賈明明
(山西煤炭進出口集團蒲縣豹子溝煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 031400)
山西陸合集團恒泰南莊煤業(yè)有限公司位于洪洞縣縣城西北314°方向直距約30 km 的山頭鄉(xiāng)西南曲家?guī)X村一帶,行政區(qū)隸屬于山頭鄉(xiāng)。井田形態(tài)為不規(guī)則多邊形,東西長約4.987 km,南北寬約3.718 km,井田面積8.302 9 km2,批準開采2~11 號煤層,開采標高由+132 7 m 至+123 1 m,生產(chǎn)能力120 萬t/a。
30401 工作面走向長795 m,傾斜長215 m,采3#煤層,煤層厚2.6 m~2.8 m,平均厚2.7 m。30401 工作面在開采時受滲透到采空區(qū)的頂板水和采空區(qū)老空水影響。煤層頂板主要含水層為二疊系下統(tǒng)下石盒子組砂巖(K8、K9)裂隙含水巖組。30401 工作面切眼距相鄰煤礦采空區(qū)最近距離約180 m,該采空區(qū)已被老空水淹沒,面積約79.9 萬m2,積水量48.7 萬m3。
1.2.1 超前探查治理老空水
為防止相鄰老空水對30401 工作面的威脅,確保30401 工作面防隔水煤(巖)柱的有效性,在30401 工作面上、下巷掘進施工期間進行老空水超前探查。
超前探查結果:共施工超前探查鉆孔37 個,鉆探進尺共3 913.2 m,無穿透老巷情況發(fā)生。鉆孔單孔涌水量0 m3/h~35.5 m3/h,初始總涌水量為175.8 m3/h,進行了鉆孔注漿防治水。
1.2.2 防隔水煤柱留設
相鄰煤礦老空水積水量達48.7 萬m3,不便探放,采取在30401 工作面西部留設防隔水煤(巖)柱的防治水措施。經(jīng)計算煤層邊界防隔水煤柱寬度45.85 m,工作面距相鄰煤礦采空區(qū)有效距離遠大于70 m,因此30401 工作面可安全開采。
30401 工作面開采至10.5 m 時,頂板初次來壓頂板淋水明顯,工作面涌水量增大至19.5 m3/h;工作面頂板淋水隨工作面推進進一步增大,推進至16.8 m時涌水量急劇增大至275 m3/h。
30401 工作面突水類型為頂板突水,前期突水點較集中,后期突水點逐步分散。初始突水點為工作面下切眼口向上50 m、65 m、127 m 處頂板偏向采空區(qū)側位置,突水量從小逐漸變大,最后區(qū)域穩(wěn);突水初期有臭雞蛋氣味(硫化氫氣味)出現(xiàn),一周后硫化氫氣味消失。
2.2.1 突水水源分析
1)地下水動態(tài)觀測。30401 工作面初采涌水期間時間段為汛期,正常狀態(tài)下相鄰煤礦水位應該表現(xiàn)為逐漸上升。30401 工作面突水后,相鄰煤礦采空區(qū)老空水水位下降幅度達24.59 m,而該相鄰煤礦周邊礦井無突水現(xiàn)象發(fā)生,說明相鄰煤礦采空區(qū)老空水參與30401 工作面突水水源中。
2)水化學分析。對30401 工作面及突水水源的水化學分析。結果表明:30401 巷道掘進前期頂板淋水未見老空水,隨工作面推進,頂板淋水取樣分析中SO4-2濃度和礦化度逐漸升高,出現(xiàn)有老空水特征,該時間段頂板淋水有老空水參與,最終與老塘水水質(zhì)類型接近[1]。
3)水溫分析。水溫分析結果表明:30401 工作面突水水樣水溫與相鄰煤礦采空區(qū)老空水水溫基本一致,為18 ℃~22 ℃。
2.2.2 透水通道分析
1)導水裂隙帶。隨30401 工作面推進,受采動影響隔水層的隔水性將完全被破壞,導水裂縫帶直接深入至工作面頂板砂巖含水層。根據(jù)《恒泰南莊煤業(yè)煤層開采覆巖破壞高度動態(tài)探測技術報告》可知,30401工作面采高2.6 m,最大裂采比為22.42,開采導水裂隙帶最大高度58.3 m,在多因素影響條件下會導致頂板砂巖水進入工作面發(fā)生突水事故。
2)砂巖含水層。30401 工作面回采前,30401 工作面頂板砂巖水與周邊水源之間形成了動態(tài)平衡,處于相對的穩(wěn)定狀態(tài)。30401 工作面頂板砂巖水厚度達到12 m,滲透系數(shù)較大,為理想過水通道。30401 工作面回采后,頂板砂巖水進入30401 工作面,水力坡度差的形成造成了相鄰采空區(qū)老空積水通過過水通道、導水裂隙帶、垮落帶進入30401 工作面。
據(jù)30401 工作面突水情況分析可知,30401 工作面突水水源為其西部相鄰煤礦采空區(qū)老空水,透水通道為導水裂隙帶+砂巖含水層,符合帷幕注漿堵水的地質(zhì)條件,設計采用帷幕注漿技術進行注漿堵水來治理突水事故[2]。在工作面頂板設計施工鉆孔,濂入大量漿液從而可形成人工隔水層,對過水通道進行封堵,從而可以實現(xiàn)切斷相鄰煤礦采空區(qū)老空水進入30401 工作面的可能性。
3.1.1 探查注漿封堵
30401 工作面共布置4 個鉆場,鉆場內(nèi)鉆孔按扇形布置,每個鉆場內(nèi)設計施工3~6 個鉆孔,共布置包含4 個檢驗鉆孔在內(nèi)的18 個鉆孔,如圖1 所示。為有效提高帷幕注漿堵水,施工兩組鉆孔,在30401 切眼西35 m 位置處和55 m 位置處各形成1 道帷幕。鉆孔終孔與3#煤層頂板垂距約55 m~70 m,位于頂板裂隙帶內(nèi),相鄰鉆孔終孔間距為15 m~20 m,檢查鉆孔間距為60 m~70 m。
圖1 30401 工作面頂板帷幕注漿鉆孔示意圖
鉆孔結構:開孔鉆進采用Φ133 mm 金鋼石復合鉆頭鉆進12 m,孔口管為Φ108 mm×2 m 無縫鋼管,用水泥—水玻璃漿液固孔;下Φ127 mm 管徑一級套管10 m 后,用水泥固管后連接孔口控制閘閥裝置,然后固結套管用Φ113 mm 鉆頭機械鉆進21 m,下Φ108 mm 管徑二級套管20 m。
套管固結:預先固結兩級止水套管,要求固結套管后透孔試壓,一級套管2 MPa~3 MPa,二級5 MPa~6 MPa,持壓30 min,孔四周不漏水為合格,否則進行補漿,直至試壓合格。
注漿工藝:注漿材料選擇P.C32.5R 普通硅酸鹽水泥、粘土、粉煤灰等。注漿終壓設置為4 MPa,漿液水灰比選用比重為1∶0.3~1∶1,施工過程可根據(jù)現(xiàn)場實際適當增大漿液濃度[3]。
3.1.2 探查注漿封堵成果
注漿結合后,重新透孔檢查水量,對于透孔水量大于5 m3/h 的鉆孔進行第二次注漿。共施工鉆孔18個,進尺3 105 m,在3# 煤層頂板上層36 m~78 m處見水,單孔涌水量在2.3 m3/h~133 m3/h,總涌水量為537.9 m3/h,總注漿干料量8 782.36 t,噸水注干料為1 757 t,經(jīng)檢查注漿質(zhì)量較好。
30401 工作面帷幕注漿堵水技術施工期間,注漿堵水效果如圖2 所示。
圖2 30401 工作面注漿量與涌水量變化曲線示意圖
從圖2 數(shù)據(jù)可知,隨著時間的推移,30401 工作面涌水量逐漸增大,當30401 工作面涌水量達到最高值275 m3/h 時進行帷幕注漿堵水施工作業(yè),隨后30401 工作面涌水量急劇下降,至45 日后涌水量下降至19.5 m3/h 左右并穩(wěn)定在這一數(shù)值。在這一過程中,相鄰煤礦前期水位從+1 175 m 開始逐漸下降,從帷幕注漿堵水施工作業(yè)后,相鄰煤礦水位開始從最低點水位+1 148 m 處逐漸上升并恢復至+1 165 m,此時30401 工作面的注漿量約5 025.47 t。為有效治理剩余水量,繼續(xù)進行注漿施工至注漿量為8 560.47 t,此時30401 工作面涌水量和相鄰煤礦采空區(qū)老空水水位都不再變化。30401 工作面頂板帷幕注漿堵水效果較為理想,堵水率達到92.9%,后期30401 工作面開采時,工作面涌水量保持在19 m3/h~35 m3/h 之間,不影響開采安全。
針對30401 工作面頂板突水特征及其原因,針對性地采取了工作面頂板帷幕注漿堵水技術,通過頂板帷幕注漿封堵過水通道,工作面涌水量從最高值275 m3/h降至并穩(wěn)定在19.5 m3/h 左右,堵水率達到92.9%,治水效果顯著,有效治理了30401 工作面的突水事故,保障了30401 工作面的安全開采。