杜坤橋,李 強,曾曉波,符鵬飛
(中海石油化學股份有限公司,海南 東方 572600)
中海石油化學股份有限公司富島一期合成氨裝置1996年投產(chǎn),采用ICI-AMV工藝,設計產(chǎn)能為1 000 t/d,2016年氣源改造后以南海貧天然氣為原料;其氨合成系統(tǒng)采用低壓合成(操作壓力為10.7 MPa)、卡薩利軸徑向合成塔、二級氨冷工藝(設計氨凈值為14.5%)。自2019年起,富島一期合成氨裝置在氫回收單元停車即合成回路無返氫的工況下,出現(xiàn)氨合成塔入口溫度提升困難、氨凈值和循環(huán)氣量上漲、氨產(chǎn)量下降等異常情況,后通過排查確認為熱交換器內(nèi)漏所致,采取相應的檢修措施消除漏點后,氨合成系統(tǒng)運行正常。以下對有關情況作一介紹。
富島一期合成氨裝置氨合成系統(tǒng)工藝流程簡圖見圖1。
圖1 氨合成系統(tǒng)工藝流程簡圖
來自合成氣壓縮機的合成氣經(jīng)熱交換器(08E003)換熱后分四路進入合成塔參與化學反應——主路由入口大閥(HV08001)控制進入氨合成塔底部;第一旁路閥(TV08015)和第二旁路閥(HV08003)控制兩路冷激線進入氨合成塔頂部兩側(cè),分別用于調(diào)節(jié)第一催化劑床層和第二催化劑床層入口溫度;開工加熱爐(第四路)一般只在系統(tǒng)開車初期用于合成塔的升溫。從氨合成塔底部出來的熱合成氣依次經(jīng)廢熱鍋爐(08E001)、給水預熱器(08E002)、熱交換器(08E003)降溫,再經(jīng)水冷器和氨冷器分離液氨后,未反應的合成氣回到合成氣壓縮機循環(huán)段入口,與新鮮氣、氫回收單元來的返氫混合后繼續(xù)循環(huán)反應。
氨合成系統(tǒng)熱交換器(08E003)由澳大利亞W.E.SMITH公司設計制造,為立式單管程浮頭換熱器,08E003殼體長19 m、外徑1.4 m,換熱面積為1 096 m2,殼程和管程設計壓力均為12.7 MPa,殼程和管程設計溫度分別為260 ℃、290 ℃;08E003殼體材質(zhì)為A387-12-2,內(nèi)有列管2 986根,列管材質(zhì)為A213-T12,兩端管板材質(zhì)均為A336-F12,列管與兩端管板的連接方式為焊后輕微脹接。
08E003上部管板焊接固定在殼體上,下部活動管板直徑偏小一些并連接一個半球形封頭,封頭底部連接有活動頸延長至換熱器人孔通道處,活動頸與人孔通道之間有填料密封,并用不銹鋼環(huán)加壓和螺栓鎖緊,該處亦是浮頭自由伸縮的地方(如圖2所示)。該設計選擇延伸至內(nèi)徑更小的人孔通道作為浮頭活動的密封面,減少了接觸面,降低了密封面泄漏的幾率。浮頭采用填料密封結(jié)構(gòu),相較于內(nèi)置膨脹節(jié)結(jié)構(gòu)能承受更大的壓力,且溫差引起的管束膨脹量可在浮頭部分有效吸收,尤其適用于管程與殼程溫差較大的工況使用[1]。
圖2 熱交換器(08E003)底部浮頭結(jié)構(gòu)示意圖
08E003管程的工藝氣進/出口溫度分別為230 ℃、63 ℃,工藝氣進/出口壓力分別為10.20 MPa、10.15 MPa;殼程的工藝氣進/出口溫度分別為42 ℃、201 ℃,工藝氣進/出口壓力分別為10.7 MPa、10.6 MPa。
2.1.1 無返氫時氨合成塔入口溫度提升困難
正常工況下,氨合成塔入口溫度(TC08001)一般穩(wěn)定在200 ℃左右,在后系統(tǒng)氫回收單元停車、冷箱無返氫回到合成回路時,現(xiàn)場可回關熱交換器(08E003)的冷激閥將氨合成塔入口溫度提升至215~220 ℃。自2019年以來,氨合成塔冷激閥調(diào)節(jié)作用開始弱化,無返氫工況下全關冷激閥后,氨合成塔入口溫度呈現(xiàn)明顯下降的趨勢,至2020年6月時,無返氫工況下氨合成塔入口溫度降至209.6 ℃(最高值),無返氫工況下氨合成塔入口溫度無法進一步提升,氨合成塔催化劑床層溫度及出口氣溫度同步下降,不僅降低了化學反應的效率,而且使廢熱鍋爐的產(chǎn)汽量下降,系統(tǒng)能耗升高、穩(wěn)定性變差。2018—2020年氨合成系統(tǒng)停車、氫回收單元停車時,無返氫工況下且全關08E003冷激閥后氨合成塔入口氣溫度(TC08001)最高值見表1。
表1 無返氫工況下氨合成塔入口氣溫度最高值 ℃
2.1.2 氨凈值上漲
正常生產(chǎn)中,在系統(tǒng)負荷、原料參數(shù)不變的情況下,短期內(nèi)合成塔氨凈值是不會發(fā)生明顯變化的,從長期來看,隨著氨合成催化劑活性下降以及設備性能降低,氨凈值會呈緩慢下降趨勢。富島一期合成氨裝置合成塔氨凈值設計為14.5%,裝置連續(xù)運行至2019年時,氨凈值降至13.5%左右。對2019年1月—2020年5月氨合成塔氨凈值(月均值)進行統(tǒng)計(見表2),發(fā)現(xiàn)一個異?,F(xiàn)象,2019年1—10月氨凈值相對穩(wěn)定,平均值為13.4%,與前幾年相比變化不大,但自2019年11月起氨凈值開始異常上漲,最高漲至14.9%,之后基本穩(wěn)定在較高水平,2019年11月—2020年5月的氨凈值(平均值)為14.457%,較之前氨凈值相對穩(wěn)定的時候上漲約1%,幾乎穩(wěn)定在設計值附近。
表2 氨合成塔氨凈值(月均值)統(tǒng)計 %
2.1.3 合成回路循環(huán)氣量上漲
富島一期合成氨裝置自2016年完成天然氣氣源替代技改后,氨合成系統(tǒng)循環(huán)氣量一直保持在438~452 km3/h,2018年四季度氨合成系統(tǒng)循環(huán)氣量開始上漲,之后基本穩(wěn)定在453~467 km3/h,循環(huán)氣量平均為460.47 km3/h,較之前上漲約10 km3/h。2018—2020年二季度循環(huán)氣量(季度均值)統(tǒng)計見表3。
表3 2018—2020年二季度循環(huán)氣量統(tǒng)計 km3/h
2.1.4 氨產(chǎn)量下降
富島一期合成氨裝置設計產(chǎn)能為1 000 t/d,經(jīng)過20多年的運行后,受設備老化、氨合成催化劑活性下降等因素的影響,近幾年氨產(chǎn)量逐漸降至約980 t/d;2019年二季度開始,在負荷不變的情況下,氨產(chǎn)量降至約970 t/d。
一般來說,循環(huán)氣量上漲,合成塔內(nèi)氣體空速增加、氣體停留時間縮短,氨凈值會下降,氨產(chǎn)量會增加,但實際情況是氨凈值、循環(huán)氣量與氨產(chǎn)量三者之間存在著矛盾——循環(huán)氣量上漲而氨凈值上漲、氨產(chǎn)量下降。
合成氨裝置設計時氨產(chǎn)量理論計算公式為G=0.758V(Z2-Z1)/(1+Z2),則進入氨合成塔的理論循環(huán)氣量V=G(1+Z2)/[0.758(Z2-Z1)](式中:V為進入氨合成塔的循環(huán)氣量,km3/h;G為實際氨產(chǎn)量,kg/h;Z1為合成塔進口氨含量,%;Z2為合成塔出口氨含量,%)。將富島一期合成氨裝置實際氨產(chǎn)量和氨合成塔進/出口氨含量代入公式中,得到理論循環(huán)氣量,并與系統(tǒng)實際測量的循環(huán)氣量進行對比,結(jié)果見表4??梢钥闯?,在2019年四季度之前,實際測量的循環(huán)氣量與理論循環(huán)氣量之差在±10 km3/h以內(nèi),但從2020年一季度開始,實際測量的循環(huán)氣量與理論循環(huán)氣量之差突然漲至35.05 km3/h,兩者之差是之前的3倍以上,換言之,氨凈值上漲與氨產(chǎn)量下降同時出現(xiàn)時,循環(huán)氣量下降才是合理的,即理論上進入氨合成塔的循環(huán)氣量應該是減少的,但實際情況是進入氨合成塔的循環(huán)氣量是增加的。
結(jié)合氨合成系統(tǒng)工藝流程及現(xiàn)場檢查情況,發(fā)現(xiàn)循環(huán)氣流量(FR08001)流量表處在合成氣壓縮機出口、熱交換器(08E003)入口管線上,且循環(huán)氣自合成氣壓縮機出來后,只經(jīng)過08E003便進入了氨合成塔,若08E003發(fā)生內(nèi)漏,殼程的高壓氣體漏進管程低壓側(cè),相當于部分循環(huán)氣走了氨合成塔旁路,即實際進入氨合成塔內(nèi)的氣量是減少的;同時,部分循環(huán)氣走了氨合成塔旁路后,由于阻力減小,合成氣壓縮機出口打氣量相應增大,表現(xiàn)為FR08001增大,這就能解釋上述氨凈值、循環(huán)氣量、氨產(chǎn)量三者之間的矛盾了。
為了進一步驗證上述推斷,系統(tǒng)運行期間在熱交換器(08E003)管程(低壓側(cè))進/出口及殼程(高壓側(cè))3個部位對氣體組分進行取樣分析,得到的結(jié)果為:管程進口H255.65%、N219.19%、NH316.18%,管程出口H256.68%、N219.34%、NH314.91%;殼程H266.83%、N222.63%、NH32.58%。按理說,進入氨合成塔之前的氣體走08E003的殼程,殼程氣體中的H2和N2濃度較高、NH3濃度較低,氨合成塔出口氣體走08E003的管程,管程氣體中的H2和N2濃度降低、NH3濃度升高,但從取樣分析結(jié)果可以看到,管程進/出口氣體組分發(fā)生了變化,出口氣體中的H2和N2濃度比進口高、NH3濃度比進口低,參考高壓側(cè)殼程氣體的組分,可以判斷殼程氣體泄漏進入了管程,導致管程出口氣體組分發(fā)生了變化。
熱交換器(08E003)內(nèi)漏同時也造成氨合成塔入口溫度降低,只是在剛開始泄漏量較小時冷激閥尚有調(diào)節(jié)空間,可以通過關小冷激閥維持入口溫度的穩(wěn)定,使得氨合成塔入口溫度的變化沒有表現(xiàn)出來,但其實氨合成塔入口溫度的變化是可以通過觀察現(xiàn)場冷激閥開度來判斷的,只是當時沒有關注這一細節(jié);當08E003泄漏量逐漸增大后,在無返氫工況時,冷激閥調(diào)節(jié)余量不足,全關后失去了進一步調(diào)節(jié)的手段,就表現(xiàn)為氨合成塔入口溫度降低了。
熱交換器(08E003)為立式列管換熱器,結(jié)合其管/殼程2股工藝氣的流向進行分析:若08E003上部內(nèi)漏,殼程入口冷氣漏入管程(熱氣中),去往08E003內(nèi)部的冷氣量減少,在管程熱氣進口流量及溫度不變的情況下,殼程出口冷氣溫度(TC08001)將會上漲;若08E003下部內(nèi)漏,相當于降低了管程入口熱氣的溫度,換熱溫差減小,則殼程出口冷氣溫度(TC08001)將下降。結(jié)合TC08001實際上是下降的情況,判斷漏點在08E003下部。
熱交換器(08E003)與氨合成塔相連接,出于保護氨合成催化劑的目的,一般情況下不會開蓋檢修。利用氨合成塔更換催化劑的機會,投產(chǎn)24 a來(2020年7月)首次打開08E003人孔蓋進行查漏和檢修:拆開08E003底部人孔進入內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)管程延長的活動頸與人孔通道之間填料壓環(huán)的一處鎖緊螺母脫落缺失、固定螺母松動明顯,內(nèi)部管板和列管外觀正常;在殼程用空氣充壓至0.3 MPa,浮頭填料密封環(huán)螺母脫落處大量漏氣,管板、列管無泄漏。確認泄漏位置后,拆除浮頭密封環(huán)剩余的11處鎖緊螺母和固定螺母,卸下填料壓環(huán)鋼圈,發(fā)現(xiàn)填料環(huán)存在約5 cm的破損缺失。至此,驗證了泄漏點在08E003下部的推斷,確定是08E003浮頭密封填料局部破損導致了泄漏。據(jù)拆檢情況可以推斷,08E003泄漏發(fā)生的過程為:螺栓的鎖緊螺母脫落→固定螺母松動→螺栓對填料壓環(huán)鋼圈預緊力減弱→鋼圈發(fā)生輕微形變→密封填料松動→氣體泄漏→氣體長期吹掃導致填料出現(xiàn)磨損、破損→漏氣量增大→換熱器換熱效率下降→氨合成塔入口溫度降低、循環(huán)氣量增大。
(1)按照正常程序更換浮頭的密封填料。
(2)針對鎖緊螺母脫落、固定螺母存在松動的問題,采取點焊的方法固定螺栓螺母:固定螺母與不銹鋼填料壓環(huán)點焊連接,鎖緊螺母與固定螺母點焊連接,采用氬弧焊,焊絲為AISI-321H。
氨合成系統(tǒng)熱交換器(08E003)為高溫高壓設備,內(nèi)部發(fā)生泄漏尤其是泄漏不太嚴重時一般難以察覺,需要多個工藝參數(shù)的比較分析才能作出準確的判斷,且熱交換器與氨合成塔相連,涉及到氨合成催化劑的保護,處理難度較大。前期通過對氨合成系統(tǒng)異常參數(shù)的分析,再結(jié)合熱交換器的結(jié)構(gòu)及工藝流程,提前準確推斷出了熱交換器泄漏的位置,并剛好利用氨合成催化劑更換的機會得以進入熱交換器內(nèi)部查漏與檢修,為后來的漏點處理節(jié)省了不少時間。氨合成系統(tǒng)熱交換器檢修后,迄今已運行22個月,再未發(fā)生泄漏,氨合成系統(tǒng)運行正常,表明之前對氨合成系統(tǒng)異常工況原因的判斷是準確的、采取的處理措施是有效的。