汪滿清
(銅陵有色金屬集團股份有限公司金冠銅業(yè)分公司,安徽銅陵244000)
目前大多數(shù)硫酸生產(chǎn)企業(yè)轉化工序配置的系統(tǒng)開車升溫使用的開工爐系統(tǒng)使用化石燃料如輕柴油、天然氣等提供熱源,通過換熱器進行熱量交換,從而將催化劑床層溫度升高至生產(chǎn)所需的溫度。由于加熱要求的特殊性,開工爐在運行過程中普遍存在空氣過剩系數(shù)大、排煙溫度高、啟停期間存在急冷急熱的特點,導致開工爐既浪費燃料,又排放大量的氮氧化物等污染物。此外,還普遍存在換熱器下管板或換熱管開裂漏煙、現(xiàn)場低空污染嚴重的問題。如何穩(wěn)定而高效地利用且低污染排放成了開工爐系統(tǒng)在使用中必須解決的現(xiàn)實問題。
開工爐是利用燃料燃燒或電能加熱將物料或介質加熱至合適的溫度,以滿足生產(chǎn)工藝需要的一種工業(yè)爐窯。開工爐系統(tǒng)通常包含由金屬爐體、耐火材料和保溫材料組成的加熱爐,燃燒器及配套的燃燒風機,稀釋風機和換熱器等設備,燃燒器和換熱器是開工爐系統(tǒng)平穩(wěn)運行的關鍵設備。
銅陵有色金屬集團股份有限公司金冠銅業(yè)分公司(以下簡稱金冠銅業(yè))現(xiàn)有2套制酸系統(tǒng),開工爐系統(tǒng)中被加熱介質為干燥空氣或含SO2的干燥煙氣,設計參數(shù)為:介質流量60 000~70 000 m3/h,進口溫度75 ℃、預熱后的溫度515~550 ℃。原設計采用輕柴油為燃料,設計燃料流量為1 800 kg/h,油槍采用壓縮空氣霧化方式,燃燒風機型號為9-26-10D、流量27 905 m3/h,稀釋風機型號為4-73-12D、流量61 574 m3/h,燃燒控制系統(tǒng)采用SIEMENS S7200 PLC,實現(xiàn)全自動啟停控制及燃燒負荷的調節(jié)。
裝置自2012年投產(chǎn)運行以來使用效果較好,但依然存在一些問題:一是使用的柴油燃燒器在系統(tǒng)開車點火燃燒的初期,存在換熱器頂部排放煙囪冒黑煙或白煙的環(huán)境污染問題;二是燃燒煙氣污染物排放超標,特別是氮氧化物超標;三是開工爐系統(tǒng)配套的換熱器下管板易開裂而出現(xiàn)煙氣泄漏,導致現(xiàn)場存在SO2低空污染。近幾年來,隨著國家環(huán)保政策越來越嚴格,原設計配置的開工爐系統(tǒng)已不能滿足生產(chǎn)需要。
針對上述問題,主要從燃燒系統(tǒng)和換熱器兩方面進行改造。
為解決開車點火燃燒初期存在的冒黑煙以及氮氧化物超標問題,將燃料由輕柴油改為天然氣,新增燃氣系統(tǒng)管道,采用低氮燃燒器。低氮燃燒器具有如下特點:
1)為保證燃料穩(wěn)定高效燃燒,燃燒器設有旋流式穩(wěn)焰器,在旋流噴口的前方形成穩(wěn)定的回流區(qū),使空氣和燃料混合得更加均勻,避免游離碳的生成。氣槍噴頭、燃燒器噴口及旋流穩(wěn)焰器由于受爐膛高溫熱輻射采用了耐熱不銹鋼。
2)通過降低燃燒過??諝庀禂?shù)和火焰溫度減少NOx的生成量;通過強化燃料與空氣的混合,確保在較低的過剩空氣系數(shù)下實現(xiàn)完全燃燒;通過分級分段配風控制火焰的溫度實現(xiàn)減少NOx的生成量。
3)燃燒器使用過程中燃料量與助燃風量按設定的風燃比進行調節(jié),并且根據(jù)被加熱工藝介質的溫度需要調整稀釋風流量,將工藝介質加熱到系統(tǒng)要求的溫度。
4)配套控制系統(tǒng),能夠實現(xiàn)自動點火、滅火報警保護、燃燒風和燃料自動按比例調節(jié)及循環(huán)風的流量、循環(huán)風機進口溫度、預熱爐出口的溫度自動串級調節(jié)。控制系統(tǒng)直接連入制酸DCS系統(tǒng),實現(xiàn)開工爐系統(tǒng)的遠程控制和監(jiān)視。
原設計配置的換熱器為立式圓筒單管程管式換熱器,爐氣從下管箱進入,進口溫度700 ℃,出口放空溫度為300 ℃;干燥空氣進口溫度為75 ℃,出口溫度為515~550 ℃。預熱爐操作氣流量為81 000 m3/h,空氣操作流量為60 000~70 000 m3/h,換熱面積約為2 500 m2。
換熱器投入運行幾年來,開工爐系統(tǒng)長期處于停止運行的常溫狀態(tài),在制酸系統(tǒng)開停車期間使用開工爐系統(tǒng)時,換熱器處在進口煙氣溫度約700 ℃的使用狀況,急冷急熱和高溫熱膨脹致使換熱器反復出現(xiàn)下管板開裂、部分換熱管熱變形開裂,導致制酸系統(tǒng)SO2風機出口高濃度的SO2煙氣通過開裂縫泄漏至周邊的環(huán)境而導致低空污染。
此次換熱器改造的重點是解決換熱器的熱膨脹問題,經(jīng)反復論證,最終采用了如下技術措施:
1)換熱器換熱段本體設置具有足夠膨脹量的補償器。
2)換熱器下管板支撐采用小立柱的結構形式,小立柱與下管板之間設置支撐隔板。支撐隔板與下管板不焊接,與下立柱焊接。每個立柱外部用耐高溫澆注料進行保溫處理(要求耐熱溫度大于800 ℃),緩解急劇溫度變化引起的熱變形影響。
3)對于高溫段的補償,下氣室設置了補償裝置。在詳細的補償量計算、設備承重核算的前提下,在下氣室的小立柱上端設置補償器。補償器的設置兼顧設備承重需要及在700 ℃進口煙氣溫度下的熱膨脹需要。
4)換熱器下管板采用耐高溫不銹鋼,下管板立柱采用耐高溫性能的合金鋼,換熱器下氣室的殼體采用304不銹鋼,下氣室內壁設置保溫加強,采用硅酸鋁纖維氈與輕質澆筑保溫復合的方式來減緩下氣室鋼殼體溫度波動,避免出現(xiàn)急冷急熱的膨脹。
5)換熱器下管板設置耐高溫保護措施。采用在對應的換熱管開孔處焊接長度大于等于100 mm、材質為耐高溫不銹鋼的保護套管,保護套管的管間隙處澆鑄耐高溫澆鑄料進行保護。
開工爐系統(tǒng)改造后,將燃燒器更換為燃燒天然氣的低氮燃燒器,采用長明燈點燃主燒嘴二級點火方式,配備紫外光式火焰檢測器。自2019年裝置投入使用以來,燃燒器應用可靠、安全性高、調節(jié)比符合系統(tǒng)使用要求。燃燒器啟動及正常運行時不再冒黑煙或白煙,采用低氮燃燒方式氮氧化物排放明顯改善。實踐證明,更換天然氣燃料并采用低氮燃燒器可有效降低開工爐系統(tǒng)的污染物排放,降低燃料使用成本,為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益和社會效益。
換熱器在采用上述技術措施的改造后,使用效果良好,目前任何部位均未出現(xiàn)設備變形的問題。
開工爐系統(tǒng)在硫酸工業(yè)生產(chǎn)中廣泛使用,早期大多采用輕柴油作為啟動燃料,且都未采取氮氧化物控制措施。隨著國家環(huán)保政策越來越嚴格,開工爐的氮氧化物排放問題勢必越來越引起重視,低氮燃燒技術將逐步推廣使用,金冠銅業(yè)開工爐系統(tǒng)改造的成功經(jīng)驗值得借鑒。