陳 林,李友興
(四川省交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司智能裝備分公司裝備研發(fā)中心,四川 成都 610042)
筆者所在公司研發(fā)的陸地自動(dòng)化機(jī)具液壓鉆機(jī)的主起升機(jī)構(gòu)類似于汽車吊的主臂起升,其工況惡劣。在主起升機(jī)構(gòu)下放過程中,結(jié)構(gòu)為負(fù)負(fù)載,且由于三角形力臂變化,導(dǎo)致了其油缸受力急速變化,且在下放階段的最后行程,載荷最大;同時(shí)在行程最后段,還需要做減速處理,讓載荷低速平穩(wěn)下放,所以導(dǎo)致了集低速、載荷快速變化、負(fù)負(fù)載的極限工況。
公司采用WESSEL-HYORAULIK的LHW系統(tǒng)平衡閥,性能優(yōu)異,適合該工況。在國內(nèi),環(huán)境溫度為-18℃~50℃,設(shè)備在這個(gè)環(huán)境溫度下一直運(yùn)行平穩(wěn),沒有任何異常。但當(dāng)該機(jī)具設(shè)備在中東沙漠環(huán)境進(jìn)行工作時(shí),由于該地區(qū)夏季環(huán)境溫度最高約55℃,加上是沙漠戈壁環(huán)境,其地表及1 m以上空間的溫度均在70℃以上。沙漠環(huán)境水資源寶貴,無法供應(yīng)水冷系統(tǒng)需要的水源,故采用了風(fēng)冷。由于環(huán)境溫度太高,液壓系統(tǒng)和環(huán)境溫度的溫差很小,液壓系統(tǒng)的熱平衡閥溫度只能保持在65℃~75℃,在這個(gè)溫度下設(shè)備運(yùn)行,其臂架結(jié)構(gòu)下放最后行程段的減速效果減弱,導(dǎo)致了下放沖擊加大,甚至無緩沖。油溫越高,其沖擊越大,緩沖效果越差。沖擊的加大,不僅增加了噪音,還增加了結(jié)構(gòu)的變形量,減少了油缸的軸承壽命,影響了設(shè)備的壽命。
原平衡閥的控制原理如圖1所示。平衡閥通過對(duì)邊引油控制,通過調(diào)整多路閥的控制電流大小來調(diào)整閥開度,從而實(shí)現(xiàn)速度控制。油缸帶有位移傳感器,其加減速控制都是通過油缸位移作為控制輸入條件的。其電控速度控制邏輯如圖2所示。
1—液壓油源;2—多路閥;3—控制手柄;4—平衡閥;5—執(zhí)行結(jié)構(gòu)(油缸/馬達(dá))。圖1 平衡閥控制原理
圖2 電控速度控制邏輯
根據(jù)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)采用ISO VG32液壓油,油溫超過65℃時(shí),其沖擊加大,可以通過調(diào)節(jié)多路閥的最小控制電流來減弱沖擊,但是在油溫在35℃~60℃時(shí),油缸又會(huì)出現(xiàn)運(yùn)動(dòng)不到位置就停止的情況??梢缘弥?,在不同油溫下,油液黏度不一樣,導(dǎo)致了閥的響應(yīng)特性不一致,該方案對(duì)于多路閥的性能要求高。同時(shí)在測試中發(fā)現(xiàn),采用國外一流品牌的多路閥和采用國產(chǎn)多路閥的設(shè)備相比,其受閥特性受油溫影響要小得多,但是考慮到成本、貨期及渠道穩(wěn)定性,國產(chǎn)化才是趨勢,所以必須從系統(tǒng)優(yōu)化方面來考慮,降低對(duì)多路閥的性能要求。
為了解決該問題,從系統(tǒng)優(yōu)化方面,可以從優(yōu)化控制方式和控制邏輯兩個(gè)方面進(jìn)行解決。
1.2.1 優(yōu)化控制方式
對(duì)平衡閥的控制方式進(jìn)行優(yōu)化,由對(duì)邊直接控制改為先導(dǎo)控制,這樣做有以下優(yōu)勢:單獨(dú)控制更為精準(zhǔn),可以采用電比例控制閥進(jìn)行先導(dǎo)控制,控制精度高,效果佳;減少控制流量,避免油溫對(duì)流量的影響,根據(jù)平衡閥的控制流量需求來選擇合適的先導(dǎo)控制閥。其控制原理如圖3所示。
圖3 優(yōu)化后的控制原理
液控方案一:先通過減壓閥來限制控制壓力,并通過阻尼橋?qū)α髁窟M(jìn)行限制,并對(duì)控制壓力進(jìn)行比例縮小。
液控方案二:先通過阻尼橋?qū)刂屏髁窟M(jìn)行限制,并對(duì)控制壓力進(jìn)行比例縮小,再通過溢流閥來限制最高的控制壓力。
電比例控制方案:通過電比例減壓閥來直接控制到平衡閥先導(dǎo)的壓力和流量。
上述3個(gè)控制方案都可以完成對(duì)先導(dǎo)控制的精確控制,各有優(yōu)缺點(diǎn)(見表1),可以根據(jù)情況需求選擇合適的方案。
表1 控制方案優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比
1.2.2 優(yōu)化控制邏輯
對(duì)電氣的控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化,油溫的變化導(dǎo)致最小電流對(duì)應(yīng)閥的開度和流量發(fā)生了變化,同樣以位移作為控制的輸入量時(shí),并不能保證機(jī)構(gòu)在行程結(jié)束時(shí),剛好完成減速動(dòng)作,故可以提前完成減速動(dòng)作,并在最后一段,讓其按照最低速度運(yùn)動(dòng)即可,這樣就可以控制住最后一段的速度,從而減少?zèng)_擊。人為地在控制上增加了一段“低速爬行段”,其電氣更改后的控制邏輯如圖4所示。
圖4 優(yōu)化后電控速度控制邏輯
該控制邏輯會(huì)犧牲掉一部分效率,增加了運(yùn)行時(shí)間,但是該方案不用增加額外的成本。
為了驗(yàn)證優(yōu)化后的控制方案的可行性,制作了測試閥組,其測試閥組的控制原理及實(shí)體如圖5和圖6所示。
(a)先導(dǎo)液控方案
(b)液控閥組圖5 液控方案測試原理及閥組
(a)電比例控制方案
(b)電比例控制閥組圖6 電比例方案測試原理及閥組
為了驗(yàn)證優(yōu)化控制邏輯的可行性,在調(diào)試界面增加了爬行段,用以配合減速速度控制,調(diào)試界面如圖7所示。
圖7 調(diào)試界面
經(jīng)過試驗(yàn),2種方式都可以有效降低高油溫的沖擊,所以2種方式都可行。
本文對(duì)公司自動(dòng)化機(jī)具臂架結(jié)構(gòu)在低速、載荷快速變化、負(fù)負(fù)載綜合工況下,在高溫下出現(xiàn)平衡閥控制下放沖擊和緩沖失效的問題進(jìn)行了分析,找出引發(fā)振動(dòng)的原因,并對(duì)原理和控制邏輯進(jìn)行了優(yōu)化和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。結(jié)果證明:優(yōu)化后的控制方式能解決高油溫下臂架結(jié)構(gòu)的下放沖擊和緩沖失效問題,提高了產(chǎn)品性能。