祝思敏,聶曉龍,萬志堅
(江鈴汽車股份有限公司 動力總成研究院,江西 南昌 330200)
電子換擋器工作涉及了電子控制單元(Elect- ronic control Unit, ECU)、一致性控制單元(Shift Control Unit, SCU)、變速箱控制單元(Transmis- sion Control Unit, TCU)信號的交互,工作的場景相對比較復(fù)雜,除了承擔(dān)傳統(tǒng)換擋器的換擋功能,還需要結(jié)合駕駛意圖及車輛狀態(tài),根據(jù)各模塊的診斷邏輯作出一些擋位顯示、燈光指示、P擋鎖止、P擋解鎖、自動回P等響應(yīng)。
本文主要講述某車型的電子旋鈕換擋器在P擋鎖止和解鎖時所產(chǎn)生的噪音問題及其改善措施。
圖1為某量產(chǎn)車型的旋鈕電子換擋器圖樣,圖2是數(shù)模圖,旋鈕電子換擋器的主要功能有以下幾點。
圖1 實車圖示
圖2 數(shù)模圖示
1.擋位切換
駕駛員轉(zhuǎn)動旋鈕進行PRND換擋操作請求,SCU將擋位信號發(fā)送給TCU,TCU控制變速箱執(zhí)行擋位切換。
2.模式切換
當(dāng)駕駛員需要車有較好的動力性或經(jīng)濟性時,換擋器上有按鍵可以觸發(fā)模式切換,也可以根據(jù)整車的需求增設(shè)手動擋模式。
3.P擋鎖止與解鎖
換擋器SCU接收并響應(yīng)TCU的P擋鎖止和解鎖請求,實現(xiàn)車輛熄火后無法旋出P擋和車輛點火后踩剎車能旋出P擋操作。所謂鎖止就是指把換擋器的旋鈕固定在P擋位置,不能做任何有效的物理移動。該車型的換擋器工作噪音主要產(chǎn)生于該場景,P擋鎖止及解鎖的工作邏輯圖如圖3所示,邏輯圖所涉及的零件結(jié)構(gòu)可參考圖4。
圖3 P擋鎖止及解鎖工作邏輯圖
圖4 換擋器內(nèi)部零件構(gòu)成圖
4.自動回P功能
換擋器接收TCU回P擋命令后,可以實現(xiàn)從任何非P擋位自動回到P擋的動作。
5.指示功能
主要分為擋位指示功能、氛圍燈指示功能、故障指示功能等。
該車的噪音抱怨主要來源于當(dāng)車輛上電和下電時,換擋器鎖止和解鎖過程中,主觀感受噪音異常,經(jīng)測試高達55 dB,遠超目標值42 dB。
圖5是旋鈕電子換擋器上、下殼體及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,上殼體主要零部件有惰輪、鎖銷、齒圈,下殼體主要零部件有電機、電機蝸桿、齒圈限位點等。當(dāng)TCU發(fā)出P擋鎖止或解鎖指令時,換擋器將按照圖3所示邏輯圖進行動作,整個過程環(huán)節(jié)較多,噪音的潛在因子也相對增多,以下將嘗試的解決措施逐個展開。
圖5 上、下殼體內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
電機工作必定有聲音,而當(dāng)聲音過大時,則形成了噪音。電機噪音是許多電子件的常見問題,分為內(nèi)部因素和外部因素。內(nèi)部因素則為電機工作噪音的降低,這種方式耗時長,所以通常推薦重新選型,但在該項目中,電機相關(guān)的功能試驗均已完成,重新選擇新電機意味著之前所有的試驗都需要重做,而且下殼體需重新開模, 至少要2個月時間,所以最終嘗試了從外部因素解決,即電機外增加隔音包裹的方案,如圖6所示,電機通過增加耐溫耐候降噪的橡膠外包裹,有效地降低了2 dB~5 dB噪音。
圖6 電機增加橡膠隔振后圖示
如圖4所示,惰輪和齒圈在換擋器中起到了上下殼體零件機械運動傳遞的作用,惰輪及齒圈的齒形、向晃動量、垂直度不僅影響整個力的傳動平順性與傳遞效率,同時也會影響工作噪音,尤其是惰輪與惰輪固定軸的同軸度,本案中并未找到貢獻量。
鎖銷與殼體和齒圈在P擋鎖止和解鎖時產(chǎn)生的撞擊是“噠噠”異響聲的直接原因,一般最直接的改善方案是在鎖銷上增加緩沖材料減小撞擊聲,同時我們也可以合理調(diào)整彈簧的參數(shù),通過緩沖鎖銷與殼體的撞擊來降低敲擊聲。
為進一步明確噪音點,排查時通過拆解電子換擋器殼體,并使用外接電源驅(qū)動電機,發(fā)現(xiàn)鎖止聲音出現(xiàn)在鎖止過程中鎖銷最終碰撞齒圈的位置。在鎖槽處增加3 mm厚度毛氈后,再次測量聲音,鎖止聲音基本可消除。如圖7所示,方案搭載整車耐久試驗后,毛氈容易被擠壓變形功能失效,方案因此未采納。
圖7 耐久前后毛氈對比(左為新件,右為耐久后)
通過外接電源驅(qū)動電機,發(fā)現(xiàn)電機軸偏置厲害,去除鎖止銷等負載,電機自身聲音較大,測量電機蝸桿晃動量為0.4 mm,大于設(shè)計要求0.3 mm。為進一步證明猜想,隨機選取20個樣本進行測試分析,如表1所示,蝸桿與電機的壓裝前間隙、壓裝后間隙與蝸桿晃動量沒有絕對的對應(yīng)關(guān)系,但晃動量和噪音分貝值基本成正比,尤其是#7、#12、#14、#17幾個超差件,最高噪音達到了59.8 dB,遠超設(shè)計目標,由此可見,晃動量是影響噪音的關(guān)鍵因子,經(jīng)工藝分析,最終通過調(diào)整蝸桿裝配的壓裝力,將蝸桿晃動量控制在0.3 mm。
表1 蝸桿晃動量與噪音分貝值測試數(shù)據(jù)表
為降低齒圈在旋轉(zhuǎn)過程中與殼體的接觸面積,一般會在殼體上設(shè)計一些凸筋,試驗中發(fā)現(xiàn),凸筋的高度調(diào)整對齒圈旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪音有很好的改善效果。而當(dāng)換擋器執(zhí)行P擋鎖止和解鎖動作時,鎖銷的上下活動會導(dǎo)致齒圈另一端翹起,當(dāng)鎖銷落下時與殼體撞擊從而產(chǎn)生敲擊聲。試驗證明,取消圖8中所示位置,即與鎖銷中心對稱位置處的齒圈支撐凸筋,可減小鎖銷落下時齒圈與殼體的撞擊聲,圖9所示的測試數(shù)據(jù)表明,20個測試件中,改善效果最佳的高達6 dB,效果較明顯。
圖8 下殼體凸筋取消前后對比圖
圖9 凸筋取消前后P擋鎖止噪音對比
如圖10所示,換擋器所安裝的副儀表臺是個空腔,為避免換擋器工作噪音因此被放大,故先后嘗試了在安裝底座的空腔內(nèi)填滿隔音棉,以及在換擋器安裝孔位上增加橡膠襯套,但最終測試噪音并無改善,圖10中填的白色物體則為隔音棉,圖11是橡膠襯套方案圖。
圖10 安裝腔體加隔音棉
圖11 安裝孔增加襯套
綜上,措施2.2、2.3、2.6因驗證無效最終未被采納,該車噪音問題選取了措施2.1、2.4、2.5進行了優(yōu)化,整體噪音基本可以控制到41 dB以下, 方案實施后,沒有再收到關(guān)于換擋噪音的抱怨。
因旋鈕電子換擋器的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,噪音傳遞路徑較多,所以在問題分析時一定要根據(jù)項目背景和結(jié)構(gòu)特點進行關(guān)鍵方案驗證,此次噪音改善最終確認的有效路徑總結(jié)如下:
(1)電機外部增加隔音包裹;
(2)控制電機蝸桿的晃動量;
(3)換擋器殼體的齒圈支撐凸筋優(yōu)化。