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綜放工作面端面破碎頂板控制技術(shù)應(yīng)用

2023-01-18 07:39:58
西部探礦工程 2022年11期
關(guān)鍵詞:煤壁端面斷層

許 起

(長春興煤業(yè)有限公司,山西 大同 037101)

綜放工作面在回采過程中受回采應(yīng)力、構(gòu)造應(yīng)力等多重應(yīng)力作用,導(dǎo)致端面頂板出現(xiàn)破碎、裂隙自己煤壁大面積片幫現(xiàn)象,而綜采工作面主要采用液壓支架進(jìn)行頂板控制維護(hù),當(dāng)頂板出現(xiàn)裂隙松動圈時(shí),液壓支架對裂隙頂板支護(hù)很容易造成頂板二次破壞作用,導(dǎo)致頂板破碎加劇、頂板冒漏等,液壓支架在破碎、冒漏區(qū)頂板支護(hù)使支架易出現(xiàn)倒架、陷架現(xiàn)象;本文以長春興煤礦601工作面為研究對象,對工作面過斷層期間端面破碎煤頂提出了合理有效的聯(lián)合控制技術(shù),力求保證綜放工作面安全快速回采。

1 概述

1.1 工作面簡介

長春興煤業(yè)有限公司601工作面位于井田南盤區(qū),工作面設(shè)計(jì)走向長度為1680m,傾向長度為230m,工作面回采煤層為22#層平均厚度為9.5m,平均傾角為2°,601工作面采用綜合機(jī)械化放頂煤回采工藝。

工作面回采至450m處位于工作面14#~48#支架前方煤壁揭露一條F5斷層,斷層落差為1.9m,傾角為45°,斷層對工作面回采影響較大,當(dāng)工作面揭露斷層后受斷層應(yīng)力影響,工作面頂板出現(xiàn)破碎、斷裂現(xiàn)象,且伴隨著煤壁片幫現(xiàn)象,煤壁最大片幫長度為6.7m,片幫深度達(dá)2.4m,嚴(yán)重威脅著工作面安全回采。

1.2 頂板破碎機(jī)理

通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),601工作面出現(xiàn)端面破碎、煤壁片幫現(xiàn)象,主要由以下幾方面原因:

(1)頂煤穩(wěn)定性差:601工作面回采煤層為22#層,煤層厚度為9.5m,工作面采用放頂煤回采工藝,預(yù)留頂煤厚度為6.0m,頂煤結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,煤層穩(wěn)定性差,工作面回采后頂煤與直接頂之間出現(xiàn)離層現(xiàn)象,工作面回采后頂煤承載能力降低,頂煤承載梁結(jié)構(gòu)遭到破壞,導(dǎo)致頂煤破碎現(xiàn)象。

(2)地質(zhì)構(gòu)造影響:601工作面受F5斷層影響,破壞了工作面煤巖體連續(xù)穩(wěn)定性,在斷層帶附近煤巖體出現(xiàn)裂隙發(fā)育現(xiàn)象,構(gòu)造應(yīng)力在斷層裂隙帶出現(xiàn)卸壓現(xiàn)象,卸壓過程中對煤巖體產(chǎn)生張拉作用,造成煤巖體出現(xiàn)破碎現(xiàn)象。

(3)煤壁穩(wěn)定性差:由于受斷層影響,煤壁出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象,導(dǎo)致煤壁垮落,從而降低了煤壁對頂板支撐強(qiáng)度,導(dǎo)致端面頂板出現(xiàn)斷裂,甚至出現(xiàn)超前破碎現(xiàn)象。

2 破碎頂板聯(lián)合控制技術(shù)

2.1 圍巖注漿加固

為了提高斷層帶處煤壁及頂煤整體穩(wěn)定性,決定在斷層處對圍巖進(jìn)行注漿加固,在注漿前通過對端面破碎頂板進(jìn)行施工窺視孔,對頂板圍巖進(jìn)行觀察,窺視孔深度為10m,直徑為30mm,通過窺視發(fā)現(xiàn),在頂板往上0~2.0m范圍內(nèi)煤體嚴(yán)重破碎,巖體單軸抗壓強(qiáng)度不足10MPa,所以重點(diǎn)對該區(qū)域進(jìn)行注漿加固。具體注漿施工如下:

(1)注漿鉆孔布置:工作面揭露斷層后及時(shí)對機(jī)道處煤矸進(jìn)行清理,并將支架移至煤壁處,并打開護(hù)幫板,然后在工作面片幫煤壁施工一排注漿鉆孔,鉆孔距頂板間距為1.5m,鉆孔間距為3.0m,共計(jì)布置15個(gè)注漿鉆孔,鉆孔以45°上山角布置。

(2)注漿埋管:注漿鉆孔施工完后及時(shí)對鉆孔內(nèi)煤屑清理干凈,然后對鉆孔內(nèi)埋入注漿管,注漿管長度為5.0m,直徑為20mm,注漿管為無縫鋼管,鋼管底端焊制直徑為8mm注漿射孔。

(3)封孔:由于鉆孔為仰斜鉆孔,為了提高注漿效果,注漿管安裝完后對孔口處進(jìn)行封孔處理,采用膨脹水泥與紗布聯(lián)合封孔,封孔深度為0.5m,封孔2h后待膨脹水泥完全凝固后方可注漿。

(4)注漿施工:注漿液采用馬麗散與催化劑混合液,采用專用風(fēng)動注漿泵進(jìn)行注漿施工,注漿壓力為2.5MPa,單孔注入馬麗散漿液量為40kg,注漿3h后工作面方可繼續(xù)回采。

2.2 撞楔超前支護(hù)

為了實(shí)現(xiàn)工作面前方2~5m范圍內(nèi)煤體超前支護(hù)作用,決定對斷層處煤壁頂板施工一排撞楔超前支護(hù)。

(1)為了提高超前支護(hù)韌性,決定采用玻璃鋼錨桿作為支護(hù)體,玻璃鋼錨桿長度為3.5m,直徑為30mm。

(2)首先采用手持式鉆機(jī)在煤壁頂板施工一排支護(hù)鉆孔,鉆孔深度為3.2m,直徑為32mm,鉆孔間距為1.6m,為了防止超前支護(hù)越限現(xiàn)象,支護(hù)鉆孔以3°仰角布置,如圖1所示。

圖1 601工作面端面破碎頂板聯(lián)合支護(hù)平面示意圖(單位:mm)

(3)超前支護(hù)孔施工完后對鉆孔內(nèi)塞入兩支錨固劑,然后對玻璃鋼錨桿進(jìn)行錨注,錨注后保證錨桿錨固合格且錨桿外露長度控制在0.15~0.20m。

(4)同一排撞楔超前支護(hù)施工完后,工作面方可回采,在回采過程中將液壓支架頂梁與支護(hù)體緊密接觸,當(dāng)工作面往前推進(jìn)3.0m后施工第二排超前支護(hù),依次類推直至工作面完全過斷層破碎區(qū)。

3 圍巖控制效果分析

(1)601工作面破碎頂板采取注漿加固后,分別對注漿區(qū)巖體以及非注漿區(qū)巖體采樣并進(jìn)行單軸抗壓試驗(yàn)對比分析發(fā)現(xiàn),注漿前斷層帶處巖體平均單軸抗壓強(qiáng)度不足10MPa,注漿后巖體平均單軸抗壓強(qiáng)度為37.9MPa,巖體抗壓強(qiáng)度提高了3倍,注漿后有效提高了斷層區(qū)圍巖整體穩(wěn)定強(qiáng)度,控制頂板斷裂、垮落現(xiàn)象。

(2)通過對601工作面施工撞楔超前支護(hù)后,密集支護(hù)體形成組合梁結(jié)構(gòu),對工作面前方破碎煤巖體實(shí)現(xiàn)超前支護(hù)作用,有效控制了工作面煤體受構(gòu)造應(yīng)力影響出現(xiàn)超前破碎現(xiàn)象。

(3)截止2020年8月601工作面已回采至520m處,通過對過斷層期間頂板、煤壁采取聯(lián)合支護(hù)技術(shù)后,工作面在后期回采過程中通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),采取聯(lián)合控制技術(shù)后,在后期回采過程中未發(fā)生頂板冒漏事故,煤壁片幫現(xiàn)象得到了有效改善,片幫距降低至0.6m。

4 結(jié)束語

煤壁片幫、端面破碎嚴(yán)重威脅著安全回采,采取合理有效的控制技術(shù)對工作面安全高效回采具有重要意義;長春興煤礦根據(jù)601工作面端面破碎機(jī)理,采取注漿加固以及超前支護(hù)聯(lián)合控制措施,實(shí)現(xiàn)了有效控制斷層應(yīng)力區(qū)圍巖的目的,防止了因構(gòu)造應(yīng)力影響出現(xiàn)頂板事故,取得了顯著應(yīng)用成效。

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