陳 鑫,安 然 (上汽大眾汽車有限公司南京分公司,江蘇南京 211100)
隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,涂裝外觀質(zhì)量逐漸變?yōu)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。電泳縮孔問題是汽車涂裝過(guò)程中常見的缺陷,它不僅影響涂裝外觀質(zhì)量,而且還會(huì)降低車身防腐性能,因此該缺陷越來(lái)越受到各車廠涂裝車間的重視。電泳縮孔產(chǎn)生的原因較多,需通過(guò)仔細(xì)排查與分析,才有可能找到問題的根源,從而制定解決方案。
某油漆車間在車身涂裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn),三平面及門檻部位均存在較大較多的縮孔,需要經(jīng)過(guò)重新打磨和面漆噴涂后才可以遮蓋,這不僅嚴(yán)重影響了電泳車身的表面質(zhì)量,而且還降低了生產(chǎn)效率和增加了運(yùn)行成本,如何從根本上解決問題值得深究。
電泳縮孔一般分為污染縮孔和氣泡縮孔兩種。1)污染縮孔。污染縮孔產(chǎn)生的原因可能是由于槽體或通道內(nèi)受到油污等污染,致使車身受到污染;或是車身折邊內(nèi)殘余的油污飛濺,使?jié)衲顟B(tài)下的電泳涂層受到了污染。2)氣泡縮孔。氣泡縮孔產(chǎn)生的原因可能是因?yàn)椴垠w內(nèi)泵體循環(huán)、車身運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的泡沫、溶劑氣泡等未及時(shí)排出,即使進(jìn)入烘房前也未能及時(shí)沖洗完全;或是車身上電過(guò)程過(guò)于激烈,造成氣泡型露底縮孔。因此,找到污染源是解決縮孔缺陷問題的重點(diǎn),從而制定解決措施。
1.1.1 三平面縮孔
根據(jù)縮孔分布的特點(diǎn)分析,由于車身側(cè)面縮孔較少,而三平面存在大量的縮孔,所以槽體內(nèi)受到污染的可能性較小,可能性更高的是槽體未能及時(shí)趕走涂層內(nèi)的氣泡,而造成氣泡縮孔。為了驗(yàn)證這一猜想的正確性,采取分步驗(yàn)證的方法。第一步,采取現(xiàn)場(chǎng)槽液進(jìn)行掛板縮孔實(shí)驗(yàn),掛板上無(wú)縮孔存在,所以可以確定槽內(nèi)無(wú)污染;第二步,進(jìn)行分段實(shí)驗(yàn),逐步縮小污染源的范圍。實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖侵饕?yàn)證污染縮孔與電泳氣泡縮孔的影響程度,為后續(xù)措施的制定指明方向。表1為平面電泳縮孔的驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)。
表1 平面電泳縮孔驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)Table 1 The verification experiments for planar ED craters
由表1可見,在1#實(shí)驗(yàn)中,前蓋在槽體的位置影響了電泳縮孔數(shù)量,即槽體的循環(huán)對(duì)電泳車身三平面的縮孔有較大的影響,車身三平面的電泳縮孔部分為氣泡縮孔;在2#實(shí)驗(yàn)中,電泳烘房?jī)?nèi)循環(huán)風(fēng)的狀態(tài)可以改變縮孔的數(shù)量,結(jié)合3#實(shí)驗(yàn),可以得出,電泳車身三平面的縮孔大部分是由車身本體內(nèi)油污和水的混合物在高溫下沸騰而飛濺至車身表面所致,通過(guò)循環(huán)風(fēng)量的調(diào)整,可以使縮孔情況得到改善,這說(shuō)明電泳車身三平面的縮孔為油污縮孔。
1.1.2 門檻縮孔
門檻縮孔主要分布在門檻的上部和下部,數(shù)量較多。造成門檻縮孔的原因較為簡(jiǎn)單,門檻上部是由于局部特點(diǎn),受到四門的遮擋作用,不能受到槽液的有效沖刷,門檻部位的氣泡未能及時(shí)被趕走,從而造成氣泡縮孔;而門檻的下部則是由于折邊內(nèi)存在不能完全被清洗掉的剩余油污,其經(jīng)過(guò)電泳烘房高溫烘烤后,沸騰飛濺。為了使分析結(jié)論更加準(zhǔn)確可靠,通過(guò)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證和分析,門檻電泳縮孔驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)見表2。實(shí)驗(yàn)結(jié)果,門檻上部縮孔為氣泡縮孔,下部為污染縮孔。
表2 門檻電泳縮孔驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)Table 2 The verification experiments for threshold ED craters
1.2.1 三平面和門檻上部氣泡縮孔的解決
a.電泳槽體循環(huán)的調(diào)整
槽體內(nèi)的氣泡是通過(guò)槽內(nèi)的循環(huán)系統(tǒng)被帶出槽體外的,所以只有改善槽體的循環(huán)狀態(tài),就可以更好地趕走槽內(nèi)的氣泡。電泳槽體的循環(huán)由七臺(tái)循環(huán)泵共同作用,在循環(huán)泵功率不變的情況下,從槽體內(nèi)的循環(huán)的實(shí)施者——噴管和噴嘴入手。
(1) 電泳槽體側(cè)噴管的改造
為了增加驅(qū)趕氣泡的力度,可以通過(guò)有效減小噴嘴與車體的距離來(lái)實(shí)現(xiàn),提高液體對(duì)門檻及三平面的沖刷強(qiáng)度。將電泳主槽側(cè)面噴嘴更改為彎管加文丘里噴嘴形式(圖1和圖2),具體需求:文丘里噴嘴60個(gè),短接頭30個(gè),雙直角彎管30個(gè),扎帶不計(jì)。
圖1 雙直角彎管圖示Figure 1 The diagram of the double right-angle albow pipe
圖2 側(cè)面噴嘴圖示Figure 2 The diagram of the side nozzle
(2) 電泳槽體底部噴嘴改造
為了加強(qiáng)液體對(duì)前蓋的沖刷作用,將底部噴嘴進(jìn)行最大限度的延長(zhǎng),減少噴嘴到前蓋的有效距離,并且將部分噴管的位置由0°變?yōu)?0°或75°。底部噴嘴圖示見圖3。
圖3 底部噴嘴圖示Figure 3 The diagram of the bottom nozzle
通過(guò)側(cè)面及底部噴嘴的調(diào)整,改善了槽體內(nèi)部循環(huán)的狀態(tài),從而加大了槽液循環(huán)對(duì)車身表面氣泡的驅(qū)趕力度。圖4為槽體噴嘴延長(zhǎng)示意圖。
圖4 槽體噴嘴延長(zhǎng)示意圖Figure 4 The nozzle extension diagram of tank
b.上電方式的優(yōu)化
通過(guò)對(duì)產(chǎn)品車上電過(guò)程進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)車體在上電過(guò)程中有間隙存在,以及不同電壓段銜接時(shí)并不是連續(xù)平緩的,而是呈現(xiàn)脈沖狀,這樣則會(huì)在上電的過(guò)程產(chǎn)生大量的氣泡,所以消除電壓脈沖的現(xiàn)象是解決氣泡的關(guān)鍵。通過(guò)對(duì)整流器的上電方式進(jìn)行改變,即后段電壓的初始值為前段電壓的最終值,從而使得車體上電過(guò)程為連續(xù)狀,避免了脈沖現(xiàn)象。圖5為優(yōu)化前電壓曲線,圖6為優(yōu)化后電壓曲線。
圖5 優(yōu)化前電壓曲線Figure 5 Voltage curve before optimization
圖6 優(yōu)化后電壓曲線Figure 6 Voltage curve after optimization
1.2.2 三平面污染縮孔的解決
a.電泳烘房風(fēng)嘴開閉狀態(tài)的調(diào)整
通過(guò)實(shí)驗(yàn),對(duì)電泳烘房?jī)?nèi)風(fēng)嘴進(jìn)行調(diào)整后,發(fā)現(xiàn)其對(duì)電泳縮孔的改善并無(wú)明顯作用,故維持原始狀態(tài),僅把接近烘房導(dǎo)軌的風(fēng)口進(jìn)行封閉,避免風(fēng)嘴將浮灰吹至車身表面。
b.電泳烘房循環(huán)風(fēng)量的調(diào)整
(1) 對(duì)烘房各階段電泳漆膜揮發(fā)量進(jìn)行了模擬實(shí)驗(yàn)(見表3)。
電泳漆膜揮發(fā)量實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表4。
表4 電泳漆膜揮發(fā)量實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 4 The test result of the volatile loss of ED film
(2) 對(duì)電泳烘房的廢氣排放量進(jìn)行了比對(duì)實(shí)驗(yàn)(見表5)。
表5 電泳烘房的廢氣排放量實(shí)驗(yàn)Table 5 The test of the exhaust emission quantity from ED oven
如果現(xiàn)在烘房實(shí)際廢氣排放量和設(shè)計(jì)廢氣排放量一樣,顯然3、4區(qū)揮發(fā)比例最高,但是排放比例與之不匹配,所以廢氣濃度最高。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)得到的數(shù)據(jù),對(duì)電泳烘房的循環(huán)風(fēng)進(jìn)行了調(diào)整(見表6)。通過(guò)循環(huán)風(fēng)量的調(diào)整,總結(jié)得出3區(qū)循環(huán)風(fēng)風(fēng)機(jī)頻率從50 Hz降低到38 Hz,增加3區(qū)新鮮風(fēng)供風(fēng)量、排風(fēng)量和烘房?jī)?nèi)總新鮮風(fēng)供風(fēng)量,對(duì)提高烘房?jī)?nèi)空氣潔凈程度有較大幫助,對(duì)減少縮孔數(shù)量,減小縮孔尺寸以及提高電泳漆膜表面清潔度都有效;同時(shí)烘房總新鮮風(fēng)的過(guò)濾棉需每周更換,這也是避免縮孔產(chǎn)生的基本保證。
表6 電泳烘房循環(huán)風(fēng)調(diào)整跟蹤表Table 6 The list of the adjustment for ED oven recirculation air
c.電泳烘房溫度的調(diào)整
因?yàn)殡娪境赡な窃陔娪竞娣康?區(qū)開始的,所以適當(dāng)降低烘房3區(qū)溫度設(shè)定,使3區(qū)揮發(fā)物濃度降低,既有利于提高該區(qū)域的清潔度,又有利于減少2區(qū)出口位置揮發(fā)物的凝結(jié)。通過(guò)幾輪實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證,在確保烘烤質(zhì)量的情況下,將電泳3區(qū)的烘烤溫度由200 ℃降至185 ℃,對(duì)電泳縮孔的改善也起到了重要作用。
1.2.3 門檻下部污染縮孔的解決
因?yàn)橛臀劭s孔的根本原因就是由于車身折邊內(nèi)的油污與水的混合,在電泳烘房高溫的作用下,飛濺至車身表面所致,而折邊內(nèi)的油污是在車身內(nèi)外板之間,通過(guò)預(yù)處理很難去除干凈,所以嘗試通過(guò)減少油污的儲(chǔ)存空間,從而減少油污的飛濺。
通過(guò)與車身車間協(xié)調(diào),將四門及前蓋在的折邊下邊緣打膠直至溢膠后,發(fā)現(xiàn)前蓋縮孔情況有很大的改善,尤其在門檻部位幾乎無(wú)縮孔產(chǎn)生。但是若將折邊膠水打膠至溢膠狀態(tài)的話,膠水的狀態(tài)將會(huì)呈現(xiàn)出波浪的狀態(tài),且膠水量過(guò)大對(duì)機(jī)器人的要求也會(huì)變得更高,需要擦拭溢出的膠水,所以只能分步進(jìn)行膠水的提升。通過(guò)對(duì)車身折邊膠進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)電泳三平面及門檻縮孔的改善起到了一定的作用。
由于折邊膠的優(yōu)化不能完全地解決門檻縮孔的問題,故針對(duì)門檻位置制作了門檻縮孔擋板(圖7)。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,門檻添加了縮孔擋板之后,門檻縮孔數(shù)量幾乎為零。
圖7 擋板圖示Figure 7 The baffle plate diagram
1.2.4 材料本身的優(yōu)化
通過(guò)增加防縮孔劑及優(yōu)化色漿,已經(jīng)達(dá)到了由材料本身的調(diào)整來(lái)改善縮孔狀態(tài)的目的,目前色漿轉(zhuǎn)化率已達(dá)100 %。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析,制定了有效的控制電泳縮孔的措施,電泳縮孔狀態(tài)被控制在可接受的范圍內(nèi),同時(shí)電泳防腐狀態(tài)及質(zhì)量得到了提升,電泳打磨生產(chǎn)成本得到了降低,操作環(huán)境得以改善。
電泳大縮孔數(shù)量下降至個(gè)位數(shù),門檻縮孔也基本降為零。通過(guò)電泳縮孔狀態(tài)的改善,取消了三平面的電泳重打磨處理,提高了電泳車身的防腐性能,同時(shí)也改善了電泳車身的表面質(zhì)量狀態(tài),為后續(xù)的面漆施工提供了良好的基礎(chǔ)。
電泳縮孔狀態(tài)的改善減少了電泳打磨的工作量,節(jié)約生產(chǎn)節(jié)拍5 s/車,減少了砂紙的使用量,節(jié)約成本2元/臺(tái),一年可為油漆車間降低成本近47萬(wàn)元。
通過(guò)電泳縮孔的改善,保證了電泳車身的防腐性能,提高了電泳車身的表面質(zhì)量狀態(tài),減少了操作人員的工作量且改善了操作環(huán)境,并為油漆車間降低了運(yùn)行成本。電泳縮孔的改善對(duì)實(shí)際問題的認(rèn)知與解決都積累了很多的寶貴經(jīng)驗(yàn),希望可以將此推廣至其他油漆車間,能夠?yàn)榇蠹疑僮邚澛?,提高工作效率,提供?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。