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煤化工企業(yè)生化污泥無(wú)害化處理技術(shù)選擇及應(yīng)用

2023-01-03 03:32:20劉金貴
中氮肥 2022年1期
關(guān)鍵詞:異味生化污泥

劉金貴

(新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司,河南 新鄉(xiāng) 453800)

0 引 言

新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱中新化工)200kt/a甲醇裝置,以煤為原料,采用航天爐粉煤加壓氣化工藝生產(chǎn)粗合成氣,2011年9月甲醇裝置一次投料試車成功,產(chǎn)出合格甲醇。甲醇裝置生產(chǎn)污水和生活污水送至廠區(qū)內(nèi)污水處理裝置集中處理,污水處理裝置采用A/O+深度處理技術(shù),主要由物化處理、生化處理、污泥處理三部分組成,即各股廢水經(jīng)過(guò)物理處理后進(jìn)入綜合調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池內(nèi)混合均勻后進(jìn)入A/O反應(yīng)池,經(jīng)厭氧、好氧活性污泥處理后進(jìn)入深度處理系統(tǒng);深度處理系統(tǒng)主要包括絮凝沉淀池、曝氣生物濾池(BAF),合格的BAF產(chǎn)水進(jìn)入清水池回收利用;物化處理和生化處理過(guò)程中產(chǎn)生的污泥通過(guò)排泥設(shè)施進(jìn)入污泥濃縮池,濃縮后的污泥再通過(guò)污泥螺桿泵送至帶式壓濾機(jī)進(jìn)一步脫水,最后污泥外運(yùn)填埋。

近年來(lái),環(huán)保政策日趨嚴(yán)厲,人們對(duì)污泥填埋這種處理方式的認(rèn)識(shí)愈加深刻,尤其是化工企業(yè)污水處理裝置排放的生化污泥中含有部分有害物質(zhì),污泥填埋不僅容易對(duì)環(huán)境造成二次污染,而且會(huì)占用大量的土地資源,尋找無(wú)害化污泥處理技術(shù)勢(shì)在必行。參考業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中新化工的實(shí)際情況,2016年開(kāi)始將污泥送入鍋爐進(jìn)行摻燒:中新化工污水處理裝置產(chǎn)生的污泥約15 t/d(含水量85% ~90%),送鍋爐(3臺(tái)UG-150/9.8型循環(huán)流化床鍋爐,兩開(kāi)一備)與燃料煤摻燒,單臺(tái)鍋爐蒸汽產(chǎn)量150t/h、蒸汽壓力9.8MPa;剛開(kāi)始摻燒量較少,加之燃料煤比較干,對(duì)鍋爐的運(yùn)行基本上沒(méi)有影響,該處理方式切實(shí)可行,既環(huán)保又經(jīng)濟(jì);后來(lái),隨著污泥摻燒量增大,加之污水處理裝置產(chǎn)生的污泥添加了絮凝劑,具有粘度大、彈性大、不易晾干等特性,且鍋爐燃料煤比較濕、灰分高和含粉量大,污泥與燃料煤摻燒后經(jīng)常會(huì)因鍋爐煤倉(cāng)堵煤而致鍋爐被迫減負(fù)荷或停車,嚴(yán)重影響甲醇裝置的正常生產(chǎn)。經(jīng)分析,污泥含水量大是主要原因,因此污泥干化成為中新化工亟需解決的技術(shù)難題。

1 污泥干化技術(shù)的考察與對(duì)比分析

通過(guò)了解、搜集污泥烘干技術(shù)與方案,中新化工先后與多家單位進(jìn)行了技術(shù)交流,并有選擇性地對(duì)幾家單位的應(yīng)用情況進(jìn)行了實(shí)地考察。

1.1 蒸汽加熱空心漿葉式烘干機(jī)

1.1.1 考察情況

對(duì)江蘇常州3家公司、河南1家公司進(jìn)行實(shí)地考察,這4家單位均有生產(chǎn)蒸汽加熱空心漿葉式烘干機(jī)的能力及應(yīng)用業(yè)績(jī),但大多用于制藥、染料、礦業(yè)、熱電等領(lǐng)域污泥的處理,在煤化工行業(yè)生化污泥干化方面沒(méi)有業(yè)績(jī)。

1.1.2 試驗(yàn)情況

據(jù)考察情況,我們認(rèn)為這些干燥設(shè)備生產(chǎn)廠家對(duì)煤化工企業(yè)生化污泥的粘結(jié)性能沒(méi)有進(jìn)行專業(yè)的研究,這些干燥設(shè)備可能不適宜處理中新化工的污泥。于是,我們進(jìn)行了驗(yàn)證試驗(yàn):將河南某公司的小型試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)到中新化工,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)多次調(diào)試,包括添加干料作為返料,甚至廠家安排技術(shù)專家親自到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo),污泥干化效果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期,且處理現(xiàn)場(chǎng)有異味。

1.1.3 試驗(yàn)結(jié)論

處理量15t/d的蒸汽加熱空心漿葉式烘干機(jī)投資較小,在160~200萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,污泥干化崗位人員三班倒共計(jì)6人、噸污泥干化的蒸汽消耗0.6t、小時(shí)電耗40kW·h,按蒸汽價(jià)格130元/t、電價(jià)0.60元/(kW·h)、人工成本150元/(人·日)、設(shè)備投資10a折舊計(jì)算,生化污泥干化完全成本為180~200元/t;另外,現(xiàn)場(chǎng)有異味,還需增設(shè)除臭裝置。

組織有關(guān)技術(shù)人員討論,并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,認(rèn)為蒸汽加熱空心漿葉式烘干機(jī)不適合中新化工生化污泥的處理。

1.2 低溫干化除濕技術(shù)

1.2.1 山東某公司的太陽(yáng)能污泥干化技術(shù)

該公司利用太陽(yáng)能供熱和太陽(yáng)能復(fù)合板儲(chǔ)熱形成溫室效應(yīng)來(lái)除去污泥中的水分,技術(shù)先進(jìn),能實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化操作,同時(shí)具有設(shè)備制造能力。實(shí)地參觀了某城市污水處理廠200t/d的污泥處理車間和操作室,污泥水分可由80%降至30%。

該公司為中新化工設(shè)計(jì)的太陽(yáng)能污泥干化裝置(污泥處理量15t/d)設(shè)備投資為643.79萬(wàn)元。運(yùn)行費(fèi)用包括電費(fèi)、人工、設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi),經(jīng)測(cè)算,不含外部熱源蒸汽的成本,濕料的處理成本約25.87元/t;將折舊(設(shè)備投資按10a折舊計(jì))和蒸汽成本(噸濕污泥的蒸汽消耗約0.52t,蒸汽價(jià)格按130元/t計(jì))計(jì)算在內(nèi),生化污泥干化完全成本約222.23元/t。

優(yōu)點(diǎn):能實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn),處理后污泥含水率約30%,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味,直接生產(chǎn)成本低。

缺點(diǎn):投資大,裝置占地面積大。

適用范圍:適用于城市污水處理廠和大型企業(yè),污泥量越大運(yùn)行越經(jīng)濟(jì)。

1.2.2 廣州某公司的污泥低溫除濕干化技術(shù)

該公司生產(chǎn)的節(jié)能型污泥低溫除濕干化機(jī),利用低溫?zé)岜贸凉裨?,采用?duì)流熱風(fēng)干燥的方式對(duì)網(wǎng)帶上的濕污泥進(jìn)行脫水干化處理;整套系統(tǒng)全密閉式設(shè)計(jì),干燥熱風(fēng)無(wú)熱損,無(wú)臭氣排放,低溫、安全、無(wú)揚(yáng)塵,干泥含水率低于10%,適用于更苛刻要求的污泥無(wú)害化減量處置。

處理量15t/d的節(jié)能型污泥低溫除濕干化設(shè)備投資約680萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,污泥干化崗位人員三班倒共計(jì)6人、污泥干化小時(shí)電耗160 kW·h,按電價(jià)0.60元/(kW·h)、人工成本150元/(人·日)、設(shè)備投資10a折舊計(jì)算,生化污泥干化完全成本為349.6元/t。

2018年12月上旬中新化工將6kg污泥寄到該公司進(jìn)行干化處理試驗(yàn),12月21日該公司將處理過(guò)的污泥樣品寄回,處理后的污泥樣品非常干,呈長(zhǎng)條型,完全滿足預(yù)期要求。

優(yōu)點(diǎn):能實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn),設(shè)備占地面積較小,處理后污泥含水率≤20%,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味。

缺點(diǎn):投資大,運(yùn)行成本較高。

適用范圍:適用于城市污水處理廠和大中小型企業(yè),污泥量越大運(yùn)行越經(jīng)濟(jì)。

1.2.3 山東某公司的封閉式低溫濾餅干燥機(jī)

該公司研制的封閉式低溫濾餅干燥機(jī),利用低溫蒸發(fā)、冷凝除濕原理,采用對(duì)流熱風(fēng)對(duì)不銹鋼網(wǎng)帶上的高含水量物料進(jìn)行干燥,然后對(duì)潮濕熱風(fēng)進(jìn)行冷凝除水,以達(dá)到污泥干燥減量化處理的目的;整機(jī)采用全封閉式模塊設(shè)計(jì),干燥過(guò)程無(wú)熱損、無(wú)異味。

處理量15t/d的封閉式污泥低溫干燥設(shè)備投資約650萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,污泥干化崗位人員三班倒共計(jì)6人、污泥干化小時(shí)電耗150kW·h,按電價(jià)0.60元/(kW·h)、人工成本150元/(人·日)、設(shè)備投資10a折舊計(jì)算,生化污泥干化完全成本為334元/t。

優(yōu)點(diǎn):能實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn),設(shè)備占地面積較小,處理后污泥含水率≤20%,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味。

缺點(diǎn):投資大,運(yùn)行成本較高。

適用范圍:適用于城市污水處理廠和大中小型企業(yè),污泥量越大運(yùn)行越經(jīng)濟(jì)。

1.2.4 河南某公司的污泥無(wú)害化處理技術(shù)

該公司的污泥無(wú)害化處理及資源化利用技術(shù),其原理為,使用“泥水分離劑”對(duì)污泥中的水分進(jìn)行分離,然后利用低溫干化技術(shù)對(duì)污泥進(jìn)行晾曬,現(xiàn)場(chǎng)基本無(wú)異味。其工藝技術(shù)方案為,含水率約80%的污泥通過(guò)螺旋機(jī)輸送到預(yù)攪拌裝置內(nèi),在這里污泥與輔料(生石灰粉)進(jìn)行攪拌,然后送入混合主機(jī),再與兩種添加劑和兩種不同的輔料均勻混合、充分?jǐn)嚢瑁_(dá)到除濕除臭的效果,最后攤鋪翻晾。

處理量15t/d的污泥無(wú)害化處理項(xiàng)目投資約700萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,污泥干化崗位人員三班倒共計(jì)6人、污泥干化小時(shí)電耗200kW·h,按電價(jià)0.60元/(kW·h)、人工成本150元/(人·日)、設(shè)備投資10a折舊計(jì)算,生化污泥干化完全成本為392元/t(不含添加劑費(fèi)用)。

優(yōu)點(diǎn):能實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn),污泥處理后含水率≤30%,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味。

缺點(diǎn):投資大,運(yùn)行成本較高,占地面積大(需攤鋪翻晾)。

適用范圍:城市污水處理廠和大型企業(yè),污泥量越大運(yùn)行越經(jīng)濟(jì)。

1.2.5 廣州某公司的污泥低溫干化設(shè)備

該公司生產(chǎn)的污泥低溫干化設(shè)備,采用低溫冷凝除濕技術(shù),含水率約80%的污泥通過(guò)螺旋提升裝置運(yùn)送到烘干機(jī)頂部,再通過(guò)切條機(jī)把污泥切成長(zhǎng)20~30mm的小條,落到網(wǎng)帶傳送流水線,與熱風(fēng)進(jìn)行熱交換,從而實(shí)現(xiàn)污泥烘干,熱風(fēng)經(jīng)冷凝除濕后循環(huán)利用。

污泥進(jìn)烘干機(jī)前先切條,加大了污泥與熱風(fēng)接觸的表面積,干燥效率大幅提升,干燥后的污泥仍保持條狀,不產(chǎn)生粉塵,能滿足中新化工烘干后污泥(含水量20%)入鍋爐進(jìn)行摻燒的要求;由于采用低溫干燥,生化污泥中的有機(jī)物沒(méi)有被破壞,后期的焚燒熱值較高;采用閉式冷凝除濕,無(wú)任何臭氣外漏,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染;污泥的干度可以根據(jù)需要通過(guò)網(wǎng)帶轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)調(diào)節(jié),不會(huì)因過(guò)干而造成能源浪費(fèi);設(shè)備安裝方便,無(wú)需復(fù)雜的土建投資。

處理量15t/d的污泥低溫烘干設(shè)備投資約300萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,污泥干化崗位人員三班倒共計(jì)6人、污泥干化小時(shí)電耗150kW·h,按電價(jià)0.60元/(kW·h)、人工成本150元/(人·日)、設(shè)備投資10a折舊計(jì)算,生化污泥干化完全成本為264元/t(不含添加劑費(fèi)用)。

優(yōu)點(diǎn):能實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn),投資較小,占地面積較小,處理后污泥含水率≤20%,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味。

缺點(diǎn):運(yùn)行成本較高。

適用范圍:城市污水處理廠和大中小型企業(yè),污泥量越大運(yùn)行越經(jīng)濟(jì)。

1.3 高壓帶式壓濾污泥深度脫水技術(shù)

上海某公司開(kāi)發(fā)的高壓帶式壓濾污泥深度脫水技術(shù),可在原帶式脫水污泥(含水率80%左右)的基礎(chǔ)上通過(guò)投加化學(xué)藥劑對(duì)生化污泥進(jìn)行改良(破除污泥細(xì)胞壁),原污泥和藥劑通過(guò)設(shè)備充分混合后,進(jìn)入深度污泥脫水裝置,經(jīng)脫水后污泥含水率在60%以下,再經(jīng)風(fēng)干或晾曬后,水分進(jìn)一步降至40%左右。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察,深度污泥脫水裝置運(yùn)行穩(wěn)定,深度脫水污泥達(dá)到設(shè)計(jì)要求,現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔,無(wú)明顯異味。

濕污泥處理量15t/d的高壓帶式壓濾深度脫水裝置設(shè)備投資約200萬(wàn)元。直接運(yùn)行成本含藥劑和電費(fèi),經(jīng)測(cè)算,直接運(yùn)行成本約70元/t;若將人工、設(shè)備折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用等計(jì)算在內(nèi),污泥干化崗位人員三班倒共計(jì)6人,按人工成本150元/(人·日)、設(shè)備投資10a折舊計(jì)算,生化污泥干化完全成本為170元/t。

優(yōu)點(diǎn):能實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn),投資較小,運(yùn)行成本較低,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味。

缺點(diǎn):經(jīng)脫水后污泥含水率在60%以下,再經(jīng)風(fēng)干或晾曬后水分進(jìn)一步降至40%左右,需要晾曬場(chǎng)地,占地面積較大,且滿足不了與中新化工燃料煤直接摻燒的要求。

適用范圍:城市污水處理廠和大中小型企業(yè)。

2 污泥干化技術(shù)的選擇

通過(guò)技術(shù)交流、實(shí)地考察和方案對(duì)比,形成以下結(jié)論:①蒸汽加熱空心漿葉式烘干機(jī)投資?。?60~200萬(wàn)元)、裝置占地面積較小,對(duì)無(wú)粘性污泥脫水效果較好,但運(yùn)行成本較高(180~200元/t)、現(xiàn)場(chǎng)有臭味,需增設(shè)除臭裝置,適用于熱電廠污泥處理;②高壓帶式壓濾污泥深度脫水工藝投資?。ㄔO(shè)備投資約200萬(wàn)元,不包括土建費(fèi)用)、運(yùn)行成本較低(170元/t)、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味,但脫水率只能達(dá)60%以下,需要進(jìn)一步晾曬脫水,占地面積較大,難以滿足直接摻燒要求;③低溫干化除濕工藝投資費(fèi)用較高——前四家設(shè)備投資大(約650~700萬(wàn)元)、第五家設(shè)備投資較低(約300萬(wàn)元),運(yùn)行成本較高(220~400元/t)、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味、脫水效果好(處理后污泥含水率大致在20%~30%),能夠滿足與燃料煤直接摻燒的要求。

綜上所述,從技術(shù)先進(jìn)性、投資大小、環(huán)保排放、占地面積和實(shí)際運(yùn)行效果等方面進(jìn)行綜合考量,中新化工最終決定采用廣州某公司的污泥低溫干化技術(shù)和設(shè)備。

3 污泥低溫干化裝置建設(shè)、運(yùn)行情況及整改

3.1 污泥低溫干化裝置建設(shè)情況

中新化工將污泥低溫干化裝置建在廠外外供水裝置區(qū),污泥低溫干化裝置距離污水處理裝置約1km,通過(guò)車輛將污泥運(yùn)至污泥低溫干化裝置界區(qū)存放。污泥通過(guò)皮帶輸送到污泥干化設(shè)備的網(wǎng)帶,網(wǎng)帶分上下兩層,污泥和熱風(fēng)直接接觸換熱,在網(wǎng)帶運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中污泥被干化;熱風(fēng)經(jīng)除濕后循環(huán)使用,冷凝水通過(guò)水泵返回廠內(nèi)污水處理裝置進(jìn)行處理;干化后的污泥通過(guò)車輛運(yùn)回廠內(nèi)燃料煤場(chǎng),再送鍋爐摻燒。

中新化工污泥低溫干化裝置總投資300萬(wàn)元,其中干化設(shè)備260萬(wàn)元、安裝現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用40萬(wàn)元 (包括水泥地面、彩鋼房、鏟車、輸水泵),占地面積約400m2,水泥平地面安裝即可,對(duì)土建基礎(chǔ)無(wú)苛刻要求;廠家負(fù)責(zé)安裝,安裝時(shí)間7d。2019年6月污泥低溫干化裝置安裝、調(diào)試,運(yùn)行情況較好,干化后的污泥含水率≤20%,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味,基本達(dá)到預(yù)期效果。

3.2 污泥低溫干化裝置運(yùn)行情況

污泥干化設(shè)備采用不銹鋼等耐腐材料,運(yùn)行平穩(wěn),現(xiàn)場(chǎng)無(wú)噪音、無(wú)異味,PLC智能化控制,操作簡(jiǎn)單方便。2019年10月10日干化后污泥成分分析結(jié)果為:水分12.70%、灰分30.15%、揮發(fā)分 53.42%、硫含量 0.35%、固定碳3.38%,發(fā)熱量986cal/g。實(shí)際運(yùn)行情況表明,含水率80%的污泥經(jīng)干化處理后,其含水率降到20%以內(nèi),滿足與燃料煤直接摻燒的要求。

污泥低溫干化裝置總功率156kW、正常運(yùn)行功率120kW,現(xiàn)場(chǎng)每天最多4人操作(兩班運(yùn)轉(zhuǎn)模式),按電價(jià)0.60元/(kW·h)、人工成本4000元/(月·人)計(jì)算,生化污泥處理的直接成本約150.73元/t;設(shè)備投資按10a折舊計(jì)提,生化污泥完全處理成本約210.73元/t。

中新化工污泥低溫干化裝置投運(yùn)后,干化后的污泥含水率約20%、發(fā)熱量約400~900cal/g、干污泥量約1.8~2.0t/d,送鍋爐摻燒,燃料煤與干化污泥摻燒質(zhì)量比為90∶10,由于單臺(tái)鍋爐的設(shè)計(jì)投煤量為16~17t/h,故采取間歇摻燒的方式。理論上污泥低溫干化裝置投運(yùn)后煤耗可下降10%~15%,實(shí)際上煤耗下降不明顯,因是間歇摻燒,我們沒(méi)有實(shí)際統(tǒng)計(jì)。但污泥低溫干化裝置投運(yùn)后的環(huán)保效益等顯著:一是解決了污泥填埋對(duì)土壤造成的二次污染;二是解決了之前燃料煤摻燒污泥后煤倉(cāng)和落煤管堵塞的難題;三是污泥摻燒后的爐渣作為水泥生產(chǎn)原料外銷,變廢為寶,真正實(shí)現(xiàn)了污泥無(wú)害化處理。

3.3 污泥低溫干化裝置運(yùn)行問(wèn)題及整改

中新化工污泥低溫干化裝置投運(yùn)后,由于來(lái)自污水處理裝置的污泥含水量高達(dá)90%,較設(shè)計(jì)指標(biāo)80%高出10%,導(dǎo)致皮帶輸送污泥時(shí)容易打滑、粘結(jié),需人工上料或二次干化,現(xiàn)場(chǎng)工人勞動(dòng)量大,不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行,干化時(shí)間較長(zhǎng)。分析原因有二:一是污水處理裝置原污泥帶式壓濾機(jī)老化,壓濾效率不高,導(dǎo)致污泥含水量增高;二是污水處理單元操作時(shí)添加化學(xué)藥劑較多,污泥粘度較大,壓濾機(jī)不易抽干。

為解決上述問(wèn)題,中新化工對(duì)污水處理單元的藥劑添加比例進(jìn)行了調(diào)整,但實(shí)施后效果不是很明顯,壓濾后的污泥含水率仍有85% ~87%。下一步中新化工計(jì)劃對(duì)帶式壓濾機(jī)進(jìn)行更換,以將壓濾后污泥的含水率降至80%,滿足污泥低溫干化裝置的正常運(yùn)行所需。

4 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)污泥干化技術(shù)的考察、分析、試驗(yàn)、比較,結(jié)合煤化工企業(yè)污水處理裝置生化污泥的特性,中新化工選擇了性價(jià)比高的低溫干化技術(shù),應(yīng)用實(shí)踐表明,污泥低溫干化裝置運(yùn)行成本較低、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異味、脫水效果好,烘干后的條狀污泥送鍋爐摻燒,既能降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染,又能變廢為寶(鍋爐灰渣可作為水泥生產(chǎn)原料),從而實(shí)現(xiàn)了生化污泥的無(wú)害化處理。

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