曹寒,于光輝,楊靈,趙先波,陳丹,董衛(wèi)紅,馬駿
(東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司,四川 德陽,618000)
近年,國家能源結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整,“高質(zhì)量”和“綠色”已成為未來電力行業(yè)發(fā)展的趨勢和方向,傳統(tǒng)燃煤電廠的市場占比將會不斷縮小,而燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組由于具有熱效率高、污染排放低、節(jié)省投資、建設(shè)周期短、啟??旖?、調(diào)峰性能好、占地少、節(jié)水、廠用電率低和可靠性強(qiáng)、維修方便等優(yōu)點(diǎn)將得到越來越廣泛的應(yīng)用。
燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的三大主要設(shè)備為燃機(jī)、汽機(jī)和發(fā)電機(jī),三大設(shè)備按軸系布置可分為單軸和多軸配置方案,多軸配置方案又可分為一拖一、二拖一、三拖一等。在多軸配置方案里,考慮到夏季純凝、冬季抽凝供熱和背壓供熱等多工況運(yùn)行的需求,機(jī)組大都配置有自同步離合器(Synchro-Self-Shifting,SSS,以下簡稱SSS 離合器),SSS 離合器可以實(shí)現(xiàn)低壓缸的“解列”和“并車”[1],使機(jī)組能夠在抽凝和背壓模式之間在線切換。設(shè)置SSS 離合器一方面可以提高能源利用效率,另一方面,也會對軸系振動產(chǎn)生影響,降低機(jī)組運(yùn)行的安全性。
某S 熱電廠聯(lián)合循環(huán)機(jī)組為一拖一、分軸帶SSS 離合器的軸系配置。燃?xì)廨啓C(jī)功率310 MW;汽輪機(jī)功率145 MW,汽機(jī)軸系布置如圖1 所示,高中壓轉(zhuǎn)子連接一根短軸,與SSS 離合器連接,離合器的另一端連接低壓轉(zhuǎn)子。
圖1 汽機(jī)軸系布置
對機(jī)組運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,#5 軸承振動及瓦溫有以下特點(diǎn):
(1)軸承金屬溫度異常;該機(jī)組汽機(jī)部分全部采用四瓦可傾式軸承,軸承結(jié)構(gòu)示意圖以及探頭布置情況如圖2 所示,底部2 個瓦塊各有一個溫度測點(diǎn)。在盤車狀態(tài)下,#5 軸承2 個測點(diǎn)溫度基本相同,但是隨著機(jī)組轉(zhuǎn)速升高,#5 軸承2 個測點(diǎn)溫度逐漸出現(xiàn)偏差,額定轉(zhuǎn)速至帶負(fù)荷時溫差最大達(dá)到8 ℃左右,如圖3 所示,而其他軸承2個測點(diǎn)溫度在各個工況下基本保持相同。
圖2 四瓦可傾式軸承結(jié)構(gòu)示意圖及測振探頭布置情況
圖3 機(jī)組12 月26 日運(yùn)行時部分參數(shù)隨時間變化情況
(2)在#5 軸承Y 方向振動增大過程中,X 方向振動增大并不明顯,X、Y 方向的振動相關(guān)性不強(qiáng),#5 軸承振動大主要體現(xiàn)在Y 方向振動。
(3)振動主要與運(yùn)行時間有關(guān),隨運(yùn)行時間的延長振動值緩慢增大。
(4)振動有隨負(fù)荷變化的趨勢,但不明顯;但當(dāng)負(fù)荷降低至90 MW 時,振動幅值會迅速回落,如圖4 所示。
圖4 機(jī)組12 月30 日運(yùn)行時部分參數(shù)隨時間變化情況
通過本特利408 對振動信號進(jìn)行處理,發(fā)現(xiàn):
(1)#5 軸承振動在增大時,5Y 的頻譜圖如圖5 所示,從圖中可以看出,振動頻率始終以工頻分量為主,幾乎沒有低頻分量,因此,可排除油膜渦動導(dǎo)致5# 振動大;由2.1 可知,振動隨運(yùn)行時間有緩慢增長的趨勢,故雖為工頻振動,但是可排除掉不平衡量大的原因。
圖5 5Y 振動頻譜圖
(2)振動增大時,#5 軸承的軸心位置向右上方移動(轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向?yàn)轫槙r針);振動減小時,則向左下方移動,規(guī)律很明顯,而相鄰的#4 軸承和#6 軸承的軸心位置相對固定,如圖6 所示,在振動變化的過程中,#5 軸承的軸心位置不穩(wěn)定,沿右上左下方向變動,說明軸承Y 方向剛度比X 方向小,可能存在Y 方向緊力不足的情況。
圖6 #4-#6 軸心位置圖
(3)#5 軸承在振動大時的軸心軌跡如圖7 所示,從圖中可以看出軸心軌跡的橢圓非常扁,而圖8 中#4 軸承的軸心軌跡形狀較正常,圖9 中#6軸承由于振動幅值較小,軌跡沒有規(guī)則形狀,也屬正常情況;經(jīng)分析認(rèn)為,#5 軸承的軸心軌跡之所以會呈現(xiàn)圖7 情況,是由X 方向和Y 方向的剛度偏差導(dǎo)致的。
圖7 #5 軸承軸心軌跡圖
圖8 #4 軸承軸心軌跡圖
圖9 #6 軸承軸心軌跡圖
從第2.1 和2.2 節(jié)振動數(shù)據(jù)分析,#5 軸承振動頻率始終以工頻分量為主,幾乎沒有低頻分量,因此,可排除油膜渦動導(dǎo)致#5 軸承振動大;由2.1 可知,振動隨運(yùn)行時間有緩慢增長的趨勢,故雖為工頻振動,但是可排除掉不平衡量大的原因。軸心位置的變化與振動趨勢的變化符合振動理論,即轉(zhuǎn)子向右上方移動時(遠(yuǎn)離左下方瓦塊),該方向油膜變厚,剛度變小,振動增大,反之亦然;但是軸心位置變動幅度太大屬異常,軸心軌跡橢圓度過大且方位呈45°也屬異常,結(jié)合下半兩瓦塊溫度差別大均說明#5 軸承工作狀態(tài)異常,應(yīng)對該軸承進(jìn)行翻瓦檢查。
#5 軸承位于自同步離合器高壓側(cè)的短軸轉(zhuǎn)子上,也可看作高壓轉(zhuǎn)子外伸端的支撐,設(shè)計載荷為34 000 N。該軸承的安裝示意圖如圖10 所示,在轉(zhuǎn)子提升過程中需使用拉力計測量提升力,當(dāng)力達(dá)到設(shè)計值時,此時的U 值即為#5 軸承的安裝標(biāo)高[2]。安裝標(biāo)高的偏差直接影響#5 軸承的承載情況,而軸承的載荷會影響其穩(wěn)定性。故對#5 軸承的檢查重點(diǎn)為軸承載荷。
圖10 #5 軸承安裝標(biāo)高示意圖
檢查過程中在#5 軸承處架百分表,并用拉力計記錄力,測量結(jié)果見表1。從表1 可以看出,用1 噸力(9 800 N)提升轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子被抬起0.018 mm,說明#5 軸承在原來的位置根本沒有承載,而在設(shè)計載荷34 000 N 時,轉(zhuǎn)子約被抬起了0.05 mm。經(jīng)分析,#5 軸承不承載是導(dǎo)致振動大的根本原因。
表1 #5 軸承力與抬起標(biāo)高對應(yīng)關(guān)系
除了檢查軸承載荷,對軸承的間隙和緊力也進(jìn)行了檢查,結(jié)果見表2,從表中可看出軸承右側(cè)沒有緊力,為間隙配合,這也是導(dǎo)致#5 軸承Y 方向剛度小、振動大的次要原因。
表2 #5 軸承間隙和緊力檢查結(jié)果
從3.1 節(jié)中了解到,#5 軸承存在不承載及右側(cè)緊力不足的問題,針對這2 個問題采取了以下處理措施后,機(jī)組再次啟機(jī)沒有發(fā)生振動大問題,而且X 方向和Y 方向的振動都小于30 μm,處理效果非常好。
(1)為解決#5 軸承不承載情況,根據(jù)表1 的檢查數(shù)據(jù),將軸承標(biāo)高上抬0.05 mm,可使軸承承載滿足設(shè)計要求;標(biāo)高調(diào)整通過在軸承下半墊塊下增加墊片達(dá)到。
(2)軸承右側(cè)緊力恢復(fù)到設(shè)計值要求的過盈0~0.05 mm,可通過在軸承上半右側(cè)墊塊下增加墊片來達(dá)到;
最終每個墊塊下的墊片調(diào)整量需結(jié)合軸承標(biāo)高與檢查結(jié)果情況,使各參數(shù)均滿足設(shè)計要求。
(1)本文首先對#5 軸承的振動特征進(jìn)行了詳細(xì)描述,并對振動數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,特征與數(shù)據(jù)兩者相結(jié)合確定了導(dǎo)致振動的原因?yàn)?5 軸承工作狀態(tài)異常;
(2)通過對#5 軸承進(jìn)行翻瓦檢查,確定了軸承不承載是導(dǎo)致軸承工作狀態(tài)異常的根本原因;緊力不足為Y 方向振動大的次要原因。
(3)通過對#5 軸承標(biāo)高和緊力進(jìn)行調(diào)整,最終徹底解決了軸承振動大的問題。