蘭天陽
(中冶京誠工程技術(shù)有限公司,北京 100176)
山西高義鋼鐵有限公司(以下簡稱山西高義鋼鐵)地處山西省運城市,是國家準(zhǔn)入企業(yè),山西省“百強企業(yè)”。為貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》,按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》規(guī)定,山西高義鋼鐵嚴格落實產(chǎn)能減量置換政策要求,將廠區(qū)原有淘汰型高爐拆除減量置換成一座1680m3高爐。該1680m3高爐及其配套工程是由中冶京誠工程技術(shù)有限公司總承包建設(shè),高爐設(shè)計年產(chǎn)鐵水192 萬噸,于2021年2月順利投產(chǎn)。此次1680m3高爐工程設(shè)計是以實現(xiàn)高爐穩(wěn)定、順行、高產(chǎn)、長壽為目標(biāo)。結(jié)合原燃料條件,采用了槽下分散篩分、分散稱量工藝;高爐上料系統(tǒng)采用了主皮帶上料、無料鐘爐頂裝料工藝;爐底、爐缸采用陶瓷杯與大塊碳磚相結(jié)合的復(fù)合結(jié)構(gòu);爐腹、爐腰及爐身下部等關(guān)鍵區(qū)域采用銅冷卻壁(或組合式冷卻壁);煤氣凈化采用重力除塵器+干式布袋除塵器工藝;采用均壓煤氣回收設(shè)施及環(huán)保底濾渣處理等工藝技術(shù)。
本文以山西高義鋼鐵1680m3高爐工程為例,重點介紹了該高爐采用錐柱旋切頂燃熱風(fēng)爐技術(shù)的概況,詳述了該熱風(fēng)爐的設(shè)計特點,并對該高爐投產(chǎn)后熱風(fēng)爐的使用效果進行了總結(jié)。
山西高義鋼鐵高爐產(chǎn)能置換工程建有一座1680m3高爐及其配套工程。該高爐配備有三座錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐,因項目現(xiàn)場熱風(fēng)爐位置面積狹小,三座熱風(fēng)爐按一列式布置,而換熱器區(qū)域與熱風(fēng)爐棧橋區(qū)域呈平行前后布置。1680m3高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)輸入條件如表1所示。
表1 1680m3高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)輸入條件
2.1.1 燃燒器技術(shù)特點
錐柱旋切頂燃式燃燒器主要技術(shù)特點包括:采用錐柱復(fù)合結(jié)構(gòu),煤氣噴口位于錐柱復(fù)合結(jié)構(gòu)處,因此煤氣的混合半徑不同;三維渦旋強力混合燃燒,燃燒火焰短;負壓區(qū)面積小,空氣過剩系數(shù)小;拱頂溫度與送風(fēng)溫度之間的差值?。桓褡哟u上表面溫度分布均勻。數(shù)模仿真實驗燃燒器縱切面溫度分布如圖1所示。
圖1 數(shù)模仿真實驗燃燒器縱切面溫度分布
2.1.2 錐柱旋切頂燃式燃燒器的技術(shù)優(yōu)勢
在同等條件下錐柱旋切頂燃式燃燒器具有的技術(shù)優(yōu)勢包括:降低了助燃空氣的消耗,煤氣完全燃燒時空氣過剩系數(shù)約為1.03;熱風(fēng)爐燃燒加熱時,煙氣中殘氧和CO 的含量為卡魯金熱風(fēng)爐燃燒器的35%~50%;拱頂溫度與送風(fēng)溫度差值≤80℃;熱風(fēng)爐的風(fēng)溫可提高15℃,煤氣節(jié)約3%,噸鐵煤氣消耗量節(jié)約5%。
熱風(fēng)爐格子磚傳統(tǒng)孔徑有?43mm、?35mm、?30mm,目前熱風(fēng)爐格子磚主流孔徑為?28mm、?25mm 以及20mm。此次山西高義鋼鐵1680m3高爐項目熱風(fēng)爐采用了19 孔,?25mm 孔徑的高效格子磚。在熱風(fēng)爐單位風(fēng)量加熱面積達到45 m2/(m3·min-1)時,單位風(fēng)量格子磚的重量約為1.02 t/(m3·min-1),在滿足熱風(fēng)爐蓄熱和換熱能力的同時減少了格子磚的重量。
中冶京誠專利技術(shù)爐箅子具有較高的穩(wěn)定性,設(shè)備依靠相鄰零件鎖死,托梁支撐箅子板,受格子磚均布荷載作用,箅子板的中間部位受壓。此次山西高義鋼鐵1680m3高爐項目熱風(fēng)爐采用中冶京誠爐箅子專利技術(shù),帶橫梁的多種孔型爐箅子耐熱溫度可達500℃[1],箅子板活面積大于61%,冷風(fēng)分配均勻率大于95%。在正對冷風(fēng)入口處采用分流板,可均勻分配冷風(fēng)。
在現(xiàn)行高爐操作水平逐漸提高、燃料比和高爐煤氣熱值逐漸降低、節(jié)能減排力度大的環(huán)境下,該技術(shù)不僅有效地提高了蓄熱室下部格子磚的蓄熱量,而且滿足了提高廢煙氣排放溫度,提高空、煤氣預(yù)熱溫度,達到更高拱頂溫度的目的。
熱風(fēng)爐殼體由三部分焊接構(gòu)成。這三部分包括:下部蓄熱室的直筒殼體、中部燃燒室的錐柱頂殼體、頂部燃燒器的錐頂殼體。熱風(fēng)爐殼體底部采用圓弧過渡,與螺栓連接固定,螺栓預(yù)埋在混凝土基礎(chǔ)上,爐殼與爐底板連接形式如圖2所示。各段爐殼鋼結(jié)構(gòu)間采用圓弧形過渡連接,爐殼與爐殼間連接形式如圖3所示。
圖2 爐殼與爐底板連接形式
圖3 爐殼與爐殼間連接形式
圖4為多段式爐體結(jié)構(gòu)示意圖。由圖4可以看出;爐體自上而下依次為燃燒器、燃燒室和蓄熱室;燃燒器和燃燒室分別支撐在爐殼托圈上,蓄熱室直接砌筑在爐底上;上下相鄰的兩段砌體之間完全脫開,通過迷宮式滑動縫連接,既保證相互之間不受膨脹影響,又保證有良好的密封性。
圖4 多段式爐體結(jié)構(gòu)示意圖
由于設(shè)置了必要的補償器、支座及拉緊裝置,熱風(fēng)管道系統(tǒng)被分割為若干個獨立區(qū)域,各區(qū)域間互不影響,保證了各區(qū)域補償器吸收該處鋼結(jié)構(gòu)管殼的膨脹位移[1]。在拉緊裝置的配合設(shè)置下,該種分段式結(jié)構(gòu)方式保證了熱風(fēng)管道系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2.6.1 拉緊裝置優(yōu)化
圖5為優(yōu)化后的熱風(fēng)管道補償器及拉緊裝置示意圖。由圖5可以看出:熱風(fēng)爐座圈中心線與拉桿中心線重合,改善了座圈兩側(cè)焊縫受力;座圈連接拉桿銷軸方向由豎直改為水平,方便了因熱風(fēng)爐上漲導(dǎo)致的拉桿上下傾動;改變了熱風(fēng)主支管三岔口固定支座位置,釋放了主管膨脹,減輕了三岔口變形以及座圈受力。
圖5 優(yōu)化后的熱風(fēng)管道補償器及拉緊裝置示意圖
2.6.2 優(yōu)化三岔口部位砌筑形式
熱風(fēng)管道內(nèi)襯根據(jù)耐材特性沿長度方向分段,各段間設(shè)置合理的砌體膨脹縫,其中三岔口采用特殊的砌筑形式,以此保證熱風(fēng)管道內(nèi)襯的穩(wěn)定。各段內(nèi)襯獨立,以及特殊砌體形式可以避免管道內(nèi)襯無序膨脹對三岔口部位的擠壓和破壞。
(1)采用分段式三岔口內(nèi)襯砌筑結(jié)構(gòu)。圖6為分段式內(nèi)襯砌筑結(jié)構(gòu)示意圖,由圖6可以看出,三岔口組合磚及澆注料側(cè)增加了擋磚環(huán)固定,可防止管道磚受熱膨脹對三岔口組合磚及澆注料產(chǎn)生擠壓和破壞。
圖6 分段式內(nèi)襯砌筑結(jié)構(gòu)示意圖
(2)三岔口上部進行澆筑。圖7為三岔口上部澆筑示意圖,由圖7可以看出,熱風(fēng)管道三岔口砌筑結(jié)構(gòu)全部采用了上部澆注料澆筑、下部組合磚砌筑形式,澆注料部位加厚。
圖7 三岔口上部澆筑示意圖
(3)熱風(fēng)閥兩側(cè)砌磚采用擋磚環(huán)結(jié)構(gòu),便于熱風(fēng)閥的更換。圖8為熱風(fēng)閥兩側(cè)擋磚環(huán)結(jié)構(gòu)示意圖。
圖8 熱風(fēng)閥兩側(cè)擋磚環(huán)結(jié)構(gòu)示意圖
(4)熱風(fēng)管道內(nèi)部襯磚全部采用“Z”字形設(shè)計。圖9為“Z”字形砌筑示意圖,由圖9可以看出,管道襯磚采用“Z”字形設(shè)計,可起到很好的環(huán)向密封氣流作用,且單磚拐折處環(huán)環(huán)相扣、相互支撐,避免管道內(nèi)襯掉磚。
圖9 “Z”字形砌筑示意圖
(1)該項目熱風(fēng)爐區(qū)域建設(shè)場地狹小,沒有足夠位置進行經(jīng)典的一列式布置。需將換熱器區(qū)域整體布置在與棧橋柱平行的位置,并縮短旁通管。
(2)為節(jié)約業(yè)主投資,取消了熱風(fēng)爐棧橋區(qū)域頂部橋式起重機。熱風(fēng)爐上部熱風(fēng)閥、空煤氣燃燒閥、煤氣切斷閥等閥門的檢修更換采用汽車吊。在此基礎(chǔ)上將6 排棧橋柱減少至5 排,取消原橋式起重機預(yù)留的吊裝孔位置,將吊裝孔移至框架柱外側(cè),縮短了熱風(fēng)主管長度,降低了熱風(fēng)的溫度損失。主體框架優(yōu)化至空煤氣燃燒閥檢修平臺下部,該平臺至熱風(fēng)爐爐頂平臺間設(shè)立單獨的小平臺和走梯。
表2為1680m3高爐熱風(fēng)爐實際操作參數(shù)。由表2可以看出,在燒單一煤氣、無煤氣加熱爐、拱頂最高溫度1310℃、廢煙氣最高溫度400℃的條件下,山西高義鋼鐵1680m3高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)煤氣燃燒充分,送風(fēng)溫度可達1230℃以上。
表2 1680m3高爐熱風(fēng)爐實際操作參數(shù)
2021年7月項目現(xiàn)場進行了點檢。熱風(fēng)爐鋼結(jié)構(gòu)(爐皮、管皮)最高溫度情況為:熱風(fēng)爐拱頂溫度<100℃,熱風(fēng)出口溫度<105℃,三岔口下部溫度<120℃,無壓漿修補操作。
山西高義鋼鐵1680m3高爐采用了錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐,在單燒高爐煤氣的條件下,送風(fēng)溫度達1230℃以上,該技術(shù)在國內(nèi)外處于領(lǐng)先地位。熱風(fēng)爐廢煙氣中氮氧化物低于國家超低排放標(biāo)準(zhǔn),單位加熱風(fēng)量煤氣消耗量處于較好水平。1680m3高爐投產(chǎn)后的生產(chǎn)實踐表明,通過優(yōu)化熱風(fēng)爐主要設(shè)計參數(shù),綜合利用中冶京誠熱風(fēng)爐各種高效、可靠的技術(shù),實現(xiàn)了高風(fēng)溫和綠色、環(huán)保的設(shè)計目標(biāo)。
目前中冶京誠通過改進前期錐柱旋切頂燃式燃燒器結(jié)構(gòu)的形式,開發(fā)出了第二代旋切頂燃熱風(fēng)爐燃燒器專利技術(shù)。采用中冶京誠第二代熱風(fēng)爐旋切頂燃式燃燒器專利技術(shù),可以避免原有熱風(fēng)爐容易拱頂?shù)舸u等缺陷,增強熱風(fēng)爐磚體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,延長了熱風(fēng)爐使用壽命;同時有效地保障了高爐生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定運行。后續(xù)的工程實踐表明,中冶京誠第二代旋切頂燃式熱風(fēng)爐專利技術(shù)適用于各個級別高爐熱風(fēng)供應(yīng)系統(tǒng)的設(shè)計。