■胡宇霖
(福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司,福州 350108)
SMA-13 通過間斷級配來形成骨料嵌擠結(jié)構(gòu),與AC-13 相比,其高低溫性能、抗滑能力等更加出色,近年來隨著高速公路大量進(jìn)入養(yǎng)護(hù)期,SMA-13已被廣泛應(yīng)用于重載交通的高速公路罩面中。 雖然大量的研究表明SMA-13 是一種性能優(yōu)異且均衡的表面層材料,其殘留穩(wěn)定度大多高于90%,混合料水穩(wěn)定性良好[1-3]。 但也有少量文獻(xiàn)指出SMA-13表面層在一些夏季炎熱潮濕地區(qū)存在一定的水破壞的風(fēng)險[4-6]。 福建省為東南濕熱區(qū)中的過濕區(qū),春夏多雨,本文針對福建省高速公路養(yǎng)護(hù)過程中加鋪SMA-13 罩面所出現(xiàn)的早期水損病害進(jìn)行了分析和總結(jié),提出解決措施并加以驗證,有望為濕熱地區(qū)舊路罩面養(yǎng)護(hù)技術(shù)的應(yīng)用提供借鑒和參考。
G15 沈海高速福建段于2002 年建成通車,已超出使用年限,路面出現(xiàn)了不同程度的病害。 為確保高速公路行車舒適、安全,降低養(yǎng)護(hù)成本,2019 年對該路段進(jìn)行罩面施工,施工內(nèi)容為原路面病害處理后加鋪4 cm 的SMA-13 罩面層,以提高路面使用性能,達(dá)到延長使用壽命的目的。 2020 年7-8 月在長期高溫后出現(xiàn)連續(xù)半個月的強(qiáng)降雨,該路段局部區(qū)域罩面出現(xiàn)了水損病害。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)氣象資料如表1所示。 通過查閱高速公路基礎(chǔ)數(shù)據(jù),沈海高速相關(guān)路段2020 年6-12 月交通量月平均值為217054輛,屬于重交通。
表1 2020 年7-8 月沈海高速路段氣象資料
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),該病害基本位于主車道左右輪跡帶,中面層無病害,無明顯規(guī)律性,病害周邊部分存在輕微唧漿, 且病害輪跡帶處有泛油情況,現(xiàn)場病害發(fā)展多為從泛油位置開始,出現(xiàn)局部骨料外露,而后因坑洞內(nèi)雨水沖刷,造成石料與瀝青剝離,坑槽逐步擴(kuò)大,形成坑槽如圖1。為驗證混合料級配及瀝青指標(biāo),對病害發(fā)生位置泛油處和未發(fā)生病害處進(jìn)行了現(xiàn)場取塊,取塊后罩面與原路面層間存在較多水漬如圖2。
圖1 病害初期情況
圖2 病害后期發(fā)展情況
綜合福建省公路同類病害情況可以發(fā)現(xiàn),SMA-13 加鋪路段水毀坑槽大多為橫向發(fā)展, 中面層基本完好。 應(yīng)急維修一段時間后,又在相距數(shù)米的位置出現(xiàn)了新的坑槽,其病害特征與普通AC-16路段存在較大差異。 在此路段對原路面病害處理(銑刨重鋪)后加鋪SMA-13 罩面段落(以下簡稱銑刨重鋪段)則未出現(xiàn)水損病害。 為有效解決SMA-13罩面段出現(xiàn)的早期水損問題,本文依托實例,對可能導(dǎo)致水損病害的各成因進(jìn)行詳細(xì)分析。
結(jié)合現(xiàn)場病害情況表現(xiàn)為水損病害的典型特征,提出了路面早期水損的分析方法和思路,其技術(shù)路線如圖3 所示。 即首先對原材料、混合料、瀝青路面3 個尺度開展性能檢測與分析,選取出現(xiàn)水損病害的SMA-13 加鋪路段,以及未出現(xiàn)此水損病害的SMA-13 的銑刨重鋪路段進(jìn)行全方面的指標(biāo)對比,綜合判定水損病害成因,接著提出病害處置方法,通過實踐加以檢驗。
圖3 病害分析及處置的技術(shù)路線圖
集料粘附性不足、瀝青性質(zhì)差均會導(dǎo)致瀝青路面的水穩(wěn)定性不足,水損分析時,首先應(yīng)對集料和瀝青性質(zhì)進(jìn)行檢驗。 SMA-13 加鋪路段與銑刨重鋪路段的集料采用凝灰?guī)r,粘附性5 級。 如表2、3 所示,集料、瀝青均滿足規(guī)范JTG F40-2004《瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》中的技術(shù)要求,且各路段所用瀝青的三大指標(biāo)無明顯差異,因此,原材料不是導(dǎo)致此水損的主要原因。
表2 集料粘附性結(jié)果
表3 瀝青三大指標(biāo)
混合料空隙率過大、級配過粗、瀝青含量過低可能會導(dǎo)致瀝青路面的水穩(wěn)定性不足,水損分析時應(yīng)對瀝青混合料進(jìn)行分析。
(1)級配組成分析。 級配組成通過燃燒法試驗確定,通過對發(fā)生水損和未發(fā)生水損路段的馬歇爾芯樣進(jìn)行燃燒試驗和水洗篩分。 由芯樣級配(表4)可知,水損段和未水損段無明顯差異,均滿足設(shè)計級配偏差和級配上下限要求,可排除混合料級配組成不良導(dǎo)致水損的可能。
表4 礦料級配組成
(2)瀝青含量分析。 瀝青含量試驗與級配組成同時完成。由燃燒試驗結(jié)果(表5)可知,罩面段及銑刨重鋪段瀝青含量均接近設(shè)計要求, 滿足允許偏差,可排除混合料瀝青含量不足導(dǎo)致水損的可能。
表5 瀝青含量
(3)空隙率分析。 空隙率數(shù)據(jù)通過查閱各路段的試驗室配合比數(shù)據(jù)獲取,最大理論密度由計算法確定,空隙率由表干法測定。由馬歇爾指標(biāo)(表6)可見,毛體積相對密度、空隙率及馬歇爾指標(biāo)無明顯差異,混合料空隙率均可成型至4%附近,滿足設(shè)計要求。 這說明水損不是由于材料不合理造成空隙率過大,最終導(dǎo)致水穩(wěn)定不足。 結(jié)合級配、瀝青含量結(jié)果,可認(rèn)為罩面段與銑刨重鋪段所用材料基本一致,可排除由于不同路段材料差異導(dǎo)致水損的可能。
表6 馬歇爾指標(biāo)
(4)水穩(wěn)定性分析
按配合比成型馬歇爾試件,通過浸水馬歇爾試驗、凍融劈裂試驗和動水沖刷試驗,進(jìn)一步分析材料的水穩(wěn)定性是否滿足要求。 其中,浸水馬歇爾試驗和凍融劈裂試驗按規(guī)范進(jìn)行,動水沖刷試驗采用上海昌吉SYD-0777 水熱敏感性試驗儀進(jìn)行測定, 沖刷次數(shù)為2000 次,通過動水沖刷前后的劈裂強(qiáng)度比值來表征水穩(wěn)定性。 由馬歇爾指標(biāo)(表7)可知,動水沖刷劈裂強(qiáng)度比低于凍融劈裂強(qiáng)度比,這說明動水沖刷的水損環(huán)境最為嚴(yán)苛,但無論是哪種水損環(huán)境,SMA-13 的水穩(wěn)定性均>80%,滿足要求,可排除由于材料水穩(wěn)定不足而導(dǎo)致本次水損的可能。
表7 馬歇爾指標(biāo)
(1)路面壓實度分析
對罩面段和銑刨重鋪段的SMA-13 上面層進(jìn)行取芯,通過芯樣壓實度和空隙率對路面壓實度進(jìn)行分析。由壓實度數(shù)據(jù)(表8)可知,罩面段和銑刨重鋪段的壓實度無明顯區(qū)別, 且均滿足設(shè)計要求,可認(rèn)為水穩(wěn)定不足不是由于路面壓實不足所致。
表8 壓實度
(2)滲水系數(shù)分析
查閱現(xiàn)場試驗檢測報告, 獲取滲水系數(shù)數(shù)據(jù)(表9)。對比相關(guān)數(shù)據(jù)可知,原路面在常年車輛荷載作用下壓密嚴(yán)重,磨光、摩擦系數(shù)較小,不滲水,構(gòu)造深度?。徽置媾c銑刨重鋪后,雖然路面各項指標(biāo)滿足規(guī)范要求,但均有滲水的情況。 由于原路面基本不滲水,雨水滲入罩面段后,停留在罩面層底部,形成層間水,在車輛荷載的重復(fù)作用下,罩面層底部遭受劇烈的動水壓力作用,由上述水穩(wěn)定性試驗可知,動水壓力作用下的水損環(huán)境最嚴(yán)苛,即使在常規(guī)水穩(wěn)定性指標(biāo)滿足要求時,也可能出現(xiàn)水損風(fēng)險。
表9 滲水系數(shù)
(3)路面結(jié)構(gòu)層分析
①原路面有病害而對原路面進(jìn)行銑刨重鋪后再實施罩面的路段相對直接加鋪罩面路段,病害明顯較少,分析為因銑刨重鋪后新鋪設(shè)的混合料透水性比原路面好,對比直接加鋪路段,層間儲水能力更強(qiáng),且因結(jié)構(gòu)層整體加厚,層間水對銑刨重鋪后加鋪罩面路段的影響較小。
②SMA-13 相較于AC 混合料而言, 因其骨架密實型結(jié)構(gòu)與光滑的舊路面嵌合能力較弱,在舊路面上噴灑乳化瀝青作為粘層起不到很好的粘結(jié)作用,反而造成層間存在儲水空間。 因此在舊路面上加鋪SMA-13 時粘層是否可以采用碎石封層,以起到增加層間嵌合作用還需進(jìn)一步研究。
(1)綜合分析
通過對瀝青路面進(jìn)行詳細(xì)分析,初步判定病害是由罩面后的層間水積聚所導(dǎo)致的。 病害路段表現(xiàn)為自上而下的水損壞,即雨水透入空隙率較大的瀝青混凝土上面層后,由于下層比較密實,進(jìn)入上面層的水還未來得及向下層滲透,上面層就開始產(chǎn)生水破壞,表面層發(fā)生松散和坑槽[7-8];尤其在中下面層密水性好且層厚較大,層間存水下滲困難的情況下最容易發(fā)生。 厚度4 cm 的SMA-13 包含上、下兩面構(gòu)造深度, 兩面構(gòu)造最低點間的距離為SMA-13的有效阻水層,因此SMA-13 攤鋪厚度越低,其阻水效果越差,越容易導(dǎo)致滲水。 同時,在降雨過程中,車輛在水膜覆蓋的路面上行駛所產(chǎn)生的動水壓力容易使水貫穿罩面層,造成水在層間停留。 在夏季高溫多雨條件下,實際瀝青路面浸水1個月,可導(dǎo)致其抗水損害能力降低60%左右。 SMA-13 表面構(gòu)造同樣會存在于底層, 因舊路面經(jīng)過車輛長期行駛,基本已經(jīng)光滑且不滲水,同時也存在不同深度的車轍,增加了層間水的儲水量。 層間水在車輛動荷作用下產(chǎn)生動水壓力,對混合料不斷沖刷,使瀝青與礦料剝落,又在高速旋轉(zhuǎn)的輪胎與路面泵吸力的作用下使瀝青上浮, 形成初期油斑并逐步擴(kuò)大,當(dāng)油膜達(dá)到一定厚度后,被輪胎帶離,導(dǎo)致骨料外露,形成初步小坑洞, 而雨水繼續(xù)在小坑洞上沖刷,最終導(dǎo)致小坑洞逐步擴(kuò)大,形成坑槽。 罩面加鋪后,為確保立柱埋深,對土路肩進(jìn)行了加高,土路肩混凝土與硬路肩罩面混合料連接后,層間儲水空間進(jìn)一步封閉,導(dǎo)致水無法排出。
為了進(jìn)一步檢驗此結(jié)論,對現(xiàn)場病害集中部分路段進(jìn)行刻槽,刻槽深度15 cm、寬度5 cm,可觀測到較多水從層間滲至刻槽內(nèi),這證實了綜合分析的結(jié)論,即層間存在大量積水,符合病害因?qū)娱g水引起的分析結(jié)果。
圖4 刻槽處置后層間水流出
(2)病害處置
為防止層間水對SMA-13 罩面的破壞,對病害集中路段每隔20 m 進(jìn)行刻槽,刻槽深度15 cm、寬度5 cm,從硬路肩延伸至土路肩,并用10 cm 碎石加5 cm 瀝青混合料回填,防止后續(xù)層間水對SMA-13 罩面的破壞(圖5)。 處置后,現(xiàn)有病害不再發(fā)展,相鄰位置未繼續(xù)出現(xiàn)病害。 由此可見,坑槽病害處置措施有效。
圖5 處理后效果
此外,為了進(jìn)一步規(guī)避SMA-13 罩面的水損問題,可考慮將罩面的設(shè)計厚度提高至4.5 cm 或5 cm,使結(jié)構(gòu)層厚度不小于3.5 倍公稱最大粒徑, 以增加有效阻水層。 對多雨高溫氣候的區(qū)域建議增加對層間水的處理,如在硬路肩處間隔一定距離進(jìn)行刻槽回鋪碎石后再攤鋪罩面。 已在舊路面攤鋪SMA-13罩面的,建議在圓曲線緩和段等橫坡較小的位置進(jìn)行刻槽。 罩面后土路肩采用混凝土加高時,在適當(dāng)位置預(yù)留一定寬度不澆筑,作為明溝用以排除層間水。
(1)本文提出了路面早期水損的分析方法和思路,從原材料、混合料、瀝青路面3 個尺度開展性能檢測與分析,可有效判定水損病害成因并針對性的進(jìn)行處治,有效解決了實際工程中的問題;該分析方法和應(yīng)用實例可為類似工程提供借鑒。
(2)福建省舊路加鋪SMA-13 罩面時,即使其材料組成和各項性能均滿足規(guī)范要求,也不應(yīng)忽視水損風(fēng)險;采用SMA-13 罩面時,可能造成層間存在儲水空間,由動水壓力導(dǎo)致早期水損。
(3)為規(guī)避SMA-13 罩面的水損問題,罩面設(shè)計厚度宜提高至4.5 cm 或5 cm, 在排水不暢路段可通過刻槽等方式增加對層間水的處理。