徐龍飛,陳士群
(江蘇新海發(fā)電有限公司,江蘇 連云港 222023)
隨著技術(shù)改進及提升,燃煤鍋爐日趨大型化,而其結(jié)構(gòu)空間布置趨于緊湊化,出現(xiàn)鍋爐熱一次風道流場明顯紊亂的現(xiàn)象,致使一次風測量難度加大及風道阻力顯著增大,造成一次風控制自動無法投入,影響機組AGC協(xié)調(diào)控制。
當前大型燃煤鍋爐一次風道以方形煙道為主,在非常緊湊的空間內(nèi)布置了多個變徑及轉(zhuǎn)向風道,加之冷一次風道在其位置會合,加劇了一次風道熱風流場紊亂、冷熱風混合不均、風道阻力增大的問題。國內(nèi)采用流場優(yōu)化設計來優(yōu)化風道設計并不常見,某電廠聯(lián)合東南大學梁志明教授提出了低阻型風道優(yōu)化設計及更換新型防堵型測點建議,結(jié)合數(shù)值模擬進行電站鍋爐風道設計優(yōu)化。該技術(shù)最大的特點是將冷、熱風混合風道變徑趨于平緩化設計,解決了混合不均及流場紊亂等問題,大大提高了流量測量的穩(wěn)定性和調(diào)節(jié)線性。
磨煤機入口一次冷風和熱風混合后的速度和溫度分布不均勻,會導致一次風量測量不準,影響鍋爐燃燒工況的組織和調(diào)整,也影響鍋爐運行的安全經(jīng)濟性,且磨煤機入口一次風量精確測量是實現(xiàn)鍋爐精細化控制的前提。
實際熱態(tài)運行時,磨煤機入口一次風量存在風量顯示值在冷風擋板開度小于熱風擋板開度時,同時冷風擋板開度不高于30 %的狀態(tài)下,均呈現(xiàn)出風量顯示與風門開度反趨勢現(xiàn)象。通過風門特性試驗、現(xiàn)場管道布置及實際測試數(shù)據(jù)分析判斷,現(xiàn)場冷一次風和熱一次風混合后當量直徑較短,僅依靠冷一次風自身速度很難穿透熱風,需要較長的直管段才能混合均勻,現(xiàn)有的直管段長度無法滿足測量要求,導致被測斷面處風場分布偏差較大,出現(xiàn)較為明顯的高速區(qū)、中速區(qū)和低速區(qū)。冷風流場對熱風流場的干擾導致主要提供流量的熱風流場因冷風作用,流場分布整體較大位移,同時局部產(chǎn)生紊流或渦流現(xiàn)象,上述因素是造成目前風量反趨勢的主要原因。原風量測量測點布置及安裝位置等不太合理,未能充分考慮風道短、流場受冷風擾動大等因素影響。從現(xiàn)場情況看,原安裝位置在防爆門后方,為渦流區(qū)。
針對磨煤機混合一次風量測量存在的問題,在保持原冷、熱風道主體布置形式不變的前提下,通過流體動力場調(diào)平手段和優(yōu)化在線測點布置位置的路線,為在線測量單元提供一個較為穩(wěn)定均勻的流場,實現(xiàn)磨煤機混合一次風量的精確測量。
(1) 通過一次風量改造,解決風量測量不穩(wěn)定,調(diào)節(jié)線性不好等問題。
(2) 通過一次風道流場優(yōu)化改造,減小風道系統(tǒng)阻力,使得冷熱風混合較為充分。
結(jié)合了計算流體動力學(computation fluid dynamics,CFD)數(shù)值模擬分析云圖及現(xiàn)場實際多工況測試數(shù)據(jù),同時充分考慮冷、熱風混合不均等問題,制定了一次風道流場的均流技術(shù)方案,具體為:以矩形大小頭與矩形管道連接處為起點,斜拉30°,導流板與防爆門相切即可,將此處變徑改為斜面導風結(jié)構(gòu),此舉既不影響防爆門又改善了風道流場(見圖1)。
圖1 一次風道流場均流技術(shù)方案
拆除管道內(nèi)原風量測量裝置,同時對原風道加裝導流板裝置進行流場優(yōu)化改造,在指定區(qū)域安裝東南大學研制生產(chǎn)的自清灰防堵矩陣式流量測量裝置,如圖2所示。
圖2 新型防堵型風量流量測量裝置
導流板裝置改造分為兩個部分,分別為風道上部導流改造(見圖3)和風道側(cè)面導流部分改造(見圖4)。
圖3 風道上部導流板
圖4 風道側(cè)面導流板安裝示意
經(jīng)此改造優(yōu)化后,可降低風阻,減少渦流的形成,同時也進一步提高風量測量的準確性和穩(wěn)定性。
改造完成后對其進行冷態(tài)標定實驗,每個風道開設4個標定孔,用標準畢托管進行等截面多點取壓,每截面取16個差壓數(shù)據(jù)進行比對和計算(見表1)。從取壓數(shù)據(jù)大小及分布情況得出結(jié)論,改造后風道內(nèi)流場紊流現(xiàn)象有較大改善。
表1 2號爐磨煤機入口熱一次風標定差壓采集統(tǒng)計單位:Pa
一次風道流場優(yōu)化改造及在線測點布置位置擇優(yōu)選擇后,磨煤機混合風量精確測量的研究達到了預期效果(標定結(jié)果見表2),解決了困擾已久的風量反趨勢無法投自動、震蕩幅度大、穩(wěn)定性差等多方面的問題。各個工況下,磨煤機混合風量與熱一次風擋板、冷一次風擋板開度,均呈現(xiàn)出良好的線性關(guān)系,風量的顯示值輸出穩(wěn)定,實測風量值與顯示值偏差較小,吻合度較高,完全可以滿足現(xiàn)場投運的需要。
表2 磨煤機一次風流量標定結(jié)果
以上采用CFD模擬計算手段,對1 000 MW磨煤機入口風道進行了流場診斷分析,針對現(xiàn)有煙道阻力偏大及流場分布存在的問題,在各轉(zhuǎn)向后及變徑段設置導流板,將部分直角變徑風道優(yōu)化設計成斜面導風結(jié)構(gòu),有效降低了風道阻力,同時改善了風道流場分布均勻性,在此基礎上進行了風量在線測點布置位置擇優(yōu)選擇并采用新型防堵型風量流量測量裝置。優(yōu)化改造方案具有改造量小、方案靈活可靠、改造風險低,同時收益較好等特點。