楊國帥,宋 強
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司二期年產(chǎn)40萬t醋酸和20萬t乙二醇項目煤氣化裝置采用國內(nèi)首創(chuàng)的兩臺五環(huán)干粉煤氣化爐。工藝流程為:來自煤場的煤與石灰經(jīng)石研磨、干燥后,粒徑5 μm~90 μm的煤粉經(jīng)加壓和進料(鎖斗)系統(tǒng),在N2/CO2的推力下被連續(xù)送入氣化爐煤燒嘴。干煤粉和純氧在氣化爐內(nèi)急劇反應(yīng)生成粗煤氣和灰、渣,反應(yīng)溫度1 400℃~1 600℃,反應(yīng)壓力3.9 MPa。煤中大部分的灰分以熔融渣的形式經(jīng)氣化爐底部排出,在渣池中激冷分散成小顆粒,再通過渣鎖斗排出,運往渣場。上行的粗煤氣被來自激冷氣壓縮機的激冷合成氣冷卻至約650℃后,依次通過激冷段、氣體返回室和輸氣管,在激冷罐內(nèi)冷卻到190℃~200℃。出激冷罐的粗煤氣在濕洗塔進一步降溫至170℃~190℃,含塵質(zhì)量濃度降至小于1 mg/m3。激冷罐、濕洗塔排放的氣化廢水送至黑水處理裝置,經(jīng)三級閃蒸濃縮、加絮凝劑澄清后的溢流灰水循環(huán)使用,經(jīng)除氧器、減濕器回收閃蒸氣的熱量后,被高壓灰水泵送回濕洗塔循環(huán)利用。沉淀后高濃度的黑水送至板框壓濾機壓出煤泥,濾液循環(huán)至澄清槽。出濕洗塔的合成氣進一氧化碳變換系統(tǒng)調(diào)整氫碳比后,送下游凈化裝置。
出輸氣管約650℃的高溫粗煤氣進入水浴式激冷器——激冷罐內(nèi),在激冷罐內(nèi)中心內(nèi)筒和激冷水直接接觸進行降膜蒸發(fā)冷卻、水浴洗滌除塵,再經(jīng)上升管上行混合后出激冷罐,粗煤氣溫度降至190℃~200℃,粗煤氣中夾帶的大量細(xì)飛灰被初步洗滌脫除,而富含大量水汽的粗煤氣進入濕洗塔進行二次除灰降溫。激冷水由濕洗塔底部的激冷水泵提供,正常流量控制在350 m3/h~400 m3/h。濕洗塔的補水來源有變換冷凝液、中壓鍋爐水、來自高壓灰水泵的除氧灰水。水浴洗滌后產(chǎn)生的黑水分兩股去閃蒸系統(tǒng):一股是激冷罐底錐的黑水,流過DN150的管道,約占排水總流量的35%,其固含量相對較高;一股是激冷罐中下部的灰水,流過DN300的管道,約占總流量的65%,其固含量相對較低,生產(chǎn)中可以根據(jù)需要進行流量分配調(diào)整,使灰水在激冷罐底錐位置形成自流狀態(tài)。
粗煤氣攜帶大量的飛灰進入激冷罐下降管,在此和激冷水直接接觸,存在一段干濕兩相過渡區(qū)域,從而給積灰創(chuàng)造了條件。五環(huán)爐在滿負(fù)荷運行30 d左右時,在所用煤質(zhì)灰分低(≤23%),操作平穩(wěn)的情況下,高溫干燥的飛灰與水汽結(jié)合而黏性增大,在干濕過渡區(qū)域緩慢積灰、堵塞通道(見圖1),造成氣化爐壓力和總壓差上漲、激冷氣量下降,嚴(yán)重影響負(fù)荷提升和安全運行。結(jié)垢最嚴(yán)重時,下降管入口通道僅為原通道設(shè)計值的15%。
圖1 激冷罐入口堵塞圖
下降管及其上方的水冷壁所處工作環(huán)境惡劣,進行著氣、液、固三相間的傳熱傳質(zhì),并且流動過程復(fù)雜迅速。粗煤氣在短時間、短距離內(nèi)從650℃降到220℃左右,高低溫的變化、濕度的變化、粗煤氣中的酸性氣體長期腐蝕[1],這些綜合因素導(dǎo)致此處水冷壁發(fā)生泄漏(見圖2)。五環(huán)爐自試車運行以來,出現(xiàn)過5次激冷罐上方水冷壁泄漏現(xiàn)象,影響氣化水汽系統(tǒng)的安全運行,嚴(yán)重時汽包補水量和產(chǎn)汽量偏差大,導(dǎo)致壓力和液位不易控制而被迫停車。停車后,必須進入激冷罐內(nèi)部對該處的水冷壁減薄部位進行焊接處理或局部更換。
圖2 水冷壁彎頭泄漏圖
激冷水量的大小可通過流量計和激冷水泵的電流直觀判斷。造成激冷水量不足的主要原因和現(xiàn)象有:激冷水泵過濾器堵塞,電流下降;激冷水過濾器積泥,壓差緩慢上漲;激冷水進水管、分布環(huán)及噴頭結(jié)垢等(見圖3)。一旦激冷水量不足,將造成濕洗塔液位上漲,不得不降低濕洗塔的鍋爐水和來自除氧器的灰水量,進而加速了水質(zhì)惡化和激冷水系統(tǒng)的結(jié)垢,也造成合成氣洗滌不干凈,將飛灰?guī)е料掠巫儞Q系統(tǒng),給催化劑的安全運行帶來很大隱患。停車后,需用高壓水清洗噴頭和激冷環(huán)內(nèi)部,檢修難度較大。針對激冷水量不足的問題,曾采取臨時措施:從高壓灰水泵出口配管引除氧灰水至激冷罐;間斷地投入事故激冷水(鍋爐水),對激冷水管線進行沖洗和補充激冷罐液位,但此舉大大地增加了運行成本。
圖3 激冷水管線堵塞結(jié)垢圖
激冷罐液位的影響因素有激冷水量、氣化爐負(fù)荷、氣化爐壓力、灰水排出量、底錐積泥、帶液等[2-3]。激冷罐總共設(shè)置三個雙法蘭壓差式遠(yuǎn)傳液位計,采用低低三取二參與氣化爐跳車聯(lián)鎖。氣化爐投用煤燒嘴和負(fù)荷提升時期,隨著壓力和負(fù)荷上漲,需要及時增加激冷水量以提高激冷罐液位至正??刂埔何坏?5%~50%。開車初期,煤線不穩(wěn)定造成的煤線的跳車、投運,通過氣化爐壓力和帶液量引起液位忽高忽低的波動;隨著溫度的提高,下降管和上升管垢片脫落,會在閃蒸系統(tǒng)角閥處造成阻塞,使底部流量波動進而導(dǎo)致液位的波動。運行中隨著底錐和激冷罐內(nèi)壁積泥現(xiàn)象的加劇,一方面造成黑水排水量出現(xiàn)波動,水平衡被打破,導(dǎo)致粗煤氣間斷帶液,并伴隨著激冷罐液位的突然性降低;另一方面造成液位計下部取壓管路及測量膜盒積存泥垢,導(dǎo)致三個液位計偏差較大甚至全部失真,使得工藝操作失去參考,液位過低將造成高溫粗煤氣不經(jīng)過水浴而穿透,存在很大的安全運行風(fēng)險。另外,粗煤氣中H2的滲透性、烘爐熱備的高溫環(huán)境、開工抽引置換的真空環(huán)境等都可能導(dǎo)致膜盒氫化、膨脹變形、破裂[4],使液位測量不準(zhǔn)確。
氣化爐負(fù)荷和溫度的變化、煤種的改變、粗煤氣的沖刷等綜合作用會引起下降管、上升管垢片的脫落,容易在黑水管線富集,引起角閥卡澀或者管線堵塞,尤其在底部管線表現(xiàn)明顯。隨著長周期運行,激冷罐底錐內(nèi)壁不可避免地進行著積泥、沉淀,如果兩股水量調(diào)整不合理,會加劇積泥和結(jié)垢速率,具體表現(xiàn)是底錐測量壁溫逐漸下降。嚴(yán)重時,粗煤氣將黑水大量帶液至濕洗塔,激冷水泵又將黑水送至激冷罐,這種惡性循環(huán)將導(dǎo)致濕洗塔液位持續(xù)升高、激冷罐液位持續(xù)降低而無法控制,最后激冷罐底錐完全堵塞,氣化爐被迫降低負(fù)荷以緩解帶液或者停車處理。單臺五環(huán)爐曾出現(xiàn)底部DN150管線完全堵塞的情況,只能通過側(cè)部DN300管線排放黑水維持水平衡,在此情況下氣化爐堅持運行了60余天。
針對激冷罐入口結(jié)垢問題,采取以下優(yōu)化措施:通過與原設(shè)計單位溝通和測算,在輸氣管水冷壁下方焊接縮口(選用耐高溫、耐煤氣腐蝕的鎳基合金N08825材質(zhì)),使得原來Φ999 mm的通道縮徑至Φ500 mm,在煤氣流量不變的情況下,流速與直徑的平方成反比,減少直徑大大地增大了粗煤氣流速;同時對錐筒內(nèi)表面進行拋光處理,避免因粗糙度大造成掛灰結(jié)垢,有效地解決了下降管入口結(jié)垢問題,避免了裝置因該處結(jié)垢堵塞而停車。
針對水冷壁泄漏問題,采取以下優(yōu)化措施:(1)將激冷罐上方水冷壁管材質(zhì)進行升級改造,管道升級為15CrMoG并堆焊625材質(zhì),180 °回轉(zhuǎn)彎頭升級為825材質(zhì)。材質(zhì)升級后能有效控制管道腐蝕量,為五環(huán)爐長周期運行提供保障。(2)將容易受濕氣侵?jǐn)_腐蝕的盲區(qū)塞保溫棉,減少水汽接觸,延緩水冷壁管的腐蝕。
針對激冷水量不足問題,采取以下優(yōu)化措施:(1)激冷水泵一開一備,若出現(xiàn)機泵打量不好的情況,在線進行隔離清理過濾器。若是激冷水管線出現(xiàn)積泥或者堵塞,在短時間內(nèi)運行兩臺激冷水泵,觀察激冷水量的變化。(2)在激冷水泵去激冷水過濾器的DN300管線上增加DN200副線至激冷水流量計前,副線設(shè)置一個手閥,從而可根據(jù)需要實現(xiàn)過濾器的短路。運行中若出現(xiàn)過濾器壓差高,可逐步開大副線手閥開度,從而保證激冷水流量。(3)為避免激冷噴頭堵塞引起的流量降低的問題,在激冷罐內(nèi)部的8根DN100進水管上引出16個DN50的(每根上面2個)管線,通過上升管與下降管之間的環(huán)隙開孔進入下降管內(nèi)部,再加上DN50、彎曲半徑為1.5D的彎頭貼著內(nèi)壁向下噴水,有效地緩解了激冷水量不足的問題。(4)為解決激冷環(huán)絲堵頭過短,灰渣結(jié)垢黏附在上面,檢修時不易拆卸的問題,將絲堵堵頭的長度增加[5],方便拆卸后清理疏通激冷環(huán)進水孔,保證了激冷水的分布效果。(5)做好水質(zhì)日常監(jiān)測和管控,澄清沉降后回收的灰水濁度控制在小于60 NTU,濕洗塔黑水濁度控制在小于600 NTU。
針對液位波動問題,采取以下優(yōu)化措施:(1)開車初期,在氣化爐氧含量置換合格后,點火前將液位提高至35%左右,避免負(fù)荷提升過程中激冷水量增加不及時或機泵汽蝕等故障使液位過低,導(dǎo)致高溫粗煤氣穿透造成下降管、上升管變形燒壞。(2)熱備和開工抽引階段,關(guān)閉遠(yuǎn)傳液位計根部手閥,以現(xiàn)場液位計作為主要參考,待點火后再投用遠(yuǎn)傳液位計,減少真空環(huán)境對膜盒的影響。(3)在膜盒與法蘭連接處上管路引入一股干凈的沖洗水(采用5.5 MPa的除鹽水),以沖洗管路和保證膜盒整潔,同時避免壓力過高對膜盒造成沖蝕。儀表人員每周至少沖洗一次,沖洗時間不低于10 min;現(xiàn)場液位計每周沖洗兩次,同時巡檢人員做好現(xiàn)場和遠(yuǎn)傳液位計的核對。
針對黑水管線堵塞問題,采取以下優(yōu)化措施:(1)開車期間,兩股黑水排水管線的角閥均保持全開閥位,隨著負(fù)荷、壓力的提升,優(yōu)先收小側(cè)部管線的閥位,避免垢片脫落堵塞底部管線?,F(xiàn)場安排專人在出現(xiàn)管線不暢時,及時地敲擊彎頭部位,同時調(diào)整角閥閥位以疏通管線。(2)生產(chǎn)運行中,保持一定的黑水循環(huán)、置換排放量,激冷罐底部黑水管線閥位維持在80%以上、側(cè)部黑水管線閥位維持在25%以上、濕洗塔底部黑水管線閥位維持在60%以上,以保證充分的黑水置換,減緩管線的結(jié)垢。(3)在黑水管線水平段增加可拆卸短節(jié),每次停車檢查結(jié)垢情況,并將管線徹底清理干凈。(4)在激冷罐至中壓閃蒸罐黑水管線上增加DN25的沖洗水管線,減緩煤泥在管線中間堆積,管線排堵時也可投用沖洗水。沖洗水來自閃蒸高壓灰水泵提供的循環(huán)灰水,避免增加污水排放量。
煤質(zhì)尤其是灰分的控制,對減緩濕洗塔塔盤、激冷罐等處的結(jié)垢速率非常重要。因此要加強原料煤質(zhì)量管控,做到兩種煤種的精準(zhǔn)摻配,控制入爐煤粉的灰分小于21%;尋求合適的單一煤種,減小灰分的波動;在煤質(zhì)較穩(wěn)定時,溫和地調(diào)整氧煤比,避免爐溫的大幅度波動導(dǎo)致粗煤氣帶液量變化,影響水平衡;根據(jù)氣化爐負(fù)荷,在保證激冷段出口粗煤氣溫度的情況下,激冷比(激冷氣量與粗煤氣產(chǎn)量比值)控制在不高于1.5,避免系統(tǒng)高溫循環(huán)氣量過大造成與其負(fù)荷不匹配的激冷罐帶液,不利于黑水的排出置換。
五環(huán)爐的灰水大循環(huán)是煤氣化系統(tǒng)運行的基礎(chǔ),肩負(fù)著粗煤氣的洗滌、降溫,提供飽和水汽等任務(wù),經(jīng)過前期的實踐,總結(jié)如下:(1)閃蒸灰水系統(tǒng)分散劑添加質(zhì)量濃度為150 g/m3,能較有效地緩解管道及設(shè)備結(jié)垢。(2)停車檢修期間對垢樣的高溫灼燒分析表明,濕洗塔塔盤、除氧器、激冷罐等處垢樣的成分以氧化鈣、氧化鐵居多,因此濕洗塔pH值宜控制在6.0~6.5,偏酸性環(huán)境可以減緩鈣鎂離子的結(jié)垢。濕洗塔接收變換冷凝液的氨氮質(zhì)量濃度要求小于50 mg/L。(3)通過調(diào)整絮凝劑的添加量,保證沉降后循環(huán)灰水的濁度小于60 NTU,在此基礎(chǔ)上,堅持“低氣化爐負(fù)荷、適當(dāng)大的循環(huán)灰水量”的原則,確保粗煤氣的充分洗滌,也可減緩細(xì)灰在系統(tǒng)內(nèi)富集和結(jié)垢。(4)適時控制原煤中石灰石添加量,使?jié)裣此幒谒傆捕瓤刂圃?50 mg/L以下,避免硬度過高加速濕洗塔塔盤的結(jié)垢。
激冷罐是五環(huán)干粉煤氣化爐的核心組成部分之一,其操作工況壓力大、溫度高,內(nèi)件較多且復(fù)雜,生產(chǎn)中其液位控制、減緩積泥和結(jié)垢是工藝操作的難點。激冷罐在德士古水煤漿氣化、航天爐干粉煤氣化等裝置均有應(yīng)用,長期的生產(chǎn)實踐為其操作提供了寶貴的經(jīng)驗。河南龍宇煤化工有限公司通過對兩臺五環(huán)爐激冷罐自試車以來運行中出現(xiàn)的相關(guān)問題進行研究、討論、技術(shù)改造,目前單臺五環(huán)爐最長運行周期已達到A級288 d,希望本文所總結(jié)的激冷罐在運行期間存在的問題及應(yīng)對措施可為其他相關(guān)裝置提供借鑒。