馮長(zhǎng)寧,張?jiān)婄?,李海?qiáng),徐天元
(1.內(nèi)蒙古國(guó)華呼倫貝爾發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021025;2.國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽(yáng) 110006)
針對(duì)4個(gè)電廠在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)環(huán)保設(shè)備的異常情況,通過(guò)化學(xué)分析的方法逐一找出問(wèn)題根源,包括除塵器效果下降、脫硫系統(tǒng)運(yùn)行異常、除塵器腐蝕、布袋除塵器運(yùn)行異常等問(wèn)題,從運(yùn)行、檢修及改造的角度提出若干建議,為火電廠同類型環(huán)保設(shè)備異常分析與處理提供參考。
A廠為2×600 MW供熱機(jī)組,環(huán)保設(shè)備采用SCR、雙室四電場(chǎng)靜電除塵器、石灰石-石膏濕法脫硫設(shè)備。在超凈排放投運(yùn)一段時(shí)間后,除塵器二次電流不斷降低,除塵效果變差。在增加二次電壓后二次電流變化較小,改變運(yùn)行電壓不能改變二次電流,除塵效果依然沒有改善,通過(guò)化驗(yàn)除塵器不同電場(chǎng)灰樣中硫酸氫銨進(jìn)行分析,結(jié)果如下。
對(duì)A廠除塵器不同電場(chǎng)灰樣中的硫酸氫銨進(jìn)行分析,結(jié)果見表1。
由表1可知,第二電場(chǎng)檢驗(yàn)結(jié)果明顯偏高,其他電場(chǎng)灰中硫酸氫銨的質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本處于2%~3%。除第二電場(chǎng)外平均極線灰中硫酸氫銨的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.35%,極板灰中硫酸氫銨的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.01%。
表1 A廠除塵器灰樣中硫酸氫銨質(zhì)量分?jǐn)?shù)分析結(jié)果 單位:%
a.根據(jù)以往A廠的歷史數(shù)據(jù)分析,按照除塵器煙氣流量為2 123 000 Nm3/h、煤質(zhì)分析灰分為9.26%、燃煤量為320 t/h、灰轉(zhuǎn)化系數(shù)為0.9、氨逃逸質(zhì)量濃度為2.28 mg/m3計(jì)算,A廠灰中理論硫酸氫銨的質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)為0.121%。除第二電場(chǎng)外平均極線灰中硫酸氫銨質(zhì)量分?jǐn)?shù)為理論值的19.6倍,極板灰中硫酸氫銨質(zhì)量分?jǐn)?shù)為理論值的25.1倍。
b.A廠脫硝系統(tǒng)投產(chǎn)后進(jìn)行的性能試驗(yàn)并未對(duì)氨逃逸進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)灰中硫酸氫銨質(zhì)量分?jǐn)?shù)和以往化驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析,現(xiàn)階段脫硝出口煙氣氨逃逸質(zhì)量濃度在22.78~30.36 mg/m3。
c.通過(guò)對(duì)灰中硫酸氫銨的分析,找出A廠出現(xiàn)除塵器運(yùn)行異常的主要原因是脫硝系統(tǒng)氨逃逸過(guò)高,多余的硫酸氫銨在除塵器極板、極線上形成板結(jié),從而造成電暈封閉[1]。A廠通過(guò)更換脫硝催化劑、進(jìn)行脫硝噴氨優(yōu)化等手段解決此問(wèn)題。
B廠3號(hào)機(jī)組為1000 MW機(jī)組,環(huán)保設(shè)備采用SCR、雙室五電場(chǎng)靜電除塵器、石灰石-石膏濕法脫硫設(shè)備。脫硫系統(tǒng)在運(yùn)行中出現(xiàn)漿液起泡、脫水困難等問(wèn)題,導(dǎo)致此情況發(fā)生的原因有脫硫入口含塵量過(guò)高、石灰石品質(zhì)不達(dá)標(biāo)、CaSO3氧化效果不達(dá)標(biāo)、吸收塔漿液中毒等[2],分別對(duì)B廠粉塵、吸收塔漿液、石膏、石灰石分別取樣進(jìn)行分析。
2.1.1 灰樣分析
在電廠脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中,如果SCR出口氨逃逸過(guò)高會(huì)對(duì)除塵器運(yùn)行產(chǎn)生一定影響,使石膏脫水系統(tǒng)因脫硫入口粉塵量過(guò)高而脫水困難。取3號(hào)機(jī)組除塵器灰斗中的灰樣進(jìn)行分析。通過(guò)分析,灰中硫酸氫銨與灰的質(zhì)量比為230.942 mg/kg,按照經(jīng)驗(yàn)判斷,脫硝系統(tǒng)并沒有出現(xiàn)出口氨逃逸過(guò)高等問(wèn)題。排除除塵器因硫酸氫銨板結(jié)導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)入口粉塵量較高,從而導(dǎo)致石膏脫水困難的可能性。
2.1.2 石灰石分析
在石灰石倉(cāng)取樣進(jìn)行分析,結(jié)果見表2。由分析可知,石灰石品質(zhì)難以滿足脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。石灰石純度難以滿足設(shè)計(jì)要求(90%)。同時(shí),石灰石中MgCO3高會(huì)導(dǎo)致脫硫塔漿液中Mg2+較高,從而帶來(lái)漿液易起泡等問(wèn)題。
2.1.3 石膏分析
分別對(duì)2、3號(hào)機(jī)組石膏取樣進(jìn)行化學(xué)分析,分析結(jié)果見表3(2號(hào)機(jī)組石膏脫水系統(tǒng)運(yùn)行正常)。
表2 對(duì)B廠石灰石成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)分析結(jié)果
表3 2、3號(hào)機(jī)組石膏成分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分析結(jié)果
由分析可知,石膏中CaSO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低,并不存在因?yàn)檠趸怀浞謱?dǎo)致脫水困難的問(wèn)題。3號(hào)機(jī)組石膏含水率較大,超過(guò)石膏可利用的經(jīng)驗(yàn)數(shù)值(14%)。同時(shí),3號(hào)機(jī)組石膏中Cl-質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,不能達(dá)到石膏品控標(biāo)準(zhǔn)。
2.1.4 漿液分析
對(duì)3號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)漿液進(jìn)行取樣分析,結(jié)果見表4。
表4 3號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)漿液分析結(jié)果
觀察分析結(jié)果,由表4可知,3號(hào)塔漿液存在Mg2+、Cl-質(zhì)量濃度超標(biāo)問(wèn)題。漿液中Mg2+質(zhì)量濃度較高時(shí)會(huì)導(dǎo)致漿液出現(xiàn)起泡現(xiàn)象(按照經(jīng)驗(yàn)吸收塔漿液中Mg2+質(zhì)量濃度一般維持在4000 mg/L以下),同時(shí)在對(duì)石灰石進(jìn)行分析過(guò)程中發(fā)現(xiàn),石灰石中MgCO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高[3]。綜上推斷,石灰石品質(zhì)不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致漿液中Mg2+質(zhì)量濃度超標(biāo),從而導(dǎo)致漿液出現(xiàn)起泡現(xiàn)象。
漿液中Cl-質(zhì)量濃度過(guò)高時(shí),漿液的沉降性能將減弱影響石膏的結(jié)晶,導(dǎo)致結(jié)晶缺陷造成生成的石膏不穩(wěn)定,使大的石膏晶體在不飽和條件下溶解加快而生成大量的細(xì)小晶體,從而導(dǎo)致脫水困難,并導(dǎo)致石膏中Cl-質(zhì)量濃度超標(biāo)[4]。
通過(guò)對(duì)脫硫系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行化學(xué)分析,找出B廠出現(xiàn)脫硫運(yùn)行異常的主要原因是石灰石中MgCO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,同時(shí)漿液中氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)過(guò)高。B廠后續(xù)通過(guò)更換石灰石、增加脫硫系統(tǒng)廢水排放等手段解決此問(wèn)題。
C廠為2×330 MW機(jī)組,環(huán)保設(shè)備采用SCR、低溫省煤器、雙室四電場(chǎng)靜電除塵器、石灰石-石膏濕法脫硫設(shè)備。在停爐檢修期間發(fā)現(xiàn),2號(hào)機(jī)組除塵器陽(yáng)極板出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。
3.1.1 酸露點(diǎn)分析結(jié)果
對(duì)C廠實(shí)燒煤質(zhì)進(jìn)行分析,并以此為依據(jù),計(jì)算除塵器處酸露點(diǎn),經(jīng)計(jì)算除塵器處酸露點(diǎn)為86 ℃,低于除塵器常規(guī)運(yùn)行溫度,排除運(yùn)行溫度低于酸露點(diǎn)導(dǎo)致結(jié)露腐蝕的可能。
3.1.2 陽(yáng)極板灰樣分析結(jié)果
對(duì)C廠2號(hào)機(jī)組除塵器陽(yáng)極板殘存灰樣進(jìn)行取樣分析。經(jīng)分析陽(yáng)極板垢樣中硫酸氫銨與灰的質(zhì)量比為15 714.2 mg/kg、15 648.8 mg/kg(平行樣品),此結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于經(jīng)驗(yàn)上灰中硫酸氫銨與灰的質(zhì)量比(<200 mg/kg)。硫酸氫銨是強(qiáng)酸性物質(zhì),會(huì)對(duì)除塵器極板造成較大的腐蝕作用。
通過(guò)對(duì)灰中硫酸氫銨進(jìn)行化學(xué)分析,找出C廠出現(xiàn)除塵器異常的主要原因是灰中硫酸氫銨過(guò)高,硫酸氫銨主要源自SCR反應(yīng)器:當(dāng)SCR反應(yīng)器氨逃逸過(guò)高時(shí),逃逸的NH3會(huì)跟催化劑氧化產(chǎn)生的SO3反應(yīng)生成硫酸氫銨[5]。后續(xù)C廠通過(guò)定期對(duì)催化劑進(jìn)行活性檢驗(yàn)及再生處理、氨分布調(diào)整、氨逃逸設(shè)備校對(duì)等手段解決此問(wèn)題。
D廠為240 t/h燃煤鍋爐,采用SNCR+SCR脫硝、半干法脫硫技術(shù),半干法脫硫后接1臺(tái)布袋除塵器?,F(xiàn)階段鍋爐SO2、NOx排放限制按200 mg/Nm3控制。近期電廠在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)布袋除塵器壓差出現(xiàn)異常(>2000 Pa),當(dāng)停運(yùn)半干法脫硫設(shè)備后,除塵器壓差下降明顯(下降至500 Pa以內(nèi))。
4.1.1 糊袋可能性分析
經(jīng)了解,脫硫投運(yùn)期間除塵器入口煙氣溫度在100 ℃左右;半干法脫硫采用的水源為風(fēng)機(jī)冷卻水,水溫30 ℃以上。經(jīng)以上2點(diǎn)基本排除由于運(yùn)行溫度較低產(chǎn)生糊袋現(xiàn)象導(dǎo)致的除塵器壓差異?,F(xiàn)象。
4.1.2 SNCR噴氨過(guò)量
a.化學(xué)分析結(jié)果
電廠現(xiàn)階段采用SNCR爐內(nèi)噴尿素法+SCR進(jìn)行脫硝,在檢修期間取出布袋除塵器中的布袋,布袋表面產(chǎn)生一層黏性物質(zhì),懷疑此黏性物質(zhì)是氨逃逸過(guò)量產(chǎn)生的硫酸氫銨。因此,對(duì)灰中硫酸氫銨進(jìn)行測(cè)試,同時(shí)對(duì)該鍋爐理論尿素耗量進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果如下。
灰中硫酸氫銨與灰的質(zhì)量比分別為12 347 mg/kg、12 948 mg/kg,此結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于經(jīng)驗(yàn)上灰中硫酸氫銨與灰的質(zhì)量比(<200 mg/kg)。
SNCR處理煙氣流量為450 000 Nm3/h(標(biāo)干,6%O2),NOx原始質(zhì)量濃度為400 mg/Nm3,NOx控制限值為200 mg/Nm3,氨氮摩爾比按1.25計(jì)算,鍋爐理論尿素耗量為0.146 t/h。氨氮摩爾比按1.5計(jì)算,鍋爐理論尿素耗量為0.176 t/h。遠(yuǎn)小于現(xiàn)階段實(shí)際尿素耗量(0.45 t/h)。
b.結(jié)果分析
SNCR作用原理是向鍋爐特定溫度區(qū)間(850~1100 ℃)噴入一定量尿素,尿素在爐內(nèi)分解生成NH3,NH3與NOx反應(yīng)從而實(shí)現(xiàn)脫硝的目的。當(dāng)尿素過(guò)量噴入后,爐內(nèi)會(huì)產(chǎn)生較多未反應(yīng)的NH3氣體,NH3會(huì)與鍋爐燃燒產(chǎn)生的少量SO3氣體發(fā)生反應(yīng)生成硫酸氫銨[6]。硫酸氫銨熔點(diǎn)147 ℃,是一種黏性較強(qiáng)的物質(zhì)。硫酸氫銨會(huì)在布袋上進(jìn)行富集,減弱布袋的透氣性。因此當(dāng)半干法脫硫投運(yùn)后布袋除塵器在處理含塵高的煙氣時(shí)壓差增大。
由于D廠采用的是SNCR技術(shù),煙氣中雖然含有大量NH3氣體,但SO3氣體很少,因此產(chǎn)生的硫酸氫銨量相對(duì)較少,因此現(xiàn)階段在停運(yùn)半干法脫硫的情況下并未對(duì)布袋產(chǎn)生較大影響,但隨著硫酸氫銨不斷富集,布袋透氣性會(huì)不斷下降,不采取一定手段進(jìn)行控制有可能后期在停運(yùn)脫硫的情況下仍難以保證布袋除塵器壓差。
對(duì)灰中硫酸氫銨進(jìn)行化學(xué)分析,找出D廠出現(xiàn)除塵器異常的主要原因是灰中硫酸氫銨過(guò)高,硫酸氫銨主要源自SNCR+SCR反應(yīng)器:當(dāng)SCR反應(yīng)器氨逃逸過(guò)高時(shí),逃逸的NH3會(huì)跟催化劑氧化產(chǎn)生的SO3反應(yīng)生成硫酸氫銨,解決措施如下。
a.調(diào)整尿素溶液
現(xiàn)階段使用的是質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%以上的尿素溶液,SNCR技術(shù)一般設(shè)計(jì)噴入爐內(nèi)使用的是質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%的尿素溶液。當(dāng)尿素溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于10%時(shí),噴入爐內(nèi)尿素霧化效果較差,反而影響了脫硝效果[7],建議適當(dāng)稀釋噴入的尿素溶液,同時(shí)需要對(duì)供應(yīng)泵流量進(jìn)行核算,計(jì)算降低稀釋比后,該泵能否滿足尿素供應(yīng)量。
b.氨逃逸測(cè)試
建議D廠定期對(duì)煙氣中氨逃逸質(zhì)量濃度進(jìn)行測(cè)試,對(duì)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備定期維護(hù)校對(duì),有助于運(yùn)行人員進(jìn)一步監(jiān)測(cè)脫硝運(yùn)行狀態(tài),有異常情況提早發(fā)現(xiàn)并盡快處理。
通過(guò)以上分析可知,在環(huán)保設(shè)備出現(xiàn)運(yùn)行異常時(shí),化學(xué)分析法可以簡(jiǎn)單有效地找出問(wèn)題產(chǎn)生根源并進(jìn)行調(diào)整,可以有效解決設(shè)備異常問(wèn)題。同時(shí)在設(shè)備正常投運(yùn)期間加大投運(yùn)期間化學(xué)分析力度,可以有效了解設(shè)備運(yùn)行情況,對(duì)可能產(chǎn)生的異常情況防患于未然。本文通過(guò)對(duì)4個(gè)電廠實(shí)例分析,列舉化學(xué)分析法對(duì)不同環(huán)保設(shè)備異常情況的應(yīng)用,從運(yùn)行、檢修及改造的角度提出若干建議,為其他電廠同類型環(huán)保設(shè)備的異常問(wèn)題解決提供參考。