侯峰偉 趙 健 吳斌彬 李文慶 巢根明 于成亮 錢錦遠
(1.中國空氣動力研究與發(fā)展中心超高速所;2.上??瓶崎y門集團有限公司;3.浙江大學化工機械研究所)
在超高聲速風洞試驗設備中, 高壓下吹+真空抽吸暫沖式風洞具有啟動速度快、模擬范圍寬等優(yōu)點,廣泛應用于氣動力/熱、壓力、溫度測量等領域。 由于試驗系統(tǒng)對超高溫高壓試驗介質快速釋放的特殊要求, 因此在系統(tǒng)中設有快切閥,其具體工況為:關閉狀態(tài)時,入口處承受超高溫高壓(入口處最大使用溫度可達1 000 ℃,使用壓力12 MPa)試驗介質的作用;出口側具有真空特性,即快切閥處于高壓差、高流速的工況下。 為了保證閥門兩側介質的絕對隔離,對閥門本身密封面密封性能的綜合指標提出了更高要求。
目前, 快切閥采用鎳基合金作為基體材料,表面焊接硬質合金用于主密封,較好地解決了閥門高溫、高壓、快速啟閉(不大于2 s)問題。但由于快切閥長期處于高壓差和高流速的工況下,閥門在啟閉過程中會產生較大的沖擊載荷。 沖擊載荷會對快切閥的密封面產生損傷,使密封面極易出現(xiàn)裂紋,導致快切閥密封失效和泄漏,從而影響風洞的正常運行與安全操作。
針對閥門的密封失效問題,許多學者從理論計算[1,2]、數(shù)值仿真[3~5]和試驗分析[6,7]3個方面分析了高壓工況下閥門的泄漏機理[8,9]。劉帥帥等基于熱固耦合模型,采用WORKBENCH軟件計算密封比壓和彈簧預緊力,研究了密封面寬度對于密封性能的影響[10]。 張立強等基于Kriging模型,采用遺傳算法對楔形閘閥的密封性能進行了優(yōu)化分析[11]。HEIPL O和MURRENHOFF H研究了閥桿加速度、密封壓力和溫度對于密封材料和密封性能的影響,在保證閥桿動作性能的同時優(yōu)化了密封性能[12]。 宋飛等研究了徑向間隙、密封長度、壓差及閥芯直徑等因素對泄漏量的影響規(guī)律,并優(yōu)化了閥芯結構[7]。
采用堆焊方法將特殊性能的合金材料(如司太立合金)熔覆在損傷的密封面上,是實現(xiàn)密封性能修復的有效措施[13,14]。 胡高林等通過熔化極氣體保護焊自動堆焊工藝,將司太立合金堆焊到密封面損傷的硬密封閥門上,實現(xiàn)了密封性能的修復[15]。WIDENER C A等設計了一種超音速熱噴涂工藝,修復后的密封面可恢復到原來的性能[16]。
筆者通過低熱輸入、預熱加溫、控制層間溫度、 熔覆過渡層及焊后緩冷等質量控制節(jié)點,解決鎳基高溫合金硬面堆焊鈷基硬質合金難的問題,并通過預先超高溫循環(huán)試驗,評估焊后焊層組織的穩(wěn)定性,獲得合理的焊接試驗參數(shù),以避免產品使用時發(fā)生延遲裂紋,達到提高產品一次合格率的目的。
本體母材選用Ni-Cr系固溶強化型變形高溫合金GH3128。 GH3128合金力學性能見表1,該材料具有較高的塑性、持久性、蠕變強度和熱強度,導致在堆焊過程中,GH3128本體易產生熱裂紋、延遲裂紋現(xiàn)象。 另外,堆焊速度與電流選擇不適宜也容易產生混合層過厚的問題,導致密封面硬度與高溫抗磨性能降低。GH3128合金的化學成分見表2。
表1 GH3128力學性能(遼新7-0087)
表2 GH3128化學成分 wt%
在母材坯料制造方面,為了保證母材化學成分的純凈性,降低焊接熱裂紋的產生,母材宜采用真空感應爐+電渣重溶熔煉工藝, 采用較大鍛造比(大于3)進行熱壓鍛造,坯料爐膛加溫至1 170~1 180 ℃,底部工藝懸空,翻轉后保溫2 h,出爐進行鍛造,終鍛溫度不小于900 ℃,后經過固溶強化油淬工藝(1 150~1 180 ℃)細化奧氏體晶粒度,最終形成雜質少、可鍛造屬性高的坯料。
母材表面硬面層采用AWS A5.21 ERCoCrA合金鑄棒,化學成分見表3,該材料屬于鈷鉻鎢硬質合金系列,具有極好的耐磨損性能,同時其抗高溫耐腐蝕、耐氣蝕的性能也極佳,但由于韌性較差(表4),因此在焊接過程中需要控制焊接參數(shù)與熱輸入,以避免出現(xiàn)原發(fā)性焊縫以及延遲裂紋。
表3 AWS A5.21 ERCoCrA合金鑄棒化學成分 wt%
表4 AWS A5.21 ERCoCrA力學性能
為了解決母材與鈷基硬質合金熱應力敏感性的問題, 采用熔覆過渡層AWS A5.11/A5.11M ENiCrFe-1(表5)的方案。 過渡層的作用在于銜接硬面層和母材,其材料是否與硬面層和母材的材料相熔十分關鍵;過渡層的作用還有稀釋母材表面應力,防止焊接及使用中開裂,保障焊接過程能夠順利穩(wěn)定進行;此外,過渡層作為修復工況的應力緩沖層,還具有延長面層及整體使用壽命的作用。
表5 AWS A5.11/A5.11M ENiCrFe-1化學成分 wt%
為減少焊接過程中原發(fā)性裂紋的產生,在母材熔覆過渡層前進行100%液體滲透無損檢測(PT),判定標準為NB/T 47013.5—2015Ⅰ級合格,熔覆過渡層Ni3071-1后表面進行機加工以去除氧化層,粗糙度不小于3.2 μm,然后進行二次PT檢測,判定標準為NB/T 47013.5—2015Ⅰ級合格。在堆焊硬面層前將零件放入保溫爐中進行均勻預熱加溫,預熱溫度150~243 ℃,保溫不少于2 h后取出,采用熱輸入小、焊接成分控制與硬度均勻性好的鎢極惰性氣體保護焊(GTAW)方法實施硬面堆焊,焊接參數(shù)見表6,實物圖如圖1所示。
表6 焊接參數(shù)
圖1 GH3128硬面堆焊零件實物效果圖
堆焊前采用奧氏體不銹鋼絲刷進行表面清理,為減少硬面層的熱敏性裂紋,堆焊過程中需嚴格控制層間溫度,保持在100~150 ℃,焊接措施采用多道貼邊熔覆工藝,避免過寬的擺幅引起焊道冷熱溫差過大,每道焊縫首尾交接時進行充分的保溫與深入填充,確保收弧飽滿與徹底,關閉焊槍電流時進行氬氣保護緩冷,緩冷溫度小于層間溫度。
按照GB/T 22652—2019《閥門密封面堆焊工藝評定》表1分類,GH3128無應用分類,因此參照標準中5.4節(jié) “鎳基合金焊后熱處理及分類”要求,不需要進行焊后熱處理。 實際上,考慮到零件應用工況(高溫、高壓等)的惡劣性,需對零件硬面堆焊增加焊后模擬工況熱處理和高溫循環(huán)應變測試項目, 焊后模擬工況熱處理曲線如圖2所示,模擬高溫循環(huán)應變測試曲線如圖3(熱處理溫度1 000 ℃,每次試驗時長1 h)所示,圖4 展示了1 000 ℃高溫循環(huán)應變試驗現(xiàn)場。
圖2 GH3128硬面焊后模擬工況熱處理曲線
圖3 模擬高溫循環(huán)應變測試曲線
圖4 1 000 ℃高溫循環(huán)應變試驗現(xiàn)場
在堆焊后冷卻至室溫、焊后熱處理后、高溫循環(huán)應變測試后,分別對硬面層進行目視檢查和液體滲透無損探傷。 滲透檢測的基本步驟包括預處理、施加滲透劑、去除多余的滲透劑、干燥處理、施加顯像劑、觀察及評定、后處理等。 在整個檢測過程中, 檢測劑的工作溫度應保持在5~50 ℃范圍內, 工件表面的工作溫度應保持在5~50 ℃范圍內。 觀察在顯像劑顯示時開始,在顯像時間內連續(xù)進行。 準備工作完成后,對堆焊面進行目視檢查。經檢查,硬面層均為NB/T 47013.5—2015Ⅰ級合格。 目視結果說明焊接效果良好。
采用便攜式硬度計對硬面堆焊層進行硬度檢測,硬度檢測類別為洛氏硬度,為保證檢測結果的準確性,對檢測面進行機械加工以去除表面氧化層,熱處理后采用不銹鋼絲刷去除表面氧化膜。 硬度檢測分為5個測量點,在堆焊后、焊后熱處理后和高溫循環(huán)測試后分別進行硬度檢測,結果見表7,設置值為HRC38~44。 經檢查,硬度未發(fā)生明顯變化,證明該硬面材料選型及堆焊方法適用于1 000 ℃循環(huán)交變工況。
表7 硬度(HRC)檢測結果
觀察分切試樣(圖5a)基層金屬及熱影響區(qū)有無未熔合或其他明顯缺陷, 采用5 g三氯化鐵、50 mL鹽酸、100 mL水混合溶液對拋光剖面試件進行腐蝕處理。 根據(jù)GB/T 226—2015《鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法》, 分切試樣經過腐蝕處理后其表面未見上述缺陷(圖5b),焊接參數(shù)選擇合理,焊接工藝成熟。
圖5 試件低倍組織觀察
橫切試樣表面拋光后在金相顯微鏡下進行顯微組織觀察,放大倍率200。 在金相顯微鏡下觀察時試樣表面應磨平拋光, 并加以適宜的侵蝕。試樣截取的方向、部位、數(shù)量應根據(jù)試件的制造方向確定,試樣尺寸、試樣截取、試樣清洗和試樣鑲嵌方面應符合GB/T 13298—1991《金屬顯微組織檢驗方法》的規(guī)定。 顯微組織結果如圖6所示,經檢查,母材區(qū)、過渡層、熱影響區(qū)、焊縫處均無可見微裂紋等缺陷,說明焊接效果良好。
圖6 顯微組織試驗圖像
筆者提供一種焊接工藝,以解決現(xiàn)有制作工藝造成的密封面失效問題。Ni-Cr系固溶強化型變形高溫合金GH3128,由于具有熱強度高、膨脹系數(shù)小等特性,因此在高溫高壓工況下難以補償鈷基硬質合金ERCoCr-A熱應力釋放帶來的應變問題,且兩者彈性模量相差較小,均為不易高溫變形材料, 因此在高頻撞擊硬面層設計使用時,易產生原發(fā)性熱裂紋與應力裂紋。 本工藝及制備方法針對此現(xiàn)象進行了鎳基合金過渡層的工藝改進, 一方面在高溫工況下補償兩者應力變形,另一方面通過過渡層隔離兩者熱裂紋開裂 “傳播”的可能性。
在焊接加工方面,采用低熱輸入、控制層間溫度、多道貼邊熔覆工藝,焊縫首尾熔深氬氣保護、焊后緩冷等諸多措施保障了焊縫的一次性通過率, 有效降低焊縫開裂等失效現(xiàn)象的發(fā)生,并通過模擬高溫循環(huán)應力工況,對零部件高溫工作進行預風險評估。 現(xiàn)場使用結果顯示,修復后的快切閥已經過百余次工況試驗運行,密封效果良好,有效延長了主切換閥的使用壽命,提升了整體設備的運行效率,降低了維護成本。