徐洪鵬,崔俊路,張西強,王景帥,李喜艷,周敏堂
(重汽(濟南)輕卡有限公司制造公司,山東 濟南 250200)
伴隨科技的進步和生活水平的提高,商用車客戶在關(guān)注整車配置的同時,也對外觀質(zhì)量提出了越來越高的要求。作為涂膜中的小塊異狀物[1],顆粒(也稱“臟點”)是影響產(chǎn)品外觀品質(zhì)的最常見缺陷之一。為進一步提升HOWO(豪沃)輕卡駕駛室的外觀品質(zhì),本文針對顆粒缺陷進行了較為系統(tǒng)的分析,并提出了相應的改進措施。
HOWO駕駛室底材為外購的冷軋鋼板,由筆者所在公司完成沖壓、焊裝、涂裝等工藝。根據(jù)客戶對顏色的不同需求,目前已累計開發(fā)152種本體顏色。依據(jù)市場反饋情況,本體顏色又分為標配顏色(共6種)和非標配顏色(共146種)。涂料均為外購,由供方A和供方B供貨。圖1示出了2021年各顏色占比。
圖1 HOWO輕卡駕駛室本體顏色分類及產(chǎn)量占比Figure 1 Classification of the paints used for HOWO light truck cab by color and their production percentages
為了簡化對顆粒缺陷的分析過程,根據(jù)駕駛室顏色的屬性、產(chǎn)量和供方的不同,選擇如下3種標配顏色作為研究對象:
(1) 紅色金屬漆:產(chǎn)量最高的金屬漆,由供方A供貨;
(2) 金色金屬漆:產(chǎn)量第二的金屬漆,由供方B供貨;
(3) 白色實色漆:產(chǎn)量第二的油漆,標配顏色中唯一的實色漆,由供方A供貨。
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,定義當顆粒直徑φ∈[1.0, 3.0](單位:mm,后同)時為大顆粒,當φ∈(0.0, 1.0)時為小顆粒。表1是2021年第4季度抽樣統(tǒng)計的900輛駕駛室面漆下線后各部位的顆粒分布情況。由此可得出如下結(jié)論:
表1 面漆下線后駕駛室各部位的平均顆粒數(shù)量Table 1 Average number of particles at different parts of cab after topcoat painting
(1) 駕駛室各部位單位面積的平均顆粒數(shù)量基本一致,說明顆粒數(shù)量與位置無關(guān);
(2) 金屬漆的顆粒比實色漆多,尤其是小顆粒;
(3) 不同供方的油漆品質(zhì)存在差異,供方A金屬漆的顆粒數(shù)量比供方B實色漆的顆粒數(shù)量多,這一差異也主要體現(xiàn)在小顆粒缺陷上。
為確定顆粒缺陷的來源,累計提取256份顆粒樣品,將樣品水平切割后,通過光學顯微鏡觀察內(nèi)含物。經(jīng)分析確認,顆粒源主要為色漆顆粒、打磨灰、焊渣、纖維、異色漆顆粒、余膠、氣泡、阻尼墊碎屑等雜質(zhì)。圖2和表2示出了各種顆粒源的顯微結(jié)構(gòu)和占比。色漆顆粒主要產(chǎn)生小顆粒缺陷;其余7類顆粒源既可產(chǎn)生大顆粒,也會產(chǎn)生小顆粒缺陷。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,為提綱挈領(lǐng)地解決顆粒問題,著重對前5類顆粒源(合計占比87.89%)進行分析。
圖2 各類顆粒源的顯微結(jié)構(gòu)Figure 2 Microstructures of various particle sources
表2 各類顆粒源的數(shù)量和占比Table 2 Numbers and percentages of various particle sources
色漆顆粒來源于施工油漆本身。為了產(chǎn)生閃爍效果,金屬漆一般會添加粒徑較大的珠光粉或鋁粉[2],因此在相同條件下比其他色漆更容易形成顆粒。主要產(chǎn)生原因如下:
(1) 金屬漆原料中的珠光粉粒徑較大、添加量較高。供方A的珠光粉原料粒徑D90≤45 μm、添加量為6%,而供方B的珠光粉原料粒徑D90≤25 μm、添加量為4%,因此前者產(chǎn)生的顆粒比后者多。
(2) 油漆生產(chǎn)過程中研磨、分散不充分,導致油漆狀態(tài)不穩(wěn)、分散質(zhì)聚集。
(3) 輸調(diào)漆系統(tǒng)中濾袋孔徑較大、更換頻率較低,導致過濾效果不良。
(4) 靜電噴涂過程中霧化效果不佳,導致漆霧聚集。
(5) 清漆層偏薄,部分極小顆粒暴露。
打磨灰來源于電泳底漆的打磨。主要產(chǎn)生原因如下:
(1) 電泳底漆缺陷較多,打磨量大,產(chǎn)生大量打磨灰。
(2) 打磨工位完成后,吹掃、擦凈工位未達到工藝要求,內(nèi)腔、夾縫中有打磨灰殘留。
焊渣來源于沖壓件的焊裝過程,是焊接飛濺或打磨產(chǎn)生的金屬屑。主要產(chǎn)生原因如下:
(1) 焊裝下線工位的質(zhì)檢人員未完全檢出焊渣。
(2) 電泳前處理中,金屬焊渣未被磁棒吸附或水洗掉。
(3) 電泳下線工位的質(zhì)檢人員未完全檢出電泳漆膜上的焊渣缺陷。
纖維來源于各類織物。主要產(chǎn)生原因如下:
(1) 擦凈工位使用的黏性紗布、手套等質(zhì)量較差,導致纖維掉落。
(2) 車身板材搭接位置存在銳利邊角,擦凈過程中黏性紗布、手套被刮破,產(chǎn)生纖維。
(3) 生產(chǎn)現(xiàn)場人員衣物攜帶的纖維。
(4) 噴漆室空氣過濾系統(tǒng)失效,導致外部環(huán)境中的纖維進入噴漆室。
異色漆顆粒來源于現(xiàn)場工位器具或空氣中的色漆雜質(zhì)。主要產(chǎn)生原因如下:
(1) 工位器具(如滑撬、面罩支架、門鉤等)上附著的異色漆顆粒污染面漆。
(2) 噴漆室內(nèi)操作人員工作服、靜電噴槍槍套上附著的異色漆顆粒污染面漆。
(3) 噴漆室內(nèi)空氣中懸浮的異色漆顆粒污染面漆。
(1) 全面調(diào)整油漆配方。經(jīng)過多次驗證,在產(chǎn)品外觀和性能保持不變的前提下,將供方A的紅色金屬漆中珠光粉的粒徑調(diào)整到不超過25 μm,其添加量調(diào)整為4%。其余標配金屬漆以此為例進行配方調(diào)整、驗證和應用。
(2) 調(diào)整輸調(diào)漆系統(tǒng)中濾袋的規(guī)格,金屬漆改用120目濾袋,實色漆和清漆改用200目濾袋。
(3) 采購超聲波清洗機,對靜電噴槍的成型空氣罩進行及時、有效的清洗,清洗頻次提高到每班2次。
(4) 將清漆膜厚提高到40 μm。
(5) 在電泳接車工位增加對白皮駕駛室的人工預除油工序。
(6) 調(diào)整高溫鏈條油型號和加油頻次。經(jīng)突沸試驗、蒸發(fā)量試驗和涂料配套試驗后,選擇不產(chǎn)生電泳漆縮孔、蒸發(fā)量小的高溫鏈條油,加油頻次降到每4個循環(huán)1次。
(7) 通過增加工藝孔、人工沖洗、傾斜駕駛室等措施來優(yōu)化電泳流痕問題,減少打磨量。
(8) 排查打磨、吹掃、涂膠等工具上使用的潤滑油,選擇滿足要求的輔料[3]。
(9) 每天清潔1次電泳烘干爐和面漆烘干爐。
(10) 在電泳線過濾系統(tǒng)的過濾器中搭配使用除油濾袋和普通濾袋。
(11) 改造磷化除渣系統(tǒng),提高磷化渣的去除率。
(12) 在打磨工位后增加自動吹掃設(shè)備,減少駕駛室內(nèi)外表面、內(nèi)腔及縫隙中打磨灰的殘留。
(13) 在噴涂面漆前的擦凈工位增加踏臺,應擦凈全車(包括車頂),且擦拭2遍。
(14) 每天清洗1次電泳線洪流水洗工位的磁棒。
(15) 嚴格要求操作者按作業(yè)指導書執(zhí)行,加強對各工位質(zhì)檢員的培訓,從嚴控制產(chǎn)品的品質(zhì)。
(16) 優(yōu)化黏性紗布品質(zhì),選用無殘膠、高黏度的低纖維擦布或長滌綸纖維紗布。
(17) 在噴涂面漆前的擦凈工位,操作者在擦拭時應避開車身板材搭接位置的銳利邊角。
(18) 在涂裝車間、噴漆室入口等位置,延長風淋強度和時間;鋪設(shè)粘灰墊,并且每天更換。
(19) 進入現(xiàn)場的人員統(tǒng)一更換杜邦服、專用勞保鞋(或戴腳套),杜邦服應每天清洗。
(20) 優(yōu)化噴漆室的送風系統(tǒng),徹底清理風道和水道,確保通暢。點檢頻次為每周1次,清理頻次為每季度1次。
(21) 每天對噴漆室內(nèi)的風速和風向進行首檢,調(diào)整風閥開關(guān)角度,保證噴漆室內(nèi)的風向為垂直向下,令空氣中的漆霧快速進入水旋。
(22) 將涂裝車間內(nèi)送風系統(tǒng)過濾棉的更換頻次提高到每月1次。
(23) 優(yōu)化噴漆室的密封性,對建筑縫隙進行封堵,嚴格限制人員進出,減少空氣雜質(zhì)的進入。
(24) 優(yōu)化涂裝車間的密封性,在與焊裝車間、總裝車間的連廊和出入口設(shè)置風幕,減少空氣雜質(zhì)的進入。
(25) 積極推進駕駛室內(nèi)腔自動化噴涂項目[4],取消人工預補工位。
(26) 選取2輛報廢的駕駛室作為粘灰車使用,在其表面涂滿粘塵膠,每天開線前由粘灰車作為首車吸附灰塵。
(27) 定期清理工位器具(如滑撬、面罩支架、門鉤等),清洗頻次提高到每月1次。
(28) 每天清洗1次靜電噴槍外套。
(29) 調(diào)整靜電噴涂機器人程序,在換色噴涂時延長空噴洗槍的時間。
(30) 對沖壓、焊裝及涂裝車間所用輔料、涂料的供方進行周期性制造過程審核,確保產(chǎn)品滿足使用要求。
根據(jù)上述措施,在4個月內(nèi)完成顆粒缺陷的專項提升。從圖3可知,3種色漆的外觀均大幅提升,單車顆粒數(shù)量大幅降低。在考慮各顏色產(chǎn)量的情況下,與提升前相比,駕駛室顆粒缺陷的發(fā)生頻次降低了52%以上。
圖3 提升前后單車平均顆粒數(shù)量Figure 3 Average particle number per vehicle before and after implementation of improved measures
除了采取上述改進措施外,在面漆下線后還要通過拋光、小修等工序減少顆粒缺陷,確保輕卡駕駛室表面沒有直徑在1 mm以上的顆粒。