謝光偉,張 哲,段宏偉,王 冠,李園園,??浦?/p>
(渤海石油裝備制造有限公司,天津 300457)
當(dāng)前國(guó)內(nèi)各大油田均采用配注技術(shù)實(shí)現(xiàn)增產(chǎn),輸入介質(zhì)有水、聚合物、二氧化碳等,且一般壓力在10 MPa 以上。往復(fù)式柱塞泵具有壓力高、泵效高的優(yōu)點(diǎn),而且壓力不受流量影響,能提供比較穩(wěn)定的流量輸出。根據(jù)輸入介質(zhì)的特性,往復(fù)式柱塞泵配備不同結(jié)構(gòu)、材料的液缸體,廣泛用于國(guó)內(nèi)油田各區(qū)塊的增壓采油系統(tǒng)中。往復(fù)式柱塞泵為曲柄連桿機(jī)構(gòu),其運(yùn)動(dòng)特征致使柱塞運(yùn)行具有一定的加速度以及輸送介質(zhì)的間斷性,導(dǎo)致輸送介質(zhì)會(huì)產(chǎn)生一定的能量波動(dòng),從而對(duì)輸送管線產(chǎn)生沖擊,造成管線振動(dòng)。由于往復(fù)式柱塞泵是長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),如果輸送管線的振動(dòng)得不到緩解,可能會(huì)造成進(jìn)、出口管線的疲勞損壞,同時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的噪聲,對(duì)工作人員的身心健康造成影響。破損管線的維修工作量較大,不僅增加日常維護(hù)費(fèi)用,也影響油田的正常生產(chǎn)。
本次研究以某油田所屬往復(fù)式柱塞泵為對(duì)象,該油田往復(fù)式柱塞泵數(shù)量多,柱塞泵出口管線均存在不同程度的振動(dòng)現(xiàn)象,個(gè)別泵站的柱塞泵進(jìn)口管線也有振動(dòng)現(xiàn)象。振動(dòng)導(dǎo)致焊接部位開裂可能致使高壓水泄露,存在很大的安全隱患。同時(shí)因?yàn)檎駝?dòng)造成的電子元件失效、管網(wǎng)段滲水等現(xiàn)象,給現(xiàn)場(chǎng)人員的日常巡檢工作帶來額外的負(fù)擔(dān)。
管線振動(dòng)的主要原因是對(duì)外部干擾的響應(yīng)和管線內(nèi)流體的不規(guī)則運(yùn)動(dòng)[1]。
往復(fù)式柱塞泵不是一個(gè)獨(dú)立的設(shè)備,而是管線、閥門、儀器儀表等設(shè)備與之組成的一個(gè)剛度較大的機(jī)械系統(tǒng)。機(jī)械系統(tǒng)在外力的作用下產(chǎn)生振動(dòng)現(xiàn)象,此振動(dòng)必然會(huì)傳遞到與之相連的管線上,從而引起管線振動(dòng)。連接柱塞泵的管線一般會(huì)配置相應(yīng)的支撐裝置,由于管線內(nèi)存在周期性的脈沖,所以管線的振動(dòng)不是處于自由狀態(tài),而是由管線內(nèi)的周期性脈沖引起的外力振動(dòng)。由于往復(fù)式柱塞泵的固有特性導(dǎo)致其動(dòng)力源在旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)所產(chǎn)生的不平衡慣性力以及液缸內(nèi)壓力波動(dòng)性的變化構(gòu)成了往復(fù)式柱塞泵自身振動(dòng)的原因。
當(dāng)管線內(nèi)的流體遇到外部干擾時(shí),比如遇到彎頭轉(zhuǎn)變流向、閥門調(diào)節(jié)、管徑變化造成流速突變,流體就會(huì)對(duì)管線產(chǎn)生激振力,激振力作用在管線內(nèi)部引發(fā)管線振動(dòng),當(dāng)此激振力頻率與管線系統(tǒng)上的某一設(shè)備或者裝置的固有頻率相同時(shí),就會(huì)產(chǎn)生共振,加劇管線的振動(dòng)。
往復(fù)式柱塞泵的曲柄連桿機(jī)構(gòu)決定了其吸入和排出流體的工作具有周期性的波動(dòng),而且一般油田作業(yè)區(qū)的配注間有多臺(tái)柱塞泵同時(shí)工作,導(dǎo)致吸入和排出的介質(zhì)具有一定的間歇性,并形成了一種不穩(wěn)定的流體狀態(tài),產(chǎn)生一種脈動(dòng)力[2]。此脈動(dòng)力在遇到彎頭、變徑、閥門等管線元件時(shí),會(huì)產(chǎn)生管線激振力,引發(fā)管線振動(dòng)。同時(shí),振動(dòng)的管線也會(huì)反作用于管線內(nèi)流體介質(zhì),從而產(chǎn)生更加復(fù)雜的流固耦合振動(dòng)。其次,當(dāng)管線對(duì)于此脈動(dòng)力產(chǎn)生的激勵(lì)響應(yīng)頻率與其自身的固有頻率相重合的時(shí)候,管線系統(tǒng)與此脈沖力就會(huì)產(chǎn)生共振,破壞管線的安全運(yùn)行。
管線振動(dòng)的主要來源是往復(fù)式柱塞泵本體振動(dòng)的傳遞、輸送管線的布置因素以及輸送介質(zhì)產(chǎn)生的流體脈動(dòng)。
柱塞泵內(nèi)部的激振源主要包括泵的旋轉(zhuǎn)件的偏心、不平衡引起的振動(dòng)以及液缸內(nèi)壓力變化造成的振動(dòng)。
(1)大皮帶輪的動(dòng)平衡不合格會(huì)造成往復(fù)式柱塞泵存在高頻振動(dòng)。柱塞(注水)泵的轉(zhuǎn)速一般在200 r/min 以上,轉(zhuǎn)速比較高,如大皮帶輪的動(dòng)平衡在出廠時(shí)未達(dá)到規(guī)定要求,那么往復(fù)式柱塞泵在高速旋轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)造成往復(fù)式柱塞泵本體振動(dòng)。
(2)地基平面度不合格,造成往復(fù)式柱塞泵存在高低不平現(xiàn)象。柱塞泵在安裝時(shí),需將水平儀曲軸箱已加工的面上,調(diào)整楔鐵,使橫向縱向水平達(dá)0.1/1000。第二次澆注混凝土需經(jīng)15 d 的養(yǎng)護(hù)期,再次檢查調(diào)整泵機(jī)組的縱向、橫向水平達(dá)要求并固定。
(3)閥組密封不嚴(yán)造成高低壓水串壓。柱塞泵在運(yùn)行一段時(shí)間后,吸、排閥組經(jīng)過介質(zhì)或雜質(zhì)的沖刷,會(huì)對(duì)密封面造成損傷,無法密封,引發(fā)介質(zhì)從高壓區(qū)竄向低壓區(qū),導(dǎo)致振動(dòng)。
管線受到外力的激振頻率與管線本身的固有頻率接近時(shí),極易引發(fā)共振現(xiàn)象,但其并不是引起柱塞泵進(jìn)口管線振動(dòng)的根本原因,進(jìn)口管線的振動(dòng)主要是由管線內(nèi)的流體介質(zhì)的脈動(dòng)引起的[3-4]。
(1)來水壓力不足或水中含有氣體。往復(fù)式柱塞泵在運(yùn)行時(shí),由于是過流件均有密閉性能,柱塞泵帶有一定的自吸功能,但如果來水壓力不足,柱塞泵會(huì)發(fā)生抽空現(xiàn)象,大量空氣進(jìn)入泵腔內(nèi),產(chǎn)生氣蝕、氣擊,同樣會(huì)造成閥組空打而形成沖擊載荷,除影響閥組的壽命外,還會(huì)產(chǎn)生噪聲和振動(dòng)。
(2)進(jìn)口管線規(guī)格過小。由于柱塞泵具備一定的自吸功能,當(dāng)進(jìn)口管線的規(guī)格過小不足以滿足柱塞泵的排出流量時(shí),管線內(nèi)的介質(zhì)流速會(huì)增加,從而對(duì)柱塞泵液缸體吸入口產(chǎn)生一定的沖擊力,引發(fā)柱塞泵的輕微振動(dòng),此振動(dòng)反過來會(huì)加劇進(jìn)口管線的振動(dòng)。
出口管線輸送的介質(zhì)是從柱塞泵出口輸出,一般壓力比較高,對(duì)管線的沖擊力較大,所以出口管線的振動(dòng)現(xiàn)象比較普遍,主要原因集中在以下4 個(gè)方面:①出口蓄能器失效。蓄能器有吸收脈沖,減少壓力波動(dòng)的功能,如若檢查不及時(shí),蓄能器里的皮囊損壞或者氮?dú)鈮毫Σ蛔?,則起不到吸收脈沖的功能;②出口管線缺乏支撐或支撐采取剛性連接;③出口閥門密封不嚴(yán)。柱塞泵的出口一般采取閘閥和止回閥配套使用,如若閥門密封失效或者異物卡閥等現(xiàn)象,會(huì)造成管線的壓力變化而產(chǎn)生劇烈振動(dòng);④出口管線過細(xì)。有的注水站由于后期調(diào)參的原因,將柱塞的規(guī)格加大,而沒有相應(yīng)的增加介質(zhì)的過流通道,造成流速過高。
以某油田第二油礦注水間為例,該注水間共5 臺(tái)柱塞泵,需同時(shí)運(yùn)行3 臺(tái)泵才能滿足井口注入。其中1 臺(tái)柱塞泵的進(jìn)口振動(dòng)較大,造成管線上安裝的進(jìn)口傳感器部分零件松動(dòng)失效,存在安全隱患。
柱塞泵基礎(chǔ)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),其高度根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)工況來確定,剛性較大,混凝土基礎(chǔ)與柱塞泵底座通過埋地螺栓再次澆筑后連接。通過對(duì)柱塞泵運(yùn)行情況的反復(fù)勘察,發(fā)現(xiàn)地腳螺栓的螺母有松動(dòng)現(xiàn)象,通過增加墊圈以及在底座空隙處澆灌混凝土等方式加固后,進(jìn)口管線仍然有振動(dòng)現(xiàn)象,說明地腳螺栓松動(dòng)是由管線振動(dòng)引起的,而不是柱塞泵振動(dòng)引起的管線振動(dòng)。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)頻試驗(yàn),當(dāng)把柱塞泵的變頻由25 Hz 逐漸調(diào)至40 Hz 時(shí),進(jìn)口管線振動(dòng)無異常,當(dāng)頻率調(diào)至41 Hz,進(jìn)口管線振動(dòng)明顯加大,說明造成進(jìn)口管線振動(dòng)的主要原因?yàn)橹玫母咚龠\(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的振動(dòng)與管線內(nèi)的介質(zhì)的流動(dòng)頻率產(chǎn)生共振造成,初步判斷吸入口管徑過小造成流速過高是進(jìn)口管線振動(dòng)的主要因素。
在現(xiàn)有條件下,盡量減少改造成本和工作量的前提下,將柱塞泵的吸入口規(guī)格由DN150 增加至DN200(圖1、圖2),同時(shí)將液缸體的吸入口規(guī)格由Φ50 mm 擴(kuò)至Φ55 mm,增大了進(jìn)口管線和液缸體吸入口的過流面積,降低了流速,避免介質(zhì)流速過高造成的高頻沖擊,同時(shí)在地下進(jìn)口匯管上加裝支墩。經(jīng)過改造后,流動(dòng)沖擊和渦流流動(dòng)狀況明顯改善。
圖1 改造前(DN150)
圖2 改造后(DN200)
以某油田第三油礦注水間為例,該站前期有3 臺(tái)柱塞泵,運(yùn)2 備1,其中一臺(tái)轉(zhuǎn)速為350 r/min 的柱塞泵自運(yùn)行起出口管線就存在輕微振動(dòng)。后期由于產(chǎn)能擴(kuò)建,加裝了2 臺(tái)柱塞泵。之前有輕微振動(dòng)的那臺(tái)柱塞泵隨著運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),出口管線振動(dòng)越來越劇烈,造成出口閥門的旋轉(zhuǎn)手柄脫落,具有嚴(yán)重的安全隱患。為避免劇烈振動(dòng)造成管線焊接部位的出現(xiàn)疲勞損傷,導(dǎo)致焊口開裂,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)勘察,站在出口管線附近,明顯能感覺地面振動(dòng)比較劇烈。
首先在排除柱塞泵本體振動(dòng)因素后,通過在出口管線上加裝支撐后,振動(dòng)有所減輕,但無法根除。初步懷疑是柱塞泵的高轉(zhuǎn)速與管線產(chǎn)生共振而造成的振動(dòng),但該泵無法進(jìn)行變頻調(diào)速試驗(yàn),無法確定是否由共振導(dǎo)致的管線振動(dòng)。后期通過同種泵型的應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)考察,說明高轉(zhuǎn)速不是造成出口管線振動(dòng)的因素,從而判定是埋地出口匯管的振動(dòng)引起了地面出口管線振動(dòng)。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)施工改造,發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槭┕挝皇┕げ灰?guī)范,未按要求安裝支墩和澆灌,管線施工后用渣土進(jìn)行填充,致使埋地匯管未進(jìn)行固定,通過高壓水流沖擊未固定的埋地管匯造成的管線振動(dòng)。后期經(jīng)過重新安裝支墩和填充,該泵的出口管線振動(dòng)現(xiàn)象得到了明顯改善。
其余泵站的柱塞泵管線振動(dòng)比較具有共性,均是出口有振動(dòng)現(xiàn)象。首先是出口管線缺少支撐,而出口安裝的壓力傳輸管線和回流管線會(huì)加劇管線振動(dòng)(圖3);其次出口用于穩(wěn)壓的蓄能器未按要求進(jìn)行保養(yǎng),不具備吸收脈沖的功能(圖4)。按蓄能器的保養(yǎng)要求,每年應(yīng)進(jìn)行檢測(cè)并及時(shí)充入氮?dú)猓钅芷魇褂? 年后應(yīng)及時(shí)更換。相應(yīng)的解決措施主要是增加出口管線上的支撐以及檢修或更換出口穩(wěn)壓裝置。
圖3 柱塞泵出口工藝
圖4 蓄能器(2003 年生產(chǎn))
由于往復(fù)式柱塞泵的固有特性,與之連接的管線上必然會(huì)存在振動(dòng)現(xiàn)象,管線振動(dòng)引發(fā)的疲勞損傷造成管線焊接部位開裂事故是不可忽視的安全隱患,可以通過設(shè)計(jì)、施工等手段可以極大地降低進(jìn)、出口管線振動(dòng),消除安全隱患。①降低柱塞泵沖次,減少液體脈沖的頻率;②擴(kuò)管降速,減少水錘沖擊[5]。增大管線的過流面積,減低流速,減輕脈沖液流造成高頻沖擊;③優(yōu)化減振措施,在地面上管線增加支撐加以約束,并在管卡與管線之間墊橡膠板;地下匯管澆筑支墩固定管線,減少地下匯管的自由振動(dòng);④連接部位采用彈性連接,尤其是進(jìn)口低壓部位,可避免從液缸體的流體脈沖造成進(jìn)口管線的振動(dòng)。