姜 磊,劉 帆,陳衛(wèi)軍,宗廷貴
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
寧夏石化液化石油氣(LPG)精制主要對無機硫化氫和有機硫醇、硫醚、羰基硫等進(jìn)行脫除,利用N-甲基二乙醇胺溶液(MDEA)具有較高的H2S 選擇吸收性、不易降解和吸收速度快等優(yōu)點,脫除石油液化氣中的H2S。采用兩級纖維膜接觸脫硫醇技術(shù),提高液化氣中的硫醇與堿液中的氫氧化鈉的反應(yīng)速率和反應(yīng)深度,堿液通過催化氧化再生后循環(huán)利用,脫除石油液化氣中的硫醇硫。由于堿液再生后二硫化物和硫代硫酸鈉分離困難,被液化氣不斷萃取,易造成液化氣總硫超標(biāo),頻繁更換堿液來保證脫硫效果,堿渣外排量高達(dá)400 t/a,COD 高達(dá)(20~30)×104mg/L,對污水處理廠沖擊巨大,外部堿渣處理費用也較高,給環(huán)保帶來較大壓力,并增加了裝置運行成本[1]。脫硫醇尾氣中因含有氮氣、過剩氧氣、低碳烴、硫化物及殘余堿等組分,采用焚燒的方式仍會對環(huán)境造成一定的污染[2]。
隨著汽油質(zhì)量升級需求,對催化裂化裝置進(jìn)行了降烯烴綜合技術(shù)改造,催化液化氣產(chǎn)量由原來的35×104t/a 增加到48.8×104t/a,考慮到常壓蒸餾裝置脫輕烴穩(wěn)定塔分離出的3.7×104t/a 液化氣并入液化氣脫硫裝置,液化氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)料量達(dá)到了52.5×104t/a,液化氣脫硫精制裝置必須進(jìn)行“消瓶頸”技術(shù)改造。在保證擴能后液化氣脫硫后產(chǎn)品質(zhì)量的同時,保證液化氣精制過程清潔化,消除“廢堿渣和尾氣”的排放。
催化液化氣脫硫醇采用河北精制公司深度脫硫工藝技術(shù),包括功能強化助劑、三項混合氧化再生、再生催化劑與抽提劑分離等工藝設(shè)備措施。
無機物硫化氫的脫除仍采用MDEA 胺吸收工藝技術(shù),吸收石油液化氣中硫化氫后富胺液再生循環(huán)利用,酸性氣進(jìn)入硫磺回收裝置,嚴(yán)格控制脫后H2S 含量,否則與脫硫醇堿液形成無機鹽,增加堿液消耗。
脫硫醇溶劑與硫醇反應(yīng),通過純氧再生溶劑將硫醇鹽轉(zhuǎn)化為二硫化物進(jìn)入脫硫醇溶劑中,實現(xiàn)液化氣硫醇硫的脫除,少量的硫化氫與脫硫醇溶劑接觸生成硫化物,溶劑再生時生成硫代硫酸鹽,增加了堿液消耗。該過程中的化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
2020 年7 月大檢修期間對催化裝置的液化氣脫硫醇系統(tǒng)進(jìn)行了升級改造,通過胺脫優(yōu)化、原料預(yù)處理(水洗脫胺)、溶劑升級、定量補氧、尾氣循環(huán)、三相氧化和固定床再生等措施,在保證液化氣產(chǎn)品深度脫硫的同時,實現(xiàn)了堿渣和尾氣的近零排放,改造后液化氣脫硫醇流程見圖1,其技術(shù)特點如下:
圖1 改造后液化氣脫硫醇流程
(1)溶劑再生效果好。消除了抽提過程二硫化物副反應(yīng),脫后產(chǎn)品總硫低,實現(xiàn)了常溫再生,無需再加熱。
(2)再生過程本質(zhì)安全。通過采用三相混合再生技術(shù)、合理選擇反抽提油品種及混氧器的選用等措施確保再生混合氣遠(yuǎn)離爆炸極限操作。
(3)溶劑性能升級。使用復(fù)配的脫硫醇溶劑取代NaOH 做抽提劑,脫硫活性高、易再生、納污能力強,可實現(xiàn)在線復(fù)活。
(4)胺脫優(yōu)化回收胺。降低硫化氫殘留,水洗回收胺,消除胺對脫硫醇溶劑的危害,將污染物資源化。
(5)尾氣升壓循環(huán)使用,解決了尾氣處理困難問題。尾氣中的過剩氧是再生需要的,高濃度烴含量是保障再生過程本質(zhì)安全的條件之一,所以尾氣循環(huán)回去都是有價值的,實現(xiàn)了變廢為寶[4]。
2.2.1 工藝參數(shù) 設(shè)計中強化了胺脫工序?qū)2S 的脫除,保證胺脫后H2S≯10 mg/m3,同時防止少量的H2S帶入到后續(xù)的液化氣脫硫醇單元,以免造成脫硫醇溶劑損失。增加了液化氣水洗脫胺工序流程,可有效回收胺液,又避免了夾帶的胺液到脫硫醇系統(tǒng)污染溶劑,水洗后的含胺水送至胺液再生裝置。從開工運行到現(xiàn)在,胺脫和預(yù)水洗部分運行正常,脫硫醇塔和溶劑再生塔運行正常。
由表1 可以看出,技改后液化氣進(jìn)入脫硫裝置的量比改造前增加了17%,胺液循環(huán)量提高了14 t/h,在生產(chǎn)運行中未出現(xiàn)液化氣大量帶胺液的情況。
表1 胺脫部分改造前后參數(shù)對比
由表2、表3 看出溶劑循環(huán)量隨液化氣脫硫醇塔的循環(huán)量增加而增加,正常操作循環(huán)量為10~13 t/h,最大可達(dá)到15 t/h。技術(shù)改造前氧化風(fēng)滿量程32 m3/h,尾氣連續(xù)排放;技改后富氧注入量2 m3/h,富氧量根據(jù)尾氣中氧含量自動調(diào)節(jié),控制氧含量在8%~12%。尾氣壓力在技改后穩(wěn)定,與系統(tǒng)溫度有關(guān),尾氣循環(huán)利用,實現(xiàn)尾氣零排放;再生溫度比技術(shù)改造前緩和,基本在40 ℃左右,實現(xiàn)常溫再生。
表2 脫硫醇部分改造前后參數(shù)對比
表3 氧化再生系統(tǒng)改造前后參數(shù)變化
2.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量對比(表4、表5)由表4、表5 數(shù)據(jù)對比可以看出液化氣脫后H2S 和硫醇硫含量改造前后數(shù)據(jù)基本一致,說明裝置負(fù)荷增加后脫H2S 和脫硫醇達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。但是液化氣總硫不定期出現(xiàn)超標(biāo)問題,尤其是丙烯中羰基硫、C4硫含量、烷基化油硫高的問題。
表4 改造前產(chǎn)品質(zhì)量
表5 改造后產(chǎn)品質(zhì)量
催化裂化裝置催化劑配方調(diào)整和反應(yīng)條件的變化,液化氣中的羰基硫發(fā)生變化,為此開展攻關(guān)研究,采用硫形態(tài)及庫倫法總硫分析法對液化氣脫硫醇前后樣品進(jìn)行對比分析。
從表6 分析結(jié)果來看,原料液化氣中硫化氫已脫除干凈,原料中非活性二甲二硫醚、羰基硫等含量較低,可脫硫化物甲硫醇、乙硫醇占絕大部分,羰基硫含量較高。經(jīng)過脫硫醇后,硫醇脫除干凈,羰基硫水解或被吸收掉一半左右。
表6 液化氣脫硫醇前后分析數(shù)據(jù)
羰基硫沸點-50.2 ℃與丙烯沸點-47.7 ℃接近,經(jīng)過氣體分餾裝置后,液化氣中羰基硫全部富集到丙烯中,丙烯中羰基硫超標(biāo)。
根據(jù)羰基硫的化學(xué)性質(zhì),能發(fā)生分解、水解、氧化以及還原反應(yīng)生產(chǎn)硫化氫和硫單質(zhì),根據(jù)液化氣脫硫工藝采用羰基硫的水解反應(yīng)進(jìn)行間接脫硫,水解反應(yīng)方程式。
在25 ℃的條件下,羰基硫的水解速率常數(shù)僅為0.001 s-1,但水解反應(yīng)可被堿催化[5]。為了防止影響后續(xù)裝置運行,在脫硫醇溶劑中加入適量羰基硫水解劑強化脫除液化氣中羰基硫,2021 年2 月9 日加入8 t 羰基硫水解劑。添加羰基硫水解劑后,液化氣脫后總硫含量由4 mg/m3左右降低至3 mg/m3以下;丙烯中的硫含量降低至5 mg/m3以下。
裝置運行過程中,液化氣中夾帶的各種雜質(zhì)會緩慢造成溶劑堿分值降低,如羰基硫脫除過程中,羰基硫水解成硫化氫和二氧化碳,與脫硫醇溶劑反應(yīng),會造成溶劑堿分值下降。脫硫醇溶劑在使用過程中需保持堿分值≥8,以保證液態(tài)烴脫硫醇效果,當(dāng)系統(tǒng)中脫硫醇溶劑堿分值<8 時,需對系統(tǒng)溶劑進(jìn)行凈化提濃至堿分值≥40,或補充部分脫硫醇溶劑提高堿分值。
裝置脫硫醇溶劑從2020 年8 月18 日開工堿分值為41 運行至2021 年8 月26 日堿分值為9,此時液化氣脫后總硫仍<1 mg/m3,未影響脫硫醇效果。為確保產(chǎn)品質(zhì)量,于2021 年8 月27 日至9 月10 日對裝置脫硫醇溶劑進(jìn)行凈化處理,共處理裝置脫硫醇溶劑約180 t。脫硫醇經(jīng)過凈化后,堿分值上升至40,過程中產(chǎn)生約15 t 固廢,較之前堿渣量大幅下降。
液化氣深度脫硫技術(shù)改造后,裝置負(fù)荷增加了30%,液化氣脫后的硫化氫、硫醇合格率穩(wěn)定達(dá)到100%,在溶劑中復(fù)配羰基硫水解劑實現(xiàn)羰基硫的脫除,實現(xiàn)了高COD 堿渣和尾氣“近零排放”目標(biāo),實現(xiàn)了經(jīng)濟與環(huán)保雙重效益。