蔣勇剛 江 賓 熊克勇 邢 龍
(合肥晶弘電器有限公司 合肥 230001)
冰箱作為現(xiàn)代家庭必備的家用電器,其噪聲水平越來越受到廣大消費者尤其是追求高生活質(zhì)量人群的關(guān)注。風冷冰箱在日常使用中經(jīng)常會出現(xiàn)異常噪聲問題。為進一步提高消費者的使用體驗,現(xiàn)對風冷冰箱體感噪聲進行研究,滿足用戶對靜音冰箱的需求[1]。根據(jù)售后維修實踐,風冷冰箱使用的風扇電機噪音是整機冰箱噪音的主要原因之一。
近幾年,隨著國際經(jīng)濟形勢的變化,中國國內(nèi)家電企業(yè)使用的進口電器件的價格及采購周期收到嚴重的影響,大多數(shù)進口件已經(jīng)逐步開始國產(chǎn)化替代。電冰箱行業(yè)使用的低溫風扇電機也在逐步的進行國產(chǎn)化替代。但是,中國國內(nèi)生產(chǎn)低溫風扇電機的企業(yè)極少,多數(shù)為常溫環(huán)境下使用的風扇電機。常溫下使用的風扇電機與低溫下風扇電機有著重大的區(qū)別。目前風扇電機行業(yè)內(nèi)的技術(shù)專家普遍缺乏低溫風扇電機的設計及應用經(jīng)驗,低溫的環(huán)境對風扇電機產(chǎn)生的影響機理及影響程度不清晰,設計生產(chǎn)的低溫風扇電機在噪音及可靠性方面存在問題[2],需要進一步的深入研究。
現(xiàn)通過國內(nèi)外行業(yè)標桿對比及可靠性分析試驗技術(shù)的應用,確定含有軸承風扇電機的含油量設計、運轉(zhuǎn)間隙設計、風路循環(huán)系統(tǒng)設計及油路循環(huán)系統(tǒng)設計為關(guān)鍵可靠性設計因素,提出了低噪音風扇電機的可靠性設計原則。為風扇電機設計人員提供參考。
維修實踐中經(jīng)常遇到整機噪音測試噪音值低于噪音標準(一般標準為≤39 dB),但體感噪音不合格情況,表現(xiàn)為低頻音帶來的不悅音質(zhì)感受,且噪音間歇性出現(xiàn),一般維修措施難以解決,問題存在復雜性[3]。對國產(chǎn)化風扇電機與進口風扇電機維修實踐數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)噪音故障率存在明顯差異。國產(chǎn)化風扇電機比進口風扇電機噪音故障率高出5倍左右。
通過將國產(chǎn)化風扇電機與進口風扇電機進行結(jié)構(gòu)差異化對比,同時通過風扇電機技術(shù)專家的頭腦風暴以及查詢相關(guān)資料[4]。風扇電機噪音不穩(wěn)定的潛在異常原因推測為:①風扇轉(zhuǎn)子軸與軸承間隙過大;②低溫下風扇軸與軸承的尺寸變化產(chǎn)生間隙超差;③風輪與底托間隙間有小冰珠產(chǎn)生摩擦;④底托變形影響電機運行的動平衡;⑤軸承含油量少,潤滑效果差;⑥潤滑油的油路設計不合理;⑦潤滑油低溫凝結(jié)。⑧風路循環(huán)不暢。根據(jù)識別到的推測,使用FTA對推測進行邏輯整理,確定關(guān)鍵底事件推測。如圖1所示。
圖1 風扇電機噪音系統(tǒng)圖
圖1中顯示有8個底事件,對分析確定的底事件(推測)進行逐項確認、改進,以提升風扇電機的可靠性。
制作有油槽與無油槽軸承樣品各8個。通過火燒法測定軸承的含油量,然后使用假設檢證明有無循環(huán)油路對軸承含油量產(chǎn)生明顯的影響。如表1、圖2所示。
圖2 方差數(shù)據(jù)計算圖
表1 軸承樣品含油量測量數(shù)據(jù)
使用雙樣本F檢驗,設:H0為方差相等;H1為方差不相等。在顯著水平α=0.05水平上,p值為0.889,P>0.05,所以,接受原假設H0,證明兩個樣品方差相等。然后檢驗均值是否相等。使用t檢驗,設:H0為均值相等;H1為均值不相等。根據(jù)MINITAB運算的結(jié)果,在顯著水平α=0.05水平上,P=0.014<0.05,拒絕原假設,即認為均值是提高的,因此確定增加油槽對含油軸承的含油量有顯著提升。A,B箱線圖和單值圖如圖3所示。
圖3 A,B箱線圖和單值圖
另外,通過國產(chǎn)軸承與進口件的設計對比,軸承的油槽是進口件普遍采用的一種油路循環(huán)設計方案???。
同時,對故障風扇電機進行解剖,發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)孔底面有潤滑油,頂部極少見潤滑油,證明國產(chǎn)風扇電機潤滑油沒有形成有效的循環(huán),潤滑油產(chǎn)生了堆積現(xiàn)象。因此確定,有無油槽設計是主要影響原因之一。
對國產(chǎn)風扇電機飛輪與底托之間噴水霧,模擬冰箱化霜環(huán)境,然后放入到冷凍室中進行冷凍,發(fā)現(xiàn)間隙之間的水珠在冷凍過程中立即結(jié)冰冰珠,并且不斷增加。冰珠直徑從0.2~0.6 mm增加到0.8~1.2 mm。幾款國產(chǎn)風扇電機飛輪與底托設計間隙一般在0.7~1.0 mm。隨著冰珠的增大,對風扇電機進行通電測試,發(fā)現(xiàn)飛輪與冰珠干涉產(chǎn)生低頻的摩擦音,設計間隙尺寸小于形成冰珠的直徑。同時,對噪音故障的風扇電機進行拆解發(fā)現(xiàn)間隙處存在摩擦的痕跡。因此,設計間隙小是主要的影響原因之一。
行業(yè)內(nèi)低速風扇電機的軸與軸承的設計間隙為0.004~0.015 mm,即4~15 μm。對三個品牌的國產(chǎn)電機此間隙測量,結(jié)果基本符合此機械設計標準.因此,確定此設計間隙不是影響因素。
軸與軸承都是粉末冶金制造,一般情況下溫度變化率極小。軸和軸承分別在低溫-30 ℃冷凍24 h,然后測量冷凍前及冷凍后的軸的外徑及軸承內(nèi)徑尺寸變化量。三個品牌的國產(chǎn)風扇電機冷凍前后未見明顯尺寸變化。
2.4.1 軸的外徑尺寸如圖4所示。
圖4 某品牌風扇電機冷凍前后軸外徑的尺寸變化量(mm)
根據(jù)試驗數(shù)據(jù),冷凍后軸外徑仍然滿足設計間隙的要求。
2.4.2 軸承內(nèi)徑尺寸如圖5所示。
圖5 某品牌風扇電機冷凍前后軸承內(nèi)徑的尺寸變化量
根據(jù)試驗數(shù)據(jù),冷凍后軸承內(nèi)徑仍然滿足設計間隙的要求。
因此,國產(chǎn)風扇電機軸與軸承的低溫下的尺寸變化量不是噪音問題的影響因素。
底托一般采用PBT工程樹脂材質(zhì)制造,此工程材料強度極高。將噪音故障風扇電機在常溫下測試底托變形量,然后在低溫下冷凍24 h,測試底托變形量。發(fā)現(xiàn)三個品牌的故障風扇電機的底座低溫下變形量比常溫下增加0.003~0.005 mm。此變形量未造成風扇電機產(chǎn)生干涉及共振。
將風扇電機在-40 ℃環(huán)溫下冷凍。觀察潤滑油并未出現(xiàn)凝結(jié)現(xiàn)象,旋轉(zhuǎn)飛輪,運行順暢,未出現(xiàn)干涉及摩擦現(xiàn)象。三個品牌的國產(chǎn)風扇電機潤滑油在冰箱的最低溫度冷凍環(huán)境下均未發(fā)生潤滑性能下降。
采取燒結(jié)去油法,將三個品牌的國產(chǎn)的含油軸承與進口含油軸承的含油量進行對比。發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)軸承的含油量比進口件普遍低21.6~32.7 %。
潤滑油少對噪音產(chǎn)生明顯的影響。
飛輪高速轉(zhuǎn)動時,從底托處吸入空氣,但是底托為實心平面結(jié)構(gòu),無法形成順暢的風路,觀察噪音故障的風扇電機,飛輪高速運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了抖動現(xiàn)象,抖動幅度為0.6~0.8 mm,發(fā)出噪音。試驗將底托制作成鏤空結(jié)構(gòu),形成循環(huán)的風路系統(tǒng)。觀察飛輪在高速轉(zhuǎn)動的過程中抖動幅度降低至0.1~0.2 mm,未體感到明顯的噪音。因此,判斷沒有風路循環(huán)系統(tǒng)是主要影響因素之一。
根據(jù)試驗驗證確定國產(chǎn)風扇電機產(chǎn)生噪音問題的根本原因為:①軸承回油系統(tǒng)設計異常;②底托風路設計異常;③底托與風輪間隙設計異常;④含油軸承含油量異常;
使用DOE方法確定改進方案。DOE中設定軸承回油槽截面積、底托通風量、底托與風輪間隙、含油軸承含油量四個因子,進行4因子2水平的試驗設計,響應設置為風扇電機動平衡,要求動平衡。試驗設計(DOE)結(jié)果顯示,響應曲面全部為彎曲,根據(jù)響應曲面確定改進設計方案。
根據(jù)前面對比試驗的結(jié)果,需要增加軸承儲油量。按照含油軸承含油量的設計原理[5],增加體積可以增加儲油量。因此,根據(jù)國產(chǎn)軸承的結(jié)構(gòu),可以考慮增加粗頭長度及細頭壁厚,實現(xiàn)體積增加。如圖6所示。
圖6 軸承優(yōu)化示意圖
某一品牌國產(chǎn)風扇電機更改軸承形狀,原含油軸承:油孔內(nèi)油量為;新含油軸承:油孔內(nèi)的油量相對增加至,油量增加了。增加軸承體積提高儲油量的效果比較明顯。
為實現(xiàn)軸承上下端形成油路循環(huán)系統(tǒng),故采取在軸承的端面及外側(cè)“開槽”方案,使?jié)櫥碗S著氣壓及油壓達到軸承底部后,沿油槽上行再次進入軸承上部,形成循環(huán)系統(tǒng),可以實現(xiàn)油路的反復循環(huán)。如圖7所示。
圖7 軸承油槽示意圖
某款國產(chǎn)風電機軸承油槽截面積設計為。當軸與含油軸承間隙的油量特別大時,隨著軸的運轉(zhuǎn)溢出到軸承端面時,會延著油槽流下,從外表面進入含油軸承內(nèi)部,從而形成一個潤滑油回路。
同時,經(jīng)過SEM掃描電鏡觀察,開槽后,由于軸承擠壓力變小,粉末冶金的晶粒之間的空隙變大,含油量得到提升。如圖8所示。
圖8 含油軸承開槽前、后晶粒圖(灰色部分)
軸承增加油槽后,制作風扇電機樣件10件,運行24 h后,解剖發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)表面、軸承外側(cè)面及槽孔內(nèi)充滿潤滑油,沒有潤滑油堆積現(xiàn)象。說明已經(jīng)形成了油路的循環(huán)系統(tǒng)。
底托支架為鏤空中空結(jié)構(gòu),如圖9所示。飛輪高速轉(zhuǎn)動時,從底托處吸入空氣,但是底托為實心平面結(jié)構(gòu),無法形成順暢的風路。將底托制作成鏤空結(jié)構(gòu),形成循環(huán)的風路系統(tǒng),風路不再受阻。運行時飛輪的抖動會明顯降低。
圖9 低應力鏤空結(jié)構(gòu)支架示意圖
同時,此底托支架在低溫下變形小,所受應力較分散,更穩(wěn)定,可減緩共振。該支架常溫下平面度,低溫冷凍后,與常溫對比變化量以下,平均變化量.新結(jié)構(gòu)鏤空支架在常溫下平面度變化更小、更穩(wěn)定,在低溫情況下的變形量更小。
根據(jù)低溫冰晶的尺寸,確定支架與飛輪間隙應大于1.5 mm,故采用1.7 mm,使其與含油軸承支撐平面齊平,增大飛輪與底托之間的間距防止間隙間的冰晶與飛輪接觸產(chǎn)生噪音。
對國產(chǎn)風扇電機噪音確定的四個主要原因全部進行了設計改進,改進措施全部采取后制作了改進型風扇電機進行測試單體動平衡及體感噪音。改進后,體感無低頻的共振聲音,風扇的單體動平衡測試全部<15 mg。整機噪音全部滿足小于39 dB的要求。同時對改進型風扇電機進行可靠性測試,在-40 ℃環(huán)溫下測試,仍未出現(xiàn)低頻噪音現(xiàn)象。市場質(zhì)量表現(xiàn)較好,完全達到進口風扇電機的質(zhì)量水平。
低溫風扇電機可靠性設計原則:應考慮潤滑油的循環(huán)系統(tǒng),確保潤滑油長期反復起作用;考慮整機的風路循環(huán)系統(tǒng),確保風路順暢不受阻;考慮動靜部件之間的安全設計間隙,確保不干涉冰珠;考慮含油軸承的含油量,確保潤滑油量的充足。
使用國產(chǎn)化風扇電機的風冷冰箱運行時,出現(xiàn)噪音低于標準值但體感噪音不合格的現(xiàn)象,整機聲音表現(xiàn)為低頻音,帶來不悅的音質(zhì)感受,產(chǎn)生投訴維修。風冷冰箱在日常使用中出現(xiàn)的異常噪聲問題,對產(chǎn)品形象、客戶使用體驗產(chǎn)生不良影響。通過行業(yè)標桿對比法、可靠性試驗法確定了風扇電機的噪音的根本設計原因。對風扇電機的油路循環(huán)系統(tǒng)、風路循環(huán)系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)間隙、含油軸承的含油量等進行重新構(gòu)造設計,成功的消除了風扇電機的體感低頻噪音問題。此研究及應用對制冷行業(yè)的進口風扇電機國產(chǎn)化起到關(guān)鍵的促進作用,為國產(chǎn)化風扇電機正??煽渴褂帽q{護航。同時,也說明了我國基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品起步較晚,技術(shù)薄弱。基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品的設計開發(fā)應借鑒國際成熟產(chǎn)品的成功經(jīng)驗,將會減少大量的試錯成本。