彭 濤
(安徽晉煤中能化工股份有限公司, 安徽臨泉 236400)
安徽晉煤中能化工股份有限公司一、二期過氧化氫裝置有5臺螺桿式空氣壓縮機,但設備老舊且使用年限較長,主機磨損且螺桿間隙增大,排氣量降低,導致設備利用率低下且能耗高。這5臺螺桿式空氣壓縮機為小功率多臺并聯(lián)供氣,每臺設備設置單獨過濾系統(tǒng),會造成一定的壓力損失,引發(fā)管網(wǎng)壓力偏低和壓縮機供氣壓力升高,導致壓縮機負荷增大、電力消耗增大[1]。這5臺螺桿式空氣壓縮機自2004年投用以來,額定功率一直高于平均實際運行功率,排氣量下降明顯,屬于高耗能設備。公司針對一、二期過氧化氫裝置空氣壓縮機高能耗的利用現(xiàn)狀及水平,分析存在的問題并進行技術升級改造,促進節(jié)能降耗以提升企業(yè)的市場競爭力。
目前雙氧水行業(yè)普遍使用的螺桿式空氣壓縮機,一般是一級壓縮,每年均需要更換潤滑油,運行50 000 h后需對機組進行大修,其運行成本較高。螺桿式空氣壓縮機主機排出的壓縮空氣需要在內(nèi)部進行油氣分離,大約要消耗0.05 MPa壓力。空氣壓縮機是過氧化氫裝置的核心動力設備,其電能消耗占整體裝置的50%左右。與同行業(yè)相比較,一、二期過氧化氫裝置產(chǎn)品噸電耗相對較高,且空氣中含油量滿足不了空分質(zhì)量指標要求,對雙氧水的平穩(wěn)生產(chǎn)有一定危害。同時,由于設備使用年限較長,能耗、油耗及維修費用逐年增加。分析現(xiàn)有5臺螺桿式空氣壓縮機運行數(shù)據(jù),進一步分析能耗過高的原因,挖掘其節(jié)能潛力。主要技術參數(shù)和現(xiàn)場實測電流、電壓及功耗見表1。
表1 螺桿式空氣壓縮機實際功耗表
根據(jù)裝置實際運行情況,為節(jié)約設備運行成本,公司于2020年升級改造空氣壓縮機。當前國內(nèi)年產(chǎn)15萬t及以下過氧化氫裝置較多采用螺桿式空氣壓縮機組,過氧化氫裝置逐漸向大型化、自動化方向發(fā)展[2]。
綜上分析,改造采用高效率無油三級離心式空氣壓縮機,以替代5臺螺桿式空氣壓縮機??紤]特殊停機情況,保留1臺螺桿機組作為緊急備機。離心式壓縮機壓縮介質(zhì)為空氣(無油品質(zhì)),機組型式為多軸式離心式空氣壓縮機,選用型號為SME6000。出口排氣壓力為0.55 MPa,排氣溫度為40 ℃以下,產(chǎn)氣體積流量為195 m3/min。
與原螺桿式空氣壓縮機比較,離心式空氣壓縮機具有以下優(yōu)勢:
(1)離心式空氣壓縮機通過齒輪軸實現(xiàn)三級增速來控制壓縮過程的溫升,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
(2)離心式空氣壓縮機采用油封和氣封,不存在分離耗能損失,確保100%無油壓縮空氣,生產(chǎn)過程更潔凈環(huán)保,滿足雙氧水生產(chǎn)對空分質(zhì)量指標要求。
(3)采用兩級水分離的冷凝、冷卻一體化設計及凝聚式高效過濾器設計,能徹底分離壓縮氣體中的水分,散熱分離效果更好。
(4)采用壓力、溫度雙模式自動化控制方式,通過對進口導葉角度和旁通閥的無級調(diào)節(jié)控制恒定的排氣壓力,保證離心式空氣壓縮安全運行。
(5)進一步優(yōu)化機組工藝管路設計,在機組空氣出口管線中增加氣動調(diào)節(jié)閥門,與機組PLC控制系統(tǒng)進行聯(lián)控,及時調(diào)整空氣壓力控制,進一步降低空氣管路損耗[3]。
離心式空氣壓縮機采用進口可調(diào)導葉結(jié)構及恒壓自動雙重控制模式,進一步提升空氣壓縮機組的自動化程度,保持供氣管路中氣體的恒定壓力,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量[4]。
自動化程序的提升,有助于操作人員對工藝參數(shù)進行設定和調(diào)整。通過自動控制排氣壓力與防喘振以及自動調(diào)節(jié)空氣壓縮機的流量,來實現(xiàn)壓縮機的運行控制及故障自動報警、自動啟停和監(jiān)控功能,為過氧化氫裝置安全生產(chǎn)提供堅實有力的保障。
機組改造升級替代完成后,實測出口壓力為0.55 MPa,排氣溫度為40 ℃以下,產(chǎn)氣體積流量為198~202 m3/min,耗電量為1 018.0 kW·h。
該技術改造升級項目空氣壓縮機組采用無油潤滑技術,過濾效率高,減少了油污的排放量,避免對環(huán)境的污染。同時,離心式空氣壓縮機組按相關標準設計,距壓縮機1 m范圍內(nèi)的噪音值低于80±3 dBA,具有良好的環(huán)境效益。
節(jié)能技術改造綜合數(shù)據(jù)對比見表2。
表2 節(jié)能技術改造綜合數(shù)據(jù)對比
改造前,5臺螺桿式空氣壓縮機組正常用氣量為192 m3/min,實際耗電量為1 066.5 kW·h。改造后,停5臺螺桿機組,采用1臺離心式空氣壓縮機組,實際耗電量為906.2 kW·h。改造項目節(jié)電量為160.3 kW·h,按每年7 500 h、用電價為0.6元/(kW·h)計算,直接收益達72.14萬元。
在常壓、大氣量工況條件下,采用離心式空氣壓縮機替代螺桿式空氣壓縮機,節(jié)能效果明顯。通過對空氣壓縮機進行節(jié)能改造后,系統(tǒng)不僅節(jié)能效果明顯、自動化程度高、降低噪聲,而且減少了設備的維修量,延長了空氣壓縮機的使用壽命。因此,該改造方案具有較廣的應用推廣價值。