高 健,劉曉娟
(四川松林河流域開(kāi)發(fā)有限公司,四川 石棉 625400)
某水電廠共裝設(shè)3臺(tái)43 MW混流式水輪發(fā)電機(jī)機(jī)組,水輪機(jī)型號(hào)為HLD307C—LJ—205,機(jī)組額定流量26.4 m3/s,額定水頭185 m,3臺(tái)機(jī)組調(diào)速器型號(hào)均為MGC4004PS—D80/40。水輪機(jī)活動(dòng)導(dǎo)葉上軸套為尼龍1010材質(zhì),中軸套及下軸套均為聚甲醛鋼背復(fù)合軸套。2013年,水電廠1~3號(hào)機(jī)組全部開(kāi)展A級(jí)檢修。在穩(wěn)定運(yùn)行半年后,3臺(tái)機(jī)組均在不同負(fù)荷區(qū)間內(nèi)(28 ~43 MW)出現(xiàn)了負(fù)荷調(diào)整不流暢、調(diào)速器有功調(diào)整功能退出、調(diào)速器“導(dǎo)葉側(cè)大故障”報(bào)警等現(xiàn)象。同時(shí),對(duì)過(guò)流部件檢查發(fā)現(xiàn),頂蓋、底環(huán)及活動(dòng)導(dǎo)葉端面相互間刮擦明顯,氣蝕現(xiàn)象嚴(yán)重,并伴有逐年惡化的趨勢(shì)。在檢修后期,水電廠對(duì)活動(dòng)導(dǎo)葉尼龍1010材質(zhì)上軸套進(jìn)行技改,完成了故障處理。
2013年,水電廠相繼對(duì)3臺(tái)機(jī)組開(kāi)展了檢修,并更換了活動(dòng)導(dǎo)葉上、中、下軸套。2014年,2號(hào)機(jī)組在加負(fù)荷過(guò)程中,監(jiān)控上位機(jī)報(bào)“2號(hào)機(jī)組調(diào)速器故障”“2號(hào)機(jī)組調(diào)速器A套、B套故障”“2號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉側(cè)大故障動(dòng)作”報(bào)警,調(diào)速器控制方式由“自動(dòng)”切至“機(jī)手動(dòng)”,導(dǎo)致上位機(jī)無(wú)法增加負(fù)荷;同時(shí)還發(fā)現(xiàn)1號(hào)和3號(hào)機(jī)組也存在此類(lèi)現(xiàn)象。
2015年,3臺(tái)機(jī)組調(diào)速器活動(dòng)導(dǎo)葉卡阻拒動(dòng)情況加劇。3臺(tái)機(jī)組在不同負(fù)荷區(qū)間(28~43 MW)內(nèi),均出現(xiàn)了負(fù)荷調(diào)整不流暢現(xiàn)象,需要現(xiàn)地手動(dòng)將調(diào)速器系統(tǒng)油壓打壓至接近額定壓力4 MPa,才可小范圍操作負(fù)荷調(diào)整;后期1號(hào)機(jī)組即使手動(dòng)加壓,也無(wú)法調(diào)整機(jī)組至滿負(fù)荷運(yùn)行。
針對(duì)3臺(tái)機(jī)組調(diào)速器活動(dòng)導(dǎo)葉卡阻拒動(dòng)的情況,電廠從多個(gè)方面進(jìn)行了檢查和處置。
(1)檢查調(diào)速器電氣回路正常,“導(dǎo)葉側(cè)大故障”出現(xiàn)的原因是由于調(diào)速器下達(dá)指令后,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),導(dǎo)葉開(kāi)度沒(méi)有相應(yīng)反饋而發(fā)出報(bào)警并終止流程的一種保護(hù)程序。分析判斷活動(dòng)導(dǎo)葉卡阻與調(diào)速器電氣控制無(wú)關(guān)。
(2)對(duì)調(diào)速器主配壓閥進(jìn)行解體檢修,接力器油壓進(jìn)行監(jiān)視,未發(fā)現(xiàn)串油現(xiàn)象。同時(shí),檢查了控制環(huán)、拐臂、連板等機(jī)械連接位置,未發(fā)現(xiàn)明顯摩擦痕跡;排除了油壓系統(tǒng)壓力不足的情況。
(3)檢查調(diào)速器在無(wú)水狀態(tài)下的開(kāi)、關(guān)動(dòng)作試驗(yàn)。機(jī)組停機(jī)后,關(guān)閉機(jī)組進(jìn)水口蝶閥,導(dǎo)水機(jī)構(gòu)在無(wú)壓情況下,調(diào)速器現(xiàn)地進(jìn)行活動(dòng)導(dǎo)葉開(kāi)、關(guān)試驗(yàn),活動(dòng)導(dǎo)葉均能從全關(guān)到全開(kāi)位置,未出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象;但活動(dòng)導(dǎo)葉端面與頂蓋和底環(huán)抗磨板之間有明顯的刮擦痕跡。初步判斷活動(dòng)導(dǎo)葉卡阻拒動(dòng)與活動(dòng)導(dǎo)葉的上浮和傾斜有關(guān)。
(4)針對(duì)活動(dòng)導(dǎo)葉傾斜和上浮的情況,水電廠針對(duì)性地采取了相應(yīng)處置措施,包括:調(diào)整活動(dòng)導(dǎo)葉軸線與套筒和底環(huán)軸孔同心,疏通座環(huán)活動(dòng)導(dǎo)葉下端軸排水管道,調(diào)整活動(dòng)導(dǎo)葉止推環(huán)間隙,對(duì)活動(dòng)導(dǎo)葉、頂蓋和底環(huán)氣蝕面進(jìn)行修復(fù)等。確保了活動(dòng)導(dǎo)葉上浮不與頂蓋抗磨板直接接觸;同時(shí)也保證活動(dòng)導(dǎo)葉無(wú)傾斜,不發(fā)生偏磨。通過(guò)以上檢修,成功解決了活動(dòng)導(dǎo)葉上浮問(wèn)題,活動(dòng)導(dǎo)葉與底環(huán)和頂蓋之間未出現(xiàn)相互刮擦現(xiàn)象,氣蝕得到明顯改善。但機(jī)組運(yùn)行半年時(shí)間后,仍然出現(xiàn)負(fù)荷調(diào)整不流暢,調(diào)速器“導(dǎo)葉側(cè)故障”報(bào)警等問(wèn)題。
(5)根據(jù)復(fù)發(fā)的活動(dòng)導(dǎo)葉卡阻拒動(dòng)問(wèn)題,電廠做了進(jìn)一步檢查。最終測(cè)量發(fā)現(xiàn)24個(gè)活動(dòng)導(dǎo)葉上軸套在運(yùn)行半年后,軸套內(nèi)徑相較于安裝前,平均收縮量超過(guò)0.8 mm。上軸套與活動(dòng)導(dǎo)葉軸徑之間產(chǎn)生了過(guò)盈配合,活動(dòng)導(dǎo)葉被軸套牢牢抱死。2018年,電廠通過(guò)對(duì)活動(dòng)導(dǎo)葉上軸套進(jìn)行技改,將尼龍1010材質(zhì)上軸套替換成了銅基鑲嵌自潤(rùn)滑軸套,活動(dòng)導(dǎo)葉卡阻拒動(dòng)問(wèn)題得到了徹底解決。
活動(dòng)導(dǎo)葉共有上、中、下3個(gè)軸套,其中上軸套安裝在套筒上端,主要起輔助支撐活動(dòng)導(dǎo)葉的作用,材質(zhì)為尼龍1010;中軸套和下軸套分別安裝在套筒下端和底環(huán)下軸孔內(nèi),起抗磨和支撐活動(dòng)導(dǎo)葉的作用,材質(zhì)為聚甲醛鋼背復(fù)合材料。
通過(guò)對(duì)調(diào)速器系統(tǒng)和導(dǎo)水機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查,排除了電氣控制回路異常和油壓系統(tǒng)壓力不足等原因。解決了活動(dòng)導(dǎo)葉上浮和偏心問(wèn)題,同時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)了活動(dòng)導(dǎo)葉卡阻拒動(dòng)的主要原因?yàn)槟猃?010軸套吸水膨脹、內(nèi)徑縮小導(dǎo)致。
查《水輪機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)》,水輪機(jī)尼龍1010軸套設(shè)計(jì)間隙的計(jì)算方法如下:
尼龍1010軸套壓入過(guò)盈量:
△1=2×10-3D(mm)
與軸配合間隙:
△2=△1+A+C(mm)
式中,A為設(shè)計(jì)要求實(shí)際間隙值;C為內(nèi)徑收縮修正值;D為軸套外徑。
對(duì)照電廠活動(dòng)導(dǎo)葉上軸頸120 mm,軸套壁厚5 mm,A取0.28d/100,d為活動(dòng)導(dǎo)葉上軸頸;C取值0.10~0.15 mm;得出△1為0.26 mm,△2為0.70~0.75 mm。
電廠尼龍1010軸套在安裝后,實(shí)測(cè)配合平均間隙為0.67 mm,接近設(shè)計(jì)值,滿足設(shè)計(jì)要求。軸套運(yùn)行半年后,軸套與活動(dòng)導(dǎo)葉軸徑產(chǎn)生了過(guò)盈配合,實(shí)測(cè)過(guò)盈量達(dá)到0.8~1.3 mm。
活動(dòng)導(dǎo)葉與軸套之間抱死現(xiàn)象的產(chǎn)生,與材料的選擇、檢修安裝工藝和運(yùn)行環(huán)境等多方面因素有關(guān)。通??蓮臋C(jī)加工軸套內(nèi)徑和軸套材料技改更換兩個(gè)方面進(jìn)行處理,重點(diǎn)做好軸套配合間隙控制,確?;顒?dòng)導(dǎo)葉安裝同心度、杜絕間隙過(guò)小產(chǎn)生抱死現(xiàn)象;同時(shí)宜選取膨脹率低、吸水率低的可靠性材料制作套筒。
對(duì)照表1中尼龍1010材料和銅基鑲嵌自潤(rùn)滑材料(FZ—2系列軸套)性能(見(jiàn)表1)。尼龍1010材質(zhì)在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中容易變形,造成導(dǎo)葉傾斜、不同心、抱軸,是增加導(dǎo)葉運(yùn)行時(shí)卡阻的主要原因,其間隙進(jìn)行調(diào)整后,仍然存在一定不確定風(fēng)險(xiǎn);FZ系列軸套由于尺寸結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,設(shè)計(jì)加工時(shí)只需要控制好配合間隙,不考慮其他因素的影響,其生產(chǎn)與加工在制造廠一次完成,不需要現(xiàn)場(chǎng)修配加工,具有明顯優(yōu)勢(shì)。從降低隱患風(fēng)險(xiǎn)、提高機(jī)組運(yùn)行安全和穩(wěn)定性考慮,電廠選擇了銅基鑲嵌自潤(rùn)滑軸套進(jìn)行試驗(yàn)改造,取得良好效果。
表1 材質(zhì)物理及機(jī)械性機(jī)能對(duì)照表
尼龍1010軸套因有吸水膨脹的物理特性,在軸套安裝后,隨著時(shí)間推移,軸套將逐漸膨脹,與活動(dòng)導(dǎo)葉軸抱死,大大增加活動(dòng)導(dǎo)葉操作阻力。在充分考慮材料的物理化學(xué)特性,并兼顧耐磨性和潤(rùn)滑性,結(jié)合電廠機(jī)組運(yùn)行工況條件,試驗(yàn)銅基鑲嵌自潤(rùn)滑軸承作為活動(dòng)導(dǎo)葉上軸套進(jìn)行改良。經(jīng)多年運(yùn)行實(shí)踐,導(dǎo)水機(jī)構(gòu)運(yùn)行平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)異常,驗(yàn)證了新型銅套材料具有較強(qiáng)的適用性和可推廣性。