)境保護(hù)艙內(nèi)壓力、溫度傳感器的布局方式,將壓力、溫度傳感器布置在金屬直管段位置,并且調(diào)整傳感器與產(chǎn)品的距離為200 mm,在滿足傳感器安裝要求的同時,減小壓力、溫度傳感器與產(chǎn)品之間的距離,提高測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
改進(jìn)后的設(shè)備如圖2所示。
圖2 改進(jìn)后試驗臺
通過故障的排除和改進(jìn)之后,對某型增壓渦輪性能進(jìn)行了重新試驗,試驗結(jié)果如表3所示。
表3 試驗測量結(jié)果
由表3可知:改進(jìn)試驗測試平臺之后,試驗件的渦輪端流量以及溫降均有所提高,并且溫降已經(jīng)滿足大于50 ℃的試驗要求,驗證了文中的排故思路以及改進(jìn)方法的有效性。但是,通過表3也可以看到渦輪端空氣流量仍偏低。
排除所有差異因素,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),設(shè)備供應(yīng)商所在區(qū)域與本地區(qū)域的海拔不同,這將導(dǎo)致大氣壓力存在差異化。而設(shè)備供氣模塊的實際供氣壓力等于產(chǎn)品入口絕壓與大氣壓的差值,因此,大氣壓力的不同也將影響設(shè)備實際供氣壓力。
為了進(jìn)一步驗證這一問題,先后在設(shè)備供應(yīng)商所在的區(qū)域貴州以及本地區(qū)域進(jìn)行了試驗。在設(shè)備供應(yīng)商所在區(qū)域測得的渦輪端空氣流量為66 kg/h,而本地區(qū)域所測得的渦輪端空氣流量為56.4 kg/h。本地試驗結(jié)果如表4所示。
表4 采取措施前的本地區(qū)域試驗結(jié)果
經(jīng)確定,在貴州試驗時的大氣壓力為88 kPa,而本地實驗時大氣壓力為101 kPa。且設(shè)備的供氣模塊實際供氣壓力等于產(chǎn)品入口絕壓與大氣壓的差值,因此,為了排除不同區(qū)域大氣壓力差異,保證兩地試驗環(huán)境一致性,在本地區(qū)域試驗時提高了對應(yīng)的渦輪端入口絕壓,以此來消除不同區(qū)域大氣壓力因素帶來的影響。最終渦輪端空氣流量變?yōu)?5.9 kg/h,兩地試驗結(jié)果基本一致,驗證了不同區(qū)域的大氣壓力因素對試驗測試的影響,并通過采取改變渦輪端入口絕壓解決了該問題。本地試驗結(jié)果如表5所示。
表5 采取措施后的本地區(qū)域試驗結(jié)果
(1)針對增壓渦輪實驗測試平臺提供了新的排故思路,可以從渦輪端和壓氣機(jī)端的進(jìn)出口管徑進(jìn)行理論計算和校核,檢驗其管徑大小選取是否合理,對不合理的管徑進(jìn)行重新設(shè)計調(diào)整,進(jìn)而可以通過改進(jìn)渦輪端和壓氣機(jī)端進(jìn)出口管徑提高試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性,為以后增壓渦輪測試平臺的設(shè)計及排故提供新的參考。
(2)內(nèi)波紋管采用軟管不僅加大了空氣流動阻力,在一定程度上影響了試驗測量結(jié)果的精確性。而且,軟管容易在試驗過程中振動,導(dǎo)致所測參數(shù)值不斷波動,影響數(shù)據(jù)的讀取。因此,通過對環(huán)境保護(hù)艙內(nèi)的內(nèi)波紋管的材料進(jìn)行改進(jìn),采用新的不銹鋼鋼管材料,可以減小空氣流阻,提高試驗平臺的測量穩(wěn)定性。
(3)通過改進(jìn)壓力、溫度信號傳感器的放置位置,使壓力、溫度信號傳感器的安裝點滿足對應(yīng)要求的同時更靠近試驗測試產(chǎn)品,在一定程度上減小了所測壓力與實際壓力的偏差,提高了測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
(4)驗證了不同區(qū)域海拔對試驗平臺的影響。不同區(qū)域海拔不同,環(huán)境大氣壓力也會存在一定的差異,這將導(dǎo)致不同區(qū)域產(chǎn)生不同的測試結(jié)果。因此,可以采取改變渦輪端入口絕對壓力的措施,減小不同區(qū)域測量值的差異。