陳銳章
(華潤水泥控股有限公司,廣東 深圳 518001)
與傳統(tǒng)填埋、焚燒的處置方式相比,水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物技術(shù)具有諸多優(yōu)勢。水泥窯協(xié)同處置被譽(yù)為處理過程最安全、處理結(jié)果最徹底方式之一,且與水泥生產(chǎn)共攤成本,邊際成本較低,加上近年來相關(guān)政策不斷出臺,危廢處理市場需求爆發(fā),水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物在我國得到快速發(fā)展。截止2021 年底,國內(nèi)水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物資質(zhì)能力已突破1 000 萬t/a,占據(jù)危險(xiǎn)廢物處置的半壁江山,成為我國危險(xiǎn)廢物處置的有效補(bǔ)充手段[1]。
危險(xiǎn)廢物主要處置方式有:土地填埋法、焚燒法、固化法、化學(xué)法、生物法及深井灌注法等。而水泥窯是目前最適宜協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物的方法[2]。
1)處理溫度高。由于水泥熟料煅燒的要求,新型干法回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料燒成溫度必須保證在1 450 ℃左右(窯內(nèi)最高的氣流溫度可達(dá)1 800 ℃或更高),在如此高溫下廢棄物中主要有機(jī)物的有害成分焚毀率可達(dá)99.999 9%以上,即使很穩(wěn)定的有機(jī)物也能被完全分解。
2)焚燒空間大。新型干法回轉(zhuǎn)窯是一個旋轉(zhuǎn)的筒體,一般直徑在3.0 m~5.0 m,長度在45 m~100 m,焚燒空間很大。因此它不僅可以接受處理大量的廢料,而且可以維持均勻的、穩(wěn)定的焚燒氣氛。
3)焚燒停留時間長。物料從窯尾到窯頭總停留時間大于30 min;氣體在高于1 000 ℃溫度下停留時間大于10 s,焚燒停留時間長是一般專用焚燒爐無法比擬的。
4)焚燒狀態(tài)穩(wěn)定。水泥回轉(zhuǎn)窯是一個熱慣性很大且十分穩(wěn)定的燃燒設(shè)備,不會因危險(xiǎn)廢物投入的變化,造成大的溫度波動,系統(tǒng)易于穩(wěn)定。
5)新型干法回轉(zhuǎn)窯內(nèi)呈堿性氣氛。一方面能對燃燒后產(chǎn)生的酸性物質(zhì)(如HCl、SO2和CO32-等)起中和作用,使它們變成鹽類固定下來,可避免普通焚燒爐燃燒廢氣產(chǎn)生的“二次污染”問題。
6)金屬元素固化穩(wěn)定。新型干法回轉(zhuǎn)窯焚燒有毒有害廢料,可使有害廢料中可能存在的金屬元素(包括重金屬)固化在摻合料礦物中,并且固化穩(wěn)固,因而新型回轉(zhuǎn)式焚燒爐起到了尾氣凈化和重金屬高溫固化的雙重作用。
7)沒有廢渣排出。在水泥工業(yè)的工藝過程中,只有經(jīng)過煅燒工藝所產(chǎn)生的熟料,沒有一般焚燒爐產(chǎn)生的爐渣問題。
8)廢氣處理性能好。水泥工業(yè)燒成系統(tǒng)和廢氣處理系統(tǒng),能使燃燒后的廢氣經(jīng)過較長的路徑和良好的冷卻及收塵設(shè)備,有著較高的吸附、沉降和收塵作用,使排入大氣的灰塵和有害氣體大量降低,達(dá)到規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
初始改造成本低:目前水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物年投資額小于1 000 元/t。年處置產(chǎn)能,而新建或改擴(kuò)建傳統(tǒng)危險(xiǎn)廢物焚燒爐設(shè)施的平均投資一般為0.3 萬元/t~1.6 萬元/t處置產(chǎn)能。
運(yùn)營成本低:根據(jù)《水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物污染控制規(guī)范(征求意見5 000 元/t~6 000 元/t,而水泥窯的市場處置收費(fèi)大概為2 000 元/t~4 000 元/t。傳統(tǒng)危險(xiǎn)廢物專業(yè)焚燒爐的市場收費(fèi)大概為4 000元/t~6 000 元/t。實(shí)際處置成本方面:由于難以將危險(xiǎn)廢物處置與水泥生產(chǎn)的成本嚴(yán)格區(qū)分與分拆,經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物成本約在500 元/t~1 000 元/t,而傳統(tǒng)危險(xiǎn)廢物專業(yè)焚燒爐處置成本約為2 000 元/t~3 000 元/t。
依據(jù)工信部工業(yè)窯爐協(xié)同處置固廢最佳適用技術(shù)公益性基礎(chǔ)課題研究的成果,水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物工藝可涵蓋42 大類危險(xiǎn)廢物處置需求,占國家危險(xiǎn)廢物名錄種類的80%以上。
工程依托2 500 t/d 水泥熟料生產(chǎn)線,處置兩類大宗來源危險(xiǎn)廢物,其一為采用柱塞泵送技術(shù)處置PTA污泥為代表的污泥類,處置量為2 萬t/a;另一類為采用管道噴吹技術(shù)處置以廢催化劑為代表的顆粒-粉體狀工業(yè)固廢,處置量為1 萬t/a。
工程總投資額約3 千萬元,施工工期195 d。
工程兩類大宗來源危險(xiǎn)廢物的工藝流程如圖1、圖2 所示。
圖1 污泥類工藝流程圖
圖2 顆粒-粉狀類工藝流程圖
工程污泥類處理能力設(shè)計(jì)為65 t/d,污泥類物料經(jīng)密封運(yùn)輸車送至廠區(qū)后,噸包裝物料轉(zhuǎn)運(yùn)倒入污泥接收儲罐倉,倉頂設(shè)置了1 套液壓驅(qū)動的自動倉蓋板并配備了入料格柵,在污泥卸料位置兩側(cè)設(shè)置了擋泥板,確保卸料時環(huán)境清潔。污泥儲罐下設(shè)計(jì)有柱塞泵輸送至污泥噴槍,噴入分解爐。在污泥接收儲存?zhèn)}下布置有污泥滑架卸料機(jī)構(gòu),滑架采用液壓驅(qū)動,保證濕污泥100%的實(shí)現(xiàn)卸空?;芟路讲捎妙A(yù)壓螺旋出料,保證污泥下料的順暢。接受及儲存車間的廢氣采取集中入窯焚燒的方式,進(jìn)行高溫處理;在停窯期間,進(jìn)入預(yù)處理車間廢氣活性炭吸附凈化裝置,達(dá)標(biāo)后排放。
顆粒-粉狀類處理能力設(shè)計(jì)為33 t/d,顆粒-粉狀類物料經(jīng)密封運(yùn)輸車送至廠區(qū)后,噸包裝物料送至集成式拆包收塵系統(tǒng),拆卸后通過加壓氣力管道輸送裝置送至中間儲存?zhèn)}中。中間儲存?zhèn)}中的物料經(jīng)過罐下轉(zhuǎn)子稱重給料機(jī),計(jì)量裝置后,再通過高壓氣力管道輸送系統(tǒng)定量輸送至分解爐焚燒處置。儲存?zhèn)}及輸送系統(tǒng)中廢氣先經(jīng)過倉頂除塵凈化后,采取集中入窯焚燒的方式,進(jìn)行高溫處理;在停窯期間,進(jìn)入預(yù)處理車間廢氣活性炭吸附凈化裝置,達(dá)標(biāo)后排放。
表1 工程主機(jī)設(shè)備配置情況
工程自2017 年5 月開工建設(shè),至2018 年2 月開始進(jìn)行帶料試運(yùn)行。在2020 年5 月完成項(xiàng)目整體性能考核。在考核期間,委托第三方單位同步進(jìn)行環(huán)保檢測工作。項(xiàng)目相關(guān)考核結(jié)果如表2。
表2 水泥窯運(yùn)行指標(biāo)考核結(jié)果
從協(xié)同處置能力,協(xié)同處置時對熟料產(chǎn)量,對水泥熟料線熱耗指標(biāo),以及水泥熟料質(zhì)量影響等方面分析,性能考核的結(jié)果均符合設(shè)計(jì)要求。見下頁表3、表4。
表3 水泥熟料中重金屬含量 mg/kg
表4 水泥熟料中可浸出重金屬含量 mg/L
通過以上檢測數(shù)據(jù)對比分析,性能考核期間熟料中個別重金屬總量有了較大幅度的提高,但仍然在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍之內(nèi);可浸出重金屬并沒有顯著差異,說明本工程對重金屬固化能力強(qiáng)。見下頁表5。
表5 工程窯尾煙囪煙氣污染物排放檢測結(jié)果
由以上的污染物排放檢測結(jié)果可以看到,本工程有組織排放指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)要求,尤其在惡臭氣體控制方面,無量綱濃度低于標(biāo)準(zhǔn)2 個數(shù)量級。
利用水泥回轉(zhuǎn)窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物技術(shù)優(yōu)勢顯著,適用性強(qiáng),處置過程安全、環(huán)保、無二次污染;較現(xiàn)有焚燒方式相比,投資省、運(yùn)行費(fèi)用低、具有很好的社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。