文_周建富 貝邦蘭 光大環(huán)保能源(蘇州)有限公司
近10年來,垃圾焚燒發(fā)電如雨后春筍般在國內(nèi)快速建設(shè)投產(chǎn),但是對垃圾焚燒發(fā)電鍋爐運行與維護方面缺乏系統(tǒng)的經(jīng)驗借鑒,各公司都是在傳統(tǒng)燃煤發(fā)電鍋爐行業(yè)經(jīng)驗上的沿用?;诖?,對實際運行中垃圾焚燒發(fā)電鍋爐爆管原因進行分析并制定對策,減少因爆管造成非計劃停爐、延長鍋爐運行周期顯得更有意義。
垃圾焚燒發(fā)電的余熱鍋爐與燃煤電廠的鍋爐原理相同,但是由于運行工況的不同,煙氣成分不同,造成的爆管導(dǎo)致的非計劃停爐的頻次卻完全不具備可比性。以某垃圾焚燒發(fā)電項目為例,分別抽取不同年代投產(chǎn)的350t/d、500t/d的3臺爐子為研究對象,統(tǒng)計自2017~2020年間非計劃停爐的發(fā)生頻次,統(tǒng)計水冷壁、蒸發(fā)器、過熱器、省煤器爆管頻次,見表1所示。
表1 3臺不同規(guī)模鍋爐爆管發(fā)生的頻次統(tǒng)計
通過表1可以看出,垃圾焚燒發(fā)電鍋爐各個換熱面在連續(xù)四年內(nèi)都出現(xiàn)了爆管現(xiàn)象,甚至個別鍋爐泄漏頻次達到了6次之多,而傳統(tǒng)行業(yè)的燃煤電廠,每臺鍋爐出現(xiàn)爆管的頻率每年最多1~2次,因此需分析鍋爐爆管的原因,并采取相應(yīng)對策,減少爆管引發(fā)的非計劃停運。
表1統(tǒng)計了4年內(nèi)隨機抽選的三臺爐的停爐次數(shù),通過統(tǒng)計,每臺爐全年因設(shè)備故障非計劃停運約7~9次,但是受熱面爆管次數(shù)就達到了3~5次,占了總故障率的近50%。爆管一次,搶修最快需要48~72h,以500t/d鍋爐計算,1d的直接經(jīng)濟損失約20萬元。
化學(xué)腐蝕指鍋爐管壁與內(nèi)外部介質(zhì)發(fā)生的物理-化學(xué)反應(yīng)造成管壁金屬成分發(fā)生變化從而表現(xiàn)出麻點、變色、減薄等現(xiàn)象。內(nèi)部腐蝕即水汽側(cè)腐蝕,主要從內(nèi)部溶解氧腐蝕、堿腐蝕和結(jié)垢電化學(xué)腐蝕進行反應(yīng)。通過調(diào)研該項目的水質(zhì)指標(biāo),水質(zhì)指標(biāo)未曾出現(xiàn)一段時間的溶氧超標(biāo),符合國家規(guī)范和電廠行業(yè)要求。通過鍋爐內(nèi)檢,檢查鍋筒內(nèi)未發(fā)現(xiàn)鹽類結(jié)晶等現(xiàn)象,鍋筒內(nèi)壁金屬色分布均勻,表面光滑。通過爆管的管壁斷面檢查,內(nèi)壁光滑均勻,無結(jié)晶結(jié)垢,主要表現(xiàn)在外壁減薄、外壁呈現(xiàn)層狀脫落。由此可以判斷,鍋爐的腐蝕主要還是發(fā)生在外部腐蝕。
鍋爐主流為中溫中壓參數(shù),主蒸汽壓力3.8~4.2MPa,過熱器溫度在400~420℃之間,配套的汽包壓力在4.6MPa左右,對應(yīng)的飽和蒸汽溫度約260℃,對應(yīng)的該參數(shù)的水冷壁和省煤器選用的材質(zhì)為20G鋼,過熱器選用15CrMoG合金鋼。隨著垃圾焚燒鍋爐的容量增大,為了追求更高的經(jīng)濟性,目前出現(xiàn)了中溫高壓和中溫超高壓參數(shù)的鍋爐,主蒸汽壓力13MPa,過熱器溫度420~435℃之間,配套汽包壓力14.2MPa,對應(yīng)的飽和蒸汽溫度338℃。對應(yīng)該參數(shù)的水冷壁和省煤器選用的材質(zhì)為20G鋼,過熱器選用了12Cr1MoVG合金鋼。上述三種鋼材的成分通過查GB/5310-2017得知,C元素和Si元素含量基本相同,區(qū)別主要體現(xiàn)在Mn、Cr、Mo和V的含量上。
錳元素Mn,增加鋼的強度和硬度,具有良好的強度和硬度,主要性能體現(xiàn)在耐磨性。鉻元素Cr,主要性能體現(xiàn)在抗腐蝕性。鉬元素Mo,在高溫時能保持抗蠕變性能,主要體現(xiàn)在抗高溫性能上。礬元素V,是良好的脫氧劑,體現(xiàn)在抗高溫抗腐蝕性能。可以看出,鍋爐管排的壽命與材質(zhì)中所含的元素有重大關(guān)系。另外,在上述元素相同的條件下,雜質(zhì)元素越多,鋼材的性能也越弱,因此通過對金屬材質(zhì)進行監(jiān)督檢驗,選擇各牌號內(nèi)各成分含量相對較高的更能提高壽命。
三種不同的牌號的鋼材物理性質(zhì):①20G鋼用于工質(zhì)溫度在450℃以下的換熱面管子,如水冷壁或省煤器。②15CrMoG是GB5310-95鋼號,在500~550℃具有較高的耐熱性。當(dāng)溫度超過550℃時,其耐熱性顯著降低,在450℃時抗松馳性能好。③12Cr1MoVG較15CrMoG加入了V元素,抗熱性能較之增強,主要用于金屬主要用于壁溫不超過580℃的鍋爐過熱器、再熱器等高溫高壓部位,經(jīng)過查詢HGJ15-89曾發(fā)布的鋼材允許使用溫度對照如表2所示。
表2 鋼材使用溫度范圍
以鍋爐參數(shù)為例,蒸汽側(cè)中溫中壓鍋爐水冷壁內(nèi)溫度260℃,過熱器溫度內(nèi)410℃,中溫超高壓鍋爐水冷壁溫度內(nèi)340℃,過熱器溫度內(nèi)430℃;煙氣側(cè)水冷壁一煙道1000℃,過熱器入口煙溫650℃,各牌號管壁厚度均為5mm,計算此溫度場下,鍋爐的三種牌號的管材發(fā)生組織破壞爆管時的管壁厚度。利用傳熱學(xué)知識,通過管壁的導(dǎo)熱接近線性,我們計算當(dāng)管壁溫度達到所能承受的極限溫度時所在位置,利用公式(極限溫度-內(nèi)壁溫度)×總厚度/(外壁溫度-內(nèi)壁溫度)=極限厚度,計算極限點所在管壁厚度如表3所示。
表3 不同牌號鋼材所在溫度場極限溫度下的壁厚
通過表3可以看出,水冷壁管發(fā)生爆管時,爆管位置測量壁厚應(yīng)該接近1.5mm,中壓鍋爐過熱器爆管時,爆管位置壁厚接近3.1mm,超高壓鍋爐爆管時,過熱器壁厚接近3.4mm。經(jīng)過實際檢驗,每次爆管時,都會對附近的管壁進行壁厚測量,2021年4月8日,2#爐水冷壁爆管停爐,經(jīng)測量爆管位置壁厚1.21mm, 同時測量與之附近相鄰的管壁2.11mm、2.65mm、2.24mm,管壁切口端面如圖1左圖所示。2021年5月7日,4#爐過熱器15CrMoG爆管,測量爆管位置厚度2.92mm,同時測量與之相鄰的管壁厚度分別為3.0mm、3.4mm、3.5mm,管壁測量壁厚實測值如圖1右圖所示。
圖1 水冷壁減薄切面圖及過熱器測厚圖
通過理論計算,水冷壁與過熱器發(fā)生爆管時的臨界值與實際經(jīng)驗相匹配,從實踐上驗證了基本規(guī)律,基于此的分析結(jié)果可以為后續(xù)解決方案提供依據(jù)。
經(jīng)過統(tǒng)計,實際發(fā)生爆管的概率,爆管發(fā)生的主要部位也是有規(guī)律可循的。水冷壁發(fā)生概率的部位大多是一煙道頂棚轉(zhuǎn)角附近,一二煙道中間墻轉(zhuǎn)角附近,過熱器高溫段入口附近。經(jīng)過分析,判斷原因:①一煙道水冷壁頂棚處溫度最高,達到1000℃,且無澆注料防護,煙氣在此進行轉(zhuǎn)彎,煙氣中的大量粉塵對管壁進行摩擦沖刷,造成管壁機械磨損;②煙氣進入二煙道,在一二煙道中隔墻處轉(zhuǎn)彎向下流向,轉(zhuǎn)彎過程中會在此形成內(nèi)部斡旋,渦流攜帶著煙氣對二煙道中隔墻進行再次發(fā)生機械磨損;③煙氣進入三煙道后,與過熱器形成對流換熱,煙氣直接沖刷過熱器表面,且此處溫度最高,高溫失效機理夾雜著機械磨損,加速著過熱器管排的磨損。針對這三個部位要采取相應(yīng)的手段來減少磨損。
做好垃圾倉的滲濾液倒排工作,保證垃圾內(nèi)含PH值的水分含量盡量低位,減少燃燒時嚴(yán)重的酸性水分含量。同時垃圾倉的液位控制在低位,可以保證垃圾的發(fā)酵效果,使得垃圾焚燒反應(yīng)更充分,降低各種氣體含量。保證SNCR系統(tǒng)的穩(wěn)定高效運行,定期對系統(tǒng)進行檢查,保證噴槍的良好霧化提高反應(yīng)效率。加強日常吹灰,減少受熱面積灰,減少飛灰中的硫化物酸性腐蝕和氯化物高溫酸性腐蝕。針對不同垃圾,及時調(diào)整焚燒狀態(tài),選擇適當(dāng)?shù)目諝庀禂?shù),控制含氧量,避免過度氧化反應(yīng)。與政府相關(guān)部門結(jié)合,高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行源頭垃圾分類,做好含氟含氯等塑料、橡膠等物品的可回收率,減少爐膛內(nèi)酸性腐蝕。
對于換熱面等管材,做好金屬監(jiān)督工作,及時掌握金屬的材質(zhì)變化趨勢, 便于合理提前安排大修、定修計劃,或者有針對性的提前進行局部更換工作。在大修更換管排時,明確提出材質(zhì)要求及成分要求,調(diào)研不同鋼材生產(chǎn)商的管材,進行材質(zhì)檢驗分析,對Mn、Cr、Mo三個元素含量相對較高的鋼材供應(yīng)商優(yōu)先首選,或者在采購要求中明確管材成分要求。調(diào)研不同品牌的生成工藝,優(yōu)先考慮國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品、如寶鋼、鞍鋼、凌鋼等央企國企品牌。
在保證燃燒的前提下,控制燃燒工況,在達到環(huán)保要求的爐膛850℃燃燒工況的前提下,盡量降低爐膛出口溫度,降低管壁內(nèi)外溫差。利用停爐檢修積灰,對爐膛內(nèi)的結(jié)焦進行清理,爭取提高焚燒爐出口、余熱鍋爐進口處的吸熱能力,使得溫度場前移,降低無澆注料防護部位的管壁溫度,使得管壁熱傳導(dǎo)的溫降梯度降低。對鍋爐進行必要的技術(shù)改造。生活垃圾的熱值隨城市化進程發(fā)展也在逐漸升高,已經(jīng)超過了設(shè)計值,因此造成各換熱面的入口溫度超過設(shè)計值。以過熱器12Cr1MoVG材質(zhì)為例,抗氧化的溫度上限是650℃,如果煙氣溫度超過此值,通過增加蒸發(fā)器的技改,提高前段吸熱量,保證過熱器入口溫度在設(shè)計值內(nèi),延長使用壽命。該垃圾發(fā)電項目在后來的擴建項目中已經(jīng)采取了此方案,將過熱器入口煙溫由700℃降低至620℃,經(jīng)過半年的檢驗,發(fā)現(xiàn)明顯有腐蝕減緩效果。
鑒于上述經(jīng)驗,對于高參數(shù)鍋爐,從設(shè)計之初應(yīng)盡量按高溫過熱器進口煙溫600℃設(shè)計,實際運行中高過入口煙溫盡可能通過燃燒調(diào)整控制在600℃以下,以削弱高溫腐蝕。高過材料可選用SA213TP347H。該材料是一種特種不銹鋼材料,在耐腐蝕耐高溫方面性能良好。該垃圾發(fā)電項目在后來擴建項目中,高溫過熱器采用了12Cr1MoVG+SA213TP347H的組合方式,一半用前者,一半用后者,但是在運行中發(fā)現(xiàn)了弊端,兩種材質(zhì)的焊接口處容易泄露,但相比之下,SA213TP347H磨損腐蝕程度更小,后續(xù)制定方案,在下個大修周期時,將材質(zhì)統(tǒng)一為SA213TP347H。
對水冷壁處轉(zhuǎn)角防磨,目前可采取措施是增加一層厚度50mm的澆注料防磨層,防止機械磨損。對過熱器等迎風(fēng)面增加防磨瓦蓋板,防磨瓦采用不銹鋼材質(zhì),以消耗防磨瓦的方式延緩過熱器的機械磨損。目前大多數(shù)垃圾焚燒發(fā)電鍋爐都采用的此種防范。
對水冷壁等溫度場高且機械磨損大的工況,采用堆焊工藝,在管材表面對焊一層金屬保護層,厚度2mm,增加管排外壁厚度。目前好多廠家還是采用一種國際牌號為SNi6625的鎳基焊絲。Ni元素具有耐磨擦、耐腐蝕、耐高溫的特性。過熱器表面也可以采用堆焊方式進行處理。以6#爐為例,2017年1月份更換水冷壁管排采用了堆焊工藝,運行3年后2020年1月對堆焊區(qū)域的管排進行檢查,發(fā)現(xiàn)堆焊層材料仍存在,未傷及到管排基材,耐磨效果良好。對爐膛高于900℃煙溫區(qū)也可采用堆焊措施。該垃圾發(fā)電項目在后來的擴建中,采用了這一理念,在一煙道頂棚、二煙道頂棚及水冷壁、三煙道頂棚及水冷壁都進行了鎳基材料堆焊,堆焊厚度2mm,其中一煙道頂棚運行溫度在900℃~950℃之間,二煙道運行出口溫度在700~750℃之間,經(jīng)過近2年的運行摸索,2021年6月停爐機會進行檢查發(fā)現(xiàn),堆焊的基層損耗在0.2mm左右,損耗10%~20%之間,抗磨損效果良好。
通過對鍋爐爆管的不同因素進行分析,定期對鍋爐管材進行金屬監(jiān)督和金相分析,查找各個換熱面的磨損規(guī)律,為后續(xù)減少爆管情況,提供技術(shù)支持。
通過研究鍋爐爆管發(fā)生的機理,從幾個方面進行了專項分析,并以實踐檢驗理論分析結(jié)果,對指導(dǎo)鍋爐大修技改工作提供了方向,也為正在研究垃圾焚燒鍋爐新生企業(yè)提供技借鑒意義。