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提高熱周轉(zhuǎn)率 降低鐵鋼比工藝實(shí)踐

2022-12-21 06:44:08陶曉林
中國(guó)鋼鐵業(yè) 2022年8期
關(guān)鍵詞:鋼包廢鋼周轉(zhuǎn)

李 鵬 李 飛 陶曉林 邱 海

1.背景

武鋼有限目前有5座高爐運(yùn)行,每日鐵產(chǎn)量約4萬噸,鋼產(chǎn)量約4.3萬噸,平均鐵鋼比0.930。隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施,鋼鐵行業(yè)應(yīng)在滿足鋼材市場(chǎng)需求的同時(shí),進(jìn)一步壓縮鐵產(chǎn)量、減少碳排放。在此形勢(shì)下,要完成公司下達(dá)的鋼產(chǎn)量任務(wù),就必須降低鐵鋼比,由過去的“推動(dòng)式”生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)化為“拉動(dòng)式”生產(chǎn)模式,即通過鑄機(jī)的高效生產(chǎn),帶動(dòng)精煉、轉(zhuǎn)爐、脫硫和倒罐生產(chǎn)效率的提高,加快了行車的快速運(yùn)行,進(jìn)而帶動(dòng)鐵水、鋼水的快速周轉(zhuǎn),提高熱效率,將節(jié)約的熱能轉(zhuǎn)化為廢鋼量,提高了廢鋼比。同時(shí)通過系列措施管控鋼鐵料,降低鋼鐵料消耗。

2.措施

2.1 加快魚雷罐周轉(zhuǎn),提高出鐵溫度

煉鋼廠操控中心樹立“五爐五機(jī)”的大生產(chǎn)組織觀念,根據(jù)鐵水情況合理安排生產(chǎn)。三、四煉鋼產(chǎn)線互動(dòng),避免同時(shí)補(bǔ)爐或下出鋼口;工藝測(cè)弧或工藝小檢修時(shí),另一產(chǎn)線發(fā)揮產(chǎn)能快速消鐵,最大限度確保均衡消鐵能力,避免魚雷罐重罐積壓。2021年下半年重罐運(yùn)行個(gè)數(shù)控制在10~12個(gè),按單罐進(jìn)鐵、送重取空等模式運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)魚雷罐周轉(zhuǎn)率突破4.0,較上半年提高了20%,高爐至煉鋼的鐵水溫降由175℃縮小至150℃,倒罐出鐵溫度由1325℃提高到1350℃,提高了25℃(見圖1、圖2)。

圖1 魚雷罐周轉(zhuǎn)率與鐵水溫度及溫降關(guān)系

圖2 2021年出鐵溫度及高爐至倒灌降溫 ℃

2.2 加快鐵包運(yùn)行,減少鐵水溫降

通過壓縮轉(zhuǎn)站時(shí)間、提高脫硫效率、提高直兌比例和行車運(yùn)行效率。三煉鋼鐵包按6個(gè)控制,四煉鋼按5個(gè)控制,嚴(yán)格控制出鐵結(jié)束至轉(zhuǎn)爐兌鐵的時(shí)間,形成不同鐵水組織模式下的倒罐出鐵至轉(zhuǎn)爐兌鐵標(biāo)準(zhǔn)時(shí)刻表(見表1)。2021年三煉鋼平均脫硫周期控制在30分鐘左右,四煉鋼控制在40分鐘左右。出鐵結(jié)束至轉(zhuǎn)爐兌鐵≤80分鐘的比例由71.83%提高到80.20%,平均時(shí)間由80分鐘降低至74分鐘,鐵水罐周轉(zhuǎn)效率由13.0提高到14.0,過程溫降由20℃縮小到17℃(見圖3)。

表1 鐵水組織標(biāo)準(zhǔn)時(shí)刻表

圖3 武鋼鐵包周轉(zhuǎn)率與鐵水溫降控制

2.3 開展技術(shù)攻關(guān),減少鐵鋼溫降

一是采取鐵水扒完渣后加保溫糠殼的措施,減少鐵水扒渣后溫度損失。四煉鋼品種要求高,鐵水脫硫時(shí)間大于轉(zhuǎn)爐冶煉周期。鐵水扒渣后裸露的鐵水溫降較大,加碳化糠殼覆蓋鐵水表面,減少鐵水入爐前的溫降。組織扒渣結(jié)束后,投放保溫劑試驗(yàn),加入50kg保溫劑,靜置0.5~1.0小時(shí)。經(jīng)過測(cè)溫對(duì)比,可溫降10℃~20℃。二是開展鐵包爐提效攻關(guān)。鐵包爐生產(chǎn)組織與外部鐵水條件、生產(chǎn)節(jié)奏、設(shè)備保障、行車調(diào)度和運(yùn)行等條件緊密相關(guān),通過從外部條件創(chuàng)造、生產(chǎn)節(jié)奏跟蹤、行車調(diào)度探索,形成一套以“倒罐—脫硫—鐵包爐—轉(zhuǎn)爐”為核心的生產(chǎn)模式,不斷提升鐵包爐生產(chǎn)效率。鐵包爐升溫比例由46.88%提高至68.75%,平均提高鐵水溫度60℃~75℃,入爐鐵水溫度可達(dá)1400℃。三是通過擴(kuò)大出鋼口直徑,縮短出鋼時(shí)間,三煉鋼出鋼時(shí)間縮短了2分鐘,四煉鋼縮短1.7分鐘(見圖4)。

圖4 煉鐵廠加熱時(shí)間與提升溫度關(guān)系圖

2.4 加快鋼包周轉(zhuǎn),降低出鋼溫度

對(duì)三四煉鋼爐機(jī)節(jié)奏和氬后節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化,縮短過程傳隔時(shí)間,優(yōu)化精煉結(jié)束至開澆間隔時(shí)間。2021年三煉鋼爐機(jī)節(jié)奏合格率由70.04%提高至90.69%,四煉鋼從77.51%提高至91.28%。通過節(jié)奏效率提升,提高大罐周轉(zhuǎn)效率,減少生產(chǎn)過程溫降,降低出鋼溫度。三煉鋼鋼水罐按12~13個(gè)控制,2021年澆完至翻罐≤15分鐘的比例為91.05%,A級(jí)罐的使用率由47.17%提高到68.22%,大罐周轉(zhuǎn)率提高至2.5。四煉鋼按9~10個(gè)控制,2021年澆完至翻罐≤15分鐘的比例為92.49%,A級(jí)罐的使用率由48.45%提高到61.56%,大罐周轉(zhuǎn)率提高至3.0。三四煉鋼通過縮短過程傳隔時(shí)間,提高大罐熱周轉(zhuǎn)效率,降低汽車板和鋁系列鋼轉(zhuǎn)爐出鋼溫度15℃~20℃。

2.4.1 延長(zhǎng)鋼包爐加熱時(shí)間,增加廢鋼加入量

通過提高鋼包爐鋼水加熱比例,提高廢鋼加入量,是提高廢鋼比的主要手段之一。對(duì)鋼包爐加熱時(shí)間和廢鋼量進(jìn)行跟蹤試驗(yàn),鋼包爐加廢鋼受鋼水量、設(shè)備穩(wěn)定、生產(chǎn)節(jié)奏、鑄余回收等多種因素影響,隨著加熱時(shí)間的延長(zhǎng),廢鋼加入量會(huì)明顯增加。在現(xiàn)有條件下,每天鋼包總加熱時(shí)間大于500分鐘以后,廢鋼加入量會(huì)有明顯增加趨勢(shì)。生產(chǎn)組織上保證鋼包爐可以連續(xù)生產(chǎn)。目前鋼包爐爐次占比為33.5%,平均每爐加熱18.91分鐘,每天加熱時(shí)間500~600分鐘,廢鋼加入量240噸~300噸。

2.4.2 提高留渣比例,減少熔劑消耗

推進(jìn)轉(zhuǎn)爐留渣作業(yè),加大留渣比例,減少非工藝雙渣,降低熔劑和冷卻劑單耗,減少熱損失。通過固化留渣操作模式,對(duì)搖爐倒渣角度、渣罐內(nèi)渣值做量化要求。落實(shí)轉(zhuǎn)爐留渣“爐爐清”,每日監(jiān)控?zé)掍撃P妥詫W(xué)習(xí)參數(shù),對(duì)因留渣導(dǎo)致的參數(shù)異動(dòng)進(jìn)行修正,提高模型準(zhǔn)確性。

2.4.3 按“爐爐清”管控鋼鐵料消耗

在增加廢鋼過程中,因部分爐次背離了熱量平衡原理,鋼水終點(diǎn)氧含量升高、終渣(FeO)增加、廢鋼未完全熔化等情況比例增加,導(dǎo)致鋼鐵料消耗有所升高,最高達(dá)到1124.1Kg/t左右(見圖5)。

圖5 2020-2021年武鋼煉鐵廠鋼鐵料消耗變化情況 kg/t

煉鋼廠按照“爐爐清”思路管控鋼鐵料消耗,四季度實(shí)際值1102.8g/t,降低鋼鐵料消耗21.3kg/t左右。主要措施有:(1)脫硫工序按需脫硫、按需扒渣。對(duì)于無需脫硫鋼種,采取鐵水直兌,減少脫硫工序鐵損。對(duì)于脫硫品種,按計(jì)算量加脫硫劑,達(dá)到鋼種扒渣標(biāo)準(zhǔn)要求后立即停止扒渣,防止過脫、過扒導(dǎo)致溫?fù)p和鐵損。(2)轉(zhuǎn)爐穩(wěn)定操作,減少吹損,鋼水出盡。充分利用復(fù)吹轉(zhuǎn)爐的優(yōu)勢(shì),穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐操作,減少吹損。合理控制爐型,尤其對(duì)出鋼口大面維護(hù),確保鋼水出盡。(3)爐后加廢鋼提高廢鋼收得率。出鋼過程中通過移動(dòng)廢鋼槽或料倉(cāng)加入廢鋼,提高廢鋼收得率8%。(4)大包鋼水澆盡。大包、中包砌筑呈坡地狀,確保鋼水澆盡;澆鑄中包時(shí),對(duì)中包殘余鋼水進(jìn)行測(cè)量,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)≤10噸進(jìn)行控制。維護(hù)好大包下渣檢測(cè)功能,避免誤報(bào),確保鍍錫板、汽車板留鋼噸位準(zhǔn)確;(5)控制切廢和機(jī)清。(6)提高汽車板、管線、硅鋼等重點(diǎn)品種煉成率。(7)提高鑄余渣回收比例。優(yōu)化生產(chǎn)組織、提高汽車板和鍍錫板鑄余渣回收比例。擴(kuò)展鑄余回收品種,加大回收的覆蓋面,顆粒歸倉(cāng)。靈活鐵包和鋼包鑄余回收方式。

2.4.4 開展勞動(dòng)競(jìng)賽,提高周轉(zhuǎn)效率

制定“煉鋼廠加快熱周轉(zhuǎn)、提高生產(chǎn)效率的勞動(dòng)競(jìng)賽”方案。把提高鋼包熱周轉(zhuǎn)率、A級(jí)罐周轉(zhuǎn)率、縮短翻罐時(shí)間、降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度、減少汽車板轉(zhuǎn)站時(shí)間、提高爐機(jī)節(jié)奏、氬后節(jié)奏合格率等一系列指標(biāo),納入勞動(dòng)競(jìng)賽的內(nèi)容,以提高熱周轉(zhuǎn)效率,有效降低鐵鋼比。

通過提高熱周轉(zhuǎn)率,可有效提高廢鋼比,降低鐵鋼比。2021年武鋼煉鋼廠累計(jì)鐵鋼比0.866,較2020年0.924降低了0.058,完成了0.870的挑戰(zhàn)目標(biāo)。其中三煉鋼0.882,較2020年0.936降低了0.054,全年最低達(dá)0.828;四煉鋼0.842,較2020年0.905降低了0.063,全年最低達(dá)0.807,實(shí)現(xiàn)了低鐵鋼比生產(chǎn)模式(見圖6)。

圖6 2020-2021年武鋼煉鐵廠鐵鋼比完成情況

3.結(jié)論

(1)魚雷罐周轉(zhuǎn)率由3.1提高到4.1,運(yùn)輸過程中鐵水溫降可降低25℃,倒罐鐵水溫度提高25℃。

(2)鐵水罐周轉(zhuǎn)效率由13.0提高到14.0,廠內(nèi)鐵水溫降由20℃縮小到17℃。

(3)通過鐵包爐升溫,可提高鐵水溫度60℃~75℃,入爐鐵水溫度可達(dá)1400℃左右。

(4)通過提升鋼包爐爐次比例,平均每爐加熱18.91分鐘,廢鋼加入爐約240噸。

(5)通過縮短過程傳隔時(shí)間,提高大罐熱周轉(zhuǎn)效率,可降低汽車板和鋁系列鋼出鋼溫度15℃~20℃。

(6)通過按“爐爐清”思路管控鋼鐵料消耗,可實(shí)現(xiàn)鋼鐵料的穩(wěn)定控制和降低。

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