鄭航,馬武杰,黃文全
(長江三峽通航管理局,湖北 宜昌 443002)
三峽測量2號船在進行三峽樞紐河段水下地形測量作業(yè)時,需要將多波束測深儀配套的換能器通過支架固定在右舷處,船舶吃水深度1.2 m以上位置。換能器重約40 kg,如圖1所示。以往支架僅由單根無縫鋼管組成,支架重約100 kg,作業(yè)時僅靠人力進行現場安裝,非工作狀態(tài)下則拆卸放置在船艙,安裝和拆卸至少需要5人在舷邊臨水作業(yè),利用船棚懸掛葫蘆滑輪輔助安裝。安裝過程中,人員臨水作業(yè),換能器及支架懸掛在鋁合金船棚上,人員、設備安全風險高,安裝效率偏低。
圖1 多波束測深儀換能器
為實現多波束測深儀換能器安裝拆卸安全高效、穩(wěn)固牢靠,保障施工人員安全,提高工作效率,本文圍繞多波束測深儀換能器支架工裝設計進行研究,并試制相應工裝,進行實地試驗[1-3]。
1)支架工裝需滿足拆卸方便,非工作狀態(tài)下牢固鎖定于船上,正常使用時通過簡單翻轉將換能器置于水下,進行測量工作。
2)支架工裝需滿足水下測量工作的環(huán)境要求。工裝支架在使用過程中長期浸水,需承受最大航速11 km/h下水流阻力(水流流速按下泄流量30 000 m3/s的情況計算)。
3)支架工裝需滿足船檢的外形尺寸限制要求。受船舶船檢的外形尺寸限制,工裝安裝位置有一定的空間約束,不得超過船舷防撞梁,控制在船舷外側以內。
通過查閱測量2號相關圖樣數據及以往對測量2號作業(yè)段流速測量的相關數據,對多波束支架設計尺寸、安裝位置進行核實,確定了支架工裝的設計邊界條件。
1.2.1 設計技術參數要點
1)旋轉關節(jié)部位采用軸承[4],減小對吊點的輔助受力需求;設計換能器安裝平臺,在船舶護欄內側完成所有操作,降低臨水作業(yè)安全風險,減小人員勞動強度,安裝人員控制在3人以內。
2)對所設計的支架工裝進行有限元分析[5],將船只最大航速和工作狀態(tài)的最大水流速度作為其邊界條件進行計算,若不符合強度要求則對結構進行優(yōu)化,直至滿足水下工作要求[6]。
3)支架工裝需滿足船檢的外形尺寸限制要求。受船舶船檢的外形尺寸限制,工裝安裝位置有一定的空間約束,不得超過船舷防撞梁,控制在船舷外側120 mm以內。且多波束換能器安裝固定位深度大于吃水深度,護欄到船底距離約為2.3 m。利用測量2號右舷原支架限位法蘭和鎖定螺紋孔進行限位和鎖定,盡量避免對過道空間的占用,減少因支架工裝安裝對船舶的外形改變。
1.2.2 換能器受力計算
測量2號作業(yè)段按流量峰值為30 000 m3/s、流速為3.87 m/s計算。測量2號在30 000 m3/s流量進行測量作業(yè)時逆流安全航速為10~11 km/h,取最大航速11 km/h,即3.06 m/s進行計算。
對于淹沒于水中的球體或圓柱體受到的水平拖曳力,J. B. Evett等[7]在《流體力學基礎》一書中提出的水平拖曳力公式為
式中:FD為水平拖曳力,N;CD為拖曳力系數;γm為渾水重度,N/m3;u為球體或圓柱體中心作用的水流流速,m/s;A為球體或圓柱體在垂直于來流方向的投影面積,m2;g為重力加速度,m/s2。
水下球體或近似球狀物體的拖曳力系數,基本不受水流及物體形態(tài)影響,拖曳力系數CD趨于0.40~0.56,可取CD=0.50。對于含沙量較少的長江水,渾水重度γm=10 kN/m3,多波束換能器支架部分水下高度可設計為2 m,投影面積A1=2×0.108=0.216 m2,多波束換能器部分投影面積A2=π×0.322÷4=0.080 m2。水流速度u最大為船速與水流速度之和,即u=3.87+3.06=6.93 m/s。
由此可計算多波束換能器支架部分受到的水平力為
通過查閱測量2號相關圖樣數據,并對支架需要完成的動作及支架安裝使用條件進行分析后,設計出如圖2所示的支架工裝三維圖,支架工裝工作時的長度為3500 mm,工作支架圓鋼外徑為φ108 mm。
圖2 支架工裝三維裝配圖
將設計的三維圖整體導出至CAD,得到的二維圖樣如圖3所示。
圖3 支架工裝二維裝配圖樣
采用三維軟件將支架工裝安裝于測量2號船上,并觀察其不同姿態(tài)與船體是否存在干涉。圖4為換能器及支架工裝安裝于測量船上,處于非工作狀態(tài),換能器及支架通過兩側的鎖定螺栓8固定在船上;圖5為換能器工作第一步,換能器支架工裝向外翻轉90°,兩側撐桿同步繞支座軸線旋轉90°至圖示位置;圖6為換能器支架工裝工作狀態(tài),解除換能器側螺栓鎖定后,換能器及工作支架通過軸承11繞第一撐桿2軸線向下旋轉90°,最后采用螺栓將其固定在測量船上,跟隨船體運行并執(zhí)行測量任務。
圖4 換能器支架工裝非工作狀態(tài)
圖5 換能器支架工裝向外翻轉90°
圖6 換能器支架工裝工作狀態(tài)
參照李萬全[8]的《ANSYS 14.5機械與結構分析實例詳解》進行有限元分析[9]。對于多波束換能器支架三維模型,其結構較為復雜,直接在ANSYS軟件中建模較為復雜,可將三維實體模型在三維建模軟件中處理后導入到ANSYS 軟件中,得到如圖7所示ANSYS計算模型。
圖7 支架工裝ANSYS計算模型
采用Solid187單元進行四面體網格劃分,工裝材料選用Q235-A,Q235-A材料特性如表1所示。
表1 Q235-A材料的力學性能
在ANSYS軟件中對工裝進行網格劃分,得到整體有限元模型如圖8所示,其中,單元數為328 986個,節(jié)點數為501 535個。
圖8 支架工裝整體有限元模型圖
實際工作過程中,支座通過螺栓固定在船上,支架也通過螺栓固定于船舷上,支架及換能器主要受到水的阻力。故可等效施加如下邊界條件:1)對換能器和支架所有體進行glue;2)在換能器左側圓弧面節(jié)點上施加980.10 N水平向右的力;3)在支架下部2 m側面節(jié)點上施加2646.27 N水平向右的力;4)在支座底部和支架與船舷接觸面節(jié)點施加全約束。圖9給出了支架工作時施加的邊界條件。
圖9 多波束換能器支架工作時邊界條件
圖10多波束換能器支架的整體等效應力云圖如圖10所示,整體綜合位移云圖如圖11所示。由圖可知,整體等效應力的最大值為243 MPa,出現在支架上板與支架接觸處,表現為應力集中(即個別節(jié)點受載嚴重,此現象是由于用節(jié)點單元去模擬實體,載荷集中在個別節(jié)點上而產生,實體是連續(xù)的,力是均勻過渡的,不會集中在個別點上,故可忽略),其他地方的最大應力在150 MPa左右(圖中綠黃色部分,呈區(qū)域分布,可表示實體受力情況);整體綜合位移最大值為21.011 mm,出現在多波束換能器底部。
圖10 支架整體應力分布圖
圖11 支架整體綜合位移云圖
圖12為工作支架等效應力云圖,圖13為工作支架綜合位移云圖。由圖可知,工作支架等效應力的最大值為243 MPa,出現在工作支架上板與支架接觸處,表現為應力集中,其他地方的最大應力在150 MPa左右;工作支架位移最大值為16.766 mm,出現在工作支架最底部位置。
圖12 工作支架應力分布圖
圖13 工作支架綜合位移云圖
圖14為多波束換能器等效應力云圖,圖15為多波束換能器綜合位移云圖。由圖可知,多波束換能器等效應力的最大值為22.7 MPa,出現在多波束換能器與安裝板接 觸位置;多波束換能器位移最大值為21.011 mm,出現在多波束換能器下部位置。
圖14 多波束換能器應力分布圖
圖15 多波束換能器綜合位移云圖
圖16為支座等效應力云圖,圖17為支座綜合位移云圖。由圖可知,支座等效應力的最大值為26.2 MPa,出現在支座板與中間板接觸的位置;支座位移最大值為0.0162 mm,出現在支座上部位置。
圖16 支座應力分布圖
圖17 支座綜合位移云圖
1)多波束換能器支架最大應力出現在工作支架上并與船舷同一高度處,其值為150 MPa左右,小于所選材料Q235的屈服強度值。
2)多波束換能器支架最大位移出現在底部位置,其值為16.766 mm,工作支架長度為3500 mm,變形度為0.48%,為彈性變形。
在制作廠內完成裝配進行測試,如圖18所示。主要測試內容:1)多波束換能器支架工裝的場內模擬裝配,包括第一支座、第一撐桿、支架、第二支座、第二撐桿等安裝,檢查工裝安裝情況。2)將工裝調整到位,翻轉支架和支座,檢查軸承、支座轉動情況是否靈活。檢查支座鎖定螺栓鎖定效果及其它人工操作測試情況。
圖18 廠內裝配測試
多波束測深儀換能器支架工裝測試結論:工裝各部件組裝順利,組裝后各部件完整裝配規(guī)范,無干涉現象。廠內測試情況總體良好,具備現場安裝條件。預留限位法蘭、鎖定支撐暫不焊接裝配,根據現場安裝位置進行裝配焊接,制定現場安裝方案,做好現場安裝測試前的準備工作。
在完成支架工裝廠內測試改造內容后,2021年11月5日在測量2號右舷安裝多波束測深儀換能器支架工裝,如圖19所示。對工裝從非工作狀態(tài)到工作狀態(tài)、再到非工作狀態(tài)進行反復試驗,各種姿態(tài)完成順暢,工作狀態(tài)也更加穩(wěn)固可靠,避免跨越護舷進行安裝操作,增加了操作安裝的安全性,且安裝操作人員數量也從原先的5人減少為2人,從非工作狀態(tài)調整到工作狀態(tài)時間也由原先的30 min左右縮短到5 min,極大地節(jié)省了人力、提高了效率。
圖19 現場應用試驗圖
通過對多波束測深儀換能器支架工裝設計研究、強度校核及實際應用,可以得到如下結論:1)綜合考慮支架翻轉動作、現場安裝條件及使用要求,設計了滿足實際需要的多波束測深儀換能器支架工裝。2)采用三維建模軟件對支架工裝進行了建模研究,并用有限元軟件ANSYS對工裝強度進行仿真分析,結果顯示,所設計支架工裝能同時滿足使用和強度條件。3)實際應用了所設計校核的支架工裝,有效解決了以往多波束換能器使用過程存在的問題,提高了工裝安裝操作的安全性和效率,降低了勞動強度。