張慶楠
(中海殼牌石油化工有限公司,廣東惠州 516082)
丁辛醇為無(wú)色透明、易燃的油狀液體(中等毒性且具有特殊的氣味),能與水及多種化合物形成共沸物,沸點(diǎn) 117.7℃,具有刺激和麻醉作用。丁醇(butylalcohol)和辛醇 2-乙基乙醇(2-ethylhex-anol)由于可以在同一套裝置中用羥基合成的方法生產(chǎn),故習(xí)慣稱為丁辛醇。丁辛醇是合成精細(xì)化工產(chǎn)品的重要原料(基本有機(jī)合成原料),用途十分廣泛。正丁醇主要用于制造丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇醚、增塑劑 DBP、氨基樹(shù)脂和丁胺等,也可用作油漆與涂料、化妝品、醫(yī)藥等方面的溶劑。異丁醇主要用作涂料和油漆的溶劑,還作為增塑劑(DIBP)、醋酸異丁酯、丙烯酸異丁酯及甲基丙烯酸異丁酯的原料。辛醇用于合成增塑劑鄰苯二甲酸二辛酯(DOP)、分散劑丙烯酸辛酯、油漆涂料醋酸辛酯以及薄膜包裝材料己二酸二辛酯(DOA)等,也可用于制造表面活性劑,并用作溶劑、柴油和潤(rùn)滑油的添加劑。辛醇下游消費(fèi)主要集中在增塑劑領(lǐng)域,主要下游產(chǎn)品是 DOP 與 DOTP。雖然 DOP 存在毒性,其未來(lái)繼續(xù)發(fā)展的空間有限,產(chǎn)能產(chǎn)量近幾年都有所放緩,但短期內(nèi)尚無(wú)其他增塑劑產(chǎn)品在制品及產(chǎn)品性價(jià)比上完全取代 DOP 產(chǎn)品。當(dāng)前 DOP產(chǎn)品在我國(guó)最大的替代品是 DOTP,因其相對(duì)環(huán)保使得近年來(lái)市場(chǎng)份額逐漸增加。
本研究的主要目的是在一家化工企業(yè)生產(chǎn)丁醇?;て髽I(yè)使用的丁醇生產(chǎn)裝置采用高壓羥基合成工藝。丁醇裝置使用丙烯、一氧化碳和氫的混合物,純度超過(guò)95%。醋酸鈷水溶液是生產(chǎn)過(guò)程中的主要催化劑。合成氫氧根的反應(yīng)壓力一般保持在28~30MPa。在這種生產(chǎn)方式下,異丁醛與正丁醛的比值為1∶3。分離處理后,進(jìn)行相應(yīng)的冷凝反應(yīng)得到2-乙基己烯醛。在加壓氫氧根合成過(guò)程中,生成的2-乙基己烯醛與氫反應(yīng)生成辛醇,辛醇的副產(chǎn)品是正丁醇。在目前丁辛醇裝置的技術(shù)應(yīng)用情況下,高羥基合成技術(shù)在正辛醇系統(tǒng)技術(shù)改造過(guò)程中具有重要意義,因?yàn)樗鼘?dǎo)致副產(chǎn)物產(chǎn)量增加和污染物含量增加。相對(duì)較高的二氧化碳排放量和能源消耗。本研究的主要目的是逐步將傳統(tǒng)的高壓羥基合成工藝轉(zhuǎn)變?yōu)楸┖豌櫟牡蛪毫u基合成工藝,并提高丁醇裝置生產(chǎn)過(guò)程的安全性和效率。
丁醛、辛醛等有機(jī)化合物的加氫可以通過(guò)化學(xué)平衡分析來(lái)實(shí)現(xiàn),但加氫反應(yīng)需要適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)速率,因此需要使用催化劑。各種催化劑用于有機(jī)材料的加氫。根據(jù)元素周期表,它們主要是周期為4、5和6的第8類過(guò)渡金屬元素。在例外情況下,金屬元素的網(wǎng)狀物移動(dòng)2.4僅有408魡晶體參數(shù)或六邊形網(wǎng)格大小和最外層的7-10 S和D電子,在D組的名字,更適合用于加氫催化加氫的激活。
氫化催化劑有5種類型:①金屬催化劑。使用Ni、Pd、Pt和最常見(jiàn)的Ni。由于巴斯夫的專利技術(shù),金屬填充物已經(jīng)在多孔介質(zhì)(氧化鋁、硅膠、硅藻土)上開(kāi)發(fā)出來(lái)。金屬催化劑具有活性高、強(qiáng)度高、耐熱性好等優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是它很容易中毒。②主鏈催化劑。用羊毛浸漬催化活性金屬和鋁或硅合金,去除部分鋁或硅,形成活性金屬催化劑。最常用的是鎳和鈷。③金屬氧化物催化劑。例子包括:CuO,ZnO,Cr2O3,NiO等,氧化金屬通常用于甲醛、酯等化合物的加氫反應(yīng),并含有大量有毒物質(zhì)。它是由氣體混合和/或未飽和的、銅和鋅的甲醛組成的。氫化濃度以保證高濃度的酒精。④毒氣、無(wú)氧和毒氣主要用的是MoS2,WS2,Ni2S3氫洗劑這個(gè)加速器的活躍度很低,反應(yīng)卻是溫的。⑤metallkatalysator是金屬催化劑,大部分關(guān)鍵原子是貴金屬,比如“Ru”,pH。它的反應(yīng)速度高、選擇性好。
通常,丁辛醇裝置高于4羥基類似物合成酒精的時(shí)候,反應(yīng)堆冷卻裝置冷卻反應(yīng)釜溫度低于50℃。在重新啟動(dòng)之前,在原料進(jìn)入工廠之前,反應(yīng)堆溫度必須上升到85℃以上。大多數(shù)裝置的設(shè)計(jì)目的是將溫度上升時(shí)間保持在8~10h。在加熱過(guò)程中,工廠使用的所有合成氣都被排放到燃燒火炬系統(tǒng)中,直接導(dǎo)致丁醇生產(chǎn)成本的大幅增加。在這種情況下,為了更好地解決能源問(wèn)題過(guò)度消費(fèi)由于長(zhǎng)時(shí)間的加熱單元的丁醇停工了,調(diào)查的結(jié)果顯示,調(diào)整相應(yīng)的制冷劑蒸汽的丁醇的加熱裝置加熱可以有效減少時(shí)間操作。加熱階段開(kāi)始,在電容器100℃的蒸氣冷凝溫度;將機(jī)組底部的電容器改造成臨時(shí)加熱裝置,使啟動(dòng)加熱時(shí)間縮短至4h。
蒸汽冷凝回收再利用的技術(shù)改造主要涉及丁醇單元?dú)溲趸锖铣裳b置蒸發(fā)器加熱裝置改造。一般來(lái)說(shuō),丁醇裝置中氫氧化物合成器蒸發(fā)器的加熱壓力在2.0~2.2MPa,蒸汽的加熱影響產(chǎn)量。在傳統(tǒng)的丁辛醇裝置工藝中,返回主冷凝線的設(shè)備在主線使用過(guò)程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)水震現(xiàn)象,導(dǎo)致機(jī)組直接排放,在很大程度上冷凝在化工出水管網(wǎng)中。這種現(xiàn)象不僅會(huì)導(dǎo)致廢水大量凝結(jié),而且會(huì)進(jìn)一步加速下水管道的腐蝕速度。通過(guò)對(duì)丁辛醇的單位進(jìn)行徹底分析,可以通過(guò)以下修改來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題:安裝的總管必須配套,部分冷凝水送至低壓蒸汽冷凝管,其余可閃蒸回用。
丁醇裝置的液相加氫裝置一般采用一次性加氫工藝,將未反射的氫氣放空并在火炬系統(tǒng)中燃燒。丁醇裝置的廢氣氫含量一般保持在85%~90%,裝置的廢氣排放量一般在300m3/h左右??紤]到該工藝在丁醇裝置實(shí)際應(yīng)用的現(xiàn)狀,丁醇裝置氣相加氫裝置所用的氫氣必須不斷引入和回收。根據(jù)相應(yīng)的試驗(yàn)結(jié)果,丁醇裝置循環(huán)氣的氫含量一般在75%~80%。如果丁醇裝置排出的廢氣中氫含量低于正常值,必須及時(shí)將部分循環(huán)氫氣排入火炬系統(tǒng)進(jìn)行燃燒,并且必須向火炬系統(tǒng)中添加新的氫氣,這個(gè)數(shù)量。該操作循環(huán)可以將氫氣丁鑫的氫氣含量充入醇類生產(chǎn)的實(shí)際需要,確保丁辛醇對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量起到積極的作用。此外,對(duì)于上述兩個(gè)氫氣回收工藝,這兩個(gè)工藝回收的氫氣將被送入氣相加氫裝置的循環(huán)系統(tǒng)中,從而可以實(shí)現(xiàn)氫氣的再利用。
目前,丁醇項(xiàng)目的建設(shè)已經(jīng)提上日程,丁醇產(chǎn)品市場(chǎng)非常有利,更重要的是,德國(guó)巴斯夫等公司的加氫催化劑價(jià)格逐年上漲。1996年,巴斯夫股份公司辛烯液相加氫催化劑價(jià)格由2萬(wàn)至3萬(wàn)ECU/t提高至30萬(wàn)ECU/t。國(guó)產(chǎn)加氫催化劑的開(kāi)發(fā)研究也因此成為熱點(diǎn)。1997年,吉林石化研究所自主建設(shè)了80t/a辛烷值加氫催化劑生產(chǎn)裝置。分析、試驗(yàn)和活性評(píng)價(jià)表明,該催化劑的各項(xiàng)性能指標(biāo)均滿足單位丁辛醇加氫工藝的要求。2002年6月,80kt/a丁辛醇裝置采用乙醛A型氣相加氫催化劑。大慶石化公司二化工廠2002年11月,《VAH型乙醛氣相加氫催化劑的研制及工業(yè)應(yīng)用》獲黑龍江石化局批復(fù)。正丁醛氣相加氫催化劑也由南京化工集團(tuán)研究院研制成功,并成功應(yīng)用于山東齊魯丁醇石化裝置。
通過(guò)分析高速泵機(jī)械密封泄漏的原因,結(jié)合高速泵的方便組裝和使用,確定了消除高速泵密封泄漏最有效的解決辦法是減少高速泵的機(jī)械密封泄漏。在高速泵體中增加機(jī)器的負(fù)載,而最有效的方法是增加磨損的軸套中的裝配空間。
大部分靜態(tài)機(jī)械密封環(huán)選用樹(shù)脂石墨,石墨環(huán)泵軸承高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的粉末滲透運(yùn)動(dòng)集中在O型圈,特別是聚四氟乙烯粉末在葉片密封處結(jié)塊時(shí),特氟龍不僅能在密封邊緣留下印痕,而且,如果嚴(yán)重,會(huì)影響其在補(bǔ)償電路中的作用。加工時(shí)選用強(qiáng)度高、耐高溫、摩擦性能好的浸漬氬石墨環(huán)作為靜環(huán),保證泵高速運(yùn)行時(shí)的穩(wěn)定性。O 線圈的柔韌性對(duì)于高速泵的機(jī)械密封性能至關(guān)重要。分析O圈膨脹的原因,SBR不耐白油,O圈的密封材料應(yīng)更換為耐油全氟醚橡膠。丁醇裝置高速泵密封件數(shù)量多,O型圈泄漏較多,因此在選擇線圈時(shí)應(yīng)考慮接觸介質(zhì),有效保證線圈的密封性,提高機(jī)械密封的可靠性。
以高速泵機(jī)封(51d、51c)為例,腰端比壓的特點(diǎn)是閉合腰部?jī)蓚?cè)壓力為零,刺激了腰帶的磨損,如果比 壓值達(dá)到機(jī)械密封對(duì)于高速泵的機(jī)械密封性要求高。因此,高速泵機(jī)械密封的改造設(shè)計(jì)應(yīng)保持初始比壓大小不變,并引入新的材料和結(jié)構(gòu)來(lái)更換環(huán)。動(dòng)環(huán)的材料可以選擇碳化鎢,而套筒是314。同時(shí),音圈的厚度應(yīng)該增加。
丁醇裝置高速泵入口處通常不安裝Y型過(guò)濾器,造成高速泵入口處雜質(zhì)大量滲透,造成機(jī)械密封出現(xiàn)新的大泄漏。因此,在安裝高速泵時(shí),需要在介質(zhì)入口處安裝Y型過(guò)濾器,以過(guò)濾大量的顆粒和灰塵,改善丁醇裝置高速泵的運(yùn)行條件。丁醇裝置高速泵抽氣室外形尺寸不可調(diào)整。通常通過(guò)增加補(bǔ)償元件的補(bǔ)償來(lái)改善補(bǔ)償效果。需要說(shuō)明的是,一般的補(bǔ)償元件都是采用多個(gè)彈簧的形式。使用彈簧的主要缺點(diǎn)是,如果增加彈簧的補(bǔ)償,壽命太長(zhǎng)會(huì)使它們失效。此外,高速泵在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的高速振動(dòng)也是高速泵機(jī)械密封的泄漏因素,因?yàn)樗鼈儺a(chǎn)生的轉(zhuǎn)速高達(dá) 10 275r/min。因此需要修改或選用其他補(bǔ)償元件,以增加尾液泵密封的泄漏量。在這種情況下,有一些特定的方法可以調(diào)整和修改帶有靜環(huán)的彈性元件的材料和結(jié)構(gòu),而無(wú)須調(diào)整軸向尺寸。一般來(lái)說(shuō),波紋管補(bǔ)償元件的形狀大于彈簧的形狀,提高了密封補(bǔ)償性能,更有效地減少了補(bǔ)償機(jī)構(gòu)的摩擦,改善了靜環(huán)的驅(qū)動(dòng)力。此外,金屬波紋管與多彈簧機(jī)構(gòu)相比,有效補(bǔ)償了尾泵快速旋轉(zhuǎn)的彈性補(bǔ)償。同時(shí),靜環(huán)和動(dòng)環(huán)的重要?jiǎng)?chuàng)新顯著延長(zhǎng)了丁醇裝置高速泵密封件的使用壽命,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。加氫催化劑的壽命一般為1~2a。催化劑在使用過(guò)程中逐漸中毒。在活性有所降低后,更換新的催化劑。為了變得活躍,新負(fù)載的催化劑必須經(jīng)歷活化或還原過(guò)程(劇烈的放熱反應(yīng))。生產(chǎn)過(guò)程中,由于還原后的催化劑自燃,需要對(duì)催化劑進(jìn)行輕微氧化處理,一方面需要清空催化劑,另一方面對(duì)催化劑表面進(jìn)行鈍化處理。另一方面;另一方面,沉積在催化劑上的有機(jī)物被燃燒。催化劑的使用壽命與還原氧化過(guò)程直接相關(guān),因此應(yīng)嚴(yán)格控制還原氧化的溫度和時(shí)間,防止催化劑被壓碎。
2015年以來(lái),中國(guó)丁醇和辛醇的總消費(fèi)量分別達(dá)到59.6萬(wàn)t和86.3萬(wàn)t,總可用量未超過(guò)50%。我國(guó)化工行業(yè)消費(fèi)支出占總消費(fèi)的75%以上,人員統(tǒng)計(jì)和支出預(yù)測(cè)及未來(lái)五、十年、過(guò)橋產(chǎn)品的總體需求、以每年近7%~8%的速度增長(zhǎng),并在未來(lái)兩年持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)對(duì)丁醇類產(chǎn)品的需求量將超過(guò)70萬(wàn)t,全球新城鎮(zhèn)的需求量將超過(guò)90萬(wàn)t。綜上所述,我國(guó)丁辛醇產(chǎn)品的綜合效率和生產(chǎn)效率還不能滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,是我國(guó)主要化工行業(yè)亟待解決的重大問(wèn)題之一。
氣相加氫催化劑在我國(guó)丁辛醇裝置正式投產(chǎn)后,還需要從國(guó)外進(jìn)口使用,消耗大量外匯,成為降低統(tǒng)一成本、提高效率的關(guān)鍵要素。內(nèi)部多個(gè)氣相加氫催化劑研究單位發(fā)展迅速,相關(guān)研究所于1999年正式啟動(dòng),致力于研發(fā)氣相加氫催化劑氣體,并在實(shí)驗(yàn)室和研究中得出一系列高附加值的結(jié)論,憑借工業(yè)化生產(chǎn)的獨(dú)特工業(yè)研究經(jīng)驗(yàn),研究所成功研制出綜合性能優(yōu)于國(guó)外進(jìn)口的加氫催化劑,北京某材料制造企業(yè)實(shí)際引進(jìn)大慶研究所提供的催化劑。同時(shí),大慶石化公司在丁醇工業(yè)裝飾領(lǐng)域進(jìn)行了開(kāi)發(fā)并取得了良好的成績(jī)。五年來(lái)首次投產(chǎn)。產(chǎn)品指標(biāo)滿足丁辛醇生產(chǎn)技術(shù)要求,催化劑加熱靈活,可在某些特殊環(huán)境條件下應(yīng)用,有效填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)該技術(shù)領(lǐng)域研究的空白,促進(jìn)了我國(guó)工業(yè)化生產(chǎn)。
根據(jù)異丁醇裝置的實(shí)際運(yùn)行情況對(duì)t-205進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。優(yōu)化節(jié)省蒸汽和循環(huán)冷卻水,減少?gòu)U液排放,節(jié)能減排,提高安裝效率。在優(yōu)化t-205 經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化的均質(zhì)塔還實(shí)現(xiàn)了節(jié)能、減少排放和提高工廠效率。因此,為節(jié)能減排的優(yōu)化優(yōu)化,以及國(guó)內(nèi)同類裝置精餾塔的技術(shù)改造提供了重要的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù),值得廣泛推廣??紤]到上述優(yōu)化調(diào)整的成功,目前異丁醇裝置正在對(duì)辛醇精餾工藝進(jìn)行優(yōu)化改造,以便在正常生產(chǎn)時(shí)停止辛醇精餾工藝,進(jìn)一步節(jié)約能源。取得成就。