衣德強
(南京寶地梅山產(chǎn)城發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司,江蘇 南京 210041)
梅山鐵礦處理原礦500萬t/a,已經(jīng)進入地下-330 m以下深部開采,鐵礦石資源性質(zhì)變化,地質(zhì)品位下降,磁性礦減少,浸染狀低品位礦石和泥礦增加,采出入選礦中黏性大的粉礦增多,黏性大,沿途工序需要加水才能降低黏性,克服阻力和摩擦力,改善流動性。礦石中大部分泥礦經(jīng)過倒運累積形成了含泥礦漿,和礦石混合在一起積聚于重選作業(yè)區(qū)露天儲礦槽。儲礦槽下方有承接礦石的6#運輸皮帶和通廊,通廊頂部裝有12只液壓調(diào)節(jié)放礦閥,放礦給入正下部的6#皮帶,向后續(xù)篩洗工序送礦。由于含泥多,經(jīng)常出現(xiàn)大量礦通過放礦口瞬間下泄而難以有效控制的現(xiàn)象,俗稱沖礦。調(diào)節(jié)閥無法同步關(guān)閉到位,礦石夾帶泥礦落入皮帶,超過額定負(fù)荷導(dǎo)致6#皮帶不能正常運行供礦,積礦瞬間淹沒皮帶并充滿兩側(cè)通道,存在重大安全隱患。皮帶通廊空間狹小,無法容納反鏟等大型機械,只有靠人工用鍬清理,強度極大,效率極低,所以急需技術(shù)改造,解決影響供礦和危及安全的突出問題。
破碎工藝流程見圖1。共四段破碎:井下一段粗破碎、井上兩段中碎閉路篩分、一段細(xì)碎閉路篩分,總破碎比達到66.67倍。粗破碎置于井下447 m水平,經(jīng)過兩段中破碎后,65~0 mm礦石全部集中于容量10.5萬t的儲礦槽,經(jīng)6#皮帶輸送進入預(yù)選工序,預(yù)選精礦進行細(xì)破碎,粒度降到12 mm以下,供給球磨磨礦分級后選別,廢石銷售作為建筑骨料。
圖1 現(xiàn)有破碎工藝流程Fig.1 Existing crushing process
中碎篩分系統(tǒng)兩個系列,一般一開一備,有時兩個系列同時運行,其中兩段中碎4臺PYB2200液壓圓錐破碎機、2臺YAH2460圓振篩,細(xì)碎篩分3臺HP500細(xì)碎機、1臺H6800細(xì)碎機、13臺1642雙層振動篩。
泥礦或細(xì)泥沒有明顯的粒度界限,與處理礦石性質(zhì)、選礦方法、設(shè)備工藝技術(shù)條件有關(guān),一般將<10 μm的礦粒群視為泥礦。
梅山鐵礦屬于接觸變質(zhì)矽卡巖礦床,原礦中碳酸鹽礦物占23%,還有易泥化的高嶺石[1]。井下提升泥礦礦主要是原生泥礦,所謂原生泥礦主要是由于礦床長期經(jīng)受各種自然風(fēng)化蝕變作用逐漸形成的泥質(zhì)礦物,例如黏土、高嶺土、綠泥石、絹云母等[2]。井下330 m以下深部開采,細(xì)粒級覆巖增加,來源有礦區(qū)上部第四系地層,地面堆土進入覆蓋層,礦巖向下運動中撞擊摩擦產(chǎn)生,危害有下降速度快、易混入礦石、減少純礦石放出量、混入礦石后充填塊狀礦巖間隙、提高了放礦流動角、放出體減少;地質(zhì)品位下降,難選礦、廢石粉礦和泥礦增加,含泥量由15%增加到20%以上。2020年處理原礦干量5 108 891.2 t,767.45 t/h,其中2~0 mm產(chǎn)率28.48%,干礦量218.57 t/h。測定2~0 mm成分:w(TFe)為29.64%、w(S)為1.334%、w(P)為0.411%、w(SiO2)為23.33%;粒級分布中-400目產(chǎn)率61.13%,-200目產(chǎn)率65.37%,+400目以上粒級鐵品位為31.54%~37.04%,w(SiO2)為16.40%~22.68%;-400目粒級鐵品位26.96%,w(SiO2)為25.09%;-400目粒級呈現(xiàn)鐵低硅高。
3.2.1 漏斗下礦摩擦力大
提升機箕斗卸礦到井樓礦倉,由于塊度最大為350 mm,盡管粉礦和泥礦較多,電振下礦仍然順暢,礦石本色被泥礦包裹,一次中碎機1#皮帶不加水,2#皮帶加水點在尾輪和首輪兩處共5根水管。因泥礦多,黏性大,如不加水,則極易粘住中碎機給礦漏斗底部襯板,引起堵塞,必須停機處理。
3.2.2 推礦作業(yè)困難
井下原礦提升破碎后粒度由350 mm降到65 mm以下,通過皮帶運輸卸到儲礦槽。由于含泥含水多,卸料后堆積角變小,頂部積水無法向下滲透,形成的料堆不穩(wěn)定,有時呈泥石流狀態(tài),礦漿向外圍邊部滲出流動;依靠重力下落到放礦斗,再卸到皮帶過程緩慢,需要推土機輔助向皮帶中心線推礦靠攏,配合下礦,高處推礦極不安全,容易坍塌,需要兩臺推土機同時發(fā)力對向推動,還會出現(xiàn)推土機陷落泥礦中無法自拔,依靠反鏟牽引才能脫險。
3.2.3 影響球磨供礦
球磨機因重選選別供礦不足,多次停機待礦,6個系列磨機只能開4個系列,如20210116夜班因原礦含泥多、過稀,6#皮帶放礦量偏少,2:30球磨一系列停,4:50二、四系列球磨停。原因是井下提升礦含泥多,破碎給礦漏斗被迫加水才能促進流動;泥礦黏附于礦石和下礦斗表面,阻力增大。6#皮帶兩只放礦斗,兩名放礦工操作控制,必須時刻緊盯,操控調(diào)整下礦閥開關(guān)。有時礦瞬間下泄,沖擊皮帶濺入地坪;有時會卡住堵塞不下礦,下礦斷斷續(xù)續(xù),輸出礦不連續(xù),運行效率極低。
3.2.4 影響崗位設(shè)備清潔
放礦經(jīng)6#皮帶運出,經(jīng)7#皮帶、8#皮帶送入礦倉,給入直線篩洗礦。6#皮帶首輪漏斗內(nèi)側(cè)和減速機外殼表面均粘滿泥礦,首輪皮帶附近有5根水管沖水,大水量沖洗皮帶表面和通廊地坪;7#皮帶首輪兩處刮板,無法刮凈黏附泥礦,加水沖洗皮帶下表面泥礦,沿途通廊泥礦堆積,水流壓力不足無法沖走;8#皮帶和漏礦車工字鋼軌道、托輥、皮帶支架、轉(zhuǎn)向滾筒均粘有泥礦,漏礦車兩側(cè)漏斗、礦倉橫梁、鋼蓋板、控制柜、崗位房、通廊窗戶均黏附了泥礦。
3.2.5 影響洗礦和選別
直線振動篩給礦電振下礦溜槽中,用兩根水管沖,經(jīng)直線篩篩面上方的水管噴水洗礦后,礦石表面仍有泥礦黏附,礦石本色顯現(xiàn)不出。+20 mm篩上進入磁滑輪選別,選別皮帶表面黏附泥礦,選出的干磁精礦礦石表面也黏附泥礦。
3.2.6 藥劑消耗增加
一般開動4臺直線振動篩洗礦篩分,處理量800 t/h。由于泥礦多,沉降難,絮凝劑聚丙烯酰胺用量由20 kg/12 h提高到40 kg/12 h,礦漿量大。1#φ50 m濃縮底流泵正常開1臺,需要增開1臺底流泵輸送才能保證溢流不跑渾[3]。
總體路線是增加濕式洗礦篩分工藝和礦漿輸送工藝,脫除泥礦,改善皮帶運行狀況,提升6#皮帶放礦效率,從源頭消除沖礦帶來的安全隱患。具體技術(shù)措施是:在中碎篩分場地拆除兩臺YAH2460單層圓振篩,安裝兩臺3061雙層振動篩,洗出的篩下礦漿通過膠泵輸送到現(xiàn)有的φ5 m濃縮錐斗分級后入選。增加洗礦后工藝見圖2。
圖2 增加洗礦后工藝流程Fig.2 Process flow after ore washing
(1) 洗礦篩。
中碎現(xiàn)有篩分為2460單層圓振篩干式篩分,篩孔φ65 mm,篩下粒度-65 mm占95%以上;改為濕式篩分采用雙層篩,上層方型篩網(wǎng)50 mm×50 mm,下層條縫篩網(wǎng)2 mm,加水洗去-2 mm泥礦,篩分效率大于80%,篩上+65 mm含水量低于8%,仍給入二次中碎;50~2 mm礦石輸送到儲礦槽;總給礦處理量為1 150 t/h,根據(jù)公式計算需要篩分面積35 m2,選擇2臺高效3061篩機,篩分面積36 m2,同時最大起吊件滿足中碎廠房現(xiàn)有20 t行車吊裝要求。
(2) 篩下礦漿輸送泵。
篩下-2 mm礦石量160 t/h,礦漿濃度16.16%,礦漿體積流量1 215 m3/h。考慮15%波動系數(shù),輸送管路幾何高程8 m,管長270 m,選用適于粗顆粒輸送的耐磨橡膠泵,200CZJ-65膠泵,流量500~700 m3/h,揚程48~55 m,配套電動機為200 kW變頻電動機,泵轉(zhuǎn)速880 r/min。選用3臺,2用1備,考慮膠泵檢修起吊,新增1臺起吊高度9 m的5 t電動葫蘆。
生產(chǎn)中重選與中碎作業(yè)制度有時不一致,當(dāng)重選停車維修時,洗礦礦漿不能輸送到φ5 m錐斗。設(shè)計輸送到已有的1臺φ1 200 mm雙螺旋分級機,返砂輸送為寬度650 mm皮帶機,溢流用150ZJ-I-A60渣漿泵輸送至φ45 m中礦濃密機,管徑φ219 mm。核算返砂處理量150 t/h,溢流量處理量45 t/h,螺旋分級機處理能力達到195 t/h;渣漿泵流量500 m3/h,揚程55 m,需要兩臺同時運行。
建設(shè)費用不含稅1 104.85萬元,其中建筑工程146.62萬元,設(shè)備490萬元,安裝335.79萬元,設(shè)計監(jiān)理等其他132.44萬元。安裝1臺3061高效節(jié)能雙層篩,3臺200CZJ-65R膠泵,膠泵DN300進漿管液壓控制站,3只DN300液壓耐磨閥,3條φ273 mm耐磨管道900 m,架空高度13 m的3根管道支撐橋架300 m,混凝土泵池1座,φ400 mm環(huán)水管道70 m。
項目經(jīng)過方案比選、可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、評審決策、設(shè)備采購、安裝招標(biāo)、施工建設(shè)、流程調(diào)試,于2021年10月10日正式投入運行。
在中碎廠房AB跨7~8柱之間的3.0~5.8 m平臺,先拆除1臺YAH2460圓振篩,在此位置安裝1臺3061雙層洗礦篩,聚氨酯篩網(wǎng)上層篩孔50 mm×80 mm,下層8 mm×2 mm;安裝DN400環(huán)水水管,分成與篩面平行的3根φ108 mm水管,抵近篩面噴水洗礦,洗出的-2 mm篩下礦漿通過溜槽流入泵池,通過渣漿泵輸送到重選φ5 m錐斗濃縮分選。一段中碎機主機電流19.29 A,二段中碎機主機電流22.13 A,開1#3061洗礦篩和2#2460圓振篩,篩下開2#200CJ泵頻率40.53 Hz。形成了1臺篩子噴水洗礦,另1臺篩子運行不洗礦的模式。
項目投用后,設(shè)備運行平穩(wěn),分出的三種物料進出順暢,工序保障水平提高。當(dāng)兩個主井同時提礦,礦源含泥雜物多,經(jīng)過1臺篩洗礦后,6#皮帶液壓調(diào)節(jié)閥放礦順利,效率提高,不需人工一直在機旁操作按鈕,遠(yuǎn)程操作即可。供礦量穩(wěn)定在800 t/h左右,保證了預(yù)選作業(yè)穩(wěn)定,得到預(yù)選精礦,保證了球磨供礦不斷,明顯減小了因泥礦引起的后續(xù)系統(tǒng)停車待礦時間。
洗礦篩下取樣實測濃度35.92%,粒度分布見表1,鐵物相分析見表2。
表1 洗礦篩下粒度分布Table 1 Particle size distribution under washing screen
表2 篩下礦漿鐵物相分析Table 2 Iron phase analysis of pulp under sieve %
表1顯示,洗礦篩下成分檢測鐵品位29.470%、硫品位0.876%;+2.5 mm占16.54%,+0.15 mm占48.82%,-0.074 mm占37.01%,-0.074 mm鐵品位23.360%,硫品位1.075%。在7個粒級中鐵品位最低,硫品位最高,說明洗出的篩下礦漿以細(xì)粒級為主,尤其-0.074 mm以下粒級主要以泥礦居多,泥礦黏附在礦石表面,是影響放礦順暢的重要因素。
表2顯示,全鐵29.730%,鐵物相中以磁性鐵、碳酸鐵、赤鐵礦為主,三者品位合計28.242%,其中磁性鐵16.100%,占比54.15%。具有較好的可選性,必須通過后續(xù)選別流程選出鐵礦物予以回收。
(1) 篩面傾角偏大。
在6 000 mm×6 000 mm×3 614 mm空間內(nèi)安裝3061雙層直線篩,為了確保強度,在底部樓板上表面墊高度400 mm的H型鋼作為篩子底座,支撐整個篩子質(zhì)量,所以篩子空間高度只有3 214 mm,篩面傾角12°,篩面給礦端高出排礦端1 268 mm。洗礦用噴水管道置于給礦端篩面之上,篩面上安裝DN300環(huán)形噴水管道。由于行車行進時駕駛室位于篩面給礦端,底部距離篩框只有900 mm,距離φ108 mm噴水水管500 mm,檢修空間偏小;噴水管底部距離篩面400 mm左右,礦量稍大,礦堆頂部就會觸碰水管,導(dǎo)致水管磨損。建議底部支撐H型鋼縮短到200 mm,篩面傾角調(diào)整到8°,可以騰出高度空間200+400=600 mm,增加行車行進空間,減少安全隱患。
(2) 篩網(wǎng)質(zhì)量。
運行5天時,洗礦直線篩上篩面骨架出現(xiàn)塌陷。觀察到靠近給礦端的5塊610 mm×610 mm篩板完好,原因上表面有高出的凸起聚氨酯;從第二排起有20組篩板塌陷,聚氨酯脫離骨架下陷,同時部分大塊嚴(yán)重堵塞篩孔,牢牢卡在篩孔中;聚氨酯篩板和支撐鋼板連接情況:支撐鋼板厚度3 mm,高度30 mm,規(guī)格200 mm×140 mm框架內(nèi)有4組50 mm×80 mm篩孔,上部為篩板,下部為支撐鋼板,整個篩板卡在支撐鋼板上,沒有全部包裹住支撐鋼板,因此篩板與鋼板連接不牢固;在振動下篩板與鋼板脫離,4組篩孔面塌陷。建議規(guī)格610 mm×610 mm的上篩板,采用φ60 mm圓孔,聚氨酯材質(zhì),鋼骨架包裹在內(nèi)部,避免骨架與篩面連接不牢而出現(xiàn)脫落塌陷。
年運行6 500 h,處理礦量507萬t。
用水量:泵輸送礦漿量527 m3/h,下料濃度35.92%,稀釋后濃度32.50%,水量462 m3/h,水費462 m3/h×0.35元/m3=161.7元/h,年用水費105.1萬元。
電耗:新增渣漿泵功率200 kW,3061洗礦篩55 kW,2460圓振篩15 kW,電價0.6元/kWh,新增電耗(200+55-15)×0.6×0.85=122.4元/h,年電費79.56萬元。
篩板消耗:雙層篩篩板與單層篩板使用比較消耗增加,預(yù)估每年增加1套,價格20萬元;泵葉輪、閘閥、管道等過流件消耗50萬元/a;維修工時費用25萬元/a。
合計增加總成本279.66萬元/a。
項目實施后提前洗礦,減少了已有洗礦篩-2 mm泥礦至φ5 m錐斗的輸送成本,按140萬t/a計算,估算減少輸送成本110萬元;中碎堆場鏟車作業(yè)時間年減少30 d,減少倒運礦石40萬t,節(jié)省倒運成本150萬元;6#皮帶泥礦放礦安全隱患徹底消除,估算降低人工清礦費用30萬元;降低安全風(fēng)險估值50萬元;洗礦后減少7#、8#、9#皮帶通廊沖洗水費用20萬元;降低φ1 200 mm螺旋分級機溢流泵輸送費用65萬元,合計減少生產(chǎn)費用425萬元。
產(chǎn)生效益425-279.66=145.34萬元/a,同時經(jīng)過洗礦,+65 mm礦石表面黏附泥礦大幅度減少,為二次中碎設(shè)備更新?lián)Q型創(chuàng)造了條件。
(1) 項目采用的3061洗礦篩分、篩下泥礦輸送選別工藝可行,實施后效益顯著,從源頭消除了重大安全風(fēng)險,極大改善了推土機大型機械作業(yè)條件,消除了6#皮帶沖礦安全隱患。
(2) 極大減輕體力勞動,提前洗礦后,大部分泥礦得以分離,礦石性質(zhì)得以改善,沖礦幾率降低,放礦順暢,勞動生產(chǎn)率提升,擺脫繁重的清理體力勞動,崗位環(huán)境大幅提升。
(3) 提升重選預(yù)選精礦質(zhì)量,提前洗礦后再經(jīng)現(xiàn)有直線振動篩二次洗礦分級,泥礦洗出率大幅提高,礦石表面潔凈,有利于磁選選別質(zhì)量。
(4) 井下礦石性質(zhì)變化的適應(yīng)性大幅提升,深部井下礦磁性率降低,粉泥礦礦增加是常態(tài),提前洗礦能夠主動適應(yīng)變化,能夠改變目前放礦及其被動影響球磨供礦的局面。
(5) 建議繼續(xù)優(yōu)化篩面傾角,提升篩板質(zhì)量,穩(wěn)定工藝參數(shù),做到流程順行,設(shè)備平穩(wěn)。