姜 維
(中國石化金陵分公司,南京 210033)
中國石化金陵分公司Ⅱ加氫裂化裝置(簡稱金陵Ⅱ加氫裂化裝置)采用單段串聯(lián)部分循環(huán)工藝流程,以直餾蠟油為原料,最大量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中間餾分油,兼顧增產(chǎn)重石腦油,同時外甩一部分尾油,為下游生產(chǎn)高端潤滑油基礎(chǔ)油的白油加氫裝置提供原料,因而對各個產(chǎn)品指標有較嚴格的要求。裝置第六周期(2017年8月開工,簡稱上周期)裝填的是FF-66[1]加氫精制催化劑(簡稱精制劑)和FC-14、FC-16B[2]加氫裂化催化劑(簡稱裂化劑)。裝置運行過程中,發(fā)現(xiàn)變壓器油產(chǎn)品氧化安定性差,尾油黏度指數(shù)偏低,無法滿足變壓器油和尾油的質(zhì)量要求。為了改善變壓器油氧化安定性,降低變壓器油傾點,提高尾油黏度指數(shù),裝置第七周期(簡稱本周期)使用體相催化劑,通過增加催化劑的金屬含量,提高加氫性能,增強芳烴飽和能力。以下分析裝置使用體相催化劑對各加氫裂化產(chǎn)品質(zhì)量的影響,為同類裝置解決產(chǎn)品質(zhì)量問題或者應用體相催化劑提供參考。
裝置上周期及本周期的催化劑裝填數(shù)據(jù)分別見表1和表2。兩個周期催化劑裝填的主要差別在于:本周期精制反應器(R1001)一床層不再使用FF-26催化劑,二床層上部加用了體相精制劑FTX-1,其他部分使用精制劑FF-66的再生劑;裂化反應器(R1002)除了二床層裝填了體相裂化劑FTXC-1外,其他部分裝填與上周期同型號催化劑的新鮮劑。通過比較發(fā)現(xiàn),體相催化劑FTX-1和FTXC-1的裝填密度顯著高于其他催化劑的新鮮劑,但稍低于其他催化劑的再生劑,可見使用體相催化劑大幅增加了催化劑的采購成本。
表1 上周期催化劑裝填數(shù)據(jù)
表2 本周期催化劑裝填數(shù)據(jù)
裝置本周期所用催化劑的物化性質(zhì)見表3。由于體相催化劑FTX-1和FTXC-1的制備方法不同于負載型催化劑FF-66,F(xiàn)C-14,F(xiàn)C-16B,沒有載體支撐,因而前者的孔體積和比表面積均低于負載型催化劑,直接導致前者堆密度升高。FF-66是Ni-Mo型精制劑,金屬氧化物質(zhì)量分數(shù)為24.0%~28.8%;而FTX-1是Mo-Ni-W型催化劑,金屬氧化物質(zhì)量分數(shù)高達66.0%~78.0%,芳烴飽和能力更強,精制劑部分更換為體相催化劑,可有效降低柴油產(chǎn)品中的芳烴含量。FC-14和FC-16B都是Ni-W型催化劑,金屬含量幾乎相同,質(zhì)量分數(shù)最大不超過32.6%。FC-14使用特種分子篩,異構(gòu)化性能很強,使得柴油的低溫流動性獲得提高,可降低柴油傾點[2],而FC-16B是β/Y復合分子篩催化劑,低溫活性高,開環(huán)能力強,可增產(chǎn)石腦油和噴氣燃料,降低尾油中芳烴含量。FTXC-1是中國石化大連石油化工研究院針對生產(chǎn)特種油和潤滑油基礎(chǔ)油等產(chǎn)品而開發(fā)的體相加氫裂化催化劑,以W-Mo-Ni為加氫活性組分,金屬質(zhì)量分數(shù)高達62.0%~74.0%,遠高于FC-16B和FC-14,且由于FTXC-1使用特種改性分子篩,因而具有加氫活性高、異構(gòu)性能強等特點,其加氫飽和異構(gòu)性能明顯優(yōu)于當前常規(guī)加氫裂化催化劑。
表3 催化劑的物化性質(zhì)
金陵Ⅱ加氫裂化裝置采用體相催化劑級配方案,在保留原有催化劑方案(FC-16B/FC-14)增產(chǎn)石腦油和噴氣燃料的基礎(chǔ)上,一方面可以提高催化劑表面加氫活性中心,增強芳烴加氫飽和能力[3],另一方面體相催化劑異構(gòu)活性高,可降低柴油傾點,改善尾油的黏度指數(shù),保證尾油質(zhì)量符合作為潤滑油基礎(chǔ)油的質(zhì)量要求。
上周期催化劑潤濕過程起始進油量為40 t/h,R1001的入口溫度為166 ℃,精制段和裂化段均有20 ℃溫升。本周期催化劑潤濕起始進油量為74 t/h,R1001入口溫度為152 ℃,主要是因為體相催化劑制備過程與常規(guī)催化劑不同,吸附熱比常規(guī)催化劑高,因而降低起始進油溫度。潤濕過程中精制段最高點溫度為163 ℃,溫升為11 ℃,裂化段最高點溫度為179 ℃,溫升為10 ℃。
兩個周期的硫化初始設(shè)置條件對比見表4。兩個周期采用的硫化劑都是二甲基二硫(DMDS,硫質(zhì)量分數(shù)68%),上周期使用量約為58 t,本周期使用量約為86 t,后者大于前者主要是因為體相催化劑的金屬含量是普通催化劑的2.5倍多。為了降低含有分子篩的裂化劑的初活性,硫化階段均注入液氨,前后兩個周期的注氨量分別約為7.0 t和2.4 t。兩個周期的硫化升溫曲線幾乎相同,都是在230 ℃和290 ℃恒溫,為了防止催化劑初活性過高,290 ℃恒溫后催化劑硫化結(jié)束。
表4 硫化初始設(shè)置條件
裝置上周期于2017年11月進行標定,本周期于2021年3月進行標定,兩次標定期間加工的原料都是直餾蠟油,其主要性質(zhì)對比見表5。由表5可以看出:本周期原料的硫質(zhì)量分數(shù)比上周期顯著提高,而氮含量比上一周期明顯降低;本周期原料油偏重,不僅密度高,而且90%餾出溫度比上周期高20 ℃,這也對催化劑性能評價產(chǎn)生重大影響。
表5 標定期間的原料油性質(zhì)對比
兩個周期標定期間的工藝參數(shù)對比見表6。由表6可以看出:兩個周期的新鮮進料量均為180 t/h左右,精制反應器入口壓力均維持在15.9 MPa左右;本周期循環(huán)氫量比上周期提高約40 000 m3/h左右,主要是為了保證體相催化劑的溫升可控,故本周期提高了循環(huán)機轉(zhuǎn)速。兩個周期反應入口溫度相當,本周期R1001上床層溫升比上周期稍低,主要是由于本周期R1001上床層均是再生劑,活性稍低;本周期R1001下床層入口溫度比上周期低2 ℃,但下床層溫升卻與上周期持平,表明體相精制劑FTX-1的加氫能力優(yōu)于常規(guī)精制劑FF-66;本周期R1002入口溫度雖然比上周期低2.7 ℃,但是整體床層溫升比上周期高4.2 ℃,特別是R1002中間床層溫升比上周期高6.8 ℃,主要原因是一方面本周期使用的都是新鮮催化劑,因而整體反應活性高于上周期,另一方面本周期反應深度高于上周期,從單程轉(zhuǎn)化率和冷熱低分油去汽提塔的流量比值也可知,本周期裂化劑活性高,反應深度高于上周期。本周期裝置的氫氣消耗量比上周期高12 m3/t,說明體相催化劑的加氫飽和能力高于負載型催化劑。
表6 標定期間的工藝參數(shù)對比
由于本周期標定時間是開工后第五個月,開工初期(開工后9個月內(nèi))R1002二床層(體相裂化劑床層)入口溫度和溫升的變化趨勢見圖1。由圖1可見,開工50 d內(nèi),在生產(chǎn)負荷相同的情況下,體相裂化劑床層入口溫度相同,床層溫升在20 ℃,但是裝置因電網(wǎng)故障緊急停工后,二床層入口溫度提高1 ℃,但是裂化溫升卻顯著降低5 ℃,說明FTXC-1的加氫飽和能力降低,主要原因可能是FTXC-1金屬含量高,在緊急停工過程中,由于氫分壓降低,催化劑積炭增加,加速了催化劑活性的衰減。
圖1 本周期開工初期R1002二床層入口溫度和溫升的變化趨勢●—總進料量; ●—體相裂化劑入口溫度; ●—體相裂化劑床層溫升
兩個周期標定期間的產(chǎn)品分布對比見表7。由表7可知,本周期重石腦油、噴氣燃料和柴油的總收率比上周期高0.94百分點,表明本周期裂化劑具有較高的活性和選擇性。
表7 標定期間的產(chǎn)品分布對比 w,%
兩個周期標定期間重石腦油產(chǎn)品性質(zhì)對比見表8。由表8可見:本周期重石腦油初餾點比上周期低35 ℃,終餾點相差不多,主要是由于本周期裝置為了生產(chǎn)低閃點噴氣燃料降低了分餾塔塔頂溫度,導致石腦油初餾點降低,密度降低;兩周期重石腦油的芳烴潛含量大體相同;本周期重石腦油硫質(zhì)量分數(shù)比上周期大幅降低,由4.0 μg/g降低至1.3 μg/g。分析數(shù)據(jù)表明重石腦油中的硫主要以硫醇硫形式存在,本周期通過調(diào)整脫丁烷塔進料換熱器的旁路,降低脫丁烷塔進料溫度,從而降低了脫丁烷塔塔底油進入到石腦油分餾塔中的硫醇硫含量。
表8 標定期間重石腦油產(chǎn)品性質(zhì)對比
兩個周期標定期間噴氣燃料產(chǎn)品的性質(zhì)對比見表9。為了保證噴氣燃料銀片腐蝕(50 ℃,4 h)達到0級,本周期在噴氣燃料流程上增加了氧化鋅罐,去除噴氣燃料中微量的硫化氫。此外,本周期生產(chǎn)低閃點噴氣燃料,將重石腦油的部分組分送入到噴氣燃料中,導致噴氣燃料的整體餾程低于上周期;同時,可能由于體相催化劑的加氫性能較強,使噴氣燃料煙點由25.4 mm升高至26.8 mm,增加了1.4 mm。
兩個周期標定期間柴油(變壓器油)產(chǎn)品的性質(zhì)對比見表10。由表10可見:本周期柴油的初餾點比上周期有所降低,終餾點比上周期升高,直接導致本周期柴油餾程拓寬,收率明顯增加(見表7),密度增大;可能由于本周期抽出的柴油組分偏重,其不飽和烴含量比上周期降低(溴指數(shù)降低);兩周期柴油十六烷值大體相當,但是本周期柴油的凝點和傾點均比上周期低,表明油品的低溫流動性有所改善。
表9 標定期間噴氣燃料產(chǎn)品性質(zhì)對比
表10 標定期間柴油(變壓器油)產(chǎn)品性質(zhì)對比
與上周期相比,本周期變壓器油的氧化安定性未能改善,主要是由于變壓器油中含有芳烴和烯烴。采用提高體相催化劑反應溫度、增加反應深度等方法,都未能改善變壓器油氧化安定性。為了消除烯烴的影響,將變壓器油送至汽油加氫裝置,降低其烯烴含量[溴指數(shù)從550 mgBr/(100 g)降至60 mgBr/(100 g)以下],但氧化安定性依舊未能改善。排除烯烴的影響后,推測可能原因是芳烴含量高,將變壓器油經(jīng)過下游裝置低溫低壓加氫飽和后,其芳烴含量大幅降低,芳烴質(zhì)量分數(shù)從約10%降至最低約0.5%(見表11),變壓器油氧化安定性大幅提高,證明影響變壓器油氧化安定性的主要原因就是芳烴含量高[4],同時也說明在當前的反應溫度、氫分壓和空速條件下,通過改變催化劑的加氫能力無法將柴油的芳烴質(zhì)量分數(shù)降至2%以下。張卉[5]研究發(fā)現(xiàn),變壓器油烴組成(碳型或者結(jié)構(gòu)族組成)直接影響變壓器油的氧化安定性,隨著變壓器油加氫精制程度加深,油品中的芳烴總碳原子數(shù)(CA值)逐漸減少,飽和烴(環(huán)烷烴和鏈烷烴)總碳原子數(shù)(CN和CP值)逐漸增大,氧化安定性變好,且多環(huán)芳烴較單、雙環(huán)芳烴對基礎(chǔ)油氧化安定性的影響更大。于會民[6]研究了芳烴對變壓器油關(guān)鍵性能的影響,發(fā)現(xiàn)在沒有外加抑制劑的變壓器油中,芳烴含量越高其氧化安定性越差,稠環(huán)芳烴含量越低其氧化安定性越好。但是,芳烴含量過低時,變壓器油的氧化安定性也會變差。因此將變壓器油送至下游低溫芳烴加氫飽和處理,可改善其氧化安定性,但要通過優(yōu)化操作,保留一定含量的芳烴。
表11 柴油(變壓器油)低溫加氫處理前后的芳烴含量 w,%
兩個周期標定期間尾油的性質(zhì)對比見表12。由表12可見:兩個周期尾油的餾程相近;本周期尾油硫含量比上周期明顯降低,說明本周期體相催化劑的脫硫性能較強;但本周期尾油的黏度指數(shù)只有91,未能達到催化劑技術(shù)協(xié)議的要求。
表12 標定期間尾油性質(zhì)對比
開工初期尾油黏度指數(shù)滿足要求,可以達到110,而開工二個月后尾油黏度指數(shù)降低,只有90左右,為此在操作上采取了如下措施:①提高精制反應器溫度,使精制油氮質(zhì)量分數(shù)降至20 μg/g(正常時在30~40 μg/g之間);②降低反應空速,將裝置生產(chǎn)負荷由100%降低至最低負荷70%;③增加裂化反應深度,將尾油收率由正常10%左右降低至8%。采取上述措施后,尾油黏度指數(shù)均未有明顯提高,但當裝置摻煉的減壓蠟油為石蠟基原料時,尾油黏度指數(shù)顯著提高至100以上,說明提高鏈烷烴組分含量是提高尾油黏度指數(shù)的關(guān)鍵。Adhvaryu等[7]研究表明,影響?zhàn)ざ戎笖?shù)的最主要因素是油品中各種烴類的含量,不同烴類的黏度指數(shù)由高到低的順序為:正構(gòu)烷烴>異構(gòu)烷烴>環(huán)烷烴>芳香烴,直鏈烷烴的黏度指數(shù)最高,其次是異構(gòu)烷烴,之后是具有烷烴側(cè)鏈的單環(huán)、雙環(huán)、多環(huán)烷烴和環(huán)烷芳烴。郭忠烈等[8]研究發(fā)現(xiàn),烴類分子的支鏈越多,其黏度指數(shù)越低,環(huán)數(shù)增多也會使黏度指數(shù)下降;當烴類環(huán)數(shù)相同時,分子側(cè)鏈越長,其黏度指數(shù)越高,分支越多則其黏度指數(shù)越低。于天水[9]研究發(fā)現(xiàn)加氫裂化尾油的品質(zhì)與反應深度有關(guān),當總轉(zhuǎn)化率合適時,加氫裂化尾油的黏度指數(shù)較高。因此,選擇鏈烷烴含量高的原料,或者采用開環(huán)能力強的催化劑,增加反應深度,降低尾油的芳烴含量,有利于提高尾油的黏度指數(shù)。
兩個周期標定期間的副產(chǎn)品(液化氣)組成對比見表13。由表13可見,本周期液態(tài)烴中異丁烷的含量顯著高于上周期,證明本周期采用的裂化劑(新鮮催化劑)的酸性比上周期的再生劑強。
表13 標定期間副產(chǎn)品(液化氣)組成對比
(1)采用體相催化劑級配方案后,產(chǎn)品質(zhì)量有所改善:①通過優(yōu)化脫丁烷塔進料溫度,重石腦油硫質(zhì)量分數(shù)從4.0 μg/g降低至1.3 μg/g;②體相催化劑芳烴飽和能力強,噴氣燃料的煙點由25.4 mm升高至26.8 mm;③裂化劑FC-14使用新鮮劑后,異構(gòu)化性能提高,柴油(變壓器油)傾點從-9 ℃降低至-12 ℃,但是變壓器油芳烴含量較高,導致其氧化安定性未能徹底改善,需要進一步進行低溫加氫飽和處理,降低芳烴含量,改善氧化安定性;④尾油黏度指數(shù)約為91,未能滿足潤滑油基礎(chǔ)油的要求,當原料是石蠟基原料時,尾油黏度指數(shù)有所升高。
(2)針對當前生產(chǎn)工況,提出以下建議:①優(yōu)化調(diào)整原料性質(zhì),優(yōu)先摻煉石蠟基油種的蠟油,提高尾油中鏈烷烴含量,此外,在安全平穩(wěn)的前提下,提高裂化溫度,增強裂化劑FC-16B的開環(huán)能力,降低尾油中芳烴含量,從而提高油品黏度指數(shù);②變壓器油氧化安定性需要通過降低芳烴含量得以改善,可通過下游低溫加氫處理,但是要控制加氫飽和深度,芳烴含量過低會導致氧化安定性變差;③體相催化劑因金屬含量高,加氫過程中積炭較快,使用時要嚴格保證系統(tǒng)的氫分壓。