王春雨
大慶油田第九采油廠工藝研究所
加熱爐在油田油氣集輸中扮演著重要角色,無(wú)論是原油外輸、集油摻水還是油井熱洗等,都離不開(kāi)加熱爐。采油九廠各轉(zhuǎn)油站、聯(lián)合站使用的加熱爐主要以真空爐和四合一(加熱、緩沖、沉降、分離四種功能)為主,燃料為處理后的伴生氣或返輸干氣。在使用過(guò)程中,由于日常管理以及設(shè)備自身因素的影響,出現(xiàn)加熱爐熱效率低,耗氣量大的情況,不僅浪費(fèi)能源,而且對(duì)日常生產(chǎn)管理也會(huì)造成影響。
加熱爐的熱效率表示向爐子提供的熱量被有效利用的程度,即被加熱介質(zhì)吸收的有效熱量與燃料燃燒放出的總熱量之比[1]。一般情況下采用反平衡法計(jì)算爐效,即通過(guò)測(cè)定各種燃燒產(chǎn)物熱損失和加熱爐散熱損失來(lái)確定熱效率。
熱效率=100%-排煙熱損失(%)-未完全燃燒損失(%)-散熱損失(%)
排煙熱損失=(3.5×空氣系數(shù)+0.5)×(排煙溫度-環(huán)境溫度)/100
未完全燃燒損失=3.2×空氣系數(shù)×排煙處CO(%)
由此可見(jiàn),影響加熱爐熱效率的主要因素為空氣系數(shù)、排煙溫度、散熱損失。
空氣系數(shù)定義:加熱爐燃燒使用的燃料與空氣混合燃燒時(shí)存在不均勻性,燃料完全燃燒所需實(shí)際空氣量與理論空氣量的比值為空氣系數(shù)[2]。
式中:α為空氣系數(shù);VK為實(shí)際燃燒空氣量,m3;V0為理論燃燒空氣量,m3。
在加熱爐的實(shí)際運(yùn)行中,燃料燃燒受熱面的傳熱過(guò)程非常復(fù)雜。空氣系數(shù)的變化對(duì)加熱爐的排煙熱損失、氣體未完全燃燒熱損失有很大的影響。排煙熱損失與空氣系數(shù)關(guān)系見(jiàn)圖1。如圖1 所示,空氣系數(shù)越大,從加熱爐燃燒器風(fēng)門(mén)進(jìn)入的空氣量越多,多余的空氣帶走大量熱量隨煙氣排放至大氣,排煙熱損失就越大。
圖1 排煙熱損失與空氣系數(shù)關(guān)系曲線Fig.1 Relationship curve between exhaust heat loss and air coefficient
氣體不完全燃燒熱損失與空氣系數(shù)關(guān)系見(jiàn)圖2。當(dāng)空氣系數(shù)在1.2~1.77,燃料燃燒充分,氣體未完全燃燒熱損失近似為0。當(dāng)空氣系數(shù)大于1.77時(shí),未完全燃燒熱損失逐漸增大。主要原因:一方面是空氣系數(shù)增大,進(jìn)入火管內(nèi)的空氣增多,火管溫度下降導(dǎo)致CO 不能完全燃燒;另一方面由于空氣系數(shù)的增大,煙氣在火管內(nèi)的流速加快,燃料在火管內(nèi)未能充分燃燒就被排出,致使未完全燃燒熱損失增大。當(dāng)空氣系數(shù)小于1.2 時(shí),隨著空氣系數(shù)的減少,燃料燃燒所需空氣量不足,燃料無(wú)法充分燃燒造成了未完全燃燒熱損失增加[3]。
圖2 氣體未完全燃燒熱損失與空氣系數(shù)關(guān)系曲線Fig.2 Relationship curve between gas incomplete combustion heat loss and air coefficient
通??諝庀禂?shù)取1.05~1.15,當(dāng)空氣系數(shù)<1.16時(shí),排煙損失隨空氣系數(shù)降低而降低,未完全燃燒熱損失則隨著空氣系數(shù)降低而升高,總體熱效率呈下降的趨勢(shì)。而當(dāng)空氣系數(shù)>1.16 時(shí),空氣系數(shù)增加會(huì)使熱效率降低[4]。
采油九廠2021 年第四季度對(duì)全廠9 個(gè)作業(yè)區(qū)共93 臺(tái)加熱爐進(jìn)行了爐效測(cè)試,共有18 臺(tái)加熱爐爐效不合格,包括9 臺(tái)四合一、9 臺(tái)真空爐。根據(jù)便攜式爐效測(cè)試儀測(cè)出的相關(guān)參數(shù),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況,爐效不合格的加熱爐有以下5 種情況:
(1)火管表面結(jié)垢嚴(yán)重未及時(shí)清理造成的熱效率過(guò)低。以A 轉(zhuǎn)油站2#四合一為例,該四合一使用年限超過(guò)10 年,雖然每年進(jìn)行清淤,但是從未進(jìn)行過(guò)除垢作業(yè),爐效測(cè)試數(shù)據(jù)中煙氣里的CO 含量為0,空氣系數(shù)也在1.05~1.15 間的合理范圍內(nèi),而排煙溫度超過(guò)300 ℃。由于四合一火管直接與被加熱介質(zhì)接觸,被加熱介質(zhì)為油井采出液,其中含原油、地層水、雜質(zhì)等,地層水的礦化度較高,在煙火管的高溫作用下,Ca2+、Mg2+等易在火管表面析出結(jié)垢;同時(shí)采出液中的其他雜質(zhì)也易沉積、粘附在火管表面,火管表面結(jié)垢后導(dǎo)熱系數(shù)降至原來(lái)鋼材導(dǎo)熱系數(shù)的1/10~1/100,熱量不能及時(shí)傳遞給爐內(nèi)介質(zhì),造成熱效率急劇降低,還可能造成火管局部溫度過(guò)高,出現(xiàn)鼓包,造成安全隱患。結(jié)合該四合一實(shí)際運(yùn)行情況可以判斷,此臺(tái)四合一由于長(zhǎng)時(shí)間加熱含水油,火管表面結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致熱傳導(dǎo)效率低,大量熱量隨煙氣排出,排煙溫度升高,加熱爐效率低[5]。
(2)燃料氣未能充分燃燒造成熱效率降低。以B 轉(zhuǎn)油站1#四合一為例,由于此臺(tái)四合一煙火管2020 年剛剛更換過(guò),不存在結(jié)垢嚴(yán)重的情況,但是爐效測(cè)試數(shù)據(jù)中空氣系數(shù)過(guò)低,僅為0.98,同時(shí)煙氣中CO 含量很高,未完全燃燒熱損失達(dá)到了3.4%。此種情況說(shuō)明燃燒器風(fēng)門(mén)開(kāi)度過(guò)小,空氣量明顯不足,燃料氣未能充分燃燒,未完全燃燒熱損失過(guò)大,造成加熱爐熱效率低。
(3)加熱爐附件密封問(wèn)題造成的熱效率降低。以C 轉(zhuǎn)油站1#真空爐為例,爐效測(cè)試數(shù)據(jù)中,空氣系數(shù)為1.1,排煙溫度173 ℃,煙氣中CO 含量為0,說(shuō)明燃燒器風(fēng)門(mén)開(kāi)度合理,燃料氣與空氣的配比沒(méi)有問(wèn)題,也不存在大量的熱量隨煙氣排出的情況。真空加熱爐的加熱原理為:燃料氣通過(guò)燃燒器燃燒產(chǎn)生的熱量傳遞給爐腔內(nèi)的熱媒水,水在負(fù)壓狀態(tài)下被加熱后產(chǎn)生大量高溫蒸汽,高溫蒸汽將熱量傳遞給盤(pán)管中的被加熱介質(zhì),介質(zhì)吸收熱量后,高溫蒸汽冷凝,形成“蒸發(fā)—冷凝—再蒸發(fā)—再冷凝”的相變換熱方式,大大增加了換熱效率[6]。結(jié)合真空爐的特點(diǎn),對(duì)該加熱爐實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)該加熱爐防爆門(mén)處腐蝕嚴(yán)重,造成防爆門(mén)密封不嚴(yán),火管內(nèi)部分高溫?zé)煔鈺?huì)從防爆門(mén)邊緣處排出,從而帶出部分熱量,散熱損失增大,致使?fàn)t效降低[7]。
(4)被加熱介質(zhì)盤(pán)管內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重造成熱效率降低。以C 轉(zhuǎn)油站2#真空爐為例,該真空爐爐效測(cè)試數(shù)據(jù)中空氣系數(shù)為1.08,煙氣中CO 含量為0,而排煙溫度卻超過(guò)了300 ℃;不僅如此,該加熱爐為摻水爐,被加熱介質(zhì)為水,易結(jié)垢,且進(jìn)出口壓差達(dá)到了0.2 MPa。結(jié)合該加熱爐5 年內(nèi)未進(jìn)行過(guò)酸洗的實(shí)際情況,可以判定被加熱介質(zhì)盤(pán)管內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,雖然燃料氣充分燃燒,但由于盤(pán)管內(nèi)結(jié)垢導(dǎo)致介質(zhì)吸收的有效熱量過(guò)低,大量熱量隨煙氣排出,排煙溫度過(guò)高,加熱爐熱效率降低[8]。
(5)加熱爐熱負(fù)荷率不合格。一般情況下,加熱爐負(fù)荷率的允許操作上限為110%~120%。研究結(jié)果表明:隨著熱負(fù)荷的降低,燃料供給量隨之下降,火管內(nèi)火焰的充滿度降低,輻射效果變差。此外,降低負(fù)荷后爐壁的散熱量相對(duì)增大,散熱損失增加,進(jìn)而導(dǎo)致熱效率下降。若將負(fù)荷提高到設(shè)計(jì)負(fù)荷以上,則需增強(qiáng)火管內(nèi)的輻射強(qiáng)度,提高火管溫度,進(jìn)而引起排煙溫度升高,同樣會(huì)導(dǎo)致?tīng)t效下降[9]。這種因負(fù)荷率引起的爐效不合格分為兩種類型:第一種類型為熱負(fù)荷過(guò)大引起的熱效率降低。如某轉(zhuǎn)油站1#四合一,該轉(zhuǎn)油站建站初期,運(yùn)行1臺(tái)四合一,后期因產(chǎn)能建設(shè)有新井加入,導(dǎo)致站內(nèi)來(lái)液量增大,但日常運(yùn)行中仍啟用1 臺(tái)四合一,觀察燒火間內(nèi)熱負(fù)荷表發(fā)現(xiàn),由于處理量增大致使四合一加熱爐熱負(fù)荷率超過(guò)了120%,爐效測(cè)試數(shù)據(jù)中排煙溫度更是超過(guò)350 ℃,排煙溫度過(guò)高,產(chǎn)生了過(guò)大的排煙熱損失,加熱爐效率下降。另一種類型正好相反,為熱負(fù)荷過(guò)小引起的熱效率降低。這種類型的加熱爐涉及3 臺(tái)四合一,共同特點(diǎn)為都是負(fù)壓通風(fēng)式加熱爐,在計(jì)算爐效時(shí)發(fā)現(xiàn)3 臺(tái)四合一的熱負(fù)荷率值都低于30%。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,了解到3 臺(tái)四合一燃燒器都已使用10 年以上,燃燒器效率低下,出力不足,四合一溫度不上去,被加熱介質(zhì)進(jìn)出口溫差小,所以熱負(fù)荷率過(guò)低,導(dǎo)致加熱爐效率過(guò)低。
針對(duì)以上5 種影響加熱爐熱效率因素,采取不同的方法措施,取得了明顯的效果。
(1)對(duì)于四合一火管結(jié)垢影響熱效率的情況,生產(chǎn)運(yùn)行中采取的方法為物理除垢。主要利用高壓水力射流清洗技術(shù),該技術(shù)原理是以水為介質(zhì),通過(guò)高壓水泵將一定流量的水提高到某一特定高壓,使它獲得巨大的能量后,經(jīng)管道傳送到噴嘴,由噴嘴把高壓、低流速的水轉(zhuǎn)化成一種高流速及高能量密度的水力射流,正向或切向沖擊被清洗表面,從而將火管外壁的結(jié)垢打掉。經(jīng)過(guò)除垢作業(yè)后,四合一平均熱效率由原來(lái)的78%提高到83%,效果明顯。
(2)對(duì)于火管結(jié)垢不嚴(yán)重或者基本沒(méi)有結(jié)垢的四合一,僅僅因?yàn)槿紵黠L(fēng)門(mén)開(kāi)度不當(dāng)造成未完全燃燒熱損失過(guò)大的情況,可以結(jié)合便攜式爐效測(cè)試儀,觀察測(cè)得的參數(shù),實(shí)時(shí)調(diào)整風(fēng)門(mén)開(kāi)度,直至空氣系數(shù)穩(wěn)定在1.05~1.15 之間、煙氣中CO 含量歸零以及排煙溫度不超過(guò)加熱爐額定熱功率對(duì)應(yīng)的排煙溫度限定值,此時(shí)風(fēng)門(mén)開(kāi)度為最佳狀態(tài),經(jīng)過(guò)調(diào)整后,可有效提高熱效率,加熱爐平均熱效率由原來(lái)的80%提高到83%。
(3)對(duì)于真空爐防爆門(mén)等附件腐蝕、密封不嚴(yán),致使部分高溫?zé)煔庖绯?,造成散熱損失增大的情況,可以考慮更換、維修相應(yīng)的附件,解決散熱損失過(guò)大的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)加熱爐防爆門(mén)進(jìn)行重新防腐、維修后,解決了防爆門(mén)處密封不嚴(yán)的問(wèn)題,大大降低了散熱損失,此類情況處理后的平均熱效率由原來(lái)的79%提高到84%,效果顯著。
(4)針對(duì)真空爐盤(pán)管內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重的情況,一般采用酸洗的方法進(jìn)行除垢,目前應(yīng)用最多的是泵車(chē)酸洗技術(shù),主要是將酸洗液通過(guò)管線與被加熱介質(zhì)進(jìn)出口處的預(yù)留頭相連,配合潛水泵及盛放酸洗液的容器,將盤(pán)管內(nèi)壁的積垢清洗并帶出到容器內(nèi),容器內(nèi)的酸洗液經(jīng)過(guò)濾后循環(huán)利用,直至將盤(pán)管清洗干凈。酸洗過(guò)程中需要對(duì)酸洗液進(jìn)行跟蹤化驗(yàn),判斷酸洗效果,控制酸洗時(shí)間。酸洗結(jié)束后,需要用清水進(jìn)行沖洗,消除殘留酸洗液,避免酸腐蝕[10]。經(jīng)過(guò)酸洗處理后的加熱爐被加熱介質(zhì)進(jìn)出口壓差下降明顯,平均熱效率由原來(lái)的72%提高到76%,效果較為理想。
(5)針對(duì)熱負(fù)荷率過(guò)大或過(guò)小引起加熱爐效率降低的問(wèn)題,解決方法一般分為兩種。對(duì)于加熱爐超過(guò)額定熱負(fù)荷100%以上的情況,采用優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行的方法,在保證正常的生產(chǎn)運(yùn)行需求前提下,適當(dāng)降低出口溫度,減小被加熱介質(zhì)進(jìn)出口溫差,降低熱負(fù)荷率或通過(guò)啟用兩臺(tái)設(shè)備分擔(dān)處理液量,減小單臺(tái)設(shè)備的處理量,從而降低熱負(fù)荷率。優(yōu)化后,單臺(tái)四合一熱負(fù)荷率可以降至80%左右,爐效由原來(lái)的75%提高到82%。
對(duì)于加熱爐熱負(fù)荷過(guò)低導(dǎo)致?tīng)t效降低的情況,直接更換多功能一體化燃燒器并配套爐況優(yōu)化功能模塊,改善燃燒器出力情況,提高爐效。爐況優(yōu)化功能包括:①實(shí)時(shí)檢測(cè)排煙溫度、氧含量、進(jìn)風(fēng)溫度(環(huán)境溫度)、爐膛壓力、燃料流量等工況參數(shù);②實(shí)時(shí)在線計(jì)算加熱爐運(yùn)行負(fù)荷;③實(shí)時(shí)在線計(jì)算加熱爐運(yùn)行效率(反平衡);④煙氣氧含量與風(fēng)微調(diào)器實(shí)時(shí)聯(lián)鎖調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)燃燒器進(jìn)風(fēng)量的精細(xì)化調(diào)節(jié),使煙氣氧含量控制在合理范圍內(nèi);⑤爐膛負(fù)壓與煙道擋板聯(lián)鎖調(diào)節(jié),根據(jù)檢測(cè)到的爐膛壓力(抽力)聯(lián)鎖煙道擋板,減少煙氣流速,增加煙氣換熱時(shí)間,提高加熱爐效率。
爐況優(yōu)化模塊(圖3)的主要技術(shù):燃燒器風(fēng)微調(diào)系統(tǒng)、煙道擋板自動(dòng)調(diào)節(jié)。
圖3 爐況優(yōu)化模塊設(shè)備安裝示意圖Fig.3 Schematic diagram of equipment installation of furnace condition optimization modulet
燃燒器風(fēng)微調(diào)系統(tǒng):燃燒器一般都設(shè)有主空燃比調(diào)節(jié)系統(tǒng),主空燃比控制配比參數(shù)一般在燃燒器調(diào)試完成時(shí)設(shè)定1 次,燃燒器在以后的正常運(yùn)行時(shí)期通常該配比參數(shù)不再改變。當(dāng)加熱爐一些外在環(huán)境如燃?xì)饨M分、燃?xì)鈮毫Α⑼饨顼L(fēng)力改變或加熱爐結(jié)垢煙囪堵塞時(shí),原來(lái)預(yù)設(shè)的主空燃比調(diào)節(jié)效果會(huì)大大降低。風(fēng)微調(diào)系統(tǒng)是在燃燒器主進(jìn)風(fēng)的基礎(chǔ)上增加的微調(diào)進(jìn)風(fēng)的功能,通過(guò)煙氣中氧含量與微調(diào)風(fēng)的實(shí)時(shí)聯(lián)鎖調(diào)節(jié),可實(shí)現(xiàn)燃燒器的精細(xì)化配風(fēng),可彌補(bǔ)主空燃比控制精度的不足,可實(shí)現(xiàn)把煙氣中氧含量控制在合理范圍內(nèi)。
煙道擋板自動(dòng)調(diào)節(jié):自然通風(fēng)式加熱爐(負(fù)壓爐)煙囪處都設(shè)有手動(dòng)的煙道擋板,手動(dòng)的煙道擋板在實(shí)際使用中非常不方便操作,大多數(shù)都是固定在一個(gè)位置不動(dòng),沒(méi)有起到調(diào)節(jié)的作用,即使靠經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié)也沒(méi)有有效的調(diào)節(jié)依據(jù)。設(shè)計(jì)煙道擋板執(zhí)行器,通過(guò)實(shí)時(shí)的爐膛抽力與煙道擋板執(zhí)行器聯(lián)鎖調(diào)節(jié),可有效控制爐膛抽力在一個(gè)合理的范圍內(nèi),煙道擋板自動(dòng)調(diào)節(jié)功能可增加煙氣換熱時(shí)間,減少煙氣熱損失,提高加熱爐效率。將低效、老化的燃燒器更換為帶有爐況優(yōu)化功能的新燃燒器后,加熱爐熱效率得到大幅度提升,3 臺(tái)四合一平均熱效率由原來(lái)的76%提高到84%。
對(duì)以上5 種爐效不合格的情況,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際采取不同的提高爐效的方法措施,改進(jìn)后所有爐效不合格加熱爐的平均熱效率提高4.6%,預(yù)計(jì)全年累計(jì)節(jié)氣13.3×104m3,節(jié)約天然氣費(fèi)用21.8 萬(wàn)元。
使用便攜式爐效測(cè)試儀定期對(duì)爐效進(jìn)行測(cè)試,及時(shí)掌握爐效測(cè)試相關(guān)參數(shù),通過(guò)對(duì)比、分析不同的測(cè)試數(shù)據(jù),再結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)加熱爐實(shí)際運(yùn)行情況(如加熱爐類型、5 年內(nèi)是否采取過(guò)除垢和酸洗等措施、加熱爐附件是否完好、進(jìn)出口壓差是否過(guò)大、燃燒器是否正常使用等因素),確定影響爐效的具體因素,針對(duì)不同問(wèn)題,采用不同方法,將調(diào)整加熱爐風(fēng)門(mén)開(kāi)度、四合一進(jìn)行除垢作業(yè)、真空爐進(jìn)行酸洗作業(yè)、維修加熱爐附件等管理措施與更換更為高效的全自動(dòng)燃燒器等技術(shù)措施相結(jié)合,以提高爐效,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。