王金坤,張振海,宋 健,孫 波,趙東輝
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽 馬鞍山 243000)
優(yōu)質(zhì)碳素鋼按C含量不同可分為低碳鋼、中碳鋼和高碳鋼,其中高碳鋼由于鋼中碳含量高(含碳量≥0.60%),具有液相和固相間的溫度區(qū)間較大、糊狀區(qū)寬的特點[1-2]。馬鋼長材事業(yè)部六機(jī)六流方坯連鑄機(jī)生產(chǎn)高碳鋼過程中,在現(xiàn)有中包過熱度和拉速條件下,方坯鑄坯中心C偏析控制存在一定波動,且在后工序生產(chǎn)線的加熱、軋制過程中難以消除,對優(yōu)質(zhì)碳素鋼熱軋盤條的力學(xué)性能和網(wǎng)碳產(chǎn)生不利影響。隨著客戶升級及對高碳鋼產(chǎn)品質(zhì)量要求提升,在用戶使用過程中,拉拔后期易產(chǎn)生杯錐狀斷口。
高碳鋼工業(yè)線材要求所含的有害元素P和S等非金屬元素較少,塑性及韌性較高,可以通過熱處理強化,多用于較重要的零件,是極為廣泛應(yīng)用的一種機(jī)械制造用鋼[3-5]。為了提升高碳鋼質(zhì)量,解決鑄坯中心C偏析和鑄坯中心疏松等問題,方坯連鑄生產(chǎn)過程輕壓下技術(shù)及中心C偏析對工業(yè)線材遺傳性研究等成為高碳鋼領(lǐng)域研究課題[6-8]。
馬鋼高碳鋼工業(yè)線材產(chǎn)品在客戶試用過程中,當(dāng)成品規(guī)格6.5 mm拉絲到2.2 mm時,能滿足客戶使用要求,當(dāng)采用大水箱拉拔工藝,拉絲到2.0 mm以下時,出現(xiàn)不規(guī)則杯錐狀斷裂問題,影響客戶的正常使用。經(jīng)過分析,導(dǎo)致杯錐狀斷裂可能的原因主要是鑄坯中心C偏析過高,熱軋加熱過程鑄坯中心C得不到充分?jǐn)U散導(dǎo)致。本文通過對中包過熱度和連鑄拉速等工藝控制進(jìn)行優(yōu)化,降低鑄坯中心C偏析指標(biāo),提升高碳鋼鑄坯質(zhì)量,解決用戶拉絲過程中杯錐狀斷裂問題,提升高碳鋼工業(yè)線材產(chǎn)品競爭力。
為提升優(yōu)質(zhì)碳素鋼鑄坯質(zhì)量,控制高碳鋼(含碳量≥0.60%)方坯鑄坯低倍、中心C偏析和軋制成品工業(yè)線材性能,以高碳鋼60#工業(yè)化生產(chǎn)為研究對象,對連鑄工藝進(jìn)行優(yōu)化,設(shè)計成分、工藝和生產(chǎn)路徑,開展工業(yè)化生產(chǎn)試驗。
根據(jù)高碳鋼成分設(shè)計要求進(jìn)行煉鋼、精煉和連鑄生產(chǎn),對連續(xù)生產(chǎn)的3爐60#鋼開展試驗探究,成分設(shè)計及實際生產(chǎn)控制情況見表1。
表1 成分設(shè)計及實際控制 單位:%
根據(jù)高碳鋼生產(chǎn)過程設(shè)計拉速、過熱度試驗方案,按試驗方案設(shè)計進(jìn)行高碳鋼(60#)生產(chǎn),具體方案見表2。
表2 連鑄工藝設(shè)計
高碳鋼(60#)方坯鑄坯生產(chǎn)工藝流程:鐵水預(yù)處理→轉(zhuǎn)爐→氬站→LF精煉→方坯連鑄機(jī)→鑄坯。
根據(jù)試驗設(shè)計要求,對生產(chǎn)的高碳鋼鑄坯進(jìn)行低倍和中心C偏析測試,軋制成工業(yè)線材產(chǎn)品后對力學(xué)性能、中心偏析、索氏體化率和夾雜物控制等情況進(jìn)行跟蹤,驗證連鑄工藝優(yōu)化對高碳鋼性能影響。
高碳鋼60#鑄坯低倍檢測結(jié)果顯示,拉速2.1 m/min和2.3 m/min時相對較好,中心疏松、中心偏析和角部裂紋均為1級,縮孔、非金屬夾雜和中心夾渣等情況控制良好,當(dāng)拉速提升至2.5 m/min時角部裂紋為1.5級,鑄坯中心疏松、中心偏析和縮孔等性能指標(biāo)控制良好,結(jié)果如表3。對酸洗后的鑄坯進(jìn)行拍照,其中方案2、方案5和方案8的橫向低倍照片和縱向低倍照片如表4所示。
表3 低倍檢測結(jié)果
表4 鑄坯低倍照片
橫向鑄坯中心C碳偏析采用9點取樣法,使用規(guī)格為Φ6 mm的整體硬質(zhì)合金鉆頭鉆取屑樣,采用LECO CS8444碳硫儀檢驗碳含量,橫向鑄坯中心C偏析取樣點如圖1所示。
圖1 橫向碳偏析取樣方案
高碳鋼60#鑄坯中心C偏析檢測結(jié)果顯示,拉速2.1 m/min,中包澆注過程過熱度35 ℃時,鑄坯中心C偏析結(jié)果為1.11,中包澆注過程過熱度30 ℃時,鑄坯中心C偏析結(jié)果為1.10,當(dāng)中包過熱度25℃時,中心C偏析結(jié)果為1.07,隨著溫度的降低,在2.1 m/min拉速條件下鑄坯中心C偏析性能改善明顯;拉速2.3 m/min和2.5 m/min時,鑄坯中心C偏析均≤1.08,滿足質(zhì)量計劃要求。根據(jù)鑄坯中心C偏析結(jié)果分析,拉速在2.3~2.5 m/min范圍時,隨著拉速的提升鑄坯中心C偏析有下降趨勢,相同拉速情況下,中包澆注過程過熱度25~35 ℃范圍,隨著溫度降低,鑄坯中心C偏析下降明顯。
表5 偏析檢驗結(jié)果
采用試驗方案1~方案9生產(chǎn)的高碳鋼60#鑄坯,經(jīng)加熱爐、熱軋和控冷等工序后生產(chǎn)的工業(yè)線材成品,抗拉強度、斷面收縮率和伸長率等力學(xué)性能滿足設(shè)計要求,具體控制情況如表6所示。
表6 力學(xué)性能
采用試驗方案1~方案9生產(chǎn)的高碳鋼60#鑄坯,經(jīng)軋制后生產(chǎn)的60#高碳鋼盤條中心存在輕微的黑點,熱軋盤條中心偏析綜合評級的最大值均為1.0,滿足質(zhì)量計劃≤3.0級要求;6.5 mm規(guī)格的60#鋼盤條的金相組織主要為索氏體組織,根據(jù)YB/T169標(biāo)準(zhǔn),檢測結(jié)果2.5級為80%索氏體化率,試驗方案1~方案9生產(chǎn)熱軋盤條索氏體化率測試結(jié)果均≥80%,滿足質(zhì)量計劃要求。熱軋盤條中心偏析和索氏體化率測試結(jié)果如表7所示。
表7 中心偏析及索氏體化率檢測結(jié)果
圖2 熱軋盤條中心偏析測試結(jié)果
采用試驗方案2和方案5生產(chǎn)的高碳鋼60#鑄坯,生產(chǎn)的60#高碳鋼盤條進(jìn)行金相測試,結(jié)果顯示,方案3金相組織主要為索氏體組織,存在對工業(yè)線材拉絲影響的馬氏體組織,方案6索氏體組織相對控制較好,僅存在少量馬氏體組織。
圖3 中心偏析圖
采用試驗方案生產(chǎn)的3爐高碳鋼鑄坯,經(jīng)軋制后生產(chǎn)的工業(yè)線材進(jìn)行非金屬夾雜測試,結(jié)果顯示,非金屬夾雜物最大等級為1.0,標(biāo)準(zhǔn)要求≤1.5級,非金屬夾雜控制較好,滿足質(zhì)量計劃要求,具體夾雜物檢驗結(jié)果如表8所示。
表8 非金屬夾雜測試結(jié)果
采用優(yōu)化后的連鑄工藝進(jìn)行高碳鋼60#生產(chǎn),中包過熱度控制均值28 ℃,拉速2.3 m/min,經(jīng)三個月的用戶使用跟蹤,最終用戶拉絲規(guī)格在2.0 mm以上時,杯錐狀斷裂比例降低50%,滿足規(guī)格2.0 mm拉絲生產(chǎn)要求,產(chǎn)品質(zhì)量得到明顯提升。
(1)高碳鋼60#鑄坯低倍檢測結(jié)果顯示,拉速2.1 m/min和2.3 m/min時相對較好,中心疏松、中心偏析和角部裂紋均為1級,縮孔、非金屬夾雜和中心夾渣等情況控制良好,當(dāng)拉速提升至2.5 m/min時角部裂紋為1.5級,在現(xiàn)有工藝和裝備條件下,隨著拉速提升角部裂紋指標(biāo)有惡化趨勢;
(2)當(dāng)拉速2.1 m/min,中包澆注過程過熱度35 ℃時,鑄坯中心C偏析結(jié)果為1.11,中包澆注過程過熱度30 ℃時,鑄坯中心C偏析結(jié)果為1.10,當(dāng)中包過熱度25 ℃時,中心C偏析結(jié)果為1.07;拉速2.3 m/min和2.5 m/min時,鑄坯中心C偏析均≤1.08,拉速提升有利于鑄坯中心C偏析質(zhì)量改善;
(3)綜上對高碳鋼鑄坯低倍和中心C偏析測試及熱軋盤條力學(xué)性能、中心偏析、索氏體化率、組織和非金屬夾雜測試結(jié)果分析,選用2.3 m/min拉速和過熱度≤30 ℃生產(chǎn)工藝,最終軋制的工業(yè)線材質(zhì)量較好,連續(xù)三個月跟蹤高碳鋼用戶拉絲情況,杯錐狀斷裂比例下降50%以上,經(jīng)連鑄工藝優(yōu)化后生產(chǎn)的高碳鋼60#產(chǎn)品滿足質(zhì)量計劃和用戶使用要求。