国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

焦炭法二硫化碳生產(chǎn)工藝的改進(jìn)及應(yīng)用*

2022-10-22 02:39:04吳澤鑫許振興張貫彪王杰鋒
化學(xué)工程師 2022年10期
關(guān)鍵詞:反應(yīng)爐二硫化碳連續(xù)式

吳澤鑫,韓 娟,許振興,張貫彪,王杰鋒

(1.河南省化工研究所有限責(zé)任公司,河南 鄭州 450052;2.濮陽(yáng)天泓實(shí)業(yè)有限公司,河南 濮陽(yáng) 457518)

二硫化碳(CS2)作為常見(jiàn)的有機(jī)溶劑和化工原料,廣泛用于玻璃紙、粘膠纖維、橡膠及選礦藥劑等行業(yè)[1-3]。它易燃易爆且具生物毒性,生產(chǎn)過(guò)程中操作不當(dāng)易發(fā)生泄露事故,尾氣含CS2、H2S等有毒氣體,影響操作人員身體健康[4,5]。CS2的生產(chǎn)工藝主要有木炭法和天然氣法,前者于國(guó)外早在1876年便開(kāi)始用石墨甄作為反應(yīng)器,以木炭和硫磺蒸氣為原料合成CS2[6],是連續(xù)通入硫磺,間歇加入木炭的間歇式生產(chǎn),設(shè)備簡(jiǎn)單、投資及操作費(fèi)用低。但該工藝生產(chǎn)規(guī)模較小且不能連續(xù)生產(chǎn),在人工添加木炭間隙,反應(yīng)爐內(nèi)CS2和H2S易溢出,木材和電能消耗巨大,環(huán)境污染較嚴(yán)重。工信部于2013年頒布實(shí)施的《二硫化碳行業(yè)準(zhǔn)入條件》中規(guī)定,淘汰污染嚴(yán)重、工藝落后的木炭法生產(chǎn)裝置,該工藝于2015年退出歷史舞臺(tái)。天然氣法可以做到大規(guī)模連續(xù)化生產(chǎn),可實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)化控制DCS(Distributed Control System)和安全儀表SIS(Safety Instrumented System)雙系統(tǒng)操作[7],但受地域條件和天然氣供應(yīng)限制較大,生產(chǎn)裝置和成本過(guò)高且H2S尾氣含量大[8]。國(guó)內(nèi)以上海百金化工集團(tuán)、遼寧瑞興化工集團(tuán)等為代表推廣應(yīng)用該工藝。

《二硫化碳行業(yè)準(zhǔn)入條件》中要求“新建、改擴(kuò)建CS2生產(chǎn)裝置必須采用連續(xù)化先進(jìn)生產(chǎn)工藝和裝備”,并“支持CS2生產(chǎn)新工藝、新裝備的研究開(kāi)發(fā)”。例如,應(yīng)用可液化的有機(jī)化工廢棄焦油來(lái)連續(xù)化生產(chǎn)的清潔生產(chǎn)工藝[9]。目前,國(guó)內(nèi)采用連續(xù)式焦炭法生產(chǎn)工藝的企業(yè)較少,且由于市場(chǎng)、環(huán)保等因素影響建成投產(chǎn)較少。本研究在間歇式焦炭法基礎(chǔ)上對(duì)投料方式、反應(yīng)爐結(jié)構(gòu)、出渣、冷凝、尾氣處理、自控系統(tǒng)等進(jìn)行了全面升級(jí)改進(jìn),采用新型CS2反應(yīng)爐,開(kāi)發(fā)了定量連續(xù)加炭系統(tǒng)和連續(xù)出渣系統(tǒng)等,改進(jìn)后的連續(xù)式焦炭法采用氣固相移動(dòng)床工藝,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化按需加硫加炭,精確出渣,連續(xù)出產(chǎn)品,全過(guò)程密閉化連續(xù)化生產(chǎn),降低了操作強(qiáng)度,增強(qiáng)了安全系數(shù)。目前,改進(jìn)的連續(xù)式工藝取得了一系列國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利成果[10,11],已在濮陽(yáng)天泓實(shí)業(yè)有限公司成功開(kāi)發(fā)出1∶1中試反應(yīng)爐,正在建設(shè)6萬(wàn)t·a-1工業(yè)化裝置,對(duì)焦炭法CS2工業(yè)化生產(chǎn)推廣提供了良好的技術(shù)借鑒和指導(dǎo)。

1 連續(xù)式焦炭法工藝的升級(jí)改進(jìn)

本工藝設(shè)備概化見(jiàn)圖1。

圖1 連續(xù)式焦炭法投料-反應(yīng)-出渣設(shè)備Fig.1 Charging-reaction-slagging facility of continuous coke process

連續(xù)式焦炭法是在間歇式生產(chǎn)法基礎(chǔ)上,對(duì)工藝設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)使其能連續(xù)化生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)全過(guò)程自動(dòng)化控制,總體上提升單爐產(chǎn)能、降低單耗及總能耗,提高了設(shè)備安全和清潔生產(chǎn)化,在焦炭烘干與加炭、液硫制備、合成與冷凝、精餾、出渣、加熱窯爐、硫回收、尾氣處理等方面均進(jìn)行了優(yōu)化,使生產(chǎn)能力和環(huán)境保護(hù)兩方面得到大幅提升。本研究主要在二硫化碳反應(yīng)爐自動(dòng)控制系統(tǒng)、定量連續(xù)投料系統(tǒng)、出渣系統(tǒng)和污染控制措施等進(jìn)行了改進(jìn)升級(jí)。

1.1 定量連續(xù)加炭系統(tǒng)

定量連續(xù)加炭裝置是在反應(yīng)爐爐體上設(shè)置焦炭自動(dòng)加料口和N2保護(hù),從上至下設(shè)第一料倉(cāng)和第二料倉(cāng),通過(guò)兩個(gè)料倉(cāng)上的料位計(jì)與啟閉閥的配合,完成封閉式連續(xù)自動(dòng)加料過(guò)程,能夠有效防止反應(yīng)爐中CS2和H2S等有害氣體及顆粒物的逸出。

1.2 合成反應(yīng)爐自動(dòng)調(diào)控系統(tǒng)

采用新型CS2反應(yīng)爐,爐體構(gòu)造見(jiàn)圖2,分為反應(yīng)室和硫磺氣化室兩部分,分開(kāi)加入硫磺與焦炭原料,可使硫磺單獨(dú)氣化,進(jìn)行液固分離以防止未反應(yīng)硫磺混在爐渣中,大大減少硫磺的損耗。該反應(yīng)爐在進(jìn)行清渣或投加焦炭時(shí),有效防止?fàn)t氣外泄,更加環(huán)保,操作安全性也明顯提高。

圖2 新型CS2反應(yīng)爐結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of new carbon disulfide reaction furnace

反應(yīng)爐加熱采用小功率多燒嘴方式,以天然氣為熱源,使得爐內(nèi)溫度均勻穩(wěn)定,通過(guò)DCS控制系統(tǒng)將燒嘴火焰檢測(cè)器、溫度計(jì)、助燃和排煙風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、斷火報(bào)警裝置、進(jìn)氣量閥門(mén)等設(shè)備進(jìn)行聯(lián)鎖調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了反應(yīng)爐內(nèi)溫度可調(diào)可控,再次確保生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

1.3 反應(yīng)爐出渣系統(tǒng)

本工藝改進(jìn)采用自動(dòng)排渣系統(tǒng),在反應(yīng)爐下方設(shè)置出渣口,排渣口下邊設(shè)有至少兩組串聯(lián)排渣罐,一種含進(jìn)料口和出料口的漏斗狀倉(cāng)體,該倉(cāng)體設(shè)有低壓N2入口,倉(cāng)體壁為夾層,且?jiàn)A層設(shè)置蒸汽進(jìn)、出口,廢渣出料口位于倉(cāng)體底部并設(shè)有啟閉閥。與原先間歇式工藝相比,本工藝出渣過(guò)程為全封閉式作業(yè),防止反應(yīng)爐里有毒氣體及顆粒物散溢,且倉(cāng)體壁的夾層設(shè)計(jì)和蒸汽加熱,有效防止了渣料冷卻結(jié)塊。綜上,改進(jìn)的出渣系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制,減少了環(huán)境污染,并能夠?qū)崿F(xiàn)隨時(shí)出渣且出渣不停車(chē)的目標(biāo)。

1.4 污染控制措施

本工藝尾氣采用硫磺回收+氨法脫硫技術(shù)處理,硫磺回收采用超級(jí)克勞斯工藝生成單質(zhì)硫,較傳統(tǒng)克勞斯的硫磺回收率更高[12],回收率達(dá)99.2%~99.5%。部分氧化尾氣和液硫槽排放氣體中含H2S及其他硫化物,將其引入尾氣焚燒爐,使用氨法脫硫工藝將其中H2S和硫化物轉(zhuǎn)為SO2,改進(jìn)工藝排放尾氣中各污染物濃度滿足大氣污染物特別排放限值要求。本工藝污染治理過(guò)程接入生產(chǎn)裝置DCS和SIS雙系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。

2 連續(xù)式焦炭法運(yùn)行效果評(píng)價(jià)

2.1 工藝參數(shù)與成本分析

為對(duì)本改進(jìn)工藝的運(yùn)行過(guò)程和CS2產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行效果評(píng)價(jià)與控制,濮陽(yáng)天泓實(shí)業(yè)有限公司于2018年9月建成連續(xù)式焦炭法工業(yè)1∶1中試反應(yīng)爐一套,單個(gè)反應(yīng)爐容積5.0m3,經(jīng)測(cè)驗(yàn)單爐產(chǎn)量為3t·d-1,工業(yè)化放大后可實(shí)現(xiàn)6萬(wàn)t·a-1的生產(chǎn)線建設(shè)投產(chǎn)。單臺(tái)反應(yīng)爐每次加焦炭320kg,加炭頻次為2~3次·d-1,焦炭消耗780kg·d-1,加硫磺量為120kg·h-1,消耗硫磺約2.8t·d-1;單臺(tái)反應(yīng)爐每40h排出廢渣115kg,廢渣含炭量約10%。

反應(yīng)爐點(diǎn)火預(yù)熱后加入烘干焦炭,窯溫升至750℃,爐內(nèi)溫度650℃時(shí)自動(dòng)投硫,加硫量由50kg·h-1逐步提升至120kg·h-1,由于反應(yīng)初期焦炭外層接觸面積大,反應(yīng)容易進(jìn)行,控溫650℃即可,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,爐內(nèi)溫度逐步提升至750℃,可穩(wěn)定生產(chǎn)。窯溫控制在750~950℃,爐內(nèi)溫度控制在650~750℃,爐內(nèi)壓力>2kPa(G)。

根據(jù)原料及各工序水電等能耗投入,進(jìn)行了連續(xù)式焦炭法的成本分析,結(jié)果見(jiàn)表1。

由表1可知,焦炭和硫磺原材料成本為1142元/t(CS2),公用工程中水電及天然氣等費(fèi)用投入約963元/t(CS2),物料消耗成本為2105元/t(CS2),還需考慮稅金、設(shè)備維護(hù)、產(chǎn)品流通和職工薪酬等成本支出。產(chǎn)品輸出包括CS2、尾氣脫硫過(guò)程中產(chǎn)生的(NH4)2SO3、爐渣,總收益約4012元/t(CS2),本工藝建成投產(chǎn)后,年銷(xiāo)售總額24000萬(wàn)元,通過(guò)盈虧平衡分析,總投資收益率34.6%,投資回收期4年左右,投資內(nèi)部收益率稅前為33.5%,稅后為22.9%,生產(chǎn)能力利用率為10.8%。

表1 CS2各投入成本與產(chǎn)品收益核算Tab.1 Accounting of input cost and product income of carbon disulfide

2.2 連續(xù)式焦炭法產(chǎn)品質(zhì)量控制

委托山東省基本化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查站對(duì)本改進(jìn)工藝生產(chǎn)的CS2進(jìn)行檢驗(yàn),樣品監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括餾出率、密度、不揮發(fā)物、碘還原物、硫酸鹽、游離酸、硫及其他硫化物等,結(jié)論表明,符合《工業(yè)二硫化碳》(GB/T 1615-2008)優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果見(jiàn)表2,表明連續(xù)式焦炭法的制備技術(shù)可行,產(chǎn)品質(zhì)量良好。

表2 本改進(jìn)工藝的CS2質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果Tab.2 Quality inspection results of carbon disulfide with the improved process

3 本改進(jìn)工藝的優(yōu)勢(shì)

本改進(jìn)工藝,在市場(chǎng)現(xiàn)有連續(xù)式焦炭法基礎(chǔ)上進(jìn)一步對(duì)投料、反應(yīng)、出渣、精制等工序進(jìn)行全面優(yōu)化升級(jí),達(dá)到了生產(chǎn)全過(guò)程的密閉化、自動(dòng)化、可視化。與天然氣法相比,可節(jié)約天然氣310m3/t(CS2),投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后可降低天然氣消耗1.87×107m3·a-1,在節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)上具有明顯優(yōu)勢(shì),且降低了生產(chǎn)成本,提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,也符合當(dāng)前《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》(國(guó)發(fā)[2013]37號(hào))中限制天然氣化工項(xiàng)目的管理要求。

與同行工藝對(duì)比,主要工序改進(jìn)及優(yōu)勢(shì)總結(jié)見(jiàn)表3。此外,本改進(jìn)工藝在投料、捕硫、貯存及裝車(chē)等環(huán)節(jié)也進(jìn)行了全面優(yōu)化。投料實(shí)現(xiàn)全過(guò)程密閉化;采用多級(jí)捕硫替代單級(jí)捕硫工藝,減少了硫損失;產(chǎn)品貯存及裝車(chē),采用固定頂+保溫層儲(chǔ)罐,貯存溫度、壓力、液位實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自控,裝車(chē)采用自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng),從環(huán)保角度采用水封+氮封+呼吸閥接入尾氣治理設(shè)施措施,進(jìn)一步避免無(wú)組織排放。

表3 本改進(jìn)工藝與同行生產(chǎn)工藝對(duì)比分析結(jié)果Tab.3 Comparisons between the improved process and peer production process

4 結(jié)論

在促進(jìn)節(jié)能與技術(shù)創(chuàng)新,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下,本研究對(duì)間歇式焦炭法CS2工藝進(jìn)行了全面改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了全過(guò)程連續(xù)化密閉生產(chǎn),精確排渣和自控雙系統(tǒng),避免了跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生,與同行工藝對(duì)比,從投料到排渣過(guò)程均具有明顯的工藝優(yōu)勢(shì)。對(duì)改進(jìn)后的連續(xù)式焦炭法工藝進(jìn)行了中試反應(yīng)爐產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控,根據(jù)山東省基本化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查站的檢驗(yàn)結(jié)果,達(dá)到《工業(yè)二硫化碳》(GB/T 165-2008)優(yōu)等品等級(jí),表明本改進(jìn)工藝技術(shù)可行,質(zhì)量可靠,適合進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)及市場(chǎng)推廣應(yīng)用。

猜你喜歡
反應(yīng)爐二硫化碳連續(xù)式
液吸汽提法處理粘膠廢氣中二硫化碳的研究
天然氣凈化廠硫磺回收直流法與分流法克勞斯工藝探討
一種適合于實(shí)驗(yàn)室提純二硫化碳的方法
紫外光催化降解低濃度二硫化碳
通風(fēng)透氣,遠(yuǎn)離二硫化碳中毒
GDZ-180型連續(xù)式自動(dòng)裝盒機(jī)
GDZ-180型連續(xù)式自動(dòng)裝盒機(jī)
GDZ-180型連續(xù)式自動(dòng)裝盒機(jī)
GDZ-180型連續(xù)式自動(dòng)裝盒機(jī)
大理市| 海淀区| 泉州市| 原阳县| 灌云县| 措美县| 三门峡市| 错那县| 仙游县| 天门市| 遵义县| 昌都县| 汾西县| 拉萨市| 宁强县| 中卫市| 宜兴市| 大同县| 甘德县| 吴忠市| 罗平县| 吉隆县| 平武县| 庆云县| 祁门县| 吉木萨尔县| 龙游县| 聂拉木县| 兴文县| 太谷县| 宁南县| 河间市| 光泽县| 罗甸县| 山阴县| 石城县| 琼结县| 潞城市| 五寨县| 谢通门县| 凌云县|