毛健翔
(海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)
海洋石油富島有限公司化肥一部尿素生產(chǎn)裝置是海南基地的主要裝置之一,采用斯那姆氨汽提生產(chǎn)工藝,設(shè)計產(chǎn)能為1 765 t/d。
來自尿素熔融泵質(zhì)量分?jǐn)?shù)為96%的尿素溶液,加入脲醛溶液進(jìn)入造粒系統(tǒng)。加了甲醛(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為37%)的尿素溶液經(jīng)調(diào)節(jié)閥(PV41801)控制壓力為0.13 MPa,再送入造粒機(jī)各組噴頭,造粒機(jī)內(nèi)部控制溫度為100~110 ℃。造粒機(jī)出來的尿素進(jìn)入振動篩篩分。當(dāng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)顆粒(粒徑2.00~4.75 mm)時,振動篩篩網(wǎng)上層中粒徑為4.75 mm以上的顆粒去破碎機(jī),破碎后返回造粒機(jī)做晶種;下層粒徑為2 mm以下的顆粒經(jīng)導(dǎo)向器返回造粒機(jī)做晶種;2.00~4.75 mm的顆粒送至成品倉庫。造粒及篩分系統(tǒng)流程見圖1。
返料比為大顆粒尿素與小顆粒尿素的流量和與成品尿素流量的比值,也稱為固體循環(huán)比。正常生產(chǎn)情況下,造粒系統(tǒng)的返料比應(yīng)為0.50~0.55。對造粒來講,除個別參數(shù)的控制外,產(chǎn)品的流動性和成粒性特別重要。為實現(xiàn)這一要求,在一定范圍內(nèi),過程可以自我調(diào)整,以達(dá)到晶種平衡。但在個別情況下,需采取措施以重新建立晶種平衡。
造粒機(jī)在運(yùn)行20~25 d后,小顆粒的含量會比正常時偏多,這屬于正?,F(xiàn)象,此時就應(yīng)該清洗造粒機(jī)。若是清洗造粒機(jī)運(yùn)行周期小于20 d,說明造粒系統(tǒng)的返料比過高,小顆粒含量比之前的要多,即返回造粒機(jī)的尿素增加,這樣不利于系統(tǒng)的節(jié)能運(yùn)行。同時還會增加斗提機(jī)的負(fù)荷,一旦斗提機(jī)因負(fù)荷過大而停運(yùn),則尿素系統(tǒng)將被迫停運(yùn)。
尿素經(jīng)過振動篩篩分后,大顆粒尿素進(jìn)入破碎機(jī),成品尿素進(jìn)入成品皮帶,小顆粒進(jìn)入造粒機(jī)。如果振動篩的篩分效果不好,會造成固體循環(huán)比的失衡。分別取篩分效果不好時的大顆粒和小顆粒兩種樣品,與正常返料比時的樣品進(jìn)行對比。各自進(jìn)入破碎機(jī)及造粒機(jī)的粒徑分布圖,見圖2和圖3。
圖2 進(jìn)入破碎機(jī)(大顆粒)的粒徑對比圖
由圖2和圖3可知:進(jìn)入破碎機(jī)中的小顆粒含量增多,進(jìn)入造粒機(jī)的成品尿素增多,即返料比增高。如果因為振動篩的負(fù)荷較大,超出了其篩分的能力,那么部分小顆粒(晶種)會流入破碎機(jī),同時破碎機(jī)的負(fù)荷也加重,若調(diào)整不及時,整個造粒固體循環(huán)會陷入惡性循環(huán)[1]。
圖3 進(jìn)入造粒機(jī)(小顆粒)的粒徑對比圖
振動篩篩分不好有多方面的原因。從工藝及設(shè)備方面進(jìn)行分析,振動篩堵料、篩網(wǎng)破損、振動篩傳動機(jī)構(gòu)機(jī)械故障等均會導(dǎo)致振動篩篩分效果變差。
振動篩的示意圖見圖4。相對于底部框架呈4°的傾斜角度符合振動篩的正常范圍,確保尿素能夠自行下滑至下一工序。若傾斜度小于4°,尿素會在篩網(wǎng)內(nèi)堆積,造成振動篩堵料。上篩網(wǎng)堵料會造成成品尿素進(jìn)入大顆粒尿素,導(dǎo)致返料比增高;下篩網(wǎng)堵料會造成小顆粒進(jìn)入成品尿素,導(dǎo)致尿素產(chǎn)品品質(zhì)下降[2]。
圖4 振動篩結(jié)構(gòu)示意圖
橡膠洗滌球變小會出現(xiàn)兩種后果。一是上篩網(wǎng)的篩分效果變差,成品尿素?zé)o法順利篩分到下篩網(wǎng),和大顆粒尿素一起進(jìn)入破碎機(jī),造成破碎機(jī)負(fù)荷增加,最終返回造粒機(jī)的尿素也隨之增加。二是篩分效果變差,大量的尿素?zé)o法被正常篩分,大量尿素顆粒在篩網(wǎng)中積存,最終導(dǎo)致振動篩堵料。除此之外,振動篩受料不均、篩網(wǎng)內(nèi)尿素分布不均、系統(tǒng)負(fù)荷高及篩網(wǎng)黏接等因素,均會導(dǎo)致振動篩堵料[3-4]。
篩網(wǎng)強(qiáng)度不足及運(yùn)行周期過長都會導(dǎo)致篩網(wǎng)破損。公司規(guī)定篩網(wǎng)的運(yùn)行周期不超過3個月。若是上篩網(wǎng)破損,則大顆粒尿素會跟隨成品尿素進(jìn)入成品皮帶,造成產(chǎn)品品質(zhì)下降,故上篩網(wǎng)破損不在本次討論范圍內(nèi)。
若是下篩網(wǎng)破損,成品尿素會隨著小顆粒尿素進(jìn)入造粒及內(nèi)部,直接造成返料比的增高及斗提機(jī)負(fù)荷的加劇。
設(shè)備開停頻繁對輸入軸承上的齒輪反復(fù)產(chǎn)生扭矩力,導(dǎo)致螺栓疲勞斷裂。正常情況下,振動篩只有清洗造粒機(jī)時才開停一次(每個月),但受到振動篩堵料或破損的影響,需要頻繁開停多次。齒輪箱故障會導(dǎo)致振動篩篩分不好,進(jìn)而造成造粒返料比增高。
振動篩A/B都有上篩網(wǎng)和下篩網(wǎng),每層篩網(wǎng)有5塊篩板,其中每塊篩板有72個橡膠洗滌球,故每臺振動篩有720個洗滌球。洗滌球標(biāo)準(zhǔn)直徑為50.00 mm,其作用是清潔篩網(wǎng),防止篩孔被尿素顆粒堵塞。隨機(jī)抽取并測量振動篩A/B中各50個洗滌球的直徑,統(tǒng)計運(yùn)行前后直徑的變化,發(fā)現(xiàn)振動篩B中洗滌球磨損更嚴(yán)重,見圖5。
圖5 橡膠洗滌小球直徑變化情況
打開振動篩上方的觀察孔,檢查振動篩A/B內(nèi)部的尿素分布情況,發(fā)現(xiàn)振動篩A內(nèi)部的尿素分布均勻,但振動篩B內(nèi)部存在尿素顆粒局部堆積的情況。同時結(jié)合振動篩的電流指示,振動篩B電流波動大,說明振動篩B存在堵料,即存在篩網(wǎng)內(nèi)尿素分布不均的情況。為了解釋振動篩B堵料而振動篩A沒有堵料的現(xiàn)象,小組成員拆除振動篩A/B的篩框,發(fā)現(xiàn)振動篩A的篩框有尿素分料板,而振動篩B沒有,見圖6。
圖6 振動篩A/B篩框
由于振動篩B篩框沒有尿素分料板,使得尿素進(jìn)入振動篩后在內(nèi)部入口聚集,造成了堵料。再分析振動篩A/B的電流,振動篩B的電流較振動篩A大,再次證實了該原因?qū)е潞Y網(wǎng)內(nèi)尿素分布不均。
振動篩在正常工況下的運(yùn)行周期約為3個月。在正常工況下達(dá)不到設(shè)計值,則說明篩網(wǎng)的強(qiáng)度不足。其表現(xiàn)為篩網(wǎng)破損,下篩網(wǎng)破損會直接造成成品尿素混入小顆粒尿素,最終返回造粒機(jī)中,并導(dǎo)致斗提機(jī)負(fù)荷和返料比的增加。
正常工況下,振動篩A/B的齒輪箱溫度約為55 ℃左右。異常工況下,振動篩A齒輪箱溫度逐漸上漲至70 ℃。判斷是齒輪箱內(nèi)部出現(xiàn)問題。拆開振動篩A齒輪箱側(cè)蓋,用磁鐵檢查發(fā)現(xiàn)有斷裂螺栓和墊片,并且齒輪箱內(nèi)部的油位過高,導(dǎo)致齒輪箱內(nèi)部溫度高,引起內(nèi)部構(gòu)件磨損。
定期更換新的橡膠洗滌球,減少洗滌球的磨損,并保證在篩網(wǎng)運(yùn)行周期(3個月)內(nèi)洗滌球直徑無明顯變化。在更換橡膠洗滌球之前,盡量維持振動篩低負(fù)荷運(yùn)行,待清洗造粒機(jī)時一并更換。
對振動篩B進(jìn)料口進(jìn)行改造,添加進(jìn)口分料板,使其尿素分布均勻。同樣地,在清洗造粒機(jī)之前,盡量維持振動篩的低負(fù)荷運(yùn)行,待清洗造粒機(jī)時一并更換。
更換篩網(wǎng)供應(yīng)商,保證篩網(wǎng)強(qiáng)度滿足使用要求。同樣地,待清洗造粒機(jī)時一并更換。
修復(fù)內(nèi)部固定螺栓,將其恢復(fù)正常,減少螺栓的磨損及振動篩的停車次數(shù)。振動篩齒輪箱檢修前,加強(qiáng)振動篩的巡檢,當(dāng)振動篩齒輪箱的溫度超過70 ℃時,要及時上報,并接空氣管對其吹掃降溫,防止溫度過高加快齒輪磨損速度。同時要規(guī)范齒輪箱加油標(biāo)準(zhǔn),齒輪箱潤滑油應(yīng)沒過內(nèi)部的油位杠條,加油量不得過多或過少。同樣地,待清洗造粒機(jī)時對其進(jìn)行檢修。
振動篩是造粒系統(tǒng)的重點設(shè)備之一,出現(xiàn)篩分異?,F(xiàn)象之后,會影響造粒系統(tǒng)的返料比。處理不及時,會造成斗提機(jī)發(fā)生事故,最終導(dǎo)致造粒系統(tǒng)的停運(yùn)。不管是橡膠洗滌球清洗力度變小還是振動篩進(jìn)口分料板的缺失都會造成振動篩的負(fù)荷增加,班組成員要及時調(diào)整振動篩負(fù)荷,做好振動篩的保養(yǎng)與維護(hù)工作,維持造粒系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。