高華南,楊華棟,付 鑫,齊家俊
(浙江興興新能源科技有限公司,浙江嘉興 314000)
MTO是指以煤基或天然氣基合成的甲醇為原料,借助類似催化裂化裝置的流化床反應(yīng)形式,生產(chǎn)低碳烯烴的新型煤化工工藝技術(shù)[1]。中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所、新興能源科技有限公司和中石化洛陽工程有限公司共同開發(fā)的DMTO工藝技術(shù)采用SAPO-34型分子篩作為主反應(yīng)催化劑。研究表明,幾何孔道的限制可有效抑制氫轉(zhuǎn)移及芳構(gòu)化等副反應(yīng)的進行,提高目的產(chǎn)物的收率和選擇性[2-4]。在此基礎(chǔ)上開發(fā)的碳四預(yù)積碳技術(shù)通過優(yōu)化調(diào)整裝置操作參數(shù),雙烯烴(乙烯、丙烯)收率提高0.229%,且甲醇單耗降低0.022t/t,經(jīng)濟效益顯著。
浙江興興新能源科技有限公司MTO裝置處理量為180×104t/a。為提高裝置的經(jīng)濟效益,對原料進行精細(xì)化管理,通過外購高烯烴碳四作為MTO預(yù)積碳,從而增加乙烯和丙烯主產(chǎn)品產(chǎn)量,提高裝置整體經(jīng)濟效益。
然而由于高烯烴碳四中含有一定量的丁二烯、碳五烯烴等不飽和化合物,在碳四汽化器的高溫條件下容易聚合結(jié)垢,造成碳四汽化器傳熱效果變差,需提高加熱蒸汽量,同時汽化器清理周期也容易縮短,嚴(yán)重時會導(dǎo)致汽化器堵塞,不僅會導(dǎo)致物料和能量損耗,而且加大操作人員操作難度,影響裝置正常運行。為解決這一問題,裝置技術(shù)人員與浙江杭化科技股份有限公司進行了技術(shù)交流,決定在汽化系統(tǒng)試用汽化器抗垢劑HK-18D,并對其抑制聚合結(jié)垢效果進行了驗證和評價。
MTO裝置碳四汽化器單元加工原料油基本性質(zhì)見表1。通過對原料油成分進行分析,產(chǎn)生垢物的主要原因為原料油組成較復(fù)雜,其中含有的二烯烴等在高溫下易聚合生成有機垢。
表1 高烯烴碳四基本性質(zhì)
由表1可知,原料油中丁二烯含量相對較高。當(dāng)原料油被加熱至42~44 ℃后,丁二烯等不飽和烴類物質(zhì)會發(fā)生聚合反應(yīng),生成高聚物并逐漸黏附、沉積在汽化器設(shè)備表面,形成有機垢。
抗垢劑HK-18D外觀為油狀液體,沸點較高,不會被帶至反應(yīng)系統(tǒng),同時助劑不含重金屬和鹵素,不會對催化劑造成不利影響。其質(zhì)量指標(biāo)見表2。
表2 HK-18D的物化性質(zhì)
抗垢劑HK-18D為多功能復(fù)合型抗垢劑,其含有抗氧成分,能清除系統(tǒng)中微量自由氧從而抑制自由基產(chǎn)生;對于已經(jīng)形成的自由基,其含有的阻聚劑成分,能迅速終止鏈增長;其還含有金屬離子鈍化成分,可與設(shè)備金屬表面結(jié)合形成保護膜,或絡(luò)合溶解在介質(zhì)當(dāng)中的金屬離子以阻止金屬離子的催化作用;除此以外還含有清凈分散成分,具有較強的滲透和分散功能,它能滲入垢物和設(shè)備接觸面之間,削弱其結(jié)合力,使介質(zhì)帶走垢物。該清凈分散成分還能與系統(tǒng)中已經(jīng)生成但未黏附在設(shè)備表面的垢物母體形成膠束,使其不易黏附在設(shè)備表面而隨介質(zhì)帶出系統(tǒng)。
浙江興興新能源科技有限公司在汽化器進料量維持穩(wěn)定且進料成分不變的情況下,于2022年1月17日至2月24日出現(xiàn)E-1105蒸汽用量持續(xù)上升現(xiàn)象,蒸汽用量由750kg/h左右逐漸上升到900kg/h左右,同時E-1105蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度由50 ℃左右逐漸上升到90 ℃左右。初步判斷原料高烯烴碳四在汽化器中高溫下聚合結(jié)垢,汽化器效率不斷降低,導(dǎo)致加熱用蒸汽用量持續(xù)上升,蒸汽側(cè)凝結(jié)水溫度相應(yīng)升高,裝置能耗增加,嚴(yán)重影響裝置正常穩(wěn)定運行。
抗垢劑加注點如圖1所示。根據(jù)MTO裝置相關(guān)流程、結(jié)垢部位、工藝條件、助劑物性等情況,確定將抗垢劑以純劑連續(xù)加注的方式注入E-1105高烯烴碳四進料管線上。由于添加在此處助劑流經(jīng)整個系統(tǒng),起到對整個系統(tǒng)的阻聚清凈作用。注入濃度以原料進料量為基準(zhǔn),加注濃度一般為(100~180)×10-6,本次工業(yè)試驗加注濃度為178×10-6。在現(xiàn)場試驗過程中根據(jù)具體情況進一步調(diào)整。
圖1 抗垢劑加注點
抗垢劑性能應(yīng)用效果分析和評價主要從兩個方面進行:①E-1105蒸汽用量;②E-1105蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度。
碳四汽化器裝置從2022年2月14日開始加注抗垢劑,在實際應(yīng)用過程中,為保證裝置生產(chǎn)穩(wěn)定,防止過快剝離垢物從而對管線設(shè)備產(chǎn)生其他負(fù)面影響,本次藥劑加注濃度采用逐步提高的方式。
4.2.1 汽化器進料量
汽化器進料量(FIC1413R)與碳四溫度趨勢圖如圖2所示,試用期間與試用前,進料量穩(wěn)定在4.65t/h, 有利于更準(zhǔn)確地評價抗垢劑使用效果,汽化器碳四出口溫度(TI1427)穩(wěn)定在43~44℃。其中,2022年1月9日開始出現(xiàn)碳四出口溫度明顯下降趨勢,2022年2月20日出現(xiàn)碳四出口溫度明顯上升趨勢。
圖2 汽化器進料量與碳四出口溫度趨勢圖
4.2.2 E-1105蒸汽溫度與蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度
E-1105蒸汽溫度(TI1426)與蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度(TI1425)如圖3所示,試用期間與試用前,E-1105蒸汽進料溫度穩(wěn)定在162~169℃。從2022年1月1日至2022年1月17日,蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度由47℃左右上升至89℃左右,原因是從2022年1月9日開始,汽化器碳四出口溫度呈下降趨勢,為了維持碳四出口溫度穩(wěn)定,提升E-1105蒸汽用量。2022年1月14日加注抗垢劑后,汽化器各項指標(biāo)未出現(xiàn)明顯惡化趨勢,說明抗垢劑HK-18D對汽化器系統(tǒng)無副作用。2022年2月20日出現(xiàn)碳四出口溫度明顯上升趨勢,經(jīng)綜合分析,加注抗垢劑1個月之后,汽化器中結(jié)垢情況得到了明顯改善,并于2022年2月22日開始降低蒸汽用量,蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度由89℃左右上升至84℃左右。HK-18D對E-1105蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度有降低和穩(wěn)定的作用。
圖3 E-1105蒸汽溫度與蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度趨勢圖
4.2.3 E-1105蒸汽用量
E-1105蒸汽用量變化(FIC1412)如圖4所示,從2022年1月1日至2022年1月17日,E-1105蒸汽用量在725~825kg/h,隨著碳四出口溫度出現(xiàn)明顯下降趨勢,蒸汽用量提升至900~950kg/h。2022年1月14日加注抗垢劑1個月時間后,E-1105蒸汽用量逐漸降低至750kg/h左右,隨后一直保持平穩(wěn)??构竸〩K-18D對E-1105蒸汽用量有降低和穩(wěn)定的作用。
圖4 E-1105蒸汽用量趨勢圖
興興新能源MTO碳四汽化器裝置原料油中丁二烯含量相對較高,在被加熱至42~44℃后,丁二烯等烴類物質(zhì)在該條件下下會發(fā)生聚合反應(yīng),并逐漸黏附、沉積在汽化器設(shè)備表面,形成有機垢,提升裝置能耗。結(jié)垢與腐蝕通常同時存在,如不及時處理,還可造成設(shè)備的腐蝕,嚴(yán)重威脅裝置安全長期運行。
1)試用期間,在汽化器進料量保持4.65t/h不變的情況下,E-1105蒸汽用量從900kg/h左右降低并平穩(wěn)于750kg/h。HK-18D對E-1105蒸汽用量有降低和穩(wěn)定的作用。
2)試用期間,在E-1105蒸汽進料溫度穩(wěn)定在162~169℃的情況下,E-1105蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度從89℃降低并平穩(wěn)于85℃。HK-18D對E-1105蒸汽側(cè)出口凝結(jié)水溫度有降低和穩(wěn)定的作用。
3)試用期間,抗垢劑HK-18D未對產(chǎn)品質(zhì)量和裝置運行造成負(fù)面影響。