劉雁明
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)地煤公司精通興旺煤業(yè), 山西 大同 037000)
對(duì)晉能控股煤業(yè)集團(tuán)某煤礦進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),該煤礦掘進(jìn)巷道的坡度值平均為22°左右,一般情況下,礦井采用炮掘的形式來(lái)進(jìn)行作業(yè),針對(duì)3 號(hào)煤層膠帶巷作業(yè)時(shí),更改為機(jī)掘的方式來(lái)進(jìn)行。采用優(yōu)化施工工藝措施,整個(gè)作業(yè)時(shí)長(zhǎng)18 d,實(shí)現(xiàn)200 m 的大坡段掘進(jìn),且作業(yè)時(shí)長(zhǎng)大幅降低,達(dá)到高效且安全的目的。
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)某礦主要針對(duì)3 號(hào)煤層的開(kāi)采,3 號(hào)煤層頂?shù)装遒|(zhì)地為泥巖或砂質(zhì)泥巖,煤層的厚度約為5.59 m。通過(guò)對(duì)膠帶大巷進(jìn)行作業(yè)時(shí),當(dāng)達(dá)到+416 m 時(shí),出現(xiàn)正斷層。對(duì)膠帶大巷的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)查可知,該巷寬度和高度分別為4 200 mm 和2 800 mm,斷面面積 14.6 m2。
面對(duì)膠帶大巷的順槽處進(jìn)行挑頂,設(shè)定的長(zhǎng)、寬、深分別為5 000 mm、4 000 mm、1 400 mm,并且應(yīng)該滿足高度在5 200 mm 以上。在相同情況下,需要在挑頂下設(shè)立工作盤(pán),工作盤(pán)是由圓木柱構(gòu)成,采用的圓木柱直徑和長(zhǎng)度分別為300 mm 和6 000 mm,設(shè)立的工作盤(pán)高為2 200 mm,并且需要在工作盤(pán)上開(kāi)設(shè)漏煤口,增設(shè)一個(gè)金屬網(wǎng),位于巷幫和工作盤(pán)之間,如圖1所示。對(duì)工作盤(pán)的建設(shè)工作結(jié)束后,需要底板處進(jìn)行絞車酮室的布置,距離底板2 500 mm 處的位置,絞車酮室內(nèi)需要在增加耙?guī)r機(jī),其主要的作用就是方便出煤,且需要在工作盤(pán)上能夠承受3 mm 厚鋼板[1]。
圖1 掘進(jìn)施工剖面圖(單位:mm)
掘進(jìn)機(jī)選用的型號(hào)為EBZ200H,并結(jié)合帶式輸送機(jī)和轉(zhuǎn)載機(jī)完成出矸任務(wù),每次掘進(jìn)6 m 需要對(duì)帶式輸送機(jī)機(jī)尾的位置進(jìn)行改變。
掘進(jìn)設(shè)備采用先中間后四周、自上而下的工作形式進(jìn)行。使得截割頭在工作面下方開(kāi)始進(jìn)刀,當(dāng)?shù)竭_(dá)迎頭巖壁時(shí),應(yīng)該將截割電機(jī)進(jìn)行啟動(dòng),在每次進(jìn)刀一個(gè)滾筒直徑的長(zhǎng)度時(shí),需要對(duì)手柄進(jìn)行油缸控制一次,確保截割頭能夠正常作業(yè)到另一側(cè),且向下進(jìn)行一個(gè)滾筒直徑的長(zhǎng)度,結(jié)束掏槽切割任務(wù)。切割過(guò)程中,每次的進(jìn)刀深度和每班進(jìn)尺分別為0.7 m 和2.4 m。若巖石沒(méi)有破碎,需要將進(jìn)尺提升至3.5 m。架設(shè)在進(jìn)行作業(yè)時(shí)遇到巖石的硬度高于8 時(shí),需要使用放震動(dòng)炮的方式提前進(jìn)行對(duì)巖石預(yù)裂處理,再開(kāi)始機(jī)掘。在放震動(dòng)炮的過(guò)程中,需要提前保證掘進(jìn)設(shè)備遠(yuǎn)離工作面15 m 的距離處進(jìn)行,且應(yīng)該采用舊膠帶和道木防護(hù),之后需要開(kāi)始清煤和整形的流程,以上流程反復(fù)進(jìn)行,等到能夠全部割完煤后,掘進(jìn)設(shè)備應(yīng)該關(guān)機(jī)并退出[2]。
在掘進(jìn)任務(wù)之后,應(yīng)該在短時(shí)間內(nèi)實(shí)行巷道支護(hù)操作,噴漿離工作面的距離不高于40 m 左右。
采用氣腿式風(fēng)鉆和風(fēng)動(dòng)錨桿機(jī)進(jìn)行作業(yè),在頂部錨索和錨桿打孔,掘進(jìn)時(shí)需要嚴(yán)格考慮對(duì)巷道高度參數(shù)的調(diào)整,不能出現(xiàn)過(guò)高或者是過(guò)低的現(xiàn)象,如圖2所示為具體的施工工藝。
圖2 機(jī)掘施工工藝(單位:mm)
對(duì)巷道調(diào)查發(fā)現(xiàn),其斷面寬度為4 200 mm,每排設(shè)計(jì)4 根鋼錨桿,且每根桿之間的排間距為700 mm、900 mm,通過(guò)螺帽和墊片進(jìn)行擰緊。在進(jìn)行打眼操作時(shí),需要提前采用1.2 m 短鉆桿和2.4 m 長(zhǎng)鉆桿依次進(jìn)行,兩幫錨桿和頂部錨桿孔深分別為1 900 mm 和2 300 mm。錨固過(guò)程中,對(duì)每個(gè)錨桿孔采用樹(shù)脂藥卷,且應(yīng)該保證預(yù)緊力大于100 N·m,兩幫錨桿和頂部錨桿的錨固力分別為60 kN 和70 kN 以上。
在掘進(jìn)作業(yè)過(guò)程中,一般是由耙矸機(jī)產(chǎn)生矸石,在通過(guò)帶式運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸至排矸口。采用帶式運(yùn)輸機(jī)的優(yōu)勢(shì)在于運(yùn)輸過(guò)程效率高,不會(huì)出現(xiàn)阻礙排矸的現(xiàn)象,所以,在進(jìn)行排矸作業(yè)時(shí)主要影響因素是在排矸口排矸不徹底。在進(jìn)行原炮掘作業(yè)時(shí),因?yàn)檫^(guò)程中掘進(jìn)進(jìn)尺量小,排矸工作可以在矸石轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)下進(jìn)行,然而,當(dāng)更改綜掘的方式進(jìn)行作業(yè)時(shí),矸石的產(chǎn)量明顯上升,據(jù)統(tǒng)計(jì)為之前的50%,之前所使用的矸石轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)已經(jīng)不能夠滿足要求。面對(duì)這一現(xiàn)象,確保在矸石運(yùn)輸過(guò)程中能夠減小對(duì)巷道作業(yè)的影響,需要在排矸口構(gòu)建梭車和臨時(shí)矸石倉(cāng),其主要目的是能夠?qū)o(wú)法儲(chǔ)存的矸石進(jìn)行儲(chǔ)存,以便于大大提高轉(zhuǎn)運(yùn)的效率,減少矸石轉(zhuǎn)運(yùn)對(duì)掘進(jìn)作業(yè)產(chǎn)生重大的影響。
對(duì)排矸系統(tǒng)進(jìn)行布置,并且要設(shè)立獨(dú)立的矸石倉(cāng),其目的就是能夠?qū)崿F(xiàn)排矸作業(yè)的連續(xù)進(jìn)行,排矸倉(cāng)用于將矸石進(jìn)行緩存,從而能夠?yàn)榕彭纷鳂I(yè)提供一個(gè)良好的環(huán)境,減小煤矸混運(yùn),增加煤質(zhì)。
根據(jù)現(xiàn)在的情況,大部分巷道掘進(jìn)作業(yè)使用的是“三八制”方案,當(dāng)巷道結(jié)束作業(yè)后需要在短時(shí)間內(nèi)打設(shè)錨桿、錨索,這樣做的優(yōu)勢(shì)在于能夠?qū)⒅ёo(hù)占用充足的時(shí)間,原施工組織流程圖如圖3 所示。
圖3 原施工組織安排流程示意圖
確保能夠在掘進(jìn)中實(shí)現(xiàn)高效作業(yè),需要對(duì)掘進(jìn)作業(yè)的每一個(gè)流程進(jìn)行控制,盡可能達(dá)到平行工作的目的。巷道大多是以巖石巷道的形式出現(xiàn),圍巖一般情況下都是賦存比較穩(wěn)定,且具有很好的承載性,此外,在進(jìn)行綜掘作業(yè)時(shí),對(duì)圍巖產(chǎn)生的影響較小,所以應(yīng)該在離作業(yè)面一定長(zhǎng)度后再進(jìn)行巷道支護(hù)。具體優(yōu)化措施為:綜掘機(jī)完成破巖作業(yè)后對(duì)巷道拱頂及時(shí)鋪完并布設(shè)錨桿進(jìn)行支護(hù),金屬網(wǎng)和巷幫支護(hù)錨桿建設(shè)應(yīng)該距離作業(yè)面8 m 左右進(jìn)行,確保支護(hù)錨索和錨桿能夠在同時(shí)間進(jìn)行。在這種情況下,巷幫錨索、巷道掘進(jìn)滿足了能夠在同一時(shí)間進(jìn)行作業(yè)的要求,一定程度上避免了支護(hù)作業(yè)對(duì)掘進(jìn)的負(fù)面效果[3]。
為了能夠有效解決煤層存在的瓦斯以及實(shí)現(xiàn)對(duì)作業(yè)面及時(shí)的排水工作,應(yīng)該選擇在巷道內(nèi)進(jìn)行構(gòu)建鉆場(chǎng),鉆場(chǎng)以60 m 的間隔形成,鉆場(chǎng)的寬和深分別為8 m 和10 m,通過(guò)矩形斷面方式。因?yàn)閭鹘y(tǒng)鉆場(chǎng)大多數(shù)是以炮掘的方式,在作業(yè)的過(guò)程中需要將周邊的工作人員撤出,因此導(dǎo)致了作業(yè)效率低。針對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行分析研究,最終采用綜掘機(jī)斜切的措施來(lái)進(jìn)行,結(jié)果顯示能夠有效地代替?zhèn)鹘y(tǒng)的炮掘施工,圖4 為鉆場(chǎng)掘進(jìn)施工示意圖。該措施使巷道掘進(jìn)和鉆場(chǎng)掘進(jìn)可以實(shí)現(xiàn)在同一時(shí)間段進(jìn)行。
圖4 鉆場(chǎng)掘進(jìn)施工示意圖(單位:mm)
在進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè)時(shí),采用優(yōu)化后的支護(hù)方案進(jìn)行分析能夠避免掘進(jìn)機(jī)在作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。對(duì)巷道安裝頂板離層儀,其作用是能夠監(jiān)測(cè)對(duì)不同時(shí)刻頂板離層的狀態(tài),如圖5 所示為監(jiān)測(cè)后的結(jié)果。
圖5 頂板離層量
由于大傾角綜掘作業(yè)效率低,通過(guò)對(duì)煤礦的周圍地質(zhì)進(jìn)行勘探和分析后,優(yōu)化和修改作業(yè)工藝和支護(hù)措施,避免掘進(jìn)機(jī)在作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。在離工作面200 m 左右處,可以發(fā)現(xiàn)頂板深部離層量在7 mm 左右波動(dòng),淺部的離層量在3 mm 左右波動(dòng),掘進(jìn)速度平均為16 m/d。
(編輯:王慧芳)